内蒙古电力技术  2018, Vol. 36 Issue (02): 43-46   PDF    
220 kV变电站35 kV母线失压故障仿真分析
韩四满1, 菅治邦2, 白晨皓3, 刘彦涛4     
1. 宁夏工商职业技术学院, 银川 750021;
2. 内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特 010020;
3. 国网山西省电力公司, 太原 030000;
4. 国网河北省电力有限公司新河县供电分公司, 河北 邢台 055650
摘要:针对某220 kV变电站35 kV母线失压故障,结合故障现场检查情况,分析了故障原因及故障发展过程;采用PSCAD电力系统电磁暂态仿真软件,对该变电站的失压过程及单相接地故障逐步发展为三相短路故障的过程进行了仿真分析,仿真结果与现场录波图完全一致,同时提出了该类故障的预防措施。
关键词变电站     母线失压     录波     仿真     接地故障    
Simulation Analysis of 35 kV Bus Voltage Loss Fault in 220 kV Substation
HAN Siman1, JIAN Zhibang2, BAI Chenhao3, LIU Yantao4     
1. Ningxia Career Technical College, Yinchuan 750021, China;
2. Inner Mongolia Power Research Institute, Hohhot 010020, China;
3. Shanxi Electric Power Company, Taiyuan 030000, China;
4. Hebei Electric Power Co., Ltd., Xinhe County Power Supply Branch, Xingtai 055650, China
Abstract: Aiming at 35 kV bus voltage loss fault in a 220 kV substation, through the inspection of the fault site, analyzed the reasons of failure and its development process.Using PSCAD power system electromagnetic transient simulation software, to carry out a simulation analysis for process of the substation loss of pressure process, and single phase grounding fault developed gradually to the three-phase faults.The simulation results and the field record were completely consistent, and put forward the fault preventive measures.
Key words: substation     bus voltage loss     recording     simulation     grounding fault    
1 故障情况介绍

某220 kV变电站220 kVⅠ段母线、Ⅱ段母线并列运行,110 kVⅠ段母线、Ⅱ段母线并列运行,35 kV Ⅲ段、Ⅳ段、Ⅴ段母线分列运行,变电站故障前运行方式如图 1所示。

图 1 变电站故障前运行方式

2016-06-12T12:07,该变电站35 kV Ⅳ段母线接地,系统接地运行约10 min后,和美Ⅳ回线过流保护动作,19341开关跳闸。13:00,4号主变压器低压侧后备保护动作跳开19304开关,35 kV Ⅳ段母线失压。在此期间,35 kV Ⅳ段开关柜内起火且迅速蔓延,致使19341、19342、19300开关柜严重损毁。为了控制火情并确保救火人员的人身安全,对35 kV Ⅲ段、Ⅴ段母线进行了紧急限停。在消防人员的支援下,于17:40被完全扑灭。

2 现场设备检查 2.1 和美Ⅳ回线路及用户侧设备检查

该变电站35 kV Ⅳ段母线失压后,对和美Ⅳ回线用户设备进行了故障排查。线路巡检结果为和美Ⅳ回线19341侧1号—8号塔正常。用户侧发现2处故障,1处为某化工厂用户2号炉变压器V相电缆头故障,找到时用户已经将故障处理完毕,用户侧电缆故障已恢复;另1处为该用户2号电容器W相高压套管炸毁,现场情况如图 2所示。用户侧进线速断保护及2号炉变压器速断保护出口侧动作[1-3]

图 2 用户侧2号炉变压器V相电缆及2号电容器W相故障情况
2.2 变电站相关一次设备检查

4号主变压器油样色谱分析结果正常。火情解除后,运维人员检查高压室内设备,发现19341、19342、19300开关柜严重烧毁,靠近开关柜后柜门位置的电缆燃烧仅剩下铜芯,现场情况如图 3所示。

