2. 长江大学地球科学学院;
3. 江汉石油工程有限公司钻井一公司;
4. 胜利油田渤海钻井一公司;
5. 中原石油工程公司
2. College of Earth Sciences, Yangtze University;
3. The First Drilling Company, SINOPEC Jianghan Oilfield Service Corporation;
4. No. 1 Bohai Drilling Company, Shengli Oilfield;
5. Zhongyuan Petroleum Engineering Company
0 引 言
在石油、地矿勘探开发钻井中,每次起钻接单根卸开钻柱螺纹时,钻井液经常大量喷出,洒落在钻井平台、操作人员身上及各类工具设备上。喷出的钻井液既造成了浪费,又使钻井平台粘糊湿滑,不符合HSE要求。国内外对此研究很少,目前文献记载里只有2个专利和1套系统[1, 2, 3]。2个专利均是内置式,置于下部钻具组合,给设备检修和更换带来不便。防溢系统效果好,但是设备昂贵,维修不便,系统复杂且不实用。因此,现场必须配备一套防止钻井液喷出的防护装置。现阶段现场使用的简易防喷盒[4]有钢板卷制,也有塑料材质。前者笨重、密封性能差,易被腐蚀;后者抗疲劳度低,易损坏。针对上述问题,笔者设计并研制出一种可变径钻杆防喷盒。
1 技术分析 1.1 结构笔者在结构设计上根据起钻卸单根操作流程,以及运动过程中密封的特殊性,自主设计出符合现场钻井起钻的新型钻杆防喷盒,并采用SolidWorks画出其整体结构示意图,如图 1所示。
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| 图 1 新型钻杆防喷盒结构示意图 Fig.1 Structural schematic of the new drill pipe mud saver 1—上内半封盖板;2—自动弹簧;3—上外全封盖板;4—引导槽;5—扳扣;6—把手;7—内造斜面;8—外圆筒;9—密封槽;10—密封垫;11—活页;12—快速接头;13—密封圈;14—下固定盖板;15—导轨槽;16—导轨;17—升降杆;18—升降板;19—滑轮。 |
设计的新型钻杆防喷盒主要由上盖板、外圆筒、引导槽、内造斜面、下盖板和升降杆组成。上盖板分为外全封半圆环和内半封半圆环,外全封半圆环和内半封半圆环之间采用嵌入式设计,由自动活页相连接。内半封半圆环内侧设计一凹槽,凹槽内固定伸缩橡胶,伸缩橡胶外连接三角形骨架,三角形骨架中间镶嵌密封橡胶。引导槽为了防止海上或者特殊情况下起钻后钻柱重心偏移,调整其重心使其顺利的从上盖板提走。下盖板的设计主要考虑变径设计,采用伸缩橡胶、三角形骨架和C形密封圈三者相结合。升降杆的设计是为了配合内造斜面的最佳位置,可使钻井液以最快的速度回收。
1.2 工作原理新型钻杆防喷盒主要功能为在起钻卸单根时防止钻井液喷溅,因此最简单的设计理念就是对钻杆接头进行密封,通过该防喷盒回收和循环钻井液。针对卸单根整个操作流程的活动性以及设计原则,设计思路如下:将防喷盒打开扣在上、下钻柱接头处,当上提钻柱时,钻井液就会从上、下2个钻柱喷出流入防喷盒内部,经内部造斜面,从排液口排出流入计量罐,之后进入钻井液池。
现场钻井起钻时,当顶驱提起钻柱到达二层台之后,下入深井卡瓦,B型大钳卸扣完成后[5],打开防喷盒扳手,通过升降杆旋钮调节防喷盒到适当位置,使其下盖板刚好固定在下部钻杆接头处。扣上扳扣,上、下盖板的伸缩橡胶受挤压,三角形骨架在伸缩橡胶的弹性变形下开始靠近钻柱旋转闭合,下盖板的C形密封圈随三角形骨架的移动紧贴钻柱,在给定压力下密封钻柱[6]。当扳扣固定好防喷盒,继续上提钻柱,钻柱一旦提起,钻井液立刻泄出,此时钻杆防喷盒已开始回收钻井液,随着大钩继续上提,钻柱台阶经过上盖板时,台阶将上盖板内半封盖板顶开从防喷盒内提出,此时内半封盖板自动归位,由于钻柱提出,内半封盖板的三角形骨架继续向中心移动直至闭合。当钻柱提走置于立杆盒,防喷盒内部钻井液也早已排出,此时可同时取下防喷盒进行下一根钻柱的起钻。
