2. 西安热工研究院有限公司, 西安 710032
2. Xi'an Thermal Power Research Institute Co., Ltd., Xi'an 710032, China
为了提高汽轮机组的热效率,通常采用提高蒸汽参数的方法,由此产生1种导致轴承失稳的激振力——蒸汽激振力。文献[1]介绍了发生在某330 MW机组调试带负荷过程中,汽轮机组高压转子出现蒸汽激振,导致机组无法带满负荷,只能通过调整阀序的方法消除振动使机组通过168 h调试。文献[2]介绍了发生在某1000 MW汽轮机组高中压转子典型蒸汽激振案例的原因和处理方法。本文以发生在达拉特发电厂330 MW汽轮机组高压转子突发性振动为例,介绍了由于高压转子蒸汽激振导致的轴承振动现象,分析了振动原因并提出处理措施,为同类型机组故障诊断和处理提供借鉴。
1 机组概况达拉特发电厂6号汽轮机组是由北京北重汽轮机有限公司生产的N330-17.75/540/540型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸两排汽、冲动凝汽式汽轮机组,于2004年10月投产。
汽轮发电机组轴系由高压、中压、低压转子,发电机转子及励磁小轴组成,由9只径向轴承支撑(见图 1),其中1号—6号径向轴承采用固定式椭圆轴承,下轴承枕垫块的夹角为90°,与轴承座的接触面为平面。
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图 1 机组轴系结构图 |
2017-06-15,6号汽轮机发电机组正常运行,机组负荷由280 MW降至180 MW过程中,高压转子1号、2号轴承轴振动值突然增大并稳定在一定水平。突振前后1号、2号轴承轴振通频幅值(峰-峰值)和轴承温度见表 1。
| 表 1 突振前后1号、2号轴承轴振通频幅值和轴承温度 |
从数据可以看出,突振后的1x、2y变化较大,较突发前分别增加了37μm、24μm,达到82μm、86 μm。
1号、2号轴承在突发性振动后带负荷过程中,伴随较大的振动波动现象,1x波动最高达到110 μm报警值(报警值110 μm、打闸值130 μm),2x波动最高达到113 μm,超过报警值。以上现象表明机组发生了故障预警,必须查明振动变化的原因并采取相应处理措施[3]。
3 故障诊断 3.1 趋势分析1号—3号轴承x向轴振与机组负荷在突振前后36 h内的变化趋势如图 2所示。
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图 2 轴振与机组负荷趋势 |
从图 2可以看出,2017-06-15T09:36机组负荷由280 MW降至180 MW,随着3号高调阀开度由58%降至8%,高压转子发生突发性振动现象,1x、2x突然升高,相邻的3号轴承轴振也出现微小波动。随着负荷的稳定,1x、2x也趋于稳定。16:48机组升负荷过程中,随着3号高调阀开度的增大,1x、2x出现了较大波动,20:34左右1x、2x相继达到110 μm报警值。次日03:36机组带负荷的过程又出现了这一现象:即3号高调阀开,1x、2x突降;3号高调阀关,1x、2x突升。
3.2 受力分析该型机组的1号—4号高调阀进汽分别与汽缸蒸汽室1号—4号喷嘴相对应,在机组左上位置,3号高调阀对应的3号喷嘴位置在轴线上与安装在轴承上的轴振x向测点方向一致,如图 3所示;高压转子在x方向受3号高调阀开度即进汽量影响较大。
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图 3 蒸汽室喷嘴编号示意图 |
通过汽轮机组在线振动分析系统查看振动波动时的1号、2号轴承振动基频频谱图,如图 4、图 5所示。从频谱图可以看出,发生振动波动时的1号轴承轴振含有明显的半频分量(25 Hz),2号轴承轴振主要频率成分为半频分量(25 Hz)。
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图 4 1号轴承振动频谱图 |
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图 5 2号轴承振动频谱图 |
从轴振趋势、转子受力方向、基频振动频谱图可以得出突振具有以下特征:振动以半频成分为主;振动具有重复性;存在“门槛”判断负荷(3号高调阀开度);振动具有突发性。因此,判断高压转子突振的主要原因为汽流激振引起的轴承稳定性不足[4]。处理轴承稳定性的主要措施包括检查轴承紧力、轴承间隙、轴承接触面积以及调整轴承载荷等。因此,必须利用停机机会检查上述影响因素,以消除高压转子突振问题[5]。
