内蒙古电力技术  2017, Vol. 35 Issue (02): 90-92   PDF    
机组轴封减温水装置自动投入率低原因分析及处理措施
冯云山, 郭升     
北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂, 内蒙古 包头 014010
摘要: 包头第一热电厂1号机组轴封减温水调整阀经常无法正常调整,轴封减温水装置自动投入率仅为30%左右,影响机组的安全、经济运行。分析其主要原因为调整阀选型不当,喷嘴喷头参数不符合设计要求。通过对调整阀的阀芯与底座进行改进,增加喷嘴喷头数量,改变喷嘴喷头参数,使轴封减温水装置自动投入率提高至96.67%,使机组达到了安全、经济运行的目的。
关键词轴封减温水装置     自动投入率     喷头     调整阀    
Low Input Rate Analysis of Shaft Seal Water Device and Its Treatment
FENG Yunshan, GUO Sheng     
No.1 Baotou Thermal Power Plant, Baotou 014010, China
Abstract: The shaft seal water adjustive valve of unit 1 in No.1 Baotou Thermal Power Plant often could not adjust normally. The automatically input rate of the shaft seal water device was around 30%, which affected the safe and economic operation of the unit. The main reason was that the selection of the adjustment valve was improper and the injector parameter was unsuitable for the designing requirement. So improved the existing valve element of the improper adjusting valve and the base, increased the quantity of injector and changed the parameters of injector. Then the shaft seal water reduction device automatically input rate increased to 96.67%, which insured the safe and economic operation of the unit.
Key words: shaft seal water device     automatically input rate     injector     adjustment valve    
1 设备概况

北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂2×300 MW机组汽轮机为亚临界、一次中间再热、双缸双排汽、直接空冷、供热凝汽式汽轮机,每台机组低压轴封系统配置1套轴封减温水装置,阀门型号DN32-Pg4.0,阀芯采用槽状梯形结构阀,配备Fisher DMA/AFSA182GRF24(24号)喷头1个,喷雾角度为70°,喷头采用焊接式安装。

2 存在的问题

2015年10月至2016年3月,1号机组轴封减温水装置自动投入率统计如表 1所示。由表 1可以看出,轴封减温水装置自动投入率仅为30%,而运行规程及技术监督要求轴封减温水装置自动投入率应为90%以上[1]

表 1 1号机组轴封减温水装置自动投入率统计

轴封减温水调整阀无法正常调整时,运行人员必须通过旁路手动阀来调整减温水量,加重了运行人员的工作量。而且调整阀流量过小时,会造成低压缸前后端汽封严重超温;同时造成低压轴封系统供汽温度过高,导致轴封间隙变大,使轴封漏汽量增大,润滑油系统供汽产生凝结水,凝结水窜入润滑油回油系统中,造成润滑油油质不合格[2-3]

3 原因分析

导致轴封减温水装置自动投入率低的可能原因主要有:调整阀阀杆、阀座材料使用不当发生锈蚀,造成卡涩;轴封减温水管道堵塞或泄漏,致使减温水压力低;喷嘴喷头参数不符合要求;调整阀导向套阀笼窗口结构不合理;调整阀流量过大或过小等。经过认真分析后,最终确定原因为:

(1)调整阀选型不当,特别是阀内通流面积不合理;

(2)喷嘴喷头参数不符合设计要求。

4 处理措施 4.1 改进调整阀阀芯与底座 4.1.1 阀芯

将阀芯结构由原来的槽状梯形改为笼套式(见图 1),节流孔数量27孔。并采取如下安装和运行控制措施。

图 1 改进前后调整阀阀芯结构对比

(1)阀芯的节流笼套外径与阀座内孔的配合间隙控制在0.03~0.05 mm。

(2)采用直径为1 mm的通流孔,通流孔按规律分布,在增加可控行程的同时,实现流量的精准控制。

(3)调整阀压力调节范围由原来0.7~1.5 MPa降至0.4~1.5 MPa,调整不受凝结水压力变化的影响。

4.1.2 底座

改进前调整阀底座调整口径为6 mm,由于阀杆行程短,调整过程中稍有不慎阀杆就会偏离底口,无法关闭调整阀,同时造成底座损坏。改进后调整阀底座口径改为20 mm,阀杆行程范围增加,不会造成阀杆偏离底口。改进前后对比图见图 2

图 2 改进前后调整阀底座对比
4.2 改进喷嘴喷头

(1)喷嘴喷头规格由24号更为18号和22号,由焊接安装改为螺纹紧固安装。

(2)喷头喷雾角度为70°(18号喷头)和81°(22号喷头),确保喷雾范围无死区。改造前后的喷头见图 3

图 3 改进前后喷嘴喷头对比
5 改造效果 5.1 设备运行情况

(1)改进后的喷头喷雾压力能适应凝结水压力随机组负荷变化的要求,运行状况良好。利用“平均值-极差”控制图对改进后喷嘴喷头性能进行分析[4-5]。如图 4所示,改进后没有出现越出控制界限的点,也未出现排列缺陷,说明该调整阀和喷嘴组合过程处于受控状态。

图 4 改进后喷嘴喷头压力“平均值—极差”控制图

(2)改进前机组负荷为164.4 MW时,调整阀开度为零,低压缸前后汽封温度为310 ℃,严重超温;改进后机组负荷为179.5 MW时,调整阀开度为12%,低压缸前后汽封温度为149.2 ℃,完全符合设计要求(121~177 ℃)。

(3)轴封减温水装置自动投入率由30%提高到96.67%。

(4)1号机组的真空严密性由改造前的120 kPa/min提高至90 kPa/min,避免了低压缸前后端轴封漏汽增大使回油系统进水的事故发生。

5.2 经济效益

1号机组轴封减温水装置改进前,每次揭缸需更换低压缸汽封前后端汽封,需要费用大约2.4万元,改进后延长了汽封更换周期,除去改造费用2600元,可节约费用2.14万元。

6 结束语

对1号机组轴封减温水装置调整阀的阀芯和底座、喷嘴喷头实施改造后,解决了轴封减温水装置自动投入率低的问题,同时减少了低压缸汽封严重超温的不安全因素。改造措施可供其他机组参考。

参考文献
[1] 中国电力企业联合会电力试验研究分会. 电力技术监督导则: DL/T 1051-2015[S]. 北京: 标准出版社, 2007.
[2] 吴国熙. 调节阀使用和维修[M]. 北京: 化学工业出版社, 1999.
[3] 明赐东. 调节阀应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006.
[4] 电力工业部电站汽轮机标准化技术委员会. 300 MW级汽轮机运行导则: DL/T 609-1996[S]. 北京: 标准出版社, 1997.
[5] 中国电力企业联合会电力试验研究分会. 发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则: DL/T 1055-2007[S]. 北京: 标准出版社, 2007.