内蒙古电力技术  2017, Vol. 35 Issue (05): 32-35   PDF    
电厂废水回用深度处理技术应用分析
刘江, 治卿, 刘琼     
内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特 010020
摘要:采用“石灰软化澄清+超滤+离子交换+高效反渗透”组合工艺对电厂工业废水进行深度处理,回用于电厂循环冷却水补水、热网补水及锅炉补给水系统。以神华神东电力萨拉齐电厂2×300 MW机组废水零排放工程为例,对电厂废水回用深度处理工艺进行分析,工程实践表明,经该工艺处理后的出水水质不仅达到了设计要求,而且满足循环冷却系统及锅炉补给水系统补充水的水质要求。
关键词废水处理     回用技术     零排放     高效反渗透     回收率     去除率    
Application Analysis of Wastewater Reuse Advanced Treatment Technology in Power Plant
LIU Jiang, ZHI Qing, LIU Qiong     
Inner Mongolia Power Research Institute, Hohhot 010020, China
Abstract: The industrial wastewater in power plant was advancedly treated by lime softening clarification, ultrafiltration, ion exchange and high efficiency reverse osmose, and it was used as power plant circulating cooling water, heating network water supply and boiler water supply system. The engineering practice in Salaqi Power Plant showed that the effluent quality could meet the design requirements and the water quality requirements of the circulating cooling system and the water supply system.
Key words: wastewater treatment     reuse technology     zero emissions     high efficiency reverse osmose     recovery rate     removal efficiency    
0 引言

近年来,随着社会经济的发展和环保意识的提高,内蒙古自治区已不再只关心废水的达标排放,还要求企业最大限度的回收利用,减少对环境的污染,环境敏感地区甚至要求零排放。因此,对废水综合利用,实现废水资源化,已成为火电厂实现可持续发展的必由之路[1-2]。本文以神华神东电力萨拉齐电厂2×300 MW机组废水零排放工程为例,对电厂废水回用深度处理工艺进行分析,供其他电厂废水回用工程改造借鉴。

1 工程概况

神华神东电力萨拉齐电厂现有2台300 MW直接空冷机组,锅炉采用循环流化床脱硫工艺。为了减少全厂外排废水量,降低单位发电量取水量,电厂实施了废水零排放工程,将含盐量高并具有强烈结垢倾向的废水经深度处理后进行回用。

为了充分实现废水的资源化利用,电厂将厂内工业废水及辅机冷却水排污水进行深度除盐后,回用于辅机冷却水补水、热网补水及锅炉补给水系统。本废水治理工程采用“石灰软化高效澄清池+过滤+超滤+离子交换+高效反渗透”的处理工艺,工业废水深度处理系统主要包括预处理系统、离子交换系统、高效反渗透系统、回用系统、加药系统、压缩空气系统。考虑到干灰渣综合利用时循环水排污水不能回用、冬季煤场喷洒水量减少的因素,按最大排污量考虑设计处理能力,工业废水深度处理系统的设计处理能力为60 m3/h。

1.1 设计水质指标

工业废水深度处理系统设计出力为2×30 t/h。具体进水水质要求及处理后出水指标见表 1

表 1 废水处理系统水质控制指标
1.2 工艺流程

由于电厂废水含盐量高,经浓缩处理后,水中致垢的无机离子(如Ca2+、HCO3-等)已经达到过饱和,具有强烈的结垢倾向,容易在用水系统中结垢,因此,在废水深度处理系统工艺流程设计过程中,除了要考虑除去对反渗透膜有污染的悬浮物、有机物、胶体等杂质外,还要降低碳酸钙、硅酸盐等难溶盐的过饱和度,避免在水处理系统中析出沉淀物[2]。本工程选用石灰澄清软化预处理工艺,通过高效反渗透技术实现较高的回收率、脱盐率及系统的经济稳定运行。工业废水深度处理系统工艺流程如图 1所示。

图 1 工业废水深度处理系统工艺流程
2 主要构筑物及设备 2.1 预处理系统 2.1.1 调节池

因来水水质、水量等水质指标随排水时间的波动较大,为使后续处理设备及构筑物不受废水高峰流量或浓度变化的冲击,需设置调节池对来水进行缓冲。本工程工业废水深度处理系统设置1座钢砼结构的调节池,有效容积为240 m3,通过2台工业废水提升泵(1用1备)将辅机冷却水排污水、高含盐废水、酸碱再生废水等输送至高密澄清池。

