2. 北京林业大学, 北京 100083;
3. 内蒙古京隆发电有限责任公司, 内蒙古 乌兰察布 012100
2. Beijing Forestry University, Beijing 100083, China;
3. Inner Mongolia Jinglong Electric Power Generation Co., Ltd., Ulanqab 012100, China
内蒙古某火力发电厂500 kV主变压器型号为DFP-240000/500,单相双绕组,2005年出厂,2008年投运,运行过程中的油色谱检测均未见异常。2014-02-11对该变压器进行定期油色谱检测,发现变压器油中总烃体积分数为463.28×10-6(《DL/T722—2014变压器油中溶解气体分析和判断导则》要求<150×10-6),乙炔体积分数1.01×10-(6要求<1×10-6),均超过DL/T 722-2014的相关要求[1]。因此对该主变压器进行了油色谱跟踪试验,缩短取样周期,后续3个月的油色谱跟踪试验数据结果依然超标(见表 1),但乙炔及总烃体积分数趋于稳定。
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表 1 吊罩检修前的油色谱试验各成分体积分数 |
排查采用三比值法判断主变压器可能存在高温过热情况。故障原因可能为分接开关接触不良、引线夹件螺丝松动或引线接头焊接不良、涡流引起铜过热、铁心漏磁、局部短路、层间绝缘不良、铁心多点接地、绕组层间绝缘不良、套管接触不良等[2]。
为确定变压器内部过热现象产生的原因,对该变压器进行了直流电阻、变比、绕组介损、铁心接地电流测试和套管介损、泄漏电流等诊断性试验,各项试验结果均在标准合格范围内,排除了由于变压器分接开关接触不良、引线夹件螺丝松动、引线接头焊接不良以及铁心多点接地导致过热问题[3]。
3 变压器吊罩检修为进一步查找故障原因,依据《GB 50148-2010电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》《GB 50147-2010电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》《DL/T5161.1~5161.17-2002电气装置安装工程质量检验及评定规程》《DL 5009.1-2002电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》等规程要求,对该变压器进行吊罩检修。
吊罩后检查变压器各部件,变压器器身、铁心、绕组、无载分接开关装置、磁屏蔽等部件均无异常,未发现高温过热和放电痕迹。在检查变压器油箱箱体时,在上、下油箱箱沿之间(低压引线下部位置)的限位挡铁处,发现过热烧糊和放电痕迹,故障点积累了大量炭黑,如图 1所示。
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图 1 油箱沿之间限位挡铁处严重过热、放电痕迹 |
经分析,该变压器高温过热、放电是由较强的漏磁通引起。变压器容量越大,安匝密度和漏磁通强度则会越大。漏磁场产生的漏磁电流主要由3个渠道流向大地:通过油箱接地片由油箱流向大地;通过铁心夹件、拉板、垫脚等部位流向大地;通过上、下油箱之间连接螺栓和箱沿上下连接导通片流向大地。该主变压器过热放电部位在低压引线下部油箱上、下箱沿之间的限位挡铁处,放电部位发生在低压引线下部位置。由于主变压器容量较大,低压侧相对于高压侧电压低,流经低压引线电流较大,在该部位产生的漏磁场相应较大,形成的漏磁电流也较大[4-5]。
