内蒙古电力技术  2018, Vol. 36 Issue (03): 53-55   PDF    
GIS封闭母线放电故障原因分析及处理
张春龙, 任仲伟, 唐上吉, 王旭, 赵远新     
黄河万家寨水利枢纽有限公司万家寨水电站, 太原 036000
摘要:万家寨水电站1号主变压器高压侧过渡封闭母线在运行过程中发生放电故障。经排查,放电原因为GIS不清洁,电极间的粉尘颗粒导致SF6气体间隙被电弧击穿,触头连接烧毁,并在罐体内表面产生放电痕迹。对故障设备进行解体更换,回装时严格把控卫生质量,设备投入至今运行良好,保证了输电线路的安全稳定运行。
关键词高电压     开关站     GIS封闭母线     放电     防尘    
Fault Analysis and Treatment of GIS Closed Bus Discharge
ZHANG Chunlong, REN Zhongwei, TANG Shangji, WANG Xu, ZHAO Yuanxin     
Y.R.Wanjiazhai Multiple-Purpose Dam Project Co., Ltd., Wanjiazhai Hydropower Station, Taiyuan 036000, China
Abstract: High voltage closed bus discharge of Wanjiazhai Hydropower Station No.1 transformer occurred during operation. After investigation, the discharge is due to unclean GIS, dust particles between the electrodes led to SF6 gas gap arc breakdown, burned the contact connection, and produced discharge traces on the tank surface. Disassembling and replacing the faulty equipment, controling the health quality strictly, equipment is so far in good condition, ensuring the safety and stability of transmission lines.
Key words: high voltage     switch station     GIS closed bus     discharge     dust prevention    
1 设备概况

万家寨水电站220 kV GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)为ZF6-252型设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、母线、电压互感器、电流互感器、套管、电缆终端、避雷器、伸缩节等元件,组合电器主接线采用双母线分段接线方式。

2 故障概况

2016-04-25,1号发电机运行状态,有功功率为154 MW,21:19:49,中央控制室上位机报“1号主变纵差保护动作,开关站1号主变高压侧201断路器A相合闸信号复归,开关站1号主变高压侧201断路器C相分闸信号动作,1号机发电态复归,1号机空载态动作,1号机电气故障。”

3 故障排查 3.1 外观检查

检查发现,1号主变压器高压侧201断路器、低压侧801断路器三相均已跳闸,1号主变压器保护柜差动保护动作指示灯亮,主变压器高压侧GIS进线左侧第1段过渡封闭母线底部有明显放电痕迹,见图 1

图 1 过渡封闭母线放电位置
3.2 解体检查

进一步解体检查,发现放电发生在导体连接触头与罐体之间,在罐体内壁有喷溅灼伤痕迹,绝大多数融化的电极在罐体下部形成片状固体,罐体内部飘落很多放电时产生的粉尘,见图 2,触头屏蔽罩烧毁、电极融化,见图 3

图 2 放电封闭母线解体图

图 3 放电触头
4 原因分析

经分析,此次放电故障是GIS不清洁所致,电极间的粉尘颗粒导致SF6气体间隙被电弧击穿,放电通道为触头屏蔽罩—气隙—罐体内壁[1]

通过对ZF6-252型主母线导体、屏蔽罩及罐体的电场强度计算分析[2]可知,触头屏蔽罩圆弧端面处电场强度略高于其他位置,电位等值云图分布见图 4,电位移矢量分布图见图 5

图 4 电位等值云图分布

图 5 电位移矢量分布图

在进行GIS现场安装及充放SF6气体过程中,会将部分粉尘颗粒带入罐体内。GIS投运后,罐体内的粉尘颗粒在电场力的作用下向电场较强的触头区域移动。随着设备运行时间增加,越来越多的粉尘颗粒聚集在触头或悬浮其附近,进而产生微弱的局部放电。随着局部放电的发展,触头局部放电区域产生导电粒子浓度逐渐变大,当这些导电粒子扩散到高压电极与罐体之间,气体的绝缘强度逐渐降低,最终在高电压作用下气体被击穿形成电弧,产生较大的瞬时短路电流,烧毁了触头连接,并在罐体内表面产生放电痕迹[3]

