2. 内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特 010020
2. Inner Mongolia Power Research Institute, Hohhot 010020, China
2017-12-25, 内蒙古电网某500 kV变电站35 kV 323电抗器组断路器跳闸, 电抗器保护(保护装置型号为NSP782D)显示过流Ⅱ段出口。经现场检查发现1号电抗器L2相本体线圈底部靠近中性线部位引线有明显的熏黑放电痕迹, 二次设备无异常。事故发生前天气晴, 且无任何操作, 设备无异常情况及外部故障情况。
35 kV 323电抗器组断路器跳闸前、后负荷分别为58.5 Mvar、0 Mvar, 电流分别为987.12 A、0 A。35 kV 1号母线跳闸前、后电压分别为34.3 kV、35.07 kV。
2 故障设备检查情况 2.1 设备基本情况故障电抗器型号为BKDCKL-20000/35, 投运于2005年9月, 设备参数见表 1。最近1次高压例行试验时间为2015-04-28, 试验结果合格。
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表 1 电抗器设备参数及保护配置情况 |
对1号电抗器L2相本体、保护装置动作情况、故障录波器录波情况进行检查。发现1号电抗器L2相内侧第三包封存在绕组匝间短路放电击穿现象、有明显击穿烧黑痕迹, 故障电抗器外观如图 1所示。
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图 1 故障电抗器外观检查情况 |
对323电抗器组进行直流电阻、绝缘电阻、电抗值例行试验, 试验数据如表 2所示。其中, L2相直流电阻偏大, 直流电阻三相不平衡系数不满足《输变电设备状态检修试验规程》要求[1]; 经测试, L2相电抗值为2.9593 Ω, 相比铭牌参数大幅减小。
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表 2 电抗器直流电阻试验数据 |
根据保护装置报文, 事故时L1相电流1290 A, L2相电流2190 A, L3相电流1500 A, 323间隔L2相、L3相达到过流Ⅱ段保护启动电流1500 A, 经历300 ms (NSP782D型电抗器保护装置过流Ⅱ段保护定值为1500 A, 0.3 s)切除故障, 保护动作行为正确; 故障前主变压器35 kV侧稳定负荷电流为1200 A左右, 为35 kV 1号电抗器间隔及站用变间隔电流。装置报文、故障电流情况见表 3、图 2、图 3。
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表 3 35 kV 1号电抗器保护(NSP782D)动作情况(过流Ⅱ段保护动作发生) |
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图 2 主变压器故障录波器低压侧电流值 |
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图 3 35 kV电抗器故障波形 |
电抗器匝间绝缘击穿主要由以下3个因素引起。
4.1.1 开关的操作过电压由于电抗器为感性负载, 当断路器在投切电抗器时会使线圈对地产生截流过电压, 感性负载侧的电压幅值和频率都很高, 会产生多次重燃过电压, 有可能给感性负载的绝缘带来损坏。电抗器投切频繁, 开关设备关合次数过多, 断路器分闸引起的过电压对电抗器匝间绝缘影响较大, 进而影响电抗器使用寿命[2-8]。
4.1.2 过负荷电压下运行的影响国家电网公司《预防10 kV~66 kV干式电抗器事故措施》规定[9]:电抗器的额定电压要与安装地点的电压水平保持一致, 严禁在额定电压低于安装点的电压水平条件下运行, 当运行电压高于电抗器额定电压时, 应采取降压措施。同时应加强对电抗器巡视与测温。电抗器如果长期运行在过负荷电压条件下, 再加上操作过电压对电抗器造成累积损伤效应及系统电能质量的影响, 使得设备绝缘劣化速度加剧, 电抗器导线绝缘性能下降, 从而导致绝缘层薄弱环节匝间短路。
4.1.3 电抗器制造方面的问题电抗器生产过程中对制造材料、制造工艺等把控不严, 会使匝间绝缘强度达不到要求, 导致设备运行中匝间绝缘劣化, 最终引起绝缘击穿。电抗器设计不当, 运行时导线电流偏差较大, 温度分布不均, 局部热点温度过高, 引起绝缘损坏。
4.2 原因确定根据现场检查及高压试验结果判断, 本次35 kV 323电抗器L2相由内向外第三包封发生局部绕组匝间短路、击穿故障, 原因为制造工艺问题。
该变电站在运的该型号干式电抗器共计18台, 发生故障共计10台·次, 故障率高达55.56%, 说明该产品在生产工艺和质量方面存在问题。
5 改进措施及建议目前干式电抗器运行状态诊断缺乏有效手段, 常规预防性试验方法尤其是干式电抗器运行状态下巡视(包括红外测温、异常声响、振动)手段无法有效掌握电抗器运行状态。
针对目前在运并联电抗器出现的本体放电击穿、匝间短路、烧毁等情况, 对同类设备进行了精确状态评价, 对网内在运的同类设备逐年安排技改项目实施更换, 同时提出了以下改进措施及建议。
(1) 将发生匝间短路的1号电抗器组整组更换为故障率极低的换位导线式干式电抗器(特高压平波电抗器使用)。
(2) 选购质量信誉度高的产品, 加强干式电抗器的出厂监造和验收工作。新(扩)建输变电工程、技改工程中的并联电抗器优先选用油浸式电抗器。
(3) 采用无间隙金属氧化物避雷器进行保护, 减少过电压造成的绝缘积累损伤。
(4) 对于干式并联电抗器应采用速断保护, 以防止匝间短路后的损害范围扩大。
(5) 针对干式电抗器运行维护手段不足问题, 开展干式电抗器其他有效带电监测方法尝试及监测技术研究。
(6) 对于干式空心电抗器, 出厂前应进行匝间绝缘试验, 交接验收时应对出厂试验报告内容进行检查, 应含有匝间绝缘试验项目。
(7) 建议基建工程使用运行可靠的换位导线干式电抗器或油浸式电抗器, 以保证无功设备安全、可靠运行。
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