火力发电厂厂用电所接带的负荷段是大型辅助设备的动力来源,是确保机组正常运行、各系统稳定的根本。本文以内蒙古某发电公司为例,通过分析负荷段上给水泵开关故障,发现负荷段的结构布局不合理等问题,并确定原因排除隐患,保证了机组的安全稳定运行。
1 故障的发生 1.1 高压厂用电系统概况内蒙古某发电公司600 MW机组高压厂用电系统2台等容量高压厂用变压器、2段10 kV母线和2段3 kV母线配置,每台高压厂用变压器供1段10 kV母线和1段3 kV母线,互为备用。每台机组配置3台电动给水泵,其中2台分别接在2段10 kV母线上,另1台分别由2段10 kV母线双电源供电[1]。这种配置保证任2台给水泵都由不同的10 kV母线供电。
1.2 故障发生前运行方式给水泵故障发生时正值2号机组C级检修,锅炉由B给水泵上水准备次日进行水压试验[2]。启动备用变压器A带2号机10 kV A段和3 kV C段,启动备用变压器B带2号机10 kV B段和3 kV D段运行。2号机10 kV A段带空冷A变压器、空冷B变压器、空冷备用变压器、汽轮机A变压器、锅炉A变压器、除灰A变压器、除尘A变压器、化学A变压器、深度污水A变压器、第二路备用电源 (后勤公寓楼)、厂前区B变压器运行。2号炉电除尘PC-A段自带、除尘备用变压器热备用,除尘备自投装置运行正常;A给水泵开关和C给水泵Ca开关热备用状态。C泵给水电源取自10 kV A段开关Ca和10 kV B段开关Cb,2个开关相互闭锁,正常时1路接带C给水泵运行,另1路电源备用。
1.3 故障发生经过5月12日23:39,操作Ca开关,启动C给水泵进行空负荷试转,启动电流758 A,随后变为坏点,Ca开关跳闸[3]。就地检查发现:Ca开关综保发“欠压保护”;10 kV A段备用电源进线开关跳闸,开关综保发“速断跳闸”“限时速断跳闸”,10 kV A段母线失电,所带负荷全部掉闸;Ca开关后盖处冒烟、有焦煳味;2号除尘备自投装置启动,联合除尘备用变压器高压侧开关成功,联合低压侧备用进线开关失败。其他低压母线备用电源为暗备用,不存在联投情况。失电后均手动切换成功。
1.4 绝缘检测运行人员于5月11日22:12测量C给水泵电机绝缘值:相间为0 MΩ,三相对地为5000 MΩ。随后,在试验位传动C给水泵保护逻辑均正常,再次测量C给水泵电动机绝缘合格,同时观察在线绝缘监察装置显示5000 MΩ。确认C给水泵电动机开关柜接地开关确已分闸到位,将C给水泵电动机开关Ca和Cb送电至工作位。
1.5 保护及自动装置动作情况2016-05-12T23:39:18,DCS操作启动C给水泵Ca开关;23:39:19,2号机10 kV A段备用电源进线开关电气量保护速断、限时速断保护均动作,电弧光保护装置动作;23:39:28,2号机10 kV A段C给水泵Ca开关欠压保护动作,开关跳闸。除灰记录:2号炉除尘A变压器失电,备自投未动作,除灰B变压器失电。后询问值班人员得知:切换失败时除灰A段备自投装置发“开位异常”“备投闭锁”信号。
1.6 检查处理经过现场就地检查综保、开关柜、故障点后,23:42,断开2号机组10 kV A段所有负荷开关,将C给水泵Ca、Cb开关停电,发现三相过电压保护器接线断开,二次接线烧损 (见图 1) [4-5]。隔离故障点后,复位10kV A段备用电源进线开关综保报警,准备恢复该段运行,在DCS合闸10 kV A段备用电源进线开关,开关就地未动作,摇至试验位试验分合闸情况,仍然无法合闸。打开开关柜上部,发现弧光保护模块“trip”灯亮,而工作电源进线开关上的弧光保护装置未发跳闸信号。将10 kV A段转入检修状态,办票检查处理。
![]() |
图 1 开关柜二次接线烧损 |
