发电机励磁碳刷和滑环是发电机动静接触和能量交换的设备,碳刷作为发电机中唯一一个需要不断更换的易耗元件,是发电机励磁系统的重要组成部分。但在发电机运行过程中常出现碳刷电流不均衡现象,使得流过部分碳刷的电流升高,随着运行时间的增长,碳刷电流升高会使碳刷温度升高,损坏碳刷表面组织结构,引起碳刷冒火,严重时还会形成环火,对发电机安全稳定运行造成直接威胁。本文针对内蒙古华宁热电有限公司(以下简称华宁热电)2×150 MW循环流化床机组发电机碳刷电流不均衡问题进行分析和处理,供同类机组处理相关问题借鉴。
1 设备概况华宁热电2×150 MW循环流化床机组采用中国长江动力(集团)公司武汉汽轮发电机厂制造的QF-155-2型发电机,额定励磁电压290 V,额定励磁电流1467 A。励磁碳刷64个(正、负极各32个),现用碳刷为上海摩根碳制品有限公司制造的型号NCC634软石墨碳刷,碳刷规格为高100 mm,厚度25 mm,宽32 mm。碳刷电流密度范围为7~10 A/cm2,每个碳刷上可通过电流56~80 A[1]。
发电机励磁装置采用型号为08D机端处自并激静止可控硅励磁系统,励磁变压器由发电机机端提供励磁电源,励磁电流通过碳刷和随转子转动的滑环,送至发电机转子绕组上,当转子转动时形成一个旋转磁场以切割定子绕组,在定子绕组上得到交流电动势。励磁滑环分为正、负两极,采用螺旋状接触面,对应各个滑环位置,同时安装有2组刷架,刷架下部为直流母线端子排,通过电缆与刷架相连。发电机正常运行时,碳刷在压簧的作用下始终与滑环紧密接触,为发电机提供励磁。如果滑环与碳刷出现故障,会影响励磁系统的正常运行,导致磁场异常,影响机组安全稳定运行。因此,滑环与碳刷的正常运行对发电机正常运行至关重要。
2 运行中出现的问题一般情况下,运行时碳刷与滑环接触面接触良好,各个碳刷运行工况相近,每个碳刷的电流大小接近,刷体平均温度较低,碳刷电流相对平衡。华宁热电2台发电机在正常运行时励磁碳刷电流均出现不均衡现象。通过测量显示,碳刷与滑环接触表面温度在30~60 ℃,碳刷无明显振动,个别碳刷存在卡涩、发热现象,温度情况尚可;但碳刷均流情况较差,碳刷最高电流达到70 A,最小为0,电流分布极不均匀。对电流低的碳刷表面用砂纸打磨后,电流恢复正常,但运行一段时间后电流值又变小,且流过64块碳刷刷辫的电流总和与励磁最大电流存在约300 A的差值,也就是说约有300 A的励磁电流没有经过刷辫,而是直接从刷握流过。碳刷电流不均衡影响了机组的安全稳定运行。
3 原因分析及处理 3.1 碳刷电流、温度测试对2台发电机碳刷电流进行测试,发现均存在碳刷电流不均衡问题,且2台发电机问题基本相似,因此本文基于1号发电机正极1—16号碳刷电流数据进行分析,具体数据如表 1所示。从表中数据可知碳刷存在电流不均衡问题,有的电流高达70 A,有的电流接近于零,电流偏差较大。
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表 1 1号发电机正极碳刷电流数据 |
造成碳刷电流不均衡的原因主要有以下几点:
(1)碳刷备件存放过程中,如果碳刷品质差,碳刷易受潮,不利于形成良好的氧化膜,从而加剧碳刷的磨损。
(2)碳刷运行一段时间后,会出现卡涩、磨短或弹簧压力不均匀等问题,使得碳刷在运行过程中接触电阻增大,流过碳刷的电流变小,励磁电流会分流至电阻较小的碳刷上,易造成其温度升高,这也是电流分配不均衡的一个重要原因[2]。
(3)由于发电机励磁碳刷靠近发电机5号轴承位置,油雾渗漏会对滑环碳刷造成污染,加上发电机长期运行,碳刷刷架碳粉积聚较多,使碳刷接触电阻增大,引起碳刷电流分布不均衡。
(4)碳刷和刷握间隙配合存在问题,导致碳刷卡涩或者被吸附在刷握上,电流未全部通过碳刷刷辫流入,部分电流通过刷握流走,引起碳刷电流不均衡,长期运行易出现过热现象[3]。
(5)碳刷在运行过程中经常出现跳动现象,加剧了碳刷磨损,产生大量碳粉,聚集在刷握内造成碳刷卡涩,也可能导致碳刷发生崩角,使碳刷和滑环接触不良,分流量减小,引起碳刷电流分布不均匀,从而造成部分碳刷过载。
(6)发电机个别碳刷弹簧压力偏大,导致碳刷电流分布不均衡。华宁热电所用碳刷刷握为恒压弹簧结构,按照规定,弹簧压力应保持在0.015~0.02 MPa[4]。如果弹簧压力过小,碳刷与滑环表面的接触电阻增大,引起碳刷发热;弹簧压力过大,虽然接触电阻变小,接触压降降低,但摩擦发热现象加剧。弹簧压力保持在一个合理的范围内,才能同时控制接触发热和摩擦发热,避免碳刷电流不均衡。
