内蒙古电力技术  2018, Vol. 36 Issue (04): 75-78   PDF    
330 MW汽轮机组轴承振动故障分析与处理
朱生华, 俎海东, 辛士红     
内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特 010020
摘要:某电厂330 MW机组启动过程中由于汽轮机组2号轴承振动大导致机组振动保护动作跳闸。对引发机组振动的各种可能原因分别进行了排查,通过振动频谱分析等手段认为主要原因为振动传感器支架刚度不足及轴承磨损。通过对2号轴承振动传感器支架进行加固,并利用ANSYS结构动力学软件模拟计算了加固前后振动传感器支架的振型及振动频率,机组重新启动后再未发生类似故障。
关键词汽轮机组     振动     传感器支架     轴承     临界转速    
Analysis of Bearing Vibration Fault on 330 MW Steam Turbine Unit and Its Treatment
ZHU Shenghua, ZU Haidong, XIN Shihong     
Inner Mongolia Power Research Institute, Hohhot 010020, China
Abstract: A 330 MW steam turbine unit tripped during startup for the vibration protection action of No.2 bearing. The possible reasons leading to the vibration problem were analyzed. Through the analysis of vibration frequency spectrum, thought that the main cause reason could be attributed to the insufficient stiffness of the shaft vibration sensor bracket and the bearing abration. The shaft vibration sensor bracket of bearing was reinforced after analysis and computation by using numerical simulation software. The problem was solved as the unit started up again.
Key words: steam turbine unit     vibration     sensor bracket     bearing     critical speed    
1 机组概况

某电厂安装2台燃煤发电机组,汽轮机为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的CZK330/ 308-16.67/0.4/538/538型330 MW亚临界、一次中间再热、高中压合缸、单轴、两缸两排汽、直接空冷抽汽凝汽式机组。锅炉为上海锅炉厂有限公司生产的亚临界、单汽包自然循环、一次中间再热、四角切向燃烧、固态排渣、全钢架悬吊结构、紧身封闭煤粉锅炉,型号为SG-1176/17.5-M4022。发电机为哈尔滨电机厂生产的QFSN-330-2型330 MW自并励静态励磁发电机,冷却方式为水-氢-氢。DCS系统采用GE能源集团新华控制工程有限公司提供的OC6000E系统。

汽轮机采用高中压缸联合启动方式,启动初期中压主汽阀和高压调节汽阀全开,通过中压调节汽阀和高压主汽阀控制进汽量,转速达到2900 r/min后可以进行阀门切换,切至高压调节汽阀和中压调节汽阀联合控制。

机组轴系由高中压转子、低压转子、发电机转子组成,在线TSI(Turbine Supervisory Instrumentation,汽轮机监视设备)系统为BENTLY公司提供,其中1号—6号轴承配置了xy方向轴振测点和垂直方向的瓦振测点。TDM(Turbine Diagnose Monitoring,汽轮机诊断)系统由北京华科同安提供。机组轴系结构和支撑情况如图 1所示。

图 1 轴系结构示意图
2 故障现象及原因分析 2.1 故障现象

1号机组启动升速至2354 r/min时,2号轴承x向振动值由45.4 μm上升至137 μm,之后回落至正常;转速升至2461 r/min时,2号轴承y向振动由37.7 μm上升至250 μm,导致汽轮机振动保护动作,汽轮机跳闸。在此过程中,2号轴承振动也从10.8 μm上升至14.3 μm。在2号轴承x向、y向振动波动的过程中,相邻1号、3号轴承振动无明显变化。机组升速过程中各轴承振动趋势图如图 2所示。

图 2 机组启动过程中各轴承振动趋势
2.2 原因分析

根据机组振动故障现象,从以下方面进行原因排查。

2.2.1 人为因素

机组启动过程中,如果人员误触传感器接线盒等,将可能引起振动数据异常[1-2]。为排除该因素,机组进行了第2次启动,转速从2300 r/min开始,并确保就地测点处无人员干扰。但机组振动情况再次出现,转速上升至2354 r/min时,2号轴承x向振动由45.3 μm升至138 μm,之后回落至正常;转速上升至2461 r/min时,2号轴承y向振动由37.9 μm升至250 μm,汽轮机振动保护动作,汽轮机跳闸,因此排除了人为干扰造成的机组振动异常。

2.2.2 汽流扰动

通过强行限制高压主汽阀(TV1和TV2)的开度,只通过中压调节汽阀控制进汽量,从2300 r/min转速开始再次进行冲车。机组振动情况依然与以前相同,因此排除了由高压主汽阀进汽量引起的汽流扰动原因[3-4]。反之,通过组态强行限制中压调节汽阀(IV1和IV2)开度,只通过高压主汽阀控制进汽量,为防止机组再次跳闸,转速从2300 r/min只升至2400 r/min,但2号轴承x向振动大现象依然存在,因此排除了中压调节汽阀进汽汽流引起的扰动可能。