测量给水泵电机三相对地绝缘良好、直阻平衡,电动机接线盒以及中性点接线盒处无异常;接地刀闸开合正常,三相同步;开关下口过电压保护器W—V相,V—U相之间有放电迹象,W—V相放电迹象较为严重;过电压保护器三相引线全部烧断,母排熏黑,端部棱角处也有明显电弧灼伤痕迹;高压侧TA二次电缆烧断;电缆室内电加热、温度传感器全部烧损。
2 原因分析由于真空开关的灭弧能力极强,开断时会引起特殊的操作过电压,造成高压电动机绝缘击穿或回路变压器故障,甚至导致开关柜自身损坏烧毁。三相组合式过电压保护器 (TBP) 专用于3 kV~35 kV中压系统,避免系统内部操作过电压对电气设备侵害。其核心工作原理是采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式,降低产品的操作冲击保护残压,实现对操作过电压的保护;同时采用四星形接法 (俗称三叉戟式接法),设置公共中性点,实现对相间过电压的快速响应,有效防止三相负载出现相间绝缘击穿。由于TBP主要工作元件是氧化锌阀片,与避雷器类似,因此也称为组合式避雷器。但是,事实上两者的作用完全不同[6]。避雷器以防雷为主要目的;而TBP虽然也可用于防雷,但主要是与真空开关配套使用,防止操作过电压侵害设备。给水泵电动机启动时容量大 (1100 kW),且为感性负载,更容易出现操作过电压。经讨论分析,认为本次故障是由于启动给水泵时的操作过电压破坏过电压保护器W相绝缘,未能起到保护作用,进而引发单相接地,最终导致其他两相短路造成的。另1个原因可能是由于接线松动引发接地或短路。
查阅保护动作情况,发现启动瞬间W相 (左边相) 首先出现电压降低,符合看到的W相过电压保护器烧损最严重的情况。W相烧损时产生的弧光及金属蒸气导致其他两相也发生短路。
调取事故追忆[7] (见图 2):Ca开关于23:39:21启动,23:39:23 Ca开关启动状态由“0”变为“1”,电流从0上升,23:39:24升至758 A。10 kV母线电压于23:39:24由10.507 V开始衰减,23:39:26降至0;23:39:32电流达到最大 (1231 A),Ca开关跳闸,23:39:33状态由“1”变为“0”,电流衰减到零。与开关保护动作故障录波图波形吻合。
![]() |
图 2 事故追忆 |
该过电压保护器在2014年大修时进行了预防性试验,不存在预试超期情况。试验数据如表 1所示。
![]() |
表 1 2014年大修时预防性试验数据 |
C给水泵Ca开关WDZ-5233型保护装置欠压保护动作。通过故障录波图 (图 3、图 4) 可知,C给水泵Ca开关于23:39:18.742已合闸反馈开入综保。
![]() |
图 3 C给水泵Ca开关WDZ-5233型保护装置第一次保护启动波形 |
![]() |
图 4 C给水泵Ca开关WDZ-5233型保护装置故障波形 |
23:39:18.746保护第一次启动 (此时由于给水泵启动母线电压被拉低),于23:39:19.709保护启动返回;23:39:19.789,保护第二次启动,此时三相电压、三相电流均无 (备用开关分闸致母线失压),于23:39:28.796低电压保护出口,从保护第二次启动到保护出口跳闸共历时9 s7 ms,50 ms后开关分闸。
由于故障点不在保护装置的电流保护范围之内,以电流为判据的保护由于无法采集电流而无法动作。检查C给水泵Ca开关二次接线未见异常,保护定值与定值单设置一致。欠压保护动作时三相电压均小于定值单定值 (欠量保护,2号机10 kV A段C给水泵Ca开关WDZ-5233型保护装置保护定值单见表 2),因此欠压保护动作正确。
![]() |
表 2 C给水泵Ca开关保护定值单(部分) |
(1) 更换烧损的过电压保护器和W相短母线,清理开关柜及绝缘子。
(2) 对启动备用变压器A进行油样化验,结果合格,判定故障跳闸时对启动备用变压器A无冲击损伤。
(3) 对TA二次电缆重新进行敷设并接线,并且利用TA特性试验仪对TA进行了校验;对电加热、温度传感器进行了更换及传动调试。
