内蒙古电力技术  2016, Vol. 34 Issue (05): 97-100   PDF    
350 MW超临界机组凝结水精处理系统混床树脂扰动原因分析与处理
陈杰     
内蒙古京宁热电有限责任公司, 内蒙古 乌兰察布 012000
摘要: 内蒙古京宁热电有限责任公司1号机组在168 h试运期间,凝结水精处理系统高速混床出现树脂严重扰动、偏流现象,系统周期制水量低,出水水质不达标。经分析,主要由以下4个原因造成:布水多孔板变形,孔板与孔板结合面边缘粗糙,缝隙较大;顶部进水托盘与进水管道不垂直,有夹角;系统不洁净,残留杂质堵塞顶部水帽;采用的国产树脂湿真密度小,机械强度差,易破碎。针对以上问题,对床体内部部分构件进行改造,将国产树脂更换为进口树脂,基本消除树脂偏流现象,可满足设备安全、稳定运行的要求。
关键词: 超临界机组     凝水精处理系统     高速混床     树脂     扰动     偏流    
Analysis of Condensate Polishing System Mixed Bed Resin Perturbation in 350 MW Supercritical Unit and Its Treatment
CHEN Jie     
Inner Mongolia Jingning Thermal Power Co., Ltd., Ulanqab 012000, China
Abstract: A serious deviation occured in the high speed mixed bed of condensate polishing system of unit 1 in Inner Mongolia Jingning Thermal Power Co., Ltd. during the period of 168 h test run, with low amount of fabricated water output and unstandard water quality. The inspection and the analysis led to the following causes:water distribution perforated plate deformation, the surface edge between water orifice plates was rough and the gap was bigger; the tray was not vertical of the water inlet pipe at the top; the system was not clean, with residual impurities clogging the top water cap; the wet true density of domestic resin was small, the mechanical strength was poor and easy to broken. To the issues above, made modification to the internal parts of the mixed bed, replaced the domestic resin with the imported resin, which made the condensate polishing treatment system run normally and meet the requirements of secure and stable operation of the equipment.
Key words: Key words: supercritical indirect cooling unit     condensate polishing system     high speed mixed bed     resin     perturbation     deviation    
1 机组概况及存在的问题

内蒙古京宁热电有限责任公司(以下简称京宁热电)1号机组凝结水精处理系统采用3×50%容量的圆柱式高速混床,床体直径2400 mm,运行方式为H/OH(氢型),额定流量560 t/h,调试期间填充树脂为国产苏青D001MBP/D201MBP型树脂。阴、阳树脂按1 :1填装,高度为1 m。自2015年12月中旬投运以来,发现当系统凝水流量达到300 t/h,压力达到2.1 MPa时,树脂开始出现明显的扰动、偏流;流量达到430 t/h,压力达到2.6 MPa时,1号、3号混床内部树脂开始出现翻滚现象,混床出水水质急剧下降,运行周期大幅缩短,混床解列频繁,严重影响机组的正常试运[1]

通过多次检查,发现床体内部水流分布不均,局部区域流速过大,形成涡流,加上调试所用树脂各项性能指标偏低,从而导致混床在高负荷、大流量过水时发生树脂扰动;部分区域树脂堆积或变薄,形成凹面,交换层变薄,不合格水从凹面处穿透,造成混床提前失效。在树脂翻动较剧烈时,不合格水甚至不经过树脂交换,直接进入后续系统。