2.2.3 轴振传感器支架振动

通过汽轮机在线振动监测系统得到振动频谱图,机组2y轴振波德图如图 3所示。结合机组轴系临界转速、轴振传感器支撑情况、机组多次启停振动现象,以及图 2图 3提示信息,进行以下综合分析。

图 3 机组2y轴振波德图

(1)轴振值为转子上轴振测点与对应位置处轴颈的相对振动,但当轴振测量系统自身发生故障时,会影响轴振测量的准确性。该机组轴振测点支架为机组原有设计基础上临时增设,可能会影响轴振测量的准确性,需根据振动现象进一步分析。

(2)机组高中压转子的一阶临界转速设计值为1569 r/min,低压转子的一阶临界转速设计值为1536 r/min,两转子的设计二阶临界转速均大于3500 r/min。该机组2号轴承轴振出现明显峰值时的转速(2450 r/min)与高中压转子和低压转子设计一阶临界转速相差较大,因此可认为机组2y轴振现象不是由高中压转子或低压转子过临界转速区域引起的。

(3)机组转速在2450 r/min时,2y轴振值出现了明显峰值,相邻测点振动情况也存在微小跟随变化;从峰值形态可以看到2y轴振值爬升和回落均很快,且爬升前和回落后基本无变化;2y轴振出现峰值时所对应的转速区域较窄(小于100 r/min);机组在多次经过该转速时,2y轴振出现峰值现象的重复性较好;上述现象与动静碰摩的普遍特征有较大区别,但与结构共振的普遍特征存在较多相似之处[5]

(4)从图 3可以看到,机组2y轴振达到峰值时通频值为243 μm,但基频值仅为28.5 μm,二倍频值为210 μm,可以看出引起2y轴振大的主要原因可能为2y轴振传感器支架结构刚度不足,支架在该转速下发生了结构共振,导致安装于支架上的2y轴振测试值出现明显峰值,但该值不是转子真实振动状态的反映。

图 4 3号轴承磨损情况

由于转动机械的振动特性与转速有密切关系[6],分析认为1号机组振动故障的主要原因可能为轴振传感器支架刚度不够,引起支架与转子发生结构共振,并导致跳机。

2.2.4 轴承磨损

调取几次冲车过程的DCS曲线,对1号—3号轴承振动和轴振以及转速进行分析,发现在2号轴承振动达到跳机值时,相邻的1号、3号轴振和轴承振动都有较明显的变化,表明2y轴振问题不单由轴振测点支架结构刚度不足引起,可能同时存在轴承磨损情况,导致在某个转速下油膜稳定性被破坏,转子失稳造成轴振动增加[7]

经分析决定对2y轴振测点支架结构刚度进行计算分析,联系设备厂家对支架进行加固处理,同时对机组各轴承进行解体检查。

3 故障处理 3.1 轴承修复

停机后对2号—4号轴承进行解体检查,发现轴承均存在不同程度的磨损,尤其是3号轴承最严重(磨损情况见图 4)。随后检修人员对磨损的轴承进行了修复处理。

3.2 振动测点支架加固

停机期间,对机组振动传感器支架进行了优化和加固,加固前、后振动传感器支架结构如图 5所示,加固后的安装情况见图 6

图 5 振动传感器支架结构

图 6 振动传感器支架加固后安装情况

为了解支架固有频率与汽轮机转速之间的关系,采用数值模拟方法对振动传感器支架进行了分析[8]。利用ANSYS结构动力学软件对振动传感器支架的振型和振动频率进行模拟研究,得到加固前、加固后振动传感器支架的振型及振动频率,表 1所示为振动传感器支架振动频率,图 7为振动传感器支架一阶振型。

表 1 振动传感器支架振动固有频率

图 7 振动传感器支架一阶振型

表 1图 7可知,加固前支架的一阶振型为轴向摆振,振动频率为44.177 Hz,该频率与汽轮机升速时保护动作频率41.02 Hz接近,因此引发了共振,造成支架发生强烈振动,振幅超过保护定值(250 μm)时机组跳机保护动作。

分析发现加固前支架的一阶固有频率低是由支架刚度不足引起的。

表 1可见,加固后支架的固有频率显著提高,并且避开了汽轮机工作频率50 Hz及其倍频,消除了振动传感器支架发生共振的可能。经过处理后,汽轮机组再次启动时,升速过程平稳,再未发生振动异常现象,振动处理效果良好。

4 结语

汽轮发电机组发生异常振动问题时,应结合机组运行情况和振动现象进行综合分析,确认导致振动故障的准确原因并及时进行处理,以保障机组的安全稳定运行[9-10]。本文对某汽轮机组启动过程中振动故障的分析处理方法,可供存在类似问题的机组借鉴。

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