(4) 对10 kV A段所有转机过电压保护装置进行清扫、紧固和测试,未发现问题。
(5) 针对2号机10 kV A段备用电源进线开关的电弧光保护动作,校验单一的电流判据无法启动弧光保护装置出口,只有弧光判据满足弧光保护装置才出口动作,确认了弧光保护动作正确。
经上述处理后,测量10 kV A段母线绝缘合格,于5月14日18:20,用启动备用变压器A接带正常。
4 存在的隐患故障发生过程中,2号机10 kV A段备用电源进线开关电气量保护速断、限时速断保护均动作,电弧光保护装置动作时间 (23:39:19) 早于2号机10kV A段C给水泵Ca开关保护动作时间 (23:39:28),显然发生“越级”跳闸,原因是这组过电压保护器安装位置在保护TA的上部,致使开关保护采集不到故障电流,只能依靠母线段的保护动作来切除故障点,导致故障范围扩大。
5 整改措施(1) 考虑到2号机开关柜运行已经近10 a,预试周期要缩短,加强定检工作。
(2) 利用停电机会,对启动备用变压器A做绕组变形试验;停机时,对3 kV、10 kV开关间隔及母线绝缘子、过电压保护器进行全面清扫、紧固和测试,对比上次数据,发现问题及时处理。
(3) 除尘A变压器开关合分闸信息未加入DCS历史库,热工专业应将除尘A变压器开关合分闸信息录入DCS历史库。
(4) 今后当现场继电保护或自动装置出现异常信息时,复位 (或断电) 之前,运行值班人员要预先通知继电保护专业人员到场确认;若遇紧急情况必须采取复位 (或断电) 操作时,要对故障报文以及指示灯报警情况等进行拍照、记录,以便于完善保护动作分析的基础采集工作。
(5) 运行人员必须认真全面地做好装置故障、信号信息以及运行日志记录工作;电气设备送电前必须做好绝缘测试工作。
(6) 了解、熟悉高压在线绝缘监测装置的工作原理及特性,并加强巡视及维护。
(7) 由于双电源开关供电设备的过电压保护器开关不在保护范围内,因此调整过电压保护器的安装位置,使其进入开关保护的范围。
6 整改后的效果通过采取上述各项措施,加强了对设备的劣化管理,提高了控制水平及设备供电可靠性,避免了此类事故的发生,保证了机组厂用电的安全使用,为机组负荷的安全输出提供了保障,同时为国内外同类型机组的厂用电系统配置提供了参考。
[1] | 钱云峰, 李晓军. 浅谈耐磨耐火可塑料循环流化床锅炉的施工与应用[J]. 城市建设理论研究, 2011(21): 13–14. |
[2] | 阴汝珊. 耐火材料技术问答[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2007: 7-8. |
[3] | 李小雷. 高性能可喷射耐火混凝土及其质量控制系统[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 2008: 67-70. |
[4] | 韩行禄. 不定形耐火材料[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2008: 491-492. |
[5] | 戚弢. 浅谈循环流化床锅炉耐磨耐火材料施工技术[J]. 建筑工程技术与设计, 2014(5): 32. |
[6] | 杨建波, 濮霞, 张伟江. 600 MW机组给水系统试运中的问题分析及处理[J]. 电力安全技术, 2014, 16(1): 3–25. |
[7] | Hu S K, Gao H F, Jia X J. Regulating Characteristics Analysis of Boiler Feed-water Pump when 600 MW Unit Sliding-pressure Operating[J]. Energy Procedia, 2012, 17(1): 1153–1160. |