近年来,随着社会经济的发展和环保意识的提高,内蒙古自治区已不再只关心废水的达标排放,还要求企业最大限度的回收利用,减少对环境的污染,环境敏感地区甚至要求零排放。因此,对废水综合利用,实现废水资源化,已成为火电厂实现可持续发展的必由之路[1-2]。本文以神华神东电力萨拉齐电厂2×300 MW机组废水零排放工程为例,对电厂废水回用深度处理工艺进行分析,供其他电厂废水回用工程改造借鉴。
1 工程概况神华神东电力萨拉齐电厂现有2台300 MW直接空冷机组,锅炉采用循环流化床脱硫工艺。为了减少全厂外排废水量,降低单位发电量取水量,电厂实施了废水零排放工程,将含盐量高并具有强烈结垢倾向的废水经深度处理后进行回用。
为了充分实现废水的资源化利用,电厂将厂内工业废水及辅机冷却水排污水进行深度除盐后,回用于辅机冷却水补水、热网补水及锅炉补给水系统。本废水治理工程采用“石灰软化高效澄清池+过滤+超滤+离子交换+高效反渗透”的处理工艺,工业废水深度处理系统主要包括预处理系统、离子交换系统、高效反渗透系统、回用系统、加药系统、压缩空气系统。考虑到干灰渣综合利用时循环水排污水不能回用、冬季煤场喷洒水量减少的因素,按最大排污量考虑设计处理能力,工业废水深度处理系统的设计处理能力为60 m3/h。
1.1 设计水质指标工业废水深度处理系统设计出力为2×30 t/h。具体进水水质要求及处理后出水指标见表 1。
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表 1 废水处理系统水质控制指标 |
由于电厂废水含盐量高,经浓缩处理后,水中致垢的无机离子(如Ca2+、HCO3-等)已经达到过饱和,具有强烈的结垢倾向,容易在用水系统中结垢,因此,在废水深度处理系统工艺流程设计过程中,除了要考虑除去对反渗透膜有污染的悬浮物、有机物、胶体等杂质外,还要降低碳酸钙、硅酸盐等难溶盐的过饱和度,避免在水处理系统中析出沉淀物[2]。本工程选用石灰澄清软化预处理工艺,通过高效反渗透技术实现较高的回收率、脱盐率及系统的经济稳定运行。工业废水深度处理系统工艺流程如图 1所示。
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图 1 工业废水深度处理系统工艺流程 |
因来水水质、水量等水质指标随排水时间的波动较大,为使后续处理设备及构筑物不受废水高峰流量或浓度变化的冲击,需设置调节池对来水进行缓冲。本工程工业废水深度处理系统设置1座钢砼结构的调节池,有效容积为240 m3,通过2台工业废水提升泵(1用1备)将辅机冷却水排污水、高含盐废水、酸碱再生废水等输送至高密澄清池。
2.1.2 高密澄清池调节池出水经废水提升泵进入高密澄清池,池内加有絮凝剂和消石灰,去除铁硅化合物、钙镁碳酸盐硬度、悬浮物、胶体物质,降低浊度,同时去除磷酸盐以及有结垢倾向的离子和少量重金属,减少含盐量,为后续离子交换减轻负荷。
高密澄清池采用方形钢混结构,包括快混池、絮凝池和沉淀池。沉淀池设置刮泥机,沉淀池上层活性污泥通过污泥回流泵回流至絮凝池,增强絮凝效果,剩余污泥通过污泥排放泵排至污泥浓缩池浓缩处理,再经离心脱水机脱水后送入灰渣场。系统设置2座高密澄清池,单台设备出力为最大处理水量的50%,设置1套石灰贮存加药装置、1套聚铁加药装置和絮凝剂自动加药装置。
2.1.3 高密产水池高密澄清池出水自流入高密产水池,经泵送入砂滤、自清洗过滤器和超滤系统。高密产水池容积为50 m3。