4 处理措施2017-08-01,6号机组停运后主要对1号、2号轴承进行了如下项目检查。
4.1 轴承枕紧力检查1号轴承枕紧力为间隙0.06 mm,2号轴承枕紧力为间隙0.10 mm,不符合标准(设计轴承压枕紧力为过盈0.02~0.03 mm)[3],说明轴承发生松动现象,轴承对转子的约束力降低。将1号、2号轴承枕紧力调整为0.03 mm,消除轴承松动。
4.2 轴承顶部间隙检查1号、2号轴承顶部间隙超标,对1号、2号轴承上轴承水平结合面进行研磨,消除了顶部间隙超标问题,提高了轴承稳定性,各项数据见表 2。
| 表 2 轴承间隙检查数据 |
1号、2号下轴承接触情况如图 6所示。1号下轴承与转子接触角的接触面积为50%,不合格,2号下轴承与转子接触角的接触面积为95%,合格。修刮1号下轴承与转子接触角的接触面积达到95%,提高了1号轴承油膜稳定性。
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图 6 轴承下轴承接触情况 |
启动顶轴油泵,检查轴承载荷,顶轴油压力表显示,2号轴承顶轴油压力高达11 MPa,而1号、3号轴承顶轴油压力仅有5 MPa,说明1号轴承、3号轴承载荷较小,2号轴承载荷过大。在2号轴承底部撤0.05 mm垫片,将2号轴承载荷分配到相邻的1号、3号轴承,载荷调整后1号轴承顶轴油压力升高至6.5 MPa,3号轴承顶轴油压力升高至8 MPa,2号轴承顶轴油压力降低至8 MPa。
1号轴承直径为200 mm,2号、3号轴承直径为250 mm,根据轴承直径比例看出,轴承载荷分配取得理想的效果,载荷的调整使1号轴承的轴承比压进一步提高。
5 处理效果2017-09-03 6号机组启动后,1号—3号轴承x向轴振与机组负荷36 h内的趋势如图 7所示。从图 7可以看出,1x由修前最高100 μm降至50 μm,2x由修前最高113 μm降至57 μm;机组负荷调整时,不论3号高调门开度如何变化,1号、2号轴承振动趋势均平稳,彻底解决了6号机组高压转子由于蒸汽激振导致的突发性轴振大的问题。
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图 7 1号、2号轴承修后轴振与负荷趋势 |
通过对330 MW汽轮机组存在的高压转子突发性轴振动大问题进行故障诊断及处理,保证了发电机组安全稳定运行。建议加强汽轮机设备状态监测,及早发现早期故障征兆进行故障诊断,并制定有针对性的措施,避免设备发生类似事故;加强汽轮机组检修质量监督,做到检修质量可控、在控,以提高汽轮机组的可靠性,降低检修维护成本。
| [1] |
范志强, 段学友, 韩元, 等. 330 MW汽轮机汽流激振故障分析与处理[J]. 内蒙古电力技术, 2015, 33(6): 83-84. |
| [2] |
何国安, 陈强, 甘文亮, 等. 1000 MW机组振动特性及案例分析[J]. 中国电力, 2013, 28(10): 19-20. DOI:10.3969/j.issn.1007-3361.2013.10.005 |
| [3] |
全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会.机械振动在旋转轴上测量评价机器的振动第2部分: 功率大于50 MW, 额定工作转速1500 r/min、1800 r/min、3000 r/min、3600 r/min陆地安装的汽轮机和发电机: GB/T 11348.2-2012[S].北京: 中国标准出版社, 2012: 5-6.
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| [4] |
寇胜利. 汽轮发电机组的振动及现场平衡[M]. 北京: 中国电力出版社, 2010: 168-170.
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| [5] |
王延博. 汽轮发电机组转子及结构振动[M]. 北京: 中国电力出版社, 2016: 110-112.
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2019, Vol. 37 
