内蒙古京宁热电有限责任公司(以下简称京宁热电)1号机组凝结水精处理系统采用3×50%容量的圆柱式高速混床,床体直径2400 mm,运行方式为H/OH(氢型),额定流量560 t/h,调试期间填充树脂为国产苏青D001MBP/D201MBP型树脂。阴、阳树脂按1 :1填装,高度为1 m。自2015年12月中旬投运以来,发现当系统凝水流量达到300 t/h,压力达到2.1 MPa时,树脂开始出现明显的扰动、偏流;流量达到430 t/h,压力达到2.6 MPa时,1号、3号混床内部树脂开始出现翻滚现象,混床出水水质急剧下降,运行周期大幅缩短,混床解列频繁,严重影响机组的正常试运[1]。
通过多次检查,发现床体内部水流分布不均,局部区域流速过大,形成涡流,加上调试所用树脂各项性能指标偏低,从而导致混床在高负荷、大流量过水时发生树脂扰动;部分区域树脂堆积或变薄,形成凹面,交换层变薄,不合格水从凹面处穿透,造成混床提前失效。在树脂翻动较剧烈时,不合格水甚至不经过树脂交换,直接进入后续系统。
2 混床床体结构京宁热电1号机组凝结水精处理系统混床正常流速为100 m/s(最大流速120 m/s),工作压力为2.8 MPa,整个床体(包括树脂捕捉器:捕捉器滤网绕丝间隙0.2 mm)最大压差应小于0.35 MPa[2]。床体材质为Q345R钢,衬里为2层厚度4.8 mm的连续硫化无硅天然橡胶,内部所有孔板、水帽等均采用S31608材质。顶部多孔板由6块厚度为6 mm的不锈钢板拼接而成,采用螺栓固定,其上均匀分布56个流量为10 t/h的T形绕丝水帽,绕丝间隙0.5 mm。底部为1块完整的穹形多孔板,均匀分布112个流量为5 t/h的T形绕丝水帽,绕丝间隙0.25 mm。在罐体顶部进水口布置1块直径460 mm、厚度12 mm的托水盘,可有效减少进水口的“水锤”作用,防止顶板损坏,同时可起到均匀配水的作用[3]。床体内部对称分布2根DN20平衡管,管顶焊接T形绕丝水帽,绕丝间隙为0.25 mm,平衡管下部连通穹形孔板下部腔室,上部水帽高于树脂层,可以防止床体上、下腔室压差过大,损坏床体内部设施[4]。混床床体结构如图 1所示[5]。
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图 1 混床床体结构 |
2015-12-24,对1号机组1号混床进行内部检查,发现多孔板结合面的边缘存在较大间隙,靠近中间的2块多孔板轻微下垂变形,孔板结合面缝隙变大,水流从缝隙高速通过,形成涡流,对下部树脂造成冲击和扰动。
对床体内部结构及运行方式进行分析可知,孔板结合面缝隙主要为制造缺陷所致,而孔板结合面缝隙处在视角盲区,很难被及时发现。多孔板为厚度6 mm的不锈钢板,采用折叠弯边加强拉筋支撑,由于树脂进口管道刚好从2块多孔板结合面处通过,导致孔板的加强拉筋被截断(见图 2)。设计时为了保证孔板的可拆卸性,未与进树脂管道焊死,导致整个顶板的强度降低,在高速水流的冲击下,中间2块顶板下弯变形。
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图 2 树脂进口管道穿过多孔板接合面 |
通过对1号混床进行初次处理,树脂的扰动情况得到明显改善,但床体偏流现象仍很严重。2015-12-27,对1号混床进行第2次检查,发现其顶部进水托盘与混床进水管存在夹角。通过水平仪测量发现靠近窥视镜侧托盘偏低(>5 mm),同时托盘距离进水管口的高度低于设计值20 mm。托盘不平使得进入混床的水流不是均匀下流,而是顶部配水装置形成一定的夹角,导致床体内水流速度不均,形成偏流。同时托盘距离进水口较远,水流进入混床后,脱离管道的束缚,水柱发散,部分来水未经过托盘阻挡,而是沿着托盘的边缘高速射入混床内部,导致床体内部水流均一性被破坏,发生偏流(图 3)。
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图 3 床体内部水流发生偏流 |
