内蒙古电力技术  2018, Vol. 36 Issue (04): 50-52, 56   PDF    
25Cr2MoV高温紧固螺栓断裂原因分析
陈浩, 乔欣, 郑建军, 谭晓蒙     
内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特 010020
摘要:某电厂汽轮机高压外缸1根紧固连接螺栓发生断裂,采用宏观检测、化学成分分析、显微组织分析、力学性能测试、断口形貌及能谱分析等方法对螺栓断裂原因进行了分析。结果为:该螺栓因加工工艺不当,造成局部区域晶粒粗大,冲击韧性严重不足,最终在承载最大的部位发生了脆性开裂。并提出加强对汽轮机各部位高温紧固螺栓的金属技术监督,严格规范高温紧固螺栓的采购、入库和使用的把关检验等建议。
关键词汽轮机     高温紧固螺栓     晶粒     冲击韧性     脆性断裂    
Fracture Analysis of High Temperature Bolt Used for 25Cr2MoV Steel
CHEN Hao, QIAO Xin, ZHENG Jianjun, TAN Xiaomeng     
Inner Mongolia Power Research Institute, Hohhot 010020, China
Abstract: The fractured high temperature bolt used for high-pressure outside cylinder in some power plant was investigated by means of macro-morphology inspection, chemical composition analysis, microstructure analysis, mechanic performance testing, fracture morphology analysis and energy-dispersive X-ray analysis. The investigation showed that due to improper manufacturing process, the grain was coarse in local region of the bolt and its impact ductility was insufficient, thus under act of impact load the bolt occurred brittle fracture in region of stress concentration. Put forward the preventive suggestions as strengthening the technical supervision and regulating strictly, to prevent the similar fracture.
Key words: steam turbine     high temperature bolt     grain     impact ductility     brittle fracture    
1 机组概况及存在的问题

某厂汽轮机在点火启动过程中高压缸出现漏气,停机检查发现高压外缸南侧1根连接螺栓断裂。该螺栓直径为100 mm,长度为670 mm,材质为25Cr2MoV。25Cr2MoV钢是一种中碳-铬钼钒耐热钢,该钢除了具有较好的常温综合力学性能,还具有较好的高温力学性能,在高温紧固螺栓中得到了广泛的应用[1-2]。为找出螺栓断裂原因,本文对断裂螺栓进行检验分析。

2 断裂螺栓检测 2.1 宏观形貌检查

对断裂的高压外缸螺栓进行宏观形貌检查,可以看出,该螺栓整体断裂为2段,断面位于螺栓与螺母配合部分的第一螺纹牙底处,断口平坦无塑性变形,断面粗糙,色泽为暗灰色,断口附近未见明显的机械损伤及腐蚀损伤等缺陷,具有较典型的脆性断裂特征,如图 1图 2所示。

图 1 高压外缸螺栓断裂位置

图 2 高压外缸螺栓断口宏观形貌
2.2 化学成分检测与分析

对断裂螺栓取样进行化学成分检测,螺栓各成分质量分数见表 1。结果表明,该螺栓各化学元素质量分数与设计材质的要求相符合[3]

表 1 断裂螺栓各成分质量分数
2.3 显微组织检测与分析

在高压外缸螺栓断口附近取样进行金相显微组织检测,发现螺栓整个横断面经腐蚀剂腐蚀后,在不同角度的光线下呈现为不同色泽与光亮度的多边形颗粒斑块,螺栓低倍金相组织晶粒粗大,如图 3所示。螺栓的微观金相组织为排状回火贝氏体,晶粒尺寸不均匀,存在混晶现象,局部区域晶粒直径超过0.4 mm,晶粒度达到0级,未见明显的网状碳化物。采用饱和苦味酸溶液作为腐蚀剂时,高压外缸螺栓横截面微观组织形貌如图 4a所示;采用Nital试剂作为腐蚀剂时,高压外缸螺栓横截面微观组织形貌如图 4b所示。

图 3 高压外缸螺栓横截面宏观金相组织

图 4 高压外缸螺栓横截面微观组织形貌
2.4 力学性能检测与分析

对断裂螺栓取样进行常温(20 ℃)力学性能检测,检测结果见表 2。由表 2可以看出,螺栓的布氏硬度高于标准要求,冲击韧性远低于标准要求[3]

表 2 断裂螺栓常温力学性能测试结果
2.5 微区形貌与能谱分析

利用扫描电子显微镜(SEM)对高压外缸螺栓的断口进行检测,高压外缸螺栓断口初始断裂区沿晶断裂形貌如图 5所示,高压外缸螺栓断口扩展区SEM形貌如图 6所示。由图 5图 6可以看出,在螺纹牙底断口的初始断裂区存在明显的“冰糖块状”沿晶断裂形貌;扩展区可以观察到明显的河流花样及少量韧窝,具有典型的准解理断裂特征。

图 5 高压外缸螺栓断口初始断裂区沿晶断裂形貌

图 6 高压外缸螺栓断口扩展区SEM形貌

利用能谱分析仪EDS对螺栓晶粒晶界面的化学成分进行分析,结果如图 7所示,各成分质量分数见表 3。结果表明,断裂的高压外缸螺栓晶界附近出现Pb。

图 7 能谱分析图

表 3 断裂螺栓晶粒晶界面各成分质量分数
3 原因分析 3.1 检测结果分析

(1)从断口形貌分析,螺栓断裂于配合部分的螺纹牙底处,该部位恰好处于螺栓的应力集中区;断口内初始断裂区为沿晶断裂,扩展区为准解理断裂,整个断口呈典型的脆性断裂特征。

(2)从能谱结果分析,断裂螺栓晶界附近Pb质量分数偏高,降低了晶界表面能,导致螺栓脆性增加。

(3)从化学成分分析,该螺栓化学成分中各元素质量分数与DL/T 439—2006《火力发电厂高温紧固件技术导则》标准对25Cr2MoV材质的化学成分含量的要求相符合。

(4)从显微组织分析,螺栓局部区域晶粒粗大,这对材料的断裂韧性十分不利。

(5)从力学性能分析,该螺栓的硬度偏高,冲击韧性不足,使其在机组运行过程中承受冲击载荷的能力严重下降。

3.2 断裂原因确定

对于经正常热加工工艺制造的25Cr2MoV材质的螺栓,其组织一般为细晶状的回火索氏体组织,该类型组织的材料应具有较高的强度和较好的韧性,以便在机组运行过程中承载较高的拉伸载荷和冲击载荷。而本次断裂的高压外缸螺栓因热加工或热处理工艺不当,金相组织为排状回火贝氏体,且局部区域晶粒粗大,使得杂质元素极易在晶界偏聚,造成冲击韧性严重不足,在汽轮机启停及运行过程中不断承受拉、弯、剪切等静载荷及冲击载荷的作用,最终在螺栓与螺母配合部分的第一螺纹牙底处发生应力集中开裂[4-6]。并以脆性方式逐渐扩展,直至整体断裂失效。

4 防范建议

为避免螺栓再次发生断裂,提出以下建议:

(1)加强对汽轮机各部位高温紧固螺栓的金属技术监督,并对其他同种材质的高温紧固螺栓进行检验排查,发现问题及时处理;

(2)对高温紧固螺栓的采购、入库和使用必须按照检验标准进行严格规范,避免使用材质不合格的螺栓;

(3)避免频繁出现极端工况,从而引发螺栓承受异常载荷和应力。

参考文献
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