2.1.2 高密澄清池

调节池出水经废水提升泵进入高密澄清池,池内加有絮凝剂和消石灰,去除铁硅化合物、钙镁碳酸盐硬度、悬浮物、胶体物质,降低浊度,同时去除磷酸盐以及有结垢倾向的离子和少量重金属,减少含盐量,为后续离子交换减轻负荷。

高密澄清池采用方形钢混结构,包括快混池、絮凝池和沉淀池。沉淀池设置刮泥机,沉淀池上层活性污泥通过污泥回流泵回流至絮凝池,增强絮凝效果,剩余污泥通过污泥排放泵排至污泥浓缩池浓缩处理,再经离心脱水机脱水后送入灰渣场。系统设置2座高密澄清池,单台设备出力为最大处理水量的50%,设置1套石灰贮存加药装置、1套聚铁加药装置和絮凝剂自动加药装置。

2.1.3 高密产水池

高密澄清池出水自流入高密产水池,经泵送入砂滤、自清洗过滤器和超滤系统。高密产水池容积为50 m3

2.1.4 砂滤

高密产水池出水进入砂滤以去除水中的悬浮物和胶体,降低浊度。系统设置3台砂滤,2用1备。单台设备正常出力为25 m3(/h·台),最大出力为37.5 m3(/h·台)。石英砂装填高度为1200 mm, 砂粒粒径为0.5~1.2 mm。砂滤需定期进行反洗(气洗和水洗),设置2台反洗鼓风机(1用1备)和2台反洗水泵(1用1备),反洗水取自超滤产水池。

2.2 超滤系统

系统设置2台自清洗过滤器,单台设备出力为40 m3/h, 用于截留来水中粒径大于100 μm的颗粒,以防止其进入超滤系统造成膜损伤。设置2套超滤装置,超滤膜采用美国科氏TARGAⅡ10072型特种改性聚醚砜膜,截留孔径为0.02 μm, 设计水通量为50 L/m2h, 运行方式采用外压死端过滤。单套设备设计平均总进水量为36.5 m3/h, 平均净水产量为33 m3/h。

2.3 离子交换系统

为了提高后续高效反渗透设备的回收率,降低膜结垢的可能性,保证其在高pH值环境下的稳定运行,需将水的硬度降至最低,因此设置两级钠离子交换器,用于交换水中大部分的多价阳离子,降低硬度。当硬度达200 μmol/L时,钠离子交换器到达失效终点,运行失效后,需采用浓度为5%~8%的食盐水进行逆流再生。

两级纳离子分别为3台一级钠离子交换器和3台二级钠离子交换器,单台设备规格为1200 mm×2400 mm(直径×高度),净出力为33 m3/h, 2用1备。一、二级钠床均采用001x7Na型强酸阳离子树脂,石英砂垫层高度为200 mm, 树脂层高度为1200 mm。

离子交换出水送入脱气塔脱除CO2。系统设置2台脱气塔,塔直径1000 mm, 1用1备;1座钢砼结构的脱气水池,容积25 m3,脱气塔搭建在脱气水池上。

2.4 高效反渗透系统

高效反渗透系统主要由保安过滤器、升压泵和反渗透装置构成。基于运行中便于调节水量的需要,系统将反渗透系统设置成2套一级两段式反渗透装置,并联运行。第一段采用30支BW30FR-400型抗污染电中性复合膜,第二段采用18支SW30HRLE-400型高脱盐率海水淡化膜。单台设备出力30 m3/h, 水回收率不低于95%。反渗透膜组件技术性能参数如下:1 a内系统脱盐率不小于90%,3 a内系统脱盐率不小于88%,水回收率不小于95%,反渗透膜使用寿命不少于4 a。

2.5 加药系统

加药系统包括石灰贮存加药系统、絮凝剂加药系统、盐加药系统、氢氧化钠加药系统、还原剂加药系统、反渗透清洗系统。

3 系统运行情况分析

2015年9月,神华神东电力萨拉齐电厂工业废水深度处理系统进行整套调试运行,2016年4月—5月,对系统进行了工艺性能测试。测试期间,系统满负荷运行,每隔8 h取样化验分析1次,通过对系统进、出水总硬度、铁含量、硅含量、电导率、pH值、CODcr等主要指标进行分析,测算系统对主要污染物的去除效果,以考查该系统是否符合设计及运行要求。

