内蒙古电力技术  2019, Vol. 37 Issue (03): 91-93,97   PDF    
330 MW汽轮机组高压转子突发性振动诊断及处理
焦利峰1, 何国安2, 周涛1     
1. 北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂, 内蒙古 鄂尔多斯 014300;
2. 西安热工研究院有限公司, 西安 710032
摘要:6号汽轮发电组高压转子1号、2号轴承在运行中出现突发性轴振动大现象,振动趋势与负荷有关。查看汽轮机组在线振动分析系统,发现轴振动波动主要为25 Hz的半频分量,分析原因为蒸汽激振引起的轴承稳定性不足。利用停机机会解体检查轴承,发现轴承松动、轴承顶部间隙超标、轴承载荷异常等问题,通过采取重新校正等措施提高了轴承稳定性,机组启动后高压转子1号、2号轴承轴振降至合格范围,消除了6号机组高压转子汽流激振引发的突发性轴振大的问题。
关键词330 MW汽轮机     高压转子     蒸汽激振     轴承    
Diagnosis and Treatment of Sudden Vibration on High Pressure Rotor of 330 MW Steam Turbine Unit
JIAO Lifeng1, HE Guo'an2, ZHOU Tao1     
1. Dalate Power Plant, Ordos 014300, China;
2. Xi'an Thermal Power Research Institute Co., Ltd., Xi'an 710032, China
Abstract: The sudden shaft vibration appeared in the No.1 and No.2 bearing of unit 6 during operation. The vibration trend was related to the unit load. Through the analysis result of the vibration spectrum, it could be manifested that vibration of the high pressure rotor is the 25 Hz vibration. Accordingly, the causes were insufficient stability of bearings and steam flow excited vibration. In the maitenance during shutdown of the unit 6, many cracks were found in the high pressure bearing, such as bearing loosening, excessive clearance at the top of bearings, abnormal load of bearings, etc. The measures were taken to improve the stability of bearings, and the sudden shaft vibration fault was eliminated.
Key words: 330 MW steam turbine     high pressure rotor     steam-flow exciting vibration     bearing    
0 引言

为了提高汽轮机组的热效率,通常采用提高蒸汽参数的方法,由此产生1种导致轴承失稳的激振力——蒸汽激振力。文献[1]介绍了发生在某330 MW机组调试带负荷过程中,汽轮机组高压转子出现蒸汽激振,导致机组无法带满负荷,只能通过调整阀序的方法消除振动使机组通过168 h调试。文献[2]介绍了发生在某1000 MW汽轮机组高中压转子典型蒸汽激振案例的原因和处理方法。本文以发生在达拉特发电厂330 MW汽轮机组高压转子突发性振动为例,介绍了由于高压转子蒸汽激振导致的轴承振动现象,分析了振动原因并提出处理措施,为同类型机组故障诊断和处理提供借鉴。

1 机组概况

达拉特发电厂6号汽轮机组是由北京北重汽轮机有限公司生产的N330-17.75/540/540型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸两排汽、冲动凝汽式汽轮机组,于2004年10月投产。

汽轮发电机组轴系由高压、中压、低压转子,发电机转子及励磁小轴组成,由9只径向轴承支撑(见图 1),其中1号—6号径向轴承采用固定式椭圆轴承,下轴承枕垫块的夹角为90°,与轴承座的接触面为平面。

图 1 机组轴系结构图
2 故障现象

2017-06-15,6号汽轮机发电机组正常运行,机组负荷由280 MW降至180 MW过程中,高压转子1号、2号轴承轴振动值突然增大并稳定在一定水平。突振前后1号、2号轴承轴振通频幅值(峰-峰值)和轴承温度见表 1

表 1 突振前后1号、2号轴承轴振通频幅值和轴承温度

从数据可以看出,突振后的1x、2y变化较大,较突发前分别增加了37μm、24μm,达到82μm、86 μm。

1号、2号轴承在突发性振动后带负荷过程中,伴随较大的振动波动现象,1x波动最高达到110 μm报警值(报警值110 μm、打闸值130 μm),2x波动最高达到113 μm,超过报警值。以上现象表明机组发生了故障预警,必须查明振动变化的原因并采取相应处理措施[3]

3 故障诊断 3.1 趋势分析

1号—3号轴承x向轴振与机组负荷在突振前后36 h内的变化趋势如图 2所示。

图 2 轴振与机组负荷趋势

图 2可以看出,2017-06-15T09:36机组负荷由280 MW降至180 MW,随着3号高调阀开度由58%降至8%,高压转子发生突发性振动现象,1x、2x突然升高,相邻的3号轴承轴振也出现微小波动。随着负荷的稳定,1x、2x也趋于稳定。16:48机组升负荷过程中,随着3号高调阀开度的增大,1x、2x出现了较大波动,20:34左右1x、2x相继达到110 μm报警值。次日03:36机组带负荷的过程又出现了这一现象:即3号高调阀开,1x、2x突降;3号高调阀关,1x、2x突升。