2016-01-04,对3号混床进行检查,发现顶部T形绕丝水帽内部存在大量的杂质及碎树脂(见图 4)。经分析认为水帽内部的杂质主要由于系统吹扫不彻底,部分杂质在系统正常运行后,由大流量凝结水带入混床,经过绕丝间隙进入水帽。水帽内部的碎树脂主要源于两方面:一方面由于树脂各项指标偏低,均一系数偏大,湿真密度较小,机械强度低,加上机组调试期间水质较差,树脂频繁再生,部分树脂破碎;另一方面是由于在前几次对1号混床进行处理时,部分树脂未完全输出混床,导致残留的树脂失水破裂,加上床体偏流,树脂在床内扰动,部分碎小树脂经过顶部绕丝间隙进入水帽,被截留下来。
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图 4 T形绕丝水帽内部杂质及碎树脂 |
针对1号机组凝结水精处理系统混床出现的问题,经与设计厂家沟通,对床体内部进行以下改造。
(1)将1号床体已经变形的厚度为6 mm不锈钢多孔板,更换为厚度为8 mm的不锈钢多孔板,在2块孔板的边缘结合面处增加固定螺栓,并将原有M12螺栓更换为M14螺栓。
(2)对1号机组所有混床的顶板进行加固,上、下孔板之间加不锈钢管支撑,拉筋断裂的孔板与树脂进口管焊死,同时将原拆卸板的位置由中间改为两侧。增大中部多孔板的强度,以便今后检修。
(3)在多孔板结合面边缘缝隙较大的地方,增加不锈钢扁铁封堵(见图 5)。
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图 5 封堵后的孔板缝隙 |
(4)将原有进水托盘进行调整,保证其与进水管道垂直,可完全阻挡进水,减小“水锤”对顶部多孔的冲击(见图 6)[6]。
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图 6 床体内部的细微调整 |
(5)对堵塞水帽进行清理,用塞尺对混床内部的所有水帽进行检查,防止树脂逃逸。
4.2 更换树脂,优化运行(1)对新树脂进行预处理,防止因运输过程中树脂脱水,再遇水后溶胀破裂[7]。
(2)168 h调试结束后,将国产树脂更换为进口树脂,减少树脂逃逸造成的风险。
(3)对凝结水系统H/OH(氢型)运行方式进行优化,并对NH4/OH(氨型)运行方式进行研究,以便在今后运行中进行方式转换,减少树脂的再生频率,降低树脂的机械损耗。
5 整改效果通过采取以上措施,京宁热电1号机组凝结水精处理系统基本恢复正常,1号机组单台混床在H/ OH(氢型)运行方式下可以实现13~15 d正常运行。
[1] | 李长海. 火电厂凝结水精处理系统调试[J]. 中国电力 , 2010, 43 (6) :69–73. |
[2] | 电力行业电厂化学标准化技术委员会.DL/T 1076-2007火力发电厂化学调试导则[S].北京:中国电力出版社, 2008. http://www.docin.com/p-546764587.html |
[3] | 电力行业电厂化学标准化技术委员会.DL/T 519-2014发电厂水处理用离子交换树脂验收标准[S].北京:中国电力出版社, 2014. |
[4] | 电力行业火电建设标准化技术委员会.DL/T 5010.6-2009电力建设施工质量验收及评价规程第6部分:水处理及制氢设备和系统[S].北京:中国电力出版社, 2009. |
[5] | 陈志和. MW超临界火力发电机组技术丛书-电厂化学设备及系统[M]. 北京: 中国电力出版社, 2010 : 138 -146. |
[6] | 全国锅炉压力容器标准化技术委员会.NB/T 47003.1-2009钢制焊接常压容器[S].北京:中国电力出版社, 2010. |
[7] | 电力行业电厂化学标准化技术委员会.DL/T 333.1-2010火电厂凝结水精处理系统技术要求第一部分:湿冷机组[S].北京:中国电力出版社, 2011. http://www.docin.com/p-899465896.html |