2.1.4 砂滤高密产水池出水进入砂滤以去除水中的悬浮物和胶体,降低浊度。系统设置3台砂滤,2用1备。单台设备正常出力为25 m3(/h·台),最大出力为37.5 m3(/h·台)。石英砂装填高度为1200 mm, 砂粒粒径为0.5~1.2 mm。砂滤需定期进行反洗(气洗和水洗),设置2台反洗鼓风机(1用1备)和2台反洗水泵(1用1备),反洗水取自超滤产水池。
2.2 超滤系统系统设置2台自清洗过滤器,单台设备出力为40 m3/h, 用于截留来水中粒径大于100 μm的颗粒,以防止其进入超滤系统造成膜损伤。设置2套超滤装置,超滤膜采用美国科氏TARGAⅡ10072型特种改性聚醚砜膜,截留孔径为0.02 μm, 设计水通量为50 L/m2h, 运行方式采用外压死端过滤。单套设备设计平均总进水量为36.5 m3/h, 平均净水产量为33 m3/h。
2.3 离子交换系统为了提高后续高效反渗透设备的回收率,降低膜结垢的可能性,保证其在高pH值环境下的稳定运行,需将水的硬度降至最低,因此设置两级钠离子交换器,用于交换水中大部分的多价阳离子,降低硬度。当硬度达200 μmol/L时,钠离子交换器到达失效终点,运行失效后,需采用浓度为5%~8%的食盐水进行逆流再生。
两级纳离子分别为3台一级钠离子交换器和3台二级钠离子交换器,单台设备规格为1200 mm×2400 mm(直径×高度),净出力为33 m3/h, 2用1备。一、二级钠床均采用001x7Na型强酸阳离子树脂,石英砂垫层高度为200 mm, 树脂层高度为1200 mm。
离子交换出水送入脱气塔脱除CO2。系统设置2台脱气塔,塔直径1000 mm, 1用1备;1座钢砼结构的脱气水池,容积25 m3,脱气塔搭建在脱气水池上。
2.4 高效反渗透系统高效反渗透系统主要由保安过滤器、升压泵和反渗透装置构成。基于运行中便于调节水量的需要,系统将反渗透系统设置成2套一级两段式反渗透装置,并联运行。第一段采用30支BW30FR-400型抗污染电中性复合膜,第二段采用18支SW30HRLE-400型高脱盐率海水淡化膜。单台设备出力30 m3/h, 水回收率不低于95%。反渗透膜组件技术性能参数如下:1 a内系统脱盐率不小于90%,3 a内系统脱盐率不小于88%,水回收率不小于95%,反渗透膜使用寿命不少于4 a。
2.5 加药系统加药系统包括石灰贮存加药系统、絮凝剂加药系统、盐加药系统、氢氧化钠加药系统、还原剂加药系统、反渗透清洗系统。
3 系统运行情况分析2015年9月,神华神东电力萨拉齐电厂工业废水深度处理系统进行整套调试运行,2016年4月—5月,对系统进行了工艺性能测试。测试期间,系统满负荷运行,每隔8 h取样化验分析1次,通过对系统进、出水总硬度、铁含量、硅含量、电导率、pH值、CODcr等主要指标进行分析,测算系统对主要污染物的去除效果,以考查该系统是否符合设计及运行要求。
3.1 系统回收率通过一段时间的实际运行及工艺性能测试表明,工业废水深度处理系统平均回收率为95.86%,满足设计承诺值(整体回收率≥90%)的要求。
3.2 系统处理效果系统性能测试期间水质监测结果见表 2。
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表 2 工业废水深度处理系统水质监测结果 |
(1)由表 2可知,总硬度去除率为100%,总铁去除率为91.08%~99.91%,SiO2去除率为98.17%~99.83%,CODcr去除率为23.08%~94.44%,各项出水水质指标均符合设计承诺值。
