内蒙古电力技术  2017, Vol. 35 Issue (01): 69-72   PDF    
发电机励磁碳刷电流不均衡问题分析与处理
孙斐, 邱振升, 辛晓莺, 郝银     
内蒙古华宁热电有限公司, 内蒙古 乌兰察布 012000
摘要: 内蒙古华宁热电有限公司2×150 MW循环流化床机组在运行过程中出现发电机励磁碳刷电流不均衡问题,碳刷电流和温度均偏高。经分析,造成碳刷电流不均衡的因素有碳刷自身品质不高、碳刷运行过程中接触电阻增加、励磁滑环表面不光滑、碳刷刷握配合有问题等。对此,进行了更换高品质碳刷、调整刷握与滑环之间的间隙以及碳刷刷握弹簧压力、严格执行碳刷装配工艺等改进,并提出相应防范措施。改进后发电机励磁碳刷电流不平衡问题得到明显改善。
关键词励磁碳刷     电流偏差     碳刷温度     励磁滑环     接触电阻     碳刷刷握    
Analysis of Generator Excitation Carbon Brush Current Imbalance and Its Treatment
SUN Fei, QIU Zhensheng, XIN Xiaoying, HAO Yin     
Inner Mongolia Huaning Thermal Power Co., Ltd., Ulanqab 012000, China
Abstract: The issue of generator excitation carbon brush current imbalance occured in Inner Mongolia Huaning Thermal Power Co., Ltd., during the operation of 2×150 MW circulating fluidized bed unit, the current and the temperature of carbon brush were both high. The possible reasons for current imbalance of carbon brush were that the quality of carbon brush was not high, the contact resistance increased during the operation, excitation slip surface was not smooth. Thus, the high-quality carbon brush had been replaced, the gap between brush holder and the slip ring, and the spring pressure of brush grip of carbon brush had been adjusted, and the corresponding preventive measures had been put forward. After the improvement, the generator excitation carbon brush current imbalance had been improved obviously.
Key words: excitation brush     current unbalance     brush temperature     excitation slip ring     contact resistance     carbon brush grip    
0 引言

发电机励磁碳刷和滑环是发电机动静接触和能量交换的设备,碳刷作为发电机中唯一一个需要不断更换的易耗元件,是发电机励磁系统的重要组成部分。但在发电机运行过程中常出现碳刷电流不均衡现象,使得流过部分碳刷的电流升高,随着运行时间的增长,碳刷电流升高会使碳刷温度升高,损坏碳刷表面组织结构,引起碳刷冒火,严重时还会形成环火,对发电机安全稳定运行造成直接威胁。本文针对内蒙古华宁热电有限公司(以下简称华宁热电)2×150 MW循环流化床机组发电机碳刷电流不均衡问题进行分析和处理,供同类机组处理相关问题借鉴。

1 设备概况

华宁热电2×150 MW循环流化床机组采用中国长江动力(集团)公司武汉汽轮发电机厂制造的QF-155-2型发电机,额定励磁电压290 V,额定励磁电流1467 A。励磁碳刷64个(正、负极各32个),现用碳刷为上海摩根碳制品有限公司制造的型号NCC634软石墨碳刷,碳刷规格为高100 mm,厚度25 mm,宽32 mm。碳刷电流密度范围为7~10 A/cm2,每个碳刷上可通过电流56~80 A[1]

发电机励磁装置采用型号为08D机端处自并激静止可控硅励磁系统,励磁变压器由发电机机端提供励磁电源,励磁电流通过碳刷和随转子转动的滑环,送至发电机转子绕组上,当转子转动时形成一个旋转磁场以切割定子绕组,在定子绕组上得到交流电动势。励磁滑环分为正、负两极,采用螺旋状接触面,对应各个滑环位置,同时安装有2组刷架,刷架下部为直流母线端子排,通过电缆与刷架相连。发电机正常运行时,碳刷在压簧的作用下始终与滑环紧密接触,为发电机提供励磁。如果滑环与碳刷出现故障,会影响励磁系统的正常运行,导致磁场异常,影响机组安全稳定运行。因此,滑环与碳刷的正常运行对发电机正常运行至关重要。