3.3 处理措施基于上述原因分析,结合日常运行维护经验,采取以下措施,处理了发电机碳刷电流不均衡的问题。
(1)更换品质较高的碳刷,利用检修机会将2号发电机部分碳刷更换为相同规格的美尔森LFC554碳刷。机组启动后对其电流进行测试,碳刷电流偏差较小,但在运行一段时间后又出现了碳刷电流不均衡现象,因此更换碳刷并未彻底解决碳刷电流不均衡问题。
(2)检修时对滑环表面存在毛刺、不光滑的位置进行打磨,对发电机滑环以及刷架上聚集的碳粉、油污进行吹扫、清理,疏通刷架风道,确保滑环及刷架冷却通风效果良好。
(3)对电流经常出现偏高或偏低的碳刷刷架及刷握进行配套更换,调整了刷握与滑环之间的间隙。
(4)严格执行碳刷装配工艺,装配碳刷前对碳刷表面进行研磨,并对弹簧进行检查。经测试,弹簧压力均正常,减少了因弹簧压力不均匀造成电流偏差大的问题。
(5)当运行中的碳刷磨损至原碳刷高度的2/3时,要及时更换碳刷。更换碳刷前对其表面进行研磨,直至表面光滑[5],并保证碳刷在刷握内上下活动自如。刷握下边缘和滑环工作表面之间的距离控制在2~3 mm,距离过小,会碰撞滑环表面,易受损;距离过大,碳刷跳动易产生火花。每次更换的碳刷数量不超过每极碳刷数量的10%[6],并做好碳刷更换记录。
(6)调整碳刷刷握弹簧压力,对个别弹簧压力变化较大的刷握进行更换,使整台发电机刷握的弹簧压力基本均匀。
采取以上措施后,经测试2台发电机励磁碳刷电流不均衡问题得以改善,1号发电机正极1—16号碳刷电流(如表 2)与处理前比较,电流偏差大碳刷个数明显减少。同时对处理前、后2台机组的碳刷温度进行比较,发现碳刷温度较处理前也有所下降,碳刷温度红外成像测试结果见图 1、图 2。
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表 2 改进后1号发电机正极碳刷电流数据 |
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图 1 处理前1号、2号发电机碳刷温度 |
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图 2 改进后1号、2号发电机碳刷温度 |
为了防止发生发电机碳刷电流不均衡问题,提出以下防范措施。
(1)机组停运时,对发电机滑环、碳刷、刷架、刷握进行清理,防止在滑环处积灰过多形成碳粉堆积,造成通风不良。发电机检修时,重点检查滑环附近的积灰情况及轴瓦是否漏油,并在发电机大修时将发电机端盖揭开对滑环进行整体吹灰及清洗。
(2)检查刷握与滑环、碳刷与刷握之间的间隙是否合适,间隙太大会造成碳刷卡涩,影响碳刷电流的均匀分配。
(3)加强发电机轴瓦渗油情况监视,防止轴承漏油。油污与碳粉混合在一起不但会影响滑环的散热效果,还会导致滑环与碳刷接触不良。
(4)加强碳刷的维护,定期对碳刷进行检查,并及时更换已经被磨短的碳刷。更换新碳刷前,必须按照滑环外圆尺寸对新碳刷进行研磨,尽量保持碳刷与滑环的接触面能达到80%以上,且合理调整滑环和刷握间隙,避免因间隙配合不良影响碳刷正常运行[4]。
(5)加强日常维护监视工作,用钳形电流表和红外成像仪定期对碳刷电流、温度进行测试并做好记录,掌握每个碳刷的电流和温度情况,将碳刷电流控制在10~60 A,刷体温度控制在80 ℃以下,发现碳刷电流偏低或偏高时及时处理,避免因碳刷电流过大引起环火,影响发电机的安全稳定运行。
[1] | 内蒙古华宁热电有限公司.内蒙古华宁热电有限公司集控运行规程[Z].乌兰察布:内蒙古华宁热电有限公司, 2015. |
[2] | 宋正芳. 电机电刷的应用与维护[M]. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 1984: 56-58. |
[3] | 成玉峰. 大型发电机碳刷的维护使用及技术改进措施[J]. 科研, 2015(25): 160. |
[4] | 发电机研究所.QF-155-2型汽轮发电机使用说明书[Z].武汉:中国长江动力公司 (集团) 武汉汽轮发电机厂, 2004. |
[5] | 李琳. 发电机碳刷的日常维护与运行[J]. 科学之友, 2010(10): 15–16. |
[6] | 秦莎. 30O MW发电机励磁碳刷故障原因分析及对策[J]. 城市建设理论研究, 2014(14): 42–46. |