1.3 关键技术 1.3.1 半封自动盖板设计相较于传统的现场防喷盒起钻防喷工艺,新型钻杆防喷盒一大亮点是无需等待钻井液全部排出,可直接上提钻柱。
根据上述理念设计,特制上盖板。上盖板主要由外全封盖板和内半封盖板组成。外全封盖板由2半圆环组成,与外圆筒固定在一起,在半圆环内环上部设计一凹槽,用于与内半封圆环镶嵌无缝连接,防止钻井液从2半封板间隙冲出。因此内半封盖板外环下部设计同一尺寸的凹槽与之镶嵌。2盖板之间用特制弹簧连接,可使2半盖板绕特制弹簧向上旋转,待钻柱提出后弹簧自动闭合归位。在内半封盖板内环设计变径结构,靠近内环部件为伸缩橡胶,伸缩橡胶具备一定伸缩量,挤压外部的三角形骨架,三角形骨架可由伸缩橡胶施加的压力旋转闭合。
新型钻杆防喷盒上盖板设计赋予了现场防喷盒新的提速空间,为加快钻进节约了大量时间,而且保证无钻井液从上部溅出。
1.3.2 下盖板变径设计新型钻杆防喷盒最大的创新特点是具有变径功能,改变了传统现场防喷盒只有单一尺寸与钻杆唯一对应。在整根钻柱中时常会出现不同型号的钻杆,为了方便操作,避免更换,这种变径功能非常必要。为实现这一功能,采用可变径闸板防喷器的变径原理,加以改进以后适用于该防喷盒。
在上盖板设计的基础上,由于下盖板的密封要求远高于上盖板,所以在三角形骨架内侧安装O形密封圈[7]。三角形骨架结构如图 2a所示。骨架与骨架之间通过台阶凹槽镶嵌,实现骨架之间的联动[8]。在受到圆筒闭合压力时,伸缩橡胶挤压三角形骨架,三角形骨架受力靠近钻柱运动,骨架之间产生联动作用,实现旋转闭合(见图 2b)。与此同时,三角形骨架的肋板内侧挤压O形密封圈,O形密封圈受力与钻柱紧紧贴住,实现变径密封。
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| 图 2 三角形骨架结构及旋转闭合示意图 Fig.2 Triangle skeletal structure and schematic view of rotary closure 1-上压块;2-钩体3-肋板;4-下压块。 |
当钻井液溢出可收纳于防喷盒内。笔者设计了只靠自然位差获得能量来排泄钻井液的自流管路。在防喷盒外圆筒侧面打开一个圆孔,孔口处接触短管,这种形式称之为管嘴。管嘴需克服局部阻力和沿程阻力[9]。对于管嘴泄流,其特点是液流在管嘴内先收缩,再扩大封住出口均匀地泄出。经验表明,首先确定液流通过管嘴的流速系数φ。
对管嘴泄流来说,收缩系数ε=1,流量系数μ=φ=0.81,而流量
,流速
(式中:A为管嘴面积,g为重力加速度,H为高度)。该防喷盒取排液口直径为100 mm,可得出Q=0.138 m3/s,v=4.392 m/s。假设在卸单根过程中整根钻杆全是钻井液,则其体积V=0.247 m3,则排液时间
。由此可看出,采用该防喷盒排液不到2 s,无需等待,既节省工作时间,又提高了效率。
(1)新型钻杆防喷盒的变径设计改变了多种尺寸钻杆防喷的难题。
(2)悬挂式革新为落地式,并且配备了可调升降杆,随时改变钻杆防喷盒高度,便于操作。
(3)独到的半开合式上盖板设计,可直接提走钻杆,节省大量等待时间。
(4)新颖的多种密封元件加密封槽嵌入式设计,使密封效果更加良好。
(5)大胆采用MC尼龙材料“以塑代钢”,改善现场工具笨重的问题,大大减轻工作人员劳动强度,提高安全系数,而且不易腐蚀,经久耐用。
(6)价格是现代钻杆防喷盒的 1/2 ,性价比高。
(7)应用范围广,海陆所有钻井平台均可使用。为了在海上大风大浪下正常使用,专门设计了引导槽,以防止起钻上提偏离重心而将防喷盒拔出。
