炉水pH值是锅炉工况变化的重要特征,持续偏低会使锅炉水冷壁形成酸性腐蚀,分解水冷壁表面的钝化氧化膜,促进铁的溶解,严重时会引起锅炉爆管,影响机组安全运行[1-4]。根据GB/T 12145— 2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量导则》,在有铜给水系统中炉水pH值应控制在8.8~9.3[5]。本文针对某电厂锅炉炉水pH值显著下降问题,分析原因并提出解决措施,为类似问题的处理提供参考。
1 故障概况2018-09-28T09:00,内蒙古某自备电厂1号机组正常运行,11:30炉水pH值显著下降至2.0,锅炉水汽系统蒸汽品质出现异常。按照GB/T 12145— 2016要求,采用炉水全挥发处理方式的锅炉,炉水pH值<8说明水汽系统正在发生快速腐蚀、结垢积盐,应当采取3级处理措施,且4 h内水质不好转则应停炉。因此,立即向炉内投加了NaOH,炉水pH值未明显提高,且锅炉运行超过4 h炉水pH值仍未恢复至标准值,为了避免受热面大规模腐蚀,采取了紧急停炉措施,并整炉放水。
2 原因分析对1号机09:00和11:30炉水,11:30除氧器出口、省煤器入口、除盐水箱出口水样分别进行水汽品质分析。外观观察,只有11:30 1号机炉水呈浑浊状态,底部有黑色沉淀,其他送检水样呈透明状态。将11:30 1号机炉水过滤后收集黑色沉淀物进行垢样成分分析。
2.1 水汽品质 2.1.1 化学分析不同水样中各种离子的质量浓度如表 1所示,09:00炉水中Cl-的质量浓度符合标准,机组正常运行;11:30炉水中TOC的质量浓度突然由57.2 μg/L增大到3140 μg/L,Ca2+的质量浓度由3390 μg/L增大到6280 μg/L,而11:30除氧器出口水样、省煤器入口水样、除盐水箱出口水样、凝结水水样的Ca2+和TOC的质量浓度均无异常,说明水汽循环系统中不存在有机物泄漏,推测向炉内投加的药剂不纯、杂质含量高,导致炉水中各种离子质量浓度增大,pH值异常。
| 表 1 不同水样中各种离子的质量浓度 |
11:30炉水中黑色沉淀物可以用磁铁吸附,因此判断成分为Fe3O4或铁粉。在马弗炉中900 ℃下煅烧黑色沉淀物,计算灼烧增减量为0,灼烧后变成红褐色Fe2O3,初步判断垢样是Fe3O4。将黑色沉淀物加入到1 mol/L HCl中,黑色沉淀溶解消失;加入到过量的1 mol/L NaOH中,产生红褐色沉淀;进一步证明黑色沉淀物为Fe3O4,反应原理如式(1)—(6):
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(1) |
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(3) |
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分析11:30炉水浑浊原因,11:30炉水中Fe2+和Cu2+质量浓度分别为9700 μg/L和3800 μg/L,pH值<2.0,炉水呈酸性,将水冷壁表面的Fe3O4氧化膜破坏,甚至腐蚀,形成沉积物。
2.2 原因排查 2.2.1 磷酸盐隐藏磷酸盐处理是控制汽包锅炉炉水品质比较成熟的技术。磷酸盐隐藏是指一定温度下磷酸盐的溶解度随温度变化呈负相关,即温度≤120 ℃时,温度越高溶解度越高;温度>120 ℃时,温度越高溶解度越低。当负荷突然增加时,温度升高,使磷酸盐从炉水中析出,形成Na2.85H0.15PO4水渣沉积下来,析出过程会产生一定量的NaOH,此时炉水磷酸根浓度低、pH值升高,水质状况良好,沉积的水渣有可能结垢[6-7]。当负荷降低时,温度降低,Na2.85H0.15PO4又重新溶解到炉水中,pH值降低,磷酸根浓度增加,与Fe3O4保护膜反应产生黑色沉淀,水质恶化,威胁机组安全运行[8-9]。由表 1可以看出,水质发生异常时,炉水中磷酸根浓度没有发生明显变化,排除磷酸盐隐藏现象导致的炉水pH值异常。
2.2.2 有机物漏入炉水中补给水系统用树脂进行化学除盐,树脂泄漏或破碎进入炉水中,分解为无机酸或者有机酸,从而造成炉水pH值下降[10-12]。由表 1可以看出,除氧器出口、省煤器入口、除盐水箱出口水样中TOC的质量浓度均为0,说明无有机物漏入除盐水中,从而进入炉水的现象。
电厂加药系统直接向炉内投加药剂(Na3PO4、NaOH、氨、联氨)纯度应达到分析纯等级。由表 1可知,省煤器入口、除盐水箱出口水样水质无异常,而将投加的磷酸盐溶解后测TOC质量浓度为2 193.5 μg/L,说明电厂加药系统投加的Na3PO4纯度不够,引入有机物杂质,分解为无机酸或者有机酸,引起炉水pH值显著下降。
3 处理措施机组重新启动后,严格按照GB/T 12145—2016进行了冷热态冲洗,为了避免热力设备腐蚀,先向炉水中投加化学纯NaOH,将炉水pH值迅速提升到9.6,然后向锅炉内投加分析纯等级的磷酸盐,此时TOC质量浓度为189.7 μg/L[2]。保持机组负荷平稳运行,并且加大排污量,运行6 h后,炉水pH值稳定在合格范围内,系统正常运行,事故警报解除。
4 结语通过试验分析,本次炉水pH值显著下降的原因为向炉内投加的磷酸盐纯度不足导致pH值迅速降低,对设备造成严重腐蚀,建议加大排污力度,采取锅炉重新启动后向炉内投加NaOH,调整炉水pH值至偏碱性,然后投加合格的磷酸盐措施。由于本次炉水pH值下降明显,对水冷壁管氧化膜破坏严重,建议电厂检修时对水冷壁进行割管检查,必要时大修期间对1号机组进行酸洗。
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2020, Vol. 38 