3.2 受力分析

该型机组的1号—4号高调阀进汽分别与汽缸蒸汽室1号—4号喷嘴相对应,在机组左上位置,3号高调阀对应的3号喷嘴位置在轴线上与安装在轴承上的轴振x向测点方向一致,如图 3所示;高压转子在x方向受3号高调阀开度即进汽量影响较大。

图 3 蒸汽室喷嘴编号示意图
3.3 频谱分析

通过汽轮机组在线振动分析系统查看振动波动时的1号、2号轴承振动基频频谱图,如图 4图 5所示。从频谱图可以看出,发生振动波动时的1号轴承轴振含有明显的半频分量(25 Hz),2号轴承轴振主要频率成分为半频分量(25 Hz)。

图 4 1号轴承振动频谱图

图 5 2号轴承振动频谱图
3.4 诊断

从轴振趋势、转子受力方向、基频振动频谱图可以得出突振具有以下特征:振动以半频成分为主;振动具有重复性;存在“门槛”判断负荷(3号高调阀开度);振动具有突发性。因此,判断高压转子突振的主要原因为汽流激振引起的轴承稳定性不足[4]。处理轴承稳定性的主要措施包括检查轴承紧力、轴承间隙、轴承接触面积以及调整轴承载荷等。因此,必须利用停机机会检查上述影响因素,以消除高压转子突振问题[5]

4 处理措施

2017-08-01,6号机组停运后主要对1号、2号轴承进行了如下项目检查。

4.1 轴承枕紧力

检查1号轴承枕紧力为间隙0.06 mm,2号轴承枕紧力为间隙0.10 mm,不符合标准(设计轴承压枕紧力为过盈0.02~0.03 mm)[3],说明轴承发生松动现象,轴承对转子的约束力降低。将1号、2号轴承枕紧力调整为0.03 mm,消除轴承松动。

4.2 轴承顶部间隙

检查1号、2号轴承顶部间隙超标,对1号、2号轴承上轴承水平结合面进行研磨,消除了顶部间隙超标问题,提高了轴承稳定性,各项数据见表 2

表 2 轴承间隙检查数据
4.3 轴承接触情况

1号、2号下轴承接触情况如图 6所示。1号下轴承与转子接触角的接触面积为50%,不合格,2号下轴承与转子接触角的接触面积为95%,合格。修刮1号下轴承与转子接触角的接触面积达到95%,提高了1号轴承油膜稳定性。

图 6 轴承下轴承接触情况
4.4 轴承载荷情况

启动顶轴油泵,检查轴承载荷,顶轴油压力表显示,2号轴承顶轴油压力高达11 MPa,而1号、3号轴承顶轴油压力仅有5 MPa,说明1号轴承、3号轴承载荷较小,2号轴承载荷过大。在2号轴承底部撤0.05 mm垫片,将2号轴承载荷分配到相邻的1号、3号轴承,载荷调整后1号轴承顶轴油压力升高至6.5 MPa,3号轴承顶轴油压力升高至8 MPa,2号轴承顶轴油压力降低至8 MPa。

1号轴承直径为200 mm,2号、3号轴承直径为250 mm,根据轴承直径比例看出,轴承载荷分配取得理想的效果,载荷的调整使1号轴承的轴承比压进一步提高。

5 处理效果

2017-09-03 6号机组启动后,1号—3号轴承x向轴振与机组负荷36 h内的趋势如图 7所示。从图 7可以看出,1x由修前最高100 μm降至50 μm,2x由修前最高113 μm降至57 μm;机组负荷调整时,不论3号高调门开度如何变化,1号、2号轴承振动趋势均平稳,彻底解决了6号机组高压转子由于蒸汽激振导致的突发性轴振大的问题。

图 7 1号、2号轴承修后轴振与负荷趋势
6 结语

通过对330 MW汽轮机组存在的高压转子突发性轴振动大问题进行故障诊断及处理,保证了发电机组安全稳定运行。建议加强汽轮机设备状态监测,及早发现早期故障征兆进行故障诊断,并制定有针对性的措施,避免设备发生类似事故;加强汽轮机组检修质量监督,做到检修质量可控、在控,以提高汽轮机组的可靠性,降低检修维护成本。

参考文献
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