内蒙古电力技术  2017, Vol. 35 Issue (02): 29-32   PDF    
给水泵汽轮机低压进汽调节阀故障分析与处理
马骥, 王冲宇, 张红岩, 盛俊鹏     
乌兰察布市宏大实业有限公司, 内蒙古 乌兰察布 013650
摘要: 某热电厂给水泵汽轮机低压进汽调节阀不能正常开启,结合伺服阀、卸荷阀结构和工作原理进行了原因排查,分析认为卸荷阀“O”形密封元件破损,造成密封不严、压力油泄漏是造成故障的直接原因。通过更换“O”形密封元件,彻底消除了故障现象,并给出了预防措施。
关键词给水泵汽轮机     低压进汽调节阀     伺服阀     卸荷阀     密封元件    
Fault Analysis of Low Pressure Steam Regulating Valve on Feed Water Pump Turbine and Its Treatment
MA Ji, WANG Chongyu, ZHANG Hongyan, SHENG Junpeng     
Ulanqab City Grand Industrial Co., Ltd., Ulanqab 013650, China
Abstract: The low pressure steam inlet valve of the feedwater pump turbines could not open normally in a thermal power plant, the author made a cause analysis combined with the investigation of the servo valve, the relief valve structure and working principle. The results showed that the "O" shaped sealing elements of the relief valve was damaged, leading to poor sealing and pressure oil leak, which was the direct cause of the fault. By replacing the "O" shape sealing elements, the fault was eliminated completely. Finally put forward the preventive measures.
Key words: feedwater pump turbine     low pressure steam regulating valve     servo valve     relief valve     sealing element    
1 机组介绍

某热电厂装机为2×350 MW亚临界直接空冷机组,配备的给水泵汽轮机由东方电气集团东方汽轮机有限公司制造,型式为单缸、单轴、单流、冲动、凝汽式,型号为G6.6-1.0型。给水泵汽轮机调节系统为上海新华XDC800数字液压调节系统。

2 故障现象与初步排查

该电厂2号机组A给水泵汽轮机低压进汽调节阀在进行伺服系统联调时,调节阀多次出现不能开启的情况。

故障时系统油压为14.5 MPa,给水泵汽轮机AST系统油压为14.3 MPa,系统油压正常。检查低压进汽调节阀伺服机构进油截止阀开启正常,进油滤网在联调前检查合格,EH油合格。检查测量伺服卡、伺服板输出的指令及电压均正常。

断开伺服阀航空插头,用电池对伺服阀施加电压,调节阀不能开启,初步判断伺服阀卡涩造成调节阀不能正常动作。更换新伺服阀后,在升压过程中听到伺服阀内部有明显的过油声,且阀门有抖动现象,但是调节阀依旧不能开启,故障仍然存在。

后怀疑卸荷阀关闭不严、存在泄油,随即对卸荷阀进行了清洗。清洗完成后调节阀动作恢复正常。但机组脱扣重新挂闸后,调节阀又不能开启。用电池给伺服阀施加电压时,调节阀能够开启;连接伺服系统进行联调,调节阀恢复正常,可是脱扣重新挂闸时调节阀还是不能开启。重复以上处理步骤,调节阀可以正常使用,但脱扣重新挂闸后故障又出现。

2号机组B给水泵汽轮机在调试过程中同样出现上述问题,且情况更加严重;对伺服阀施加电压后调节阀不能开启,在清洗完卸荷阀后,用电池施加电压也不能开启。使用便携式顶针压力表测量伺服机构,发现油缸上腔与下腔油压相等 (均为13.3 MPa);人为对伺服阀施加电压后,下腔油压能够降低到11 MPa,但上腔油压也同时上升到11 MPa左右,油缸上腔与下腔油压依然保持相等,调节阀存在振荡现象。初步判断故障原因为油缸下腔排油不畅,导致B给水泵汽轮机低压进汽调节阀不能开启。

3 故障分析与处理

针对A、B给水泵汽轮机低压进汽调节阀出现的问题,综合分析认为造成调节阀不能开启的可能原因有2个,即伺服阀卡涩、卸荷阀泄油。

3.1 伺服阀卡涩

低压进汽调节阀伺服阀采用的是MOOG公司生产的G761系列产品 (结构示意图见图 1),由永磁力矩电动机、喷嘴、档板、阀芯、阀套和控制腔组成,工作原理见图 2[1]

图 1 伺服阀结构示意图

图 2 伺服阀工作原理

伺服阀输入线圈通入电流时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升;同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降;阀芯两端的作用力失去平衡, 阀芯向左移动。高压油从P流向C2,送到负载。负载回油通过C1流过回油口,进入油箱。阀芯的位移量与力矩电动机的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压力与弹簧力相平衡,因此在平衡状态下力矩电动机的差动电流与阀芯的位移成正比[2]。如果输入的电流反向,则液体流向也相反。

综合分析伺服阀工作原理、A给水泵汽轮机的故障现象,最初怀疑是低压进汽调节阀伺服阀卡涩、油动机液压集成块内部堵塞导致排油不畅,最终造成调节阀不能开启。

对伺服阀进行了更换,同时对油动机液压集成块进行了乙醚针管注射清洗,且对伺服阀进行了机械零偏设置 (如图 3所示) [3]。恢复后重新挂闸,进行低压进汽调节阀联调,调节阀依然不能开启,遂排除了伺服阀卡涩、油动机液压集成块堵塞的可能原因。