2 MC尼龙材料的确定现场大多数防喷盒均以铸钢材质为基础,设计简陋,且质量超过200 kg,悬挂于二层台,增加了工作安全风险。因此采用MC尼龙材料作为新型钻杆防喷盒主体外圆。下面对MC尼龙与铸钢在性能上进行比较。采用ANSYS对其进行分析,建立模型,在一定载荷强度下得到弹性应变和等效应力的对比。有限元分析结果如图 3所示。
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| 图 3 防喷盒外筒有限元分析结果 Fig.3 Finite element analysis of outer barrel of mud saver |
MC尼龙的抗拉强度为80.3 MPa,屈服强度为63.2 MPa,泊松比为0.41,弹性模量为28.3 GPa[10];铸钢的抗拉强度为600.0 MPa,屈服强度为355.0 MPa,泊松比为0.30,弹性模量为180.0 GPa。
由图 3可以看出,与铸钢相比,MC尼龙的弹性应变变化幅度较大,但其数值变化在0.000 5~0.004 0之间,相对波动较小,此变量可忽略。MC尼龙与铸钢在不同载荷下等效应力变化相当。因此,MC尼龙从性能上可以“以塑代钢”,并且在价格和质量上有明显的优势。
3 现场应用中石化江汉石油工程有限公司焦页4-2HF井于2014年1月24日钻至龙马溪组,井深2 464.00 m。钻具组合为:ø311.2 mm HJT537GK+ø216.0 mm×1.25°螺杆+浮阀+ø203.2 mm NMDC+631×410+ø127.0 mm HWDP+ø127.0 mm DP。为了换PDC钻头,检修定向仪器、换摩擦片、量角差以及试信号,于当日13:00开始起钻,起钻发现从第1柱开始就有钻井液从钻柱内喷溅出来,现场及时使用可变径钻杆防喷盒,有效防止了钻井液的喷溅。由于井内旁通阀堵塞,导致整个起钻过程中每一柱都存在钻井液喷溅现象,直到钻铤部位,可变径钻杆防喷盒在不同尺寸的钻柱下依旧可以正常使用,变径效果发挥较好,便于操作,全程耗时8 h,比常规防喷盒节省2 h以上,共收集钻井液20.64 m3。
中石化江汉石油公程有限公司焦页31-3HF井于2014年10月8日钻至龙马溪组,井深2 580 m。钻具组合为:ø215.9 mm PDC+ø172.0 mm×1.25°螺杆+ø213.0 mm STB+411×410(浮阀)+ø127.0 mm无磁承压+411×4A10+LWD悬挂短节+ø127.0 mm加重钻杆+ø127.0 mm钻杆+ø127.0 mm加重钻杆+ø127.0 mm钻杆。起钻更换PDC钻头和172.0 mm×0.75°螺杆,当起钻至第6柱发现有钻井液涌出,随即使用可变径钻杆防喷盒。起钻共耗时5 h,共回收钻井液15.6 m3。使用过程中可变径钻杆防喷盒无明显损耗,变径橡胶均完好无损,井口清洁,实现了钻井液不落地,比常规起钻节约1 h左右。且现场反映该防喷盒操作简便,防喷防漏能力强,效果良好。
该防喷盒分别在2口井起钻时试验,共回收钻井液36.24 m3,整个起钻过程中保证钻井液不落地,操作简便,减少了工作人员的安全隐患,应用效果达到预期目标。
4 结 论(1)可变径钻杆防喷盒的研制简化了传统的起钻卸单根工艺流程,使操作更加安全、便捷,符合HSE标准。
(2)可变径设计改变了传统钻杆防喷盒反复多尺寸更换的繁琐操作,适用于钻井过程中多尺寸钻杆的防喷和防漏。
(3)首次在钻井现场使用MC尼龙材料,实现了“以塑代钢”。MC尼龙性能堪比钢材,却比钢材更加轻便,大大减轻了工作人员的劳动强度,并且在价格上远低于钢材,具有广阔的应用前景。
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