2 运行中出现的问题

一般情况下,运行时碳刷与滑环接触面接触良好,各个碳刷运行工况相近,每个碳刷的电流大小接近,刷体平均温度较低,碳刷电流相对平衡。华宁热电2台发电机在正常运行时励磁碳刷电流均出现不均衡现象。通过测量显示,碳刷与滑环接触表面温度在30~60 ℃,碳刷无明显振动,个别碳刷存在卡涩、发热现象,温度情况尚可;但碳刷均流情况较差,碳刷最高电流达到70 A,最小为0,电流分布极不均匀。对电流低的碳刷表面用砂纸打磨后,电流恢复正常,但运行一段时间后电流值又变小,且流过64块碳刷刷辫的电流总和与励磁最大电流存在约300 A的差值,也就是说约有300 A的励磁电流没有经过刷辫,而是直接从刷握流过。碳刷电流不均衡影响了机组的安全稳定运行。

3 原因分析及处理 3.1 碳刷电流、温度测试

对2台发电机碳刷电流进行测试,发现均存在碳刷电流不均衡问题,且2台发电机问题基本相似,因此本文基于1号发电机正极1—16号碳刷电流数据进行分析,具体数据如表 1所示。从表中数据可知碳刷存在电流不均衡问题,有的电流高达70 A,有的电流接近于零,电流偏差较大。

表 1 1号发电机正极碳刷电流数据
3.2 原因分析

造成碳刷电流不均衡的原因主要有以下几点:

(1)碳刷备件存放过程中,如果碳刷品质差,碳刷易受潮,不利于形成良好的氧化膜,从而加剧碳刷的磨损。

(2)碳刷运行一段时间后,会出现卡涩、磨短或弹簧压力不均匀等问题,使得碳刷在运行过程中接触电阻增大,流过碳刷的电流变小,励磁电流会分流至电阻较小的碳刷上,易造成其温度升高,这也是电流分配不均衡的一个重要原因[2]

(3)由于发电机励磁碳刷靠近发电机5号轴承位置,油雾渗漏会对滑环碳刷造成污染,加上发电机长期运行,碳刷刷架碳粉积聚较多,使碳刷接触电阻增大,引起碳刷电流分布不均衡。

(4)碳刷和刷握间隙配合存在问题,导致碳刷卡涩或者被吸附在刷握上,电流未全部通过碳刷刷辫流入,部分电流通过刷握流走,引起碳刷电流不均衡,长期运行易出现过热现象[3]

(5)碳刷在运行过程中经常出现跳动现象,加剧了碳刷磨损,产生大量碳粉,聚集在刷握内造成碳刷卡涩,也可能导致碳刷发生崩角,使碳刷和滑环接触不良,分流量减小,引起碳刷电流分布不均匀,从而造成部分碳刷过载。

(6)发电机个别碳刷弹簧压力偏大,导致碳刷电流分布不均衡。华宁热电所用碳刷刷握为恒压弹簧结构,按照规定,弹簧压力应保持在0.015~0.02 MPa[4]。如果弹簧压力过小,碳刷与滑环表面的接触电阻增大,引起碳刷发热;弹簧压力过大,虽然接触电阻变小,接触压降降低,但摩擦发热现象加剧。弹簧压力保持在一个合理的范围内,才能同时控制接触发热和摩擦发热,避免碳刷电流不均衡。

3.3 处理措施

基于上述原因分析,结合日常运行维护经验,采取以下措施,处理了发电机碳刷电流不均衡的问题。

(1)更换品质较高的碳刷,利用检修机会将2号发电机部分碳刷更换为相同规格的美尔森LFC554碳刷。机组启动后对其电流进行测试,碳刷电流偏差较小,但在运行一段时间后又出现了碳刷电流不均衡现象,因此更换碳刷并未彻底解决碳刷电流不均衡问题。

