某特高压变电站某相1000 kV高压电抗器中性点套管引出线接头过热,红外测温温度43.3 ℃,环境温度-15 ℃,同期同组相邻相高压电抗器中性点套管相同部位红外测温为-7.5 ℃,之后该中性点套管内引出线接头温度上升至106.9 ℃。
将该线路由运行转检修,现场对该中性点套管导电密封头进行拆解,发现内部穿芯电缆定位销、密封压板定位孔、引线接头下部螺纹处、导电密封头内部有过热变色现象。同时,套管油样油色谱试验发现氢气、总烃含量超标,初步分析套管内部可能存在油过热裂解、绝缘老化或劣化现象[1-4]。
2 故障排查 2.1 套管结构穿芯电缆套管头部结构如图 1所示。
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图 1 穿芯电缆套管头部结构 |
为进一步查找套管导电密封头过热原因,对缺陷套管进行厂内试验及拆解。主要工作包含套管油化检测,电气试验,设计安装工艺、解体检查等[5-7]。
经检查,介损测试、工频耐压及局部放电测量试验结果均合格。产品尺寸符合设计要求。
2.2.1 套管油化检测套管电气试验前、后分别对套管中绝缘油进行油化验检测,检测结果见表 1所示。
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表 1 油化验检测结果 |
依据DL/T 722—2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》[8],判断故障类型为油和纸过热。根据三比值法可推断为中温过热(300~700 ℃)。由于有CO与CO2气体产生,可能有固体绝缘材料分解。
2.2.2 解体检查在对故障套管拆解过程中,发现导电密封头及引线接头螺纹处、定位销及销孔处存在过热痕迹,套管头部零部件已烧蚀,螺纹变形,如图 2所示。其他部位未发现过热或放电痕迹。
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图 2 故障套管解体缺陷情况 |
对套管导管进行内窥镜以及切割检查,均未发现异常。
3 故障原因分析分析认为,本次套管发热原因为局部放电或者电流致热。
3.1 局部放电按照工艺要求,安装导电密封头时,将导电密封头螺纹旋紧至密封垫圈上表面,此时定位销会与压盖销孔上壁紧密接触,与引线接头销孔下壁紧密接触。压紧后逆时针回转45°~90°,对正安装孔,安装导电密封头与压盖的紧固螺栓。由于逆时针回转以及紧固螺栓时密封垫圈的压缩,会使定位销压缩与压盖销孔下壁紧密接触,与引线接头销孔上壁紧密接触,此时定位销被压紧。同时,紧固的定位销能够为导电密封头与引线接头(二者通过螺纹连接)提供备紧力。若安装不到位,则定位销不紧固,且不能为导电密封头与引线接头提供备紧力。
高压电抗器在运行过程中会产生持续振动,在振动作用下定位销与销孔上下壁之间会产生间隙。经过实测,中性点小电抗入地电流为1.78 A,电抗值为413.69 Ω,可计算出在高压电抗器中性点套管处的最高电压为1041.2 V。按照零部件设计规格,未紧固的定位销与压盖销孔的最大间隙为0.5 mm,与引线接头销孔的最大间隙为0.25 mm。定位销因振动产生悬浮电压,当该电压与中性点套管处电压存在压差且空气间隙足够小时,会产生放电现象。
3.2 电流致热电流致热是引起套管中绝缘油中温过热、导电密封头螺纹处过热的主要原因。安装不到位时,定位销由于振动与压盖销孔或引线接头销孔接触不紧密,接触电阻增大。引线接头下部为浸油绝缘布缠绕的软缆,若软缆某点由于绝缘缺陷与套管导管内壁接触,此时在套管导管上产生分流,如图 3所示。正常情况下,导电密封头、引线接头与软缆为载流部分。电流过热使绝缘缺陷扩大,电流流过压盖与定位销,由于振动造成二者接触电阻增大,在接触面产生发热现象。
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图 3 电流致热原理 |
高压电抗器中性点套管发生过热故障后,及时更换了故障套管,并加强了红外测温工作,以保证设备正常运行。
针对本次中性点套管过热故障,建议从细节处提升产品质量,尤其是套管绝缘材料的选取、绝缘部位的装配,同时可通过改进产品结构设计保证现场装配精度。在现场安装中,要严格执行产品安装工艺要求,保证各部件安装到位。
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