内蒙古国华准格尔发电有限责任公司(以下简称国华准电)全厂总装机4×330 MW,2号机组B一次风机为上海鼓风机厂生产的离心式通风机,主要参数见表 1所示。一次风机轴系结构示意图如图 1所示。轴承采用22232SMC3型滚动轴承。
| 表 1 一次风机主要设计参数 |
|
图 1 一次风机轴系结构示意图 |
2017-07-12T09:00,2号机组B一次风机启动。点检发现风机2号轴承水平振动超标,振幅达0.11 mm(标准[1]要求小于0.085 mm),见图 2所示;1号轴承水平振动振幅0.06 mm,以1倍频为主(幅值达0.045 mm);电动机侧轴承振动良好,基础地脚振动很小且无差别振动。电动机电流正常,风机调门开关正常,风道无明显振动。
|
图 2 B一次风机2号轴承振动趋势图 |
由图 2可以看出,风机在7月12日启动之前,2号轴承振幅都小于0.08 mm,风机启动后振幅突然上升至0.11 mm。通过现场听音、油面镜观察油质情况,未发现异常。使用离线振动分析仪对该轴承进行振动频谱采集分析,发现其水平振动主要为1倍频分量,同时存在2、3倍频等高阶谐频振动(如图 3所示)。但在时域图中可以观察到该轴承冲击能量值较小(见图 4),因此可以排除风机轴系存在动不平衡因素。由于现场轴承座地脚振动值很小,没有发现其他部件松动缺陷,因此判断2号轴承振动大原因可能为轴承配合间隙偏大[2-3]。
|
图 3 2号轴承水平振动位移频域图 |
|
图 4 2号轴承水平振动时域图 |
在分析2号轴承振动频域图中(图 5红圈中所示)发现滚动轴承的外圈故障频率为203.25 Hz,其加速度有效值为0.0591g,虽然没有超出标准限值(0.1g),但需引起重视。随后对1号轴承频谱和电动机轴承频谱进行分析对比,发现1号轴承存在明显的轴承外圈故障频率,其加速度有效值为0.666g,并存在高阶谐频(如图 6所示)。在图 7所示的时域图中可以明显观察到多个脉冲冲击(线性突起),其瞬态冲击能量值已高达5g。
|
图 5 2号轴承振动频域图 |
|
图 6 1号轴承振动频域图 |
|
图 7 1号轴承振动时域图 |
多次测量1号轴承振动冲击能量值均在6g~10g之间,根据滚动轴承故障发展过程(见图 8)特征可知:该轴承处于第2阶段向第3阶段过渡期,振幅增大,振动频率加速度值有上涨趋势(已超过第1阶段限值0.25g),出现轴承振动冲击能量;随着轴承故障恶化会引起振动冲击能量值增大,因此应提出预警,对该轴承进行密切跟踪监测,做好随时检修准备[4-7]。
|
图 8 滚动轴承故障发展的4个阶段 |
2017年7月底停运2号机组,对B一次风机进行检修,发现2号轴承配合间隙超标,测量值为0.31 mm(标准值为0.05~0.10 mm),轴承未发现缺陷。对该轴承配合间隙进行调整,使其符合标准。再次运行后该轴承水平振幅最大0.053 mm(标准要求小于0.085 mm),振动频谱主要以1倍频分量为主,1倍频振幅(峰峰值)为0.038 mm,其他分量很小,轴承运行良好。
3.2.2 1号轴承将1号轴承解体后发现轴承外圈存在明显缺陷(如图 9所示),轴承外圈滑道表面有长约90 mm的麻坑缺陷(最宽处23 mm、坑深1.5 mm),决定更换该轴承。
|
图 9 B一次风机1号轴承外圈缺陷情况 |
更换后,1号轴承振幅最大0.028 mm,振动频谱如图 10、图 11所示,轴承外圈故障频率加速度有效值较小,为0.045g,属于轴承正常运行值(标准小于0.1g),瞬态冲击能量值1.35g,属于正常范围[8](标准要求小于3g),轴承运行良好。
|
图 10 1号轴承更换后振动频域图 |
|
图 11 1号轴承更换后振动时域图 |
通过对国华准格尔发电有限责任公司2号机组B一次风机轴承振动大原因进行分析,及时准确判断振动故障原因,并提出有效的处理措施,保证了机组的安全稳定运行。此分析方法和经验可供同行借鉴参考。
| [1] |
全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会.在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动(第3部分): GB/T 6075.3-2011[S].北京: 中国标准出版社, 2011.
|
| [2] |
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司.转动设备振动评价管理标准(试行): GHFD-10-TB-01[S].鄂尔多斯: 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司, 2011.
|
| [3] |
梅宏斌. 滚动轴承振动监测与诊断[M]. 北京: 机械工业出版社, 1996: 9-28.
|
| [4] |
张永明, 郝文蛇. 一次风机轴承振动大原因分析及处理[J]. 内蒙古电力技术, 2013, 31(4): 100-102. |
| [5] |
张晔. 电站锅炉风机振动故障原因分析及措施[J]. 陕西电力, 2006, 34(1): 50-52. DOI:10.3969/j.issn.1673-7598.2006.01.018 |
| [6] |
杨国安. 滚动轴承故障诊断实用技术[M]. 北京: 中国石化出版社, 2012: 145-147.
|
| [7] |
刘峰, 王卫玉, 陈启卷. 基于实时信号的水电机组轴承运行分析与诊断[J]. 广东电力, 2018, 31(10): 149-155. |
| [8] |
艾默生过程控制有限公司.CSI2130分析使用手册(Emerson Process Management)[Z].上海: 艾默生过程控制有限公司, 2007: 14-17.
|
2019, Vol. 37 
