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新能源发电行业近几年在我国发展迅速,大批风电及光伏电站并入电网,对于单体容量较大的新能源电站,由于其输配电线路数量较多且分布范围较大,加上其电源结构较为分散,输配电线路时常发生跳闸事故。本文对一起线路连锁跳闸事故进行原因查找与事故分析,并采取相应防范措施,消除了事故隐患。
1 系统概况乌兰伊力更光伏电站35 kV输变电系统由8条光伏集电线路、1台35 kV母线TV及1台直挂式无功补偿装置(SVG)组成,其中单条光伏集电线路接带10台光伏箱式变压器运行。每台光伏箱式变压器容量为1000 kVA,每条光伏集电线路容量为10 MVA,35 kV输变电变压器系统容量共计80 MVA,直挂式SVG容量为16 Mvar。乌兰伊力更光伏电站35 kV输变电系统图见图 1。
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图 1 乌兰伊力更光伏电站35kV输变电系统图 |
2017-08-13T23:21:15.578,变电站监控后台报6号光伏集电线路386过流Ⅰ段动作断路器跳闸;23:21:15.669,3号光伏集电线路383过流Ⅰ段动作断路器跳闸;23:21:15.670,7号光伏集电线387过流Ⅰ段动作断路器跳闸。就地检查6号光伏集电线路386断路器确认在分闸位置,保护装置显示动作值为118.63 A,故障相为L2、L3相;就地检查3号光伏集电线路383断路器确认在分闸位置,保护装置显示动作值为97.61 A,故障相为L3相;就地检查7号光伏集电线路387断路器确认在分闸位置,保护装置显示动作值为120.28 A,故障相为L2相。3号、6号、7号光伏线路过流Ⅰ段保护定值均为27.5 A。
2.2 事故发生时电站运行方式光伏线路跳闸时电站运行方式为:光伏主变压器运行,35 kV母线运行,1号—8号光伏线路运行,35 kV母线TV运行,SVG冷备用。
2.3 故障点查找及初步处理8月14日依次将3号、6号及7号光伏集电线路转为检修状态[1],同时对3号光伏集电线路383间隔电缆及其10台箱式变压器进行检查,发现383断路器下口L3相线路TA完全烧损,未发现其他故障点;对6号光伏集电线路386间隔电缆及其10台箱式变压器进行检查,发现57号箱式变压器至56号箱式变压器高压侧35 kV电缆终端头L2、L3相击穿,未发现其他故障点;对7号光伏集电线路387间隔电缆及其10台箱式变压器进行检查,发现387断路器至66号箱式变压器高压侧35 kV电缆终端头L3相击穿,未发现其他故障点。
8月15日对383断路器下口L3相线路TA进行更换,重新制作57号箱式变压器至56号箱式变压器高压侧35 kV L2、L3相电缆终端头,387断路器至66号箱式变压器高压侧35 kV L3相电缆终端头。经设备预试合格后3号、6号、7号光伏集电线路依次恢复正常运行[2]。
3 原因分析本次跳闸事故中3条光伏集电线路几乎同时发生断路器跳闸事故,间隔不足100 ms,因此初步判断本次跳闸事故为一起连锁跳闸事故,线路动作可能存在因果关系。为了进一步查找事故原因,依次对3条光伏线路保护装置及一次设备进行排查。
3.1 线路保护误动作对跳闸线路事故电流、动作时间与线路保护定值、动作时限进行校核,结果为事故电流及动作时间均符合保护动作条件,线路保护装置动作正确,因此排除线路保护误动作的可能性。
3.2 TA内部绝缘击穿结合变电站监控后台报文信息、事故线路故障点情况及事故跳闸时刻的故障录波图(图 2)对本次光伏线路连锁跳闸事故进行分析,发现3号光伏集电线路L3相TA故障瞬时接地,使得35 kV母线L1、L2相电压升高,造成6号、7号光伏线路设备绝缘击穿,从而导致线路连锁跳闸,具体情况如下。
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图 2 乌兰伊力更光伏电站2017-08-13T23:21:15故障波形图 |