图 3 19341、19342、19300开关柜电缆烧损情况
3 故障设备的恢复

火情消除后,各相关专业立即开展变电站故障设备的恢复工作。

(1) 将35 kV Ⅳ段19341、19342、19300间隔母线室内管母线拆除、隔离。

(2) 对35 kV Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段所有设备进行了全面清擦、传动检查及耐压试验。

(3) 35 kVⅤ段于13日07:20恢复送电,Ⅳ段及4号变压器于13日20:00恢复送电,35 kV Ⅲ段于14日18:00恢复送电。

4 故障原因分析 4.1 故障过程

该变电站和美Ⅳ回19341开关柜内电缆头运行了12 a,正常运行期间负荷较重,6月份最大电流587 A,平均电流336 A。U相电缆头局部存在发热情况,电缆头材质的阻燃性能已经严重劣化,随着时间积累电缆头温升加剧,致使电缆头绝缘材料熔化并起火。

根据故障录波图及自动记录信息分析,2016-06-12T12:07:43,U相电缆头绝缘材料熔化后,导电部分和屏蔽层形成放电通道,造成35 kV Ⅳ段母线接地。放电通道的形成过程是1个由非金属接地向金属性接地发展的过程,接地点弧光产生的高温起到了助燃作用。在弧光过电压的作用下,系统V相、W相电压升高[4-6]

12:17,和美Ⅳ回用户侧的1处绝缘薄弱点(即2号炉变压器V相高压电缆头)绝缘击穿,形成异地L1相、L2相两相接地短路故障。L1相、L2相故障大约持续了110 ms,和美Ⅳ回用户侧L3相的另1处薄弱点(即电容器W相高压套管)再次发生故障,进而形成了异地三相接地短路故障。经过50 ms后,用户侧进线保护出口侧动作,开关跳闸,W相故障点被隔离,该变电站35 kV Ⅳ段母线L3相电压恢复至接近线电压的水平,但此时该变电站侧开关柜内已经发展为U相、V相两相接地短路故障。40 ms后,开关柜内三相短路并持续30 ms后,和美Ⅳ回过流一段保护出口动作(整定定值35.0 A、时限0.15 s),开关跳闸,故障被隔离。

根据4号主变压器录波波形推算,和美Ⅳ回线故障电流约为8488 A。

4.2 故障发展原因分析

19341开关跳开后,故障虽然被切除,但火并没有熄灭。最初是柜内电缆头燃烧,因柜内空间狭小,没有泄压通道,随着柜内温度急剧上升,进而导致绝缘护套着火,最后电流互感器环氧树脂也被引燃。开关柜出线室和母线室虽已隔开,但隔板上有栅格状空隙,火势顺着空隙蔓延至母线室。

同时,从故障录波图(见图 4)看出,19341开关跳闸后,故障电流虽然消失,但母线电压仍处于异常状态,三相电压幅值在相电压和线电压之间呈周期性交替变化,有明显谐振特征,振荡周期约100 ms。振荡初期,由于母线外层绝缘护套还未完全烧损,绝缘性能基本保持,但绝缘护套烧融后,母线绝缘性能下降,在振荡过电压的作用下,最终引发母线故障[7-8]

图 4 3号主变压器保护PST1200U装置录波图(由上至下分别为UWUVUUIWIVIU)

2016-06-12T13:00:14.882,4号主变压器低压侧后备保护(限时速动,0.6 s)出口动作,切除母线故障。

根据现场设备烧损情况分析,在和美Ⅳ回线19341开关柜后柜门下TA处,L3相灼烧最为严重,已彻底从底座处断裂脱落;L3相TA脱落后, 开关柜前后柜贯通,火势继续蔓延至小车开关室。在火势蔓延过程中,和美Ⅳ回线19341开关柜内保护装置及二次元件全部烧毁,接线绝缘烧毁、铜线裸露。

5 故障仿真分析及预防措施

采用PSCAD电力系统电磁暂态仿真软件,对和美Ⅳ线路由L1相接地短路逐步发展为三相短路故障过程进行仿真[9]

