某厂汽轮机在点火启动过程中高压缸出现漏气,停机检查发现高压外缸南侧1根连接螺栓断裂。该螺栓直径为100 mm,长度为670 mm,材质为25Cr2MoV。25Cr2MoV钢是一种中碳-铬钼钒耐热钢,该钢除了具有较好的常温综合力学性能,还具有较好的高温力学性能,在高温紧固螺栓中得到了广泛的应用[1-2]。为找出螺栓断裂原因,本文对断裂螺栓进行检验分析。
2 断裂螺栓检测 2.1 宏观形貌检查对断裂的高压外缸螺栓进行宏观形貌检查,可以看出,该螺栓整体断裂为2段,断面位于螺栓与螺母配合部分的第一螺纹牙底处,断口平坦无塑性变形,断面粗糙,色泽为暗灰色,断口附近未见明显的机械损伤及腐蚀损伤等缺陷,具有较典型的脆性断裂特征,如图 1—图 2所示。
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图 1 高压外缸螺栓断裂位置 |
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图 2 高压外缸螺栓断口宏观形貌 |
对断裂螺栓取样进行化学成分检测,螺栓各成分质量分数见表 1。结果表明,该螺栓各化学元素质量分数与设计材质的要求相符合[3]。
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表 1 断裂螺栓各成分质量分数 |
在高压外缸螺栓断口附近取样进行金相显微组织检测,发现螺栓整个横断面经腐蚀剂腐蚀后,在不同角度的光线下呈现为不同色泽与光亮度的多边形颗粒斑块,螺栓低倍金相组织晶粒粗大,如图 3所示。螺栓的微观金相组织为排状回火贝氏体,晶粒尺寸不均匀,存在混晶现象,局部区域晶粒直径超过0.4 mm,晶粒度达到0级,未见明显的网状碳化物。采用饱和苦味酸溶液作为腐蚀剂时,高压外缸螺栓横截面微观组织形貌如图 4a所示;采用Nital试剂作为腐蚀剂时,高压外缸螺栓横截面微观组织形貌如图 4b所示。
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图 3 高压外缸螺栓横截面宏观金相组织 |
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图 4 高压外缸螺栓横截面微观组织形貌 |
对断裂螺栓取样进行常温(20 ℃)力学性能检测,检测结果见表 2。由表 2可以看出,螺栓的布氏硬度高于标准要求,冲击韧性远低于标准要求[3]。
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表 2 断裂螺栓常温力学性能测试结果 |
利用扫描电子显微镜(SEM)对高压外缸螺栓的断口进行检测,高压外缸螺栓断口初始断裂区沿晶断裂形貌如图 5所示,高压外缸螺栓断口扩展区SEM形貌如图 6所示。由图 5、图 6可以看出,在螺纹牙底断口的初始断裂区存在明显的“冰糖块状”沿晶断裂形貌;扩展区可以观察到明显的河流花样及少量韧窝,具有典型的准解理断裂特征。
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图 5 高压外缸螺栓断口初始断裂区沿晶断裂形貌 |
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图 6 高压外缸螺栓断口扩展区SEM形貌 |
利用能谱分析仪EDS对螺栓晶粒晶界面的化学成分进行分析,结果如图 7所示,各成分质量分数见表 3。结果表明,断裂的高压外缸螺栓晶界附近出现Pb。
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图 7 能谱分析图 |
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表 3 断裂螺栓晶粒晶界面各成分质量分数 |
(1)从断口形貌分析,螺栓断裂于配合部分的螺纹牙底处,该部位恰好处于螺栓的应力集中区;断口内初始断裂区为沿晶断裂,扩展区为准解理断裂,整个断口呈典型的脆性断裂特征。
(2)从能谱结果分析,断裂螺栓晶界附近Pb质量分数偏高,降低了晶界表面能,导致螺栓脆性增加。
(3)从化学成分分析,该螺栓化学成分中各元素质量分数与DL/T 439—2006《火力发电厂高温紧固件技术导则》标准对25Cr2MoV材质的化学成分含量的要求相符合。
(4)从显微组织分析,螺栓局部区域晶粒粗大,这对材料的断裂韧性十分不利。
(5)从力学性能分析,该螺栓的硬度偏高,冲击韧性不足,使其在机组运行过程中承受冲击载荷的能力严重下降。
3.2 断裂原因确定对于经正常热加工工艺制造的25Cr2MoV材质的螺栓,其组织一般为细晶状的回火索氏体组织,该类型组织的材料应具有较高的强度和较好的韧性,以便在机组运行过程中承载较高的拉伸载荷和冲击载荷。而本次断裂的高压外缸螺栓因热加工或热处理工艺不当,金相组织为排状回火贝氏体,且局部区域晶粒粗大,使得杂质元素极易在晶界偏聚,造成冲击韧性严重不足,在汽轮机启停及运行过程中不断承受拉、弯、剪切等静载荷及冲击载荷的作用,最终在螺栓与螺母配合部分的第一螺纹牙底处发生应力集中开裂[4-6]。并以脆性方式逐渐扩展,直至整体断裂失效。
4 防范建议为避免螺栓再次发生断裂,提出以下建议:
(1)加强对汽轮机各部位高温紧固螺栓的金属技术监督,并对其他同种材质的高温紧固螺栓进行检验排查,发现问题及时处理;
(2)对高温紧固螺栓的采购、入库和使用必须按照检验标准进行严格规范,避免使用材质不合格的螺栓;
(3)避免频繁出现极端工况,从而引发螺栓承受异常载荷和应力。
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