(2)高密池采用投加石灰乳工艺去除来水中的总硬度,通过投加絮凝剂(聚铁)去除来水中的悬浮物、总铁、SiO2和CODcr, 因此高密池的运行情况主要通过总硬度、悬浮物、总铁、SiO2和CODcr的去除率得以体现。在系统性能测试期间,高密池出水总硬度为1.44~5.44 mmol/L,总硬度平均去除率为14.18%;总铁为0.08~0.72 mg/L,总铁平均去除率为56.23%;浊度为0.25~1.83,悬浮物平均去除率为88.42%;SiO2质量浓度为0.76~17.55 mg/L,平均去除率为32.35%;出水CODcr为9.00~30.72 mg/L,平均去除率为30.62%。
(3)高效反渗透原理是通过软化工艺去除来水中的硬度,再通过脱气去除水中的二氧化碳,加入氢氯化钠将反渗透进水的pH值调至8.5以上。在这种高pH值环境下运行,与常规的反渗透相比,高效反渗透增大了SiO2的溶解度,使得回收率能够达到95%[3]。本工程系统运行过程中,高效反渗透段间压差、产水水量、水质等均能维持基本稳定,脱盐率效果见图 2所示。反渗透进水电导率平均值1325 μS/cm, 1、2号反渗透产水电导率平均值分别为53 μS/cm、61 μS/cm, 反渗透单元产水电导率平均值为57 μS/cm, 单元脱盐率平均值为95.70%,单元回收率为95.05%~95.58%,平均值为95.26%。反渗透单元的脱盐率和回收率满足设计承诺值(高效反渗透装置回收率≥95%,脱盐率≥90%)的要求。
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图 2 测试期间高效反渗透的脱盐效果 |
(4)在系统额定出力连续运行工况下,对处理工艺的能耗、药耗及系统反洗、再生、配药等自用水耗进行测算。结果如下:平均产水能耗为3.16 kWh/t;各种化学药剂的平均使用量以单位产水量计(即每吨产水需要的药品加入量),其中聚铁(纯度25%)为21.67 g, 石灰(纯度93%)为364.54 g, PAM(纯度99.9%)为0.67 g, 亚硫酸氢钠(纯度99.9%)为8.79 g, 反渗透阻垢剂(纯度99.9%)为6.10 g, 盐酸(纯度30%)106 g;钠床每次再生需要消耗氯化钠(纯度99%)为124.3kg/台。系统自用水量统计结果见表 3所示。
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表 3 系统自用水量统计结果 |
采用石灰软化—高效反渗透技术的电厂废水回用处理工艺,具有较强的抗缓冲性和稳定的处理能力,其中石灰软化澄清系统是保障反渗透系统稳定运行的关键,反渗透膜在高pH值的碱性条件下运行,系统的产水量、回收率、清洗频率远优于传统的超滤—反渗透工艺[4-5]。本工程运行实践表明,该工艺运行效果达到设计要求,能够实现电厂废水的合理回用,回用水水质满足生产要求,因此在电厂废水回用工程应用上有良好的示范作用。
[1] | 宋哈楠, 李明, 张磊. 内蒙古自治区高含盐水处理技术现状及进展[J]. 北方环境, 2013, 29(1): 106–110. |
[2] | 杨宝红. 火电厂废水回用的方式及技术要点[J]. 电力设备, 2006, 7(9): 6–8. |
[3] | 胡小武. 高效反渗透废水处理工艺在电厂废水零排放中的应用[J]. 神华科技, 2011, 9(5): 92–96. |
[4] | 王晓义. 高效反渗透技术在市政污水回用中的应用[J]. 工业用水与废水, 2013, 44(1): 78–80. |
[5] | 莫华, 吴来贵, 周加桂. 燃煤电厂废水零排放系统开发与工程应用[J]. 合肥工业大学学报, 2013, 36(11): 1368–1372. DOI:10.3969/j.issn.1003-5060.2013.11.020 |