依据设计要求,该变压器的限位挡铁厚度应为14 mm,由于加工焊接工艺有偏差,在油箱上、下箱沿紧固连接时,间距太小。随着变压器运行中密封胶垫的老化,间隙越来越小,上、下箱沿间似接非接,形成了1个金属回路,产生感应环流。由于上、下油箱接触电阻较大,因此故障部位温度较高。漏磁通产生的漏磁电流在该部位集结,产生集肤效应,形成电位差,达到一定程度,产生高温过热、放电。该部位直接与变压器油接触,高温放电引起变压器油裂解产生烃类气体,放电后形成一定间隙,暂时平稳,但集结电荷达到一定程度,还会再次放电引起油裂解,导致总烃和乙炔数值超标。
5 处理措施更换变压器油箱上、下箱沿间过热老化的运行胶垫。将变压器器身侧遮挡严实,避免金属异物飞溅到器身上污染器身,用砂轮机将油箱上箱沿上的超高挡铁放电部位打磨掉3 mm以上,将挡铁高度改为10 mm,平滑过渡没有尖角;对应的上节油箱下箱沿表面位置也打磨光滑,保证上、下间隙大于5mm。确保变压器上、下节油箱具有足够的间隙距离,避免由于间隙过小导致上、下箱沿间似接非接,集结漏磁电流,形成电位差,产生放电。
由变压器生产厂家进行核算,在上节油箱低压侧磁屏蔽旁边低压引线位置增加4~5块油箱磁屏蔽,增加漏磁场的流通渠道,从而减小漏磁通在上、下箱沿间的磁通量,避免箱沿过热放电。
清理变压器油箱箱沿,紧固螺栓和油箱法兰面,涂抹可增加导电性和防氧化性的电力复合脂。在上、下油箱间加装铝、铜排,增加漏磁产生的涡电流的流通渠道,使其可以通过铝、铜排流入大地。
6 检修效果大修完毕后对变压器油进行脱气处理至合格,并按规程规定进行了大修后试验,该主变压器于2014-05-25投运后,在长时间满负荷工况下运行,跟踪油色谱数值,结果在规程规定合格范围内,检修效果较好。截至2014-09-15,主变压器油质总烃值为67.9×10-6、乙炔值为0.39×10-6,均满足规程要求,且数值趋于稳定,吊罩检修后的油色谱数据详见表 2。
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表 2 吊罩检修后油色谱试验各成分体积分数 |
对于油中出现少量乙炔气体情况,分析原因是2014年5月现场吊罩大修,检查到故障点后将下节油箱上部挡铁进行打磨处理,变压器油在油罐内进行真空滤油,化验结果合格。之后对变压器主体器身进行抽真空处理,达到检修要求后,进行真空注油,热油循环。由于该变压器的检修为现场大修,在抽真空过程中只对变压器器身绝缘表面气体和水分进行处理,器身绝缘内部没有经过煤油气相干燥处理,内部含有一定量的烃类气体。变压器投运后油温上升,其变压器冷却方式为强迫循环冷却,随着时间的推移,变压器器身绝缘内部吸附的烃类气体会慢慢释放到变压器油中,最后达到溶解平衡,使得变压器油内含有一定量的烃类气体。
7 结束语通过变压器吊罩大修检查,分析变压器油中的乙炔和总烃体积分数超标的原因,消除了潜在的安全隐患。大修后主变压器的运行效果表明,本次变压器吊罩检修成功解决了变压器缺陷问题,大大延长了设备安全稳定运行的周期,减少了发电厂非计划停电次数和时间,保证了机组出力,给发电厂带来长期稳定的经济效益和安全保障。
[1] | 电力行业电力变压器标准化委员会. 变压器油中溶解气体分析和判断导则: DL/T 722-2014[S]. 北京: 中国电力出版社, 2015: 15-17. |
[2] | 麻亚玲, 董谊春, 腾达. 基于气相色谱的变压器状态判断分析[J].内蒙古电力技术, 2015, 33(4): 27–30, 34. |
[3] | 庞海龙, 涂明涛, 刘鹏. 一起变压器突发过热故障的发现、查找及消除[C]//中国电力企业联合会科技服务中心. 2009年全国输变电设备状态检修技术交流研讨会论文集. 西安: 中国电力企业联合会科技服务中心, 2009: 711-715. |
[4] | 严文群. 变压器内部金属部件之间接触不良引起的过热故障诊断及处理[J].高压电器, 2010(11): 103–106. |
[5] | 叶朋珍. 一起大型变压器低压侧升高座过热原因分析及处理[J].广东电力, 2016(2): 109–112. |