5 处理措施

(1)做好安全防护措施并明确人员可活动范围,设置隔离带,装设遮拦并悬挂标示牌。

(2)回收SF6气体及解体设备。拆除气体管路、阀门,拆除跨接波纹管的短接板、三相短接排;压缩母线波纹管,拆解共箱封闭母线及内部导体,清理罐体及波纹管内部波纹。

拆卸与主母线气体管路连通的分相母线,检查内部粉尘情况并清理,如内部无粉尘,其他两相母线无须开罐检查;更换故障母线,用高纯氮气清洗气体管路、阀门,按照拆解的逆顺序回装,回装过程中要严格保持GIS设备的清洁度。确保法兰和封盖表面不能有灰尘,清洁法兰金属密封面,用真空吸尘器清洁气体间隔,检查凹槽和密封面是否损坏;在导体的连接过程中,不允许灰尘或金属粉末进入组件,接触面不应有损伤,清除导体表面残留的油脂,涂上一层薄薄的凡士林。

(3)更换吸附剂及密封圈。

(4)更换吸附剂后立即抽真空。抽真空至40 Pa,继续抽0.5 h,停泵2 h后检查真空,不大于133 Pa即为合格[4-5]

(5)充额定压力SF6气体[6]。注气前应对每瓶SF6气体作微水检测;充气时必须使用减压阀,不能用气瓶直接充气;充气时要用专用的清洁管路;充气时先拧开SF6气瓶,放出少许气,以免将空气充入GIS设备内。

6 检修效果

故障处理后,对重新注气的气室进行SF6气体检漏、微水试验,气室无漏气且微水含量满足规程要求。随后进行耐压试验,耐压顺利通过。设备投运后,定期对相关设备进行巡检,无异音、无异味,保护及指示信号均正常。

7 建议

本文通过对故障封闭母线进行解体检查,分析母线放电原因,并及时进行了故障处理,设备运行至今状况良好,有效延长了设备安全稳定运行周期,减少了电站非计划停机次数和时间,保证了机组出力。

此次故障暴露出设备安装工艺质量控制不严格等问题,建议在今后的工作中,应严格控制安装工艺质量:

(1)装配应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并采取防尘、防潮措施;

(2)制造厂已经装配好的各电气元件,在现场组装时不应解体检查,如有缺陷必须在现场解体时,应经制造厂同意,并在厂方人员指导下进行;

(3)使用的清洁剂、润滑剂、密封脂和擦拭材料必须符合产品的技术规定,已用过的密封垫、密封圈不得重复使用;

(4)所有螺栓的紧固均应使用力矩扳手,其力矩值应符合产品的技术规定;

(5)设备载流接触面应平整、清洁、无毛刺、无氧化膜,并涂以薄层电力复合脂(导电膏),连接螺栓应齐全、紧固。

参考文献
[1] 电力行业气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会. 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程: DL/T 603-2006[S]. 北京: 中国电力出版社, 2007.
[2] 王光辉. 高压开关设备检修维护技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2013.
[3] 华北电网有限公司. 华北电网有限公司电力设备交接和预防性试验规程[S]. 北京: 中国电力出版社, 2008.
[4] 单文培, 王兵. 常用电气设备故障诊断与处理600例[M]. 北京: 中国电力出版社, 2016.
[5] 刘勇业, 马宏忠, 姜宁, 等. GIS沿面放电缺陷的振动检测法分析[J]. 广东电力, 2017, 30(3): 71–75, 80.
[6] 徐剑浩. 气体绝缘金属封闭开关设备[M]. 北京: 中国电力出版社, 2014.