内蒙古电力技术  2017, Vol. 35 Issue (03): 90-92   PDF    
500kV电力变压器内部过热故障分析及处理
刘世欣1, 韩玮琦2, 杨志刚3, 苏彦文1, 宗显金3    
1. 内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特 010020;
2. 北京林业大学, 北京 100083;
3. 内蒙古京隆发电有限责任公司, 内蒙古 乌兰察布 012100
摘要: 对某发电厂1台500 kV变压器进行油色谱试验时发现总烃和乙炔体积分数异常。通过停电、排油、滤油、拆附件、吊罩检查,发现过热放电痕迹,确定故障原因为漏磁场引起的漏电流在变压器油箱上、下沿的限位挡铁处放电。通过打磨超高的限位挡铁,增加油箱磁屏蔽和上下箱沿加装铝、铜排等方式,消除了变压器异常故障。
关键词变压器     油色谱     过热     漏磁     总烃     乙炔     限位挡铁    
Analysis and Processing of Internal Overheat Fault of 500 kV Transformer
LIU Shixin1, HAN Weiqi2, YANG Zhigang3, SU Yanwen1, ZONG Xianjin3    
1. Inner Mongolia Power Research Insitute, Hohhot 010020, China;
2. Beijing Forestry University, Beijing 100083, China;
3. Inner Mongolia Jinglong Electric Power Generation Co., Ltd., Ulanqab 012100, China
Abstract: The total hydrocarbon and acetylene content in the oil chromatographic test of a 500 kV power plant transformer was abnormal.Through the power cut, oil extraction, oil filter, demolition annex and hanger inspection, maintainer found the overheating discharge traced at the scene, and determind the cause of the malfunction.The transformer anomaly can be eliminated by sanding the ultra-high block iron, increasing the magnetic shield of the fuel tank, and the top and bottom boxes, along the aluminum and copper lines.
Key words: transformer     oil chromatogram     overheating     leakage magnetic     total hydrocarbon     acetylene     block iron    
1 故障概况

内蒙古某火力发电厂500 kV主变压器型号为DFP-240000/500,单相双绕组,2005年出厂,2008年投运,运行过程中的油色谱检测均未见异常。2014-02-11对该变压器进行定期油色谱检测,发现变压器油中总烃体积分数为463.28×10-6(《DL/T722—2014变压器油中溶解气体分析和判断导则》要求<150×10-6),乙炔体积分数1.01×10-(6要求<1×10-6),均超过DL/T 722-2014的相关要求[1]。因此对该主变压器进行了油色谱跟踪试验,缩短取样周期,后续3个月的油色谱跟踪试验数据结果依然超标(见表 1),但乙炔及总烃体积分数趋于稳定。

表 1 吊罩检修前的油色谱试验各成分体积分数
2 故障原因

排查采用三比值法判断主变压器可能存在高温过热情况。故障原因可能为分接开关接触不良、引线夹件螺丝松动或引线接头焊接不良、涡流引起铜过热、铁心漏磁、局部短路、层间绝缘不良、铁心多点接地、绕组层间绝缘不良、套管接触不良等[2]

为确定变压器内部过热现象产生的原因,对该变压器进行了直流电阻、变比、绕组介损、铁心接地电流测试和套管介损、泄漏电流等诊断性试验,各项试验结果均在标准合格范围内,排除了由于变压器分接开关接触不良、引线夹件螺丝松动、引线接头焊接不良以及铁心多点接地导致过热问题[3]

3 变压器吊罩检修

为进一步查找故障原因,依据《GB 50148-2010电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》《GB 50147-2010电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》《DL/T5161.1~5161.17-2002电气装置安装工程质量检验及评定规程》《DL 5009.1-2002电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》等规程要求,对该变压器进行吊罩检修。

吊罩后检查变压器各部件,变压器器身、铁心、绕组、无载分接开关装置、磁屏蔽等部件均无异常,未发现高温过热和放电痕迹。在检查变压器油箱箱体时,在上、下油箱箱沿之间(低压引线下部位置)的限位挡铁处,发现过热烧糊和放电痕迹,故障点积累了大量炭黑,如图 1所示。

图 1 油箱沿之间限位挡铁处严重过热、放电痕迹
4 故障原因分析

经分析,该变压器高温过热、放电是由较强的漏磁通引起。变压器容量越大,安匝密度和漏磁通强度则会越大。漏磁场产生的漏磁电流主要由3个渠道流向大地:通过油箱接地片由油箱流向大地;通过铁心夹件、拉板、垫脚等部位流向大地;通过上、下油箱之间连接螺栓和箱沿上下连接导通片流向大地。该主变压器过热放电部位在低压引线下部油箱上、下箱沿之间的限位挡铁处,放电部位发生在低压引线下部位置。由于主变压器容量较大,低压侧相对于高压侧电压低,流经低压引线电流较大,在该部位产生的漏磁场相应较大,形成的漏磁电流也较大[4-5]