(1)图 2中,23:21:15.349,3号光伏集电线路L3相及零相电流先于6号光伏集电线路L2相、L3相及零相电流发生故障电流突变。故障发生时,3号光伏集电线路L3相发生接地故障,故障持续大约20 ms后消失;
(2)3号光伏集电线路L3相接地瞬间使35 kV母线L1、L2相电压升高突变,导致6号光伏集电线路L2、L3两相发生接地故障跳闸(图 2中红圈内异常电流波形);
(3)23:21:15.430,3号光伏集电线路L3相接地故障重启(图 2中黄圈内异常电流波形),使得35 kV母线L1、L2相电压再次升高突变,导致7号光伏集电线路发生L1、L2、L3三相短路故障跳闸(图 2中蓝圈内异常电流波形),同时3号光伏集电线路因L3相接地故障跳闸[3]。
3.3 高压设备尖端放电
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图 3 6号光伏集电线故障点 |
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图 4 7号光伏集电线故障点 |
(1)图 3中,6号光伏集电线故障原因为56号箱式变压器35 kV侧L2相电缆接线母排尖端(图 3中红圈内)对L3相电缆终端头屏蔽层放电,造成线路单相接地,进而发展为L2、L3相短路接地故障,引起6号光伏集电线故障跳闸。
(2)图 4中,7号光伏集电线路故障原因为66号箱式变压器35 kV侧L2相电缆接线母排尖端(图 4中红圈内)对L1、L3两相电缆终端头屏蔽层放电造成线路三相短路故障,引起7号光伏集电线路故障跳闸。
(3)在光伏集电线路正常运行时,由于箱式变压器35 kV侧电缆接线母排边角为90°,根据高压设备尖端放电原理,线路正常运行时,35 kV母排直角尖端处电场强度会明显高于母排平滑处电场强度。在此次线路跳闸事故中,当3号光伏集电线路L3相发生单相接地时,35 kV系统L3相电压瞬间由20.8 kV降低为0,L1、L2两相电压由20.8 kV突变为36 kV,L2、L3相电压差由正常运行时的0.1 kV瞬间增加至36 kV,使箱式变压器35 kV侧L2相电缆接线母排直角尖端对L1、L3相电缆头绝缘薄弱处放电,进而导致线路保护动作发生连锁跳闸事故[4-5]。
4 治理措施通过以上分析可知,造成35 kV集电线路连锁跳闸的原因为TA内部绝缘击穿以及高压设备尖端放电,对此提出以下治理措施。
(1)定期对35 kV开关柜进行局部放电检测[6],发现设备放电点及时处理,消除事故隐患;
(2)对光伏箱式变压器35 kV侧电缆接线母排尖端进行拆除或做绝缘处理[3],消除因线路电压突变导致母排尖端对电缆或屏蔽层放电的隐患。
通过实施以上措施,35 kV集电线路设备隐患得到了有效治理,电站再未发生类似连锁跳闸事故。
[1] | 电力行业电力电缆标准化技术委员会. 电力电缆线路运行规程: DL/T 1253-2013[S]. 北京: 中国电力出版社, 2014. |
[2] | 中华人民共和国电力工业部. 电力设备预防性试验规程: DL/T 596-2005[S]. 北京: 中国电力出版社, 2005. |
[3] | 阎孟昆, 庄猛. 35 kV电缆终端故障分析及预防措施[J]. 华东电力, 2014, 42(9): 1873–1875. |
[4] | 汪超, 许剑波, 张波. 一起35 kV电缆头烧毁事故引起电压异常的分析[J]. 中国科技信息, 2010(19): 117–118. |
[5] | 徐兴发. 一起线路跳闸引起35 kV变电站失压的故障分析[J]. 广东电力, 2016, 29(10): 85–91. DOI:10.3969/j.issn.1007-290X.2016.10.015 |
[6] | 国家能源局. 防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义[M]. 北京: 中国电力出版社, 2014. |