3.1 系统回收率

通过一段时间的实际运行及工艺性能测试表明,工业废水深度处理系统平均回收率为95.86%,满足设计承诺值(整体回收率≥90%)的要求。

3.2 系统处理效果

系统性能测试期间水质监测结果见表 2

表 2 工业废水深度处理系统水质监测结果

(1)由表 2可知,总硬度去除率为100%,总铁去除率为91.08%~99.91%,SiO2去除率为98.17%~99.83%,CODcr去除率为23.08%~94.44%,各项出水水质指标均符合设计承诺值。

(2)高密池采用投加石灰乳工艺去除来水中的总硬度,通过投加絮凝剂(聚铁)去除来水中的悬浮物、总铁、SiO2和CODcr, 因此高密池的运行情况主要通过总硬度、悬浮物、总铁、SiO2和CODcr的去除率得以体现。在系统性能测试期间,高密池出水总硬度为1.44~5.44 mmol/L,总硬度平均去除率为14.18%;总铁为0.08~0.72 mg/L,总铁平均去除率为56.23%;浊度为0.25~1.83,悬浮物平均去除率为88.42%;SiO2质量浓度为0.76~17.55 mg/L,平均去除率为32.35%;出水CODcr为9.00~30.72 mg/L,平均去除率为30.62%。

(3)高效反渗透原理是通过软化工艺去除来水中的硬度,再通过脱气去除水中的二氧化碳,加入氢氯化钠将反渗透进水的pH值调至8.5以上。在这种高pH值环境下运行,与常规的反渗透相比,高效反渗透增大了SiO2的溶解度,使得回收率能够达到95%[3]。本工程系统运行过程中,高效反渗透段间压差、产水水量、水质等均能维持基本稳定,脱盐率效果见图 2所示。反渗透进水电导率平均值1325 μS/cm, 1、2号反渗透产水电导率平均值分别为53 μS/cm、61 μS/cm, 反渗透单元产水电导率平均值为57 μS/cm, 单元脱盐率平均值为95.70%,单元回收率为95.05%~95.58%,平均值为95.26%。反渗透单元的脱盐率和回收率满足设计承诺值(高效反渗透装置回收率≥95%,脱盐率≥90%)的要求。

图 2 测试期间高效反渗透的脱盐效果

(4)在系统额定出力连续运行工况下,对处理工艺的能耗、药耗及系统反洗、再生、配药等自用水耗进行测算。结果如下:平均产水能耗为3.16 kWh/t;各种化学药剂的平均使用量以单位产水量计(即每吨产水需要的药品加入量),其中聚铁(纯度25%)为21.67 g, 石灰(纯度93%)为364.54 g, PAM(纯度99.9%)为0.67 g, 亚硫酸氢钠(纯度99.9%)为8.79 g, 反渗透阻垢剂(纯度99.9%)为6.10 g, 盐酸(纯度30%)106 g;钠床每次再生需要消耗氯化钠(纯度99%)为124.3kg/台。系统自用水量统计结果见表 3所示。

表 3 系统自用水量统计结果
4 结语

采用石灰软化—高效反渗透技术的电厂废水回用处理工艺,具有较强的抗缓冲性和稳定的处理能力,其中石灰软化澄清系统是保障反渗透系统稳定运行的关键,反渗透膜在高pH值的碱性条件下运行,系统的产水量、回收率、清洗频率远优于传统的超滤—反渗透工艺[4-5]。本工程运行实践表明,该工艺运行效果达到设计要求,能够实现电厂废水的合理回用,回用水水质满足生产要求,因此在电厂废水回用工程应用上有良好的示范作用。

参考文献
[1] 宋哈楠, 李明, 张磊. 内蒙古自治区高含盐水处理技术现状及进展[J]. 北方环境, 2013, 29(1): 106–110.
[2] 杨宝红. 火电厂废水回用的方式及技术要点[J]. 电力设备, 2006, 7(9): 6–8.
[3] 胡小武. 高效反渗透废水处理工艺在电厂废水零排放中的应用[J]. 神华科技, 2011, 9(5): 92–96.
[4] 王晓义. 高效反渗透技术在市政污水回用中的应用[J]. 工业用水与废水, 2013, 44(1): 78–80.
[5] 莫华, 吴来贵, 周加桂. 燃煤电厂废水零排放系统开发与工程应用[J]. 合肥工业大学学报, 2013, 36(11): 1368–1372. DOI:10.3969/j.issn.1003-5060.2013.11.020