5.1 仿真分析

在PSCAD中建立上述仿真模型进行故障仿真再现。仿真波形见图 5。仿真波形与故障录波波形完全一致。

图 5 故障仿真分析波形(由上至下分别为UWUVUUIWIVIU)
5.2 仿真时序

(1) 第1阶段,该变电站和美Ⅳ线19341电缆L1相接地短路。此时,L1相电压接近于0,L2相、L3相电压为线电压。L1相电流为故障电容电流,L2相、L3相电流为负荷电流。

(2) 第2阶段,由于L2相、L3相电压长期(10 min)处于线电压水平,击穿和美Ⅳ线路对侧L3相,造成对侧L3相接地短路。此时,该变电站和美Ⅳ回线L2相电压接近于0;L3相电压在对侧为0,该变电站为短路电流在线路阻抗上的压降,小于正常电压水平;L3相无故障,电压接近线电压。L2相、L3相电流为异地异相两相短路电流,L3相为正常电流。

(3) 第3阶段,约110 ms后,和美Ⅳ回线路对侧L3相击穿,造成L3相对地短路。此时,该变电站和美Ⅳ回线侧L1相电压接近于0;L2相、L3相电压在对侧为0,该变电站侧为短路电流在线路阻抗上的压降,小于正常电压水平;L1相、L2相、L3相电流为流过异地异相三相短路电流。

(4) 第4阶段,约50 ms左右,和美Ⅳ线路对侧断路器跳闸,切除对侧L2相、L3相接地故障。由于该变电站和美Ⅳ线路侧L1相接地故障仍然存在,L2相、L3相电压在上升至线电压的同时,该变电站和美Ⅳ线路侧L3相击穿,造成L3相接地故障。此时,该变电站和美Ⅳ线侧L1相、L2相电压接近为零,L3相电压为线电压;L1相、L2相电流为L1相、L2相相间短路电流,L3相电流为0。

(5) 第5阶段,约40 ms左右,该变电站和美Ⅳ线路侧由L1相、L2相相间短路发展为L1相、L2相、L3相三相短路。此时该变电站和美Ⅳ线路侧L1相、L2相、L3相电压接近于0,L1相、L2相、L3相电流为L1、L2、L3三相短路电流。

(6) 第6阶段,约30 ms左右,该变电站和美Ⅳ线路侧断路器跳闸,故障切除,该变电站和美Ⅳ线路侧L1相、L2相、L3相电压恢复正常,电流为0。

5.3 预防措施

(1) 变电站设计时,35 kV应设计为双母线接线,增设备自投装置。该变电站建议采用双向备自投装置进行改造[10]

(2) 加强电力电缆日常巡视工作,开关柜内设备及电缆红外测温应改造专用测温孔,确保能直接对设备及电缆本体进行红外测温。及时开展开关柜局放测试工作,尤其是重载及运行年限超过10 a的电力电缆应重点关注,对检测结果异常的开关柜及附属设备,立即安排计划进行处理,确保开关柜及电力电缆安全可靠运行。

(3) 组织进行电力电缆和开关柜普查工作,制定周期性电缆检修预试滚动计划,严格按照规程周期和技术要求,开展电力电缆和开关柜试验;对试验不合格的电力电缆要及时更换,对试验不合格的开关柜进行隐患治理。

(4) 扎实开展电力电缆状态评价,全面及时搜集设备运行、检修、预试等各环节数据报告,根据评价细则真实客观评价设备状况,及时安排检修预试计划,对运行工况不满足规程要求的电力电缆及时储备项目安排技术改造。

(5) 加强对视频监控等辅助设施的运行维护,确保设备既具备实施监控功能,又具有视频信息存储、调阅功能。

(6) 梳理排查各变电站防火报警信息是否能够上送调度,对不满足要求的变电站应立即进行整改。

6 结语

结合现场检查情况以及现场录波图,通过还原现场故障的发展过程,并利用PSCAD电力系统电磁暂态仿真软件,对该变电站失压过程进行了仿真,仿真结果与现场录波图完全一致,验证了故障原因分析的正确性,为类似故障的原因查找提供了1种方法[11-14]

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