依据设计要求,该变压器的限位挡铁厚度应为14 mm,由于加工焊接工艺有偏差,在油箱上、下箱沿紧固连接时,间距太小。随着变压器运行中密封胶垫的老化,间隙越来越小,上、下箱沿间似接非接,形成了1个金属回路,产生感应环流。由于上、下油箱接触电阻较大,因此故障部位温度较高。漏磁通产生的漏磁电流在该部位集结,产生集肤效应,形成电位差,达到一定程度,产生高温过热、放电。该部位直接与变压器油接触,高温放电引起变压器油裂解产生烃类气体,放电后形成一定间隙,暂时平稳,但集结电荷达到一定程度,还会再次放电引起油裂解,导致总烃和乙炔数值超标。

5 处理措施

更换变压器油箱上、下箱沿间过热老化的运行胶垫。将变压器器身侧遮挡严实,避免金属异物飞溅到器身上污染器身,用砂轮机将油箱上箱沿上的超高挡铁放电部位打磨掉3 mm以上,将挡铁高度改为10 mm,平滑过渡没有尖角;对应的上节油箱下箱沿表面位置也打磨光滑,保证上、下间隙大于5mm。确保变压器上、下节油箱具有足够的间隙距离,避免由于间隙过小导致上、下箱沿间似接非接,集结漏磁电流,形成电位差,产生放电。

由变压器生产厂家进行核算,在上节油箱低压侧磁屏蔽旁边低压引线位置增加4~5块油箱磁屏蔽,增加漏磁场的流通渠道,从而减小漏磁通在上、下箱沿间的磁通量,避免箱沿过热放电。

清理变压器油箱箱沿,紧固螺栓和油箱法兰面,涂抹可增加导电性和防氧化性的电力复合脂。在上、下油箱间加装铝、铜排,增加漏磁产生的涡电流的流通渠道,使其可以通过铝、铜排流入大地。

6 检修效果

大修完毕后对变压器油进行脱气处理至合格,并按规程规定进行了大修后试验,该主变压器于2014-05-25投运后,在长时间满负荷工况下运行,跟踪油色谱数值,结果在规程规定合格范围内,检修效果较好。截至2014-09-15,主变压器油质总烃值为67.9×10-6、乙炔值为0.39×10-6,均满足规程要求,且数值趋于稳定,吊罩检修后的油色谱数据详见表 2

表 2 吊罩检修后油色谱试验各成分体积分数

对于油中出现少量乙炔气体情况,分析原因是2014年5月现场吊罩大修,检查到故障点后将下节油箱上部挡铁进行打磨处理,变压器油在油罐内进行真空滤油,化验结果合格。之后对变压器主体器身进行抽真空处理,达到检修要求后,进行真空注油,热油循环。由于该变压器的检修为现场大修,在抽真空过程中只对变压器器身绝缘表面气体和水分进行处理,器身绝缘内部没有经过煤油气相干燥处理,内部含有一定量的烃类气体。变压器投运后油温上升,其变压器冷却方式为强迫循环冷却,随着时间的推移,变压器器身绝缘内部吸附的烃类气体会慢慢释放到变压器油中,最后达到溶解平衡,使得变压器油内含有一定量的烃类气体。

7 结束语

通过变压器吊罩大修检查,分析变压器油中的乙炔和总烃体积分数超标的原因,消除了潜在的安全隐患。大修后主变压器的运行效果表明,本次变压器吊罩检修成功解决了变压器缺陷问题,大大延长了设备安全稳定运行的周期,减少了发电厂非计划停电次数和时间,保证了机组出力,给发电厂带来长期稳定的经济效益和安全保障。

参考文献
[1] 电力行业电力变压器标准化委员会. 变压器油中溶解气体分析和判断导则: DL/T 722-2014[S]. 北京: 中国电力出版社, 2015: 15-17.
[2] 麻亚玲, 董谊春, 腾达. 基于气相色谱的变压器状态判断分析[J].内蒙古电力技术, 2015, 33(4): 27–30, 34.
[3] 庞海龙, 涂明涛, 刘鹏. 一起变压器突发过热故障的发现、查找及消除[C]//中国电力企业联合会科技服务中心. 2009年全国输变电设备状态检修技术交流研讨会论文集. 西安: 中国电力企业联合会科技服务中心, 2009: 711-715.
[4] 严文群. 变压器内部金属部件之间接触不良引起的过热故障诊断及处理[J].高压电器, 2010(11): 103–106.
[5] 叶朋珍. 一起大型变压器低压侧升高座过热原因分析及处理[J].广东电力, 2016(2): 109–112.