(2)检修时对滑环表面存在毛刺、不光滑的位置进行打磨,对发电机滑环以及刷架上聚集的碳粉、油污进行吹扫、清理,疏通刷架风道,确保滑环及刷架冷却通风效果良好。

(3)对电流经常出现偏高或偏低的碳刷刷架及刷握进行配套更换,调整了刷握与滑环之间的间隙。

(4)严格执行碳刷装配工艺,装配碳刷前对碳刷表面进行研磨,并对弹簧进行检查。经测试,弹簧压力均正常,减少了因弹簧压力不均匀造成电流偏差大的问题。

(5)当运行中的碳刷磨损至原碳刷高度的2/3时,要及时更换碳刷。更换碳刷前对其表面进行研磨,直至表面光滑[5],并保证碳刷在刷握内上下活动自如。刷握下边缘和滑环工作表面之间的距离控制在2~3 mm,距离过小,会碰撞滑环表面,易受损;距离过大,碳刷跳动易产生火花。每次更换的碳刷数量不超过每极碳刷数量的10%[6],并做好碳刷更换记录。

(6)调整碳刷刷握弹簧压力,对个别弹簧压力变化较大的刷握进行更换,使整台发电机刷握的弹簧压力基本均匀。

采取以上措施后,经测试2台发电机励磁碳刷电流不均衡问题得以改善,1号发电机正极1—16号碳刷电流(如表 2)与处理前比较,电流偏差大碳刷个数明显减少。同时对处理前、后2台机组的碳刷温度进行比较,发现碳刷温度较处理前也有所下降,碳刷温度红外成像测试结果见图 1图 2

表 2 改进后1号发电机正极碳刷电流数据

图 1 处理前1号、2号发电机碳刷温度

图 2 改进后1号、2号发电机碳刷温度
4 防范措施

为了防止发生发电机碳刷电流不均衡问题,提出以下防范措施。

(1)机组停运时,对发电机滑环、碳刷、刷架、刷握进行清理,防止在滑环处积灰过多形成碳粉堆积,造成通风不良。发电机检修时,重点检查滑环附近的积灰情况及轴瓦是否漏油,并在发电机大修时将发电机端盖揭开对滑环进行整体吹灰及清洗。

(2)检查刷握与滑环、碳刷与刷握之间的间隙是否合适,间隙太大会造成碳刷卡涩,影响碳刷电流的均匀分配。

(3)加强发电机轴瓦渗油情况监视,防止轴承漏油。油污与碳粉混合在一起不但会影响滑环的散热效果,还会导致滑环与碳刷接触不良。

(4)加强碳刷的维护,定期对碳刷进行检查,并及时更换已经被磨短的碳刷。更换新碳刷前,必须按照滑环外圆尺寸对新碳刷进行研磨,尽量保持碳刷与滑环的接触面能达到80%以上,且合理调整滑环和刷握间隙,避免因间隙配合不良影响碳刷正常运行[4]

(5)加强日常维护监视工作,用钳形电流表和红外成像仪定期对碳刷电流、温度进行测试并做好记录,掌握每个碳刷的电流和温度情况,将碳刷电流控制在10~60 A,刷体温度控制在80 ℃以下,发现碳刷电流偏低或偏高时及时处理,避免因碳刷电流过大引起环火,影响发电机的安全稳定运行。

参考文献
[1] 内蒙古华宁热电有限公司.内蒙古华宁热电有限公司集控运行规程[Z].乌兰察布:内蒙古华宁热电有限公司, 2015.
[2] 宋正芳. 电机电刷的应用与维护[M]. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 1984: 56-58.
[3] 成玉峰. 大型发电机碳刷的维护使用及技术改进措施[J]. 科研, 2015(25): 160.
[4] 发电机研究所.QF-155-2型汽轮发电机使用说明书[Z].武汉:中国长江动力公司 (集团) 武汉汽轮发电机厂, 2004.
[5] 李琳. 发电机碳刷的日常维护与运行[J]. 科学之友, 2010(10): 15–16.
[6] 秦莎. 30O MW发电机励磁碳刷故障原因分析及对策[J]. 城市建设理论研究, 2014(14): 42–46.