图 3 伺服阀机械零偏设置示意图
3.2 卸荷阀泄油 3.2.1 工作原理

卸荷阀结构如图 4所示,卸荷阀主要靠内部杯状滑阀起作用,滑阀下腔室的1路油路与油动机下油缸压力油路相通,并受到压力油的作用,通过杯状滑阀底部中间的小孔,使少量的压力油进到滑阀上部的油室;该油室有2路油路:1路经过逆止阀与危急遮断油路相通,正常运行时由于遮断油总管上的油压等于高压油的油压,作用在逆止阀上并使之关闭,滑阀上部的压力油不能从此路泄去,另1油路经针形阀控制的缩孔通到油动机活塞上腔的油路,调节针形阀的开度可以调整滑阀上部的油压,供调试整定之用[4]

图 4 卸荷阀结构示意图

低压进汽调节阀油动机有2个卸荷阀 (见图 5),其中油缸上腔与卸荷阀1相通,油缸下腔与卸荷阀2相通[5]。正常运行时,卸荷阀1、卸荷阀2的滑阀上部油压作用力加上弹簧力将大于滑阀下高压油的作用力,杯状滑阀压在底座上,油缸上腔建立高压油,与卸荷阀1回油相通的油口关闭,油缸下腔与伺服阀回油口连通,与卸荷阀2回油相通的油口关闭。

图 5 卸荷阀工作原理

卸荷阀设计结构见图 6所示,在正常工作时,油口4受到1个向上的力Fp

图 6 卸荷阀设计结构

式中Sp—滑阀接触高压油的有效面积,m2

P—高压油油压,MPa;

同时还受到1个向下的弹簧力Fk

式中X—弹簧预压缩量,m;

K—弹性系数,N/m。

油口1受到1个向下的安全力FA

式中PA—安全油压,MPa;

SA—滑阀接触安全油有效面积,m2

从结构图可见,FA+FkFp,因此,正常工作时滑阀被向下的力压在了阀座上,切断了高压油与回油的通道 (即油口4与油口5的通道)。

3.2.2 原因排查

分析卸荷阀的构造及工作原理,认为可能是卸荷阀卡涩或关闭不严,造成了系统泄漏,使高压油与回油相通,油动机腔室的压力降低,最终导致A给水泵汽轮机低压进汽阀调节阀不能正常动作。

(1) 对卸荷阀的阀芯、阀套以及阀座机构进行了清洗,并且对滑阀弹簧进行了更换 (避免弹簧弹性下降,弹簧预紧力不足,不能将阀芯关严,安全油油压下降,造成滑阀微开,高压油降低),恢复后,故障现象依旧存在。

(2) 怀疑高压油至卸荷阀上部进油通道节流孔及滤网堵塞,卸荷阀上部的安全油较低,下部的高压油压力大于上部弹簧力和安全油作用力,卸荷阀微开,高压油降低。对节流孔及滤网进行了更换,恢复后,故障现象仍然存在。

(3) 为使卸荷阀关闭更严,同时验证卸荷阀是否关闭完全,取消了进入卸荷阀上腔油路的单向阀,目的是在安全油压建立后,从遮断阀组或其他安全油路补充到卸荷阀上腔。实施后,A给水泵汽轮机低压进汽调节阀时而能够开启、时而不能开启,未能从根本上解决问题。

3.2.3 原因确定

A给水泵采取上述措施无效之后,拆除B给水泵汽轮机低压进汽调节阀新更换的卸荷阀,重新检查发现卸荷阀的密封元件“O”形圈有破损 (见图 7),造成密封不严,导致压力油泄漏。更换“O”形圈,并将拆除的安全油路上的单向阀恢复后,重新进行调节阀联调试验,调节阀动作恢复正常,试验成功。

图 7 卸荷阀的密封元件破损情况

重新检查A给水泵汽轮机低压进汽调节阀的卸荷阀,问题类似,采取同样方法处理后,调节阀联调试验成功,故障彻底消除。

4 预防措施

(1) 卸荷阀对装配工艺的要求很高,检修时应严格按照规程进行作业,对精密部件应检查彻底。

(2) 此次解体卸荷阀发现卸荷阀密封元件“O”形圈只是存在轻微破损情况,但却导致高压油泄漏至回油中。应定期检查、更换卸荷阀密封元件“O”形圈,防止密封圈磨损、腐蚀造成密封不严。

(3) 日常维护工作中需加强滤油,保证油质合格,避免液压部套卡涩,造成系统泄压等故障。

(4) 根据机组运行情况,将类似滑阀列入定期工作项目,及时清洗并检查相关附件。在机组大、小修期间,加强调节阀“拉阀”试验,通过线性曲线判断滑阀的工作情况,对出现的异常情况及时进行处理,保证机组长期安全稳定运行。

参考文献
[1] 吴季兰. 汽轮机设备及系统[M]. 北京: 中国电力出版社, 1998.
[2] 上海新华控制技术 (集团) 有限公司. 电站汽轮机数字式电液控制系统-DEH[M]. 北京: 中国电力出版社, 2005.
[3] 田源道. 电液伺服阀技术[M]. 北京: 航空工业出版社, 2008.
[4] 万俊. 汽轮机电液调节系统伺服机构故障的分析[J]. 发电设备, 2008(3): 255–256.
[5] 宋占国, 聂强. DEH系统电液伺服阀典型故障原因分析[J]. 东北电力技术, 2007, 28(1): 32–33.