2 混床床体结构

京宁热电1号机组凝结水精处理系统混床正常流速为100 m/s(最大流速120 m/s),工作压力为2.8 MPa,整个床体(包括树脂捕捉器:捕捉器滤网绕丝间隙0.2 mm)最大压差应小于0.35 MPa[2]。床体材质为Q345R钢,衬里为2层厚度4.8 mm的连续硫化无硅天然橡胶,内部所有孔板、水帽等均采用S31608材质。顶部多孔板由6块厚度为6 mm的不锈钢板拼接而成,采用螺栓固定,其上均匀分布56个流量为10 t/h的T形绕丝水帽,绕丝间隙0.5 mm。底部为1块完整的穹形多孔板,均匀分布112个流量为5 t/h的T形绕丝水帽,绕丝间隙0.25 mm。在罐体顶部进水口布置1块直径460 mm、厚度12 mm的托水盘,可有效减少进水口的“水锤”作用,防止顶板损坏,同时可起到均匀配水的作用[3]。床体内部对称分布2根DN20平衡管,管顶焊接T形绕丝水帽,绕丝间隙为0.25 mm,平衡管下部连通穹形孔板下部腔室,上部水帽高于树脂层,可以防止床体上、下腔室压差过大,损坏床体内部设施[4]。混床床体结构如图 1所示[5]

图 1 混床床体结构
3 树脂扰动原因分析 3.1 顶部多孔板变形

2015-12-24,对1号机组1号混床进行内部检查,发现多孔板结合面的边缘存在较大间隙,靠近中间的2块多孔板轻微下垂变形,孔板结合面缝隙变大,水流从缝隙高速通过,形成涡流,对下部树脂造成冲击和扰动。

对床体内部结构及运行方式进行分析可知,孔板结合面缝隙主要为制造缺陷所致,而孔板结合面缝隙处在视角盲区,很难被及时发现。多孔板为厚度6 mm的不锈钢板,采用折叠弯边加强拉筋支撑,由于树脂进口管道刚好从2块多孔板结合面处通过,导致孔板的加强拉筋被截断(见图 2)。设计时为了保证孔板的可拆卸性,未与进树脂管道焊死,导致整个顶板的强度降低,在高速水流的冲击下,中间2块顶板下弯变形。

图 2 树脂进口管道穿过多孔板接合面
3.2 顶部托盘与水流有夹角

通过对1号混床进行初次处理,树脂的扰动情况得到明显改善,但床体偏流现象仍很严重。2015-12-27,对1号混床进行第2次检查,发现其顶部进水托盘与混床进水管存在夹角。通过水平仪测量发现靠近窥视镜侧托盘偏低(>5 mm),同时托盘距离进水管口的高度低于设计值20 mm。托盘不平使得进入混床的水流不是均匀下流,而是顶部配水装置形成一定的夹角,导致床体内水流速度不均,形成偏流。同时托盘距离进水口较远,水流进入混床后,脱离管道的束缚,水柱发散,部分来水未经过托盘阻挡,而是沿着托盘的边缘高速射入混床内部,导致床体内部水流均一性被破坏,发生偏流(图 3)。

图 3 床体内部水流发生偏流
3.3 水帽内部存在杂质

2016-01-04,对3号混床进行检查,发现顶部T形绕丝水帽内部存在大量的杂质及碎树脂(见图 4)。经分析认为水帽内部的杂质主要由于系统吹扫不彻底,部分杂质在系统正常运行后,由大流量凝结水带入混床,经过绕丝间隙进入水帽。水帽内部的碎树脂主要源于两方面:一方面由于树脂各项指标偏低,均一系数偏大,湿真密度较小,机械强度低,加上机组调试期间水质较差,树脂频繁再生,部分树脂破碎;另一方面是由于在前几次对1号混床进行处理时,部分树脂未完全输出混床,导致残留的树脂失水破裂,加上床体偏流,树脂在床内扰动,部分碎小树脂经过顶部绕丝间隙进入水帽,被截留下来。

图 4 T形绕丝水帽内部杂质及碎树脂
4 整改措施 4.1 设备内部改造

针对1号机组凝结水精处理系统混床出现的问题,经与设计厂家沟通,对床体内部进行以下改造。

(1)将1号床体已经变形的厚度为6 mm不锈钢多孔板,更换为厚度为8 mm的不锈钢多孔板,在2块孔板的边缘结合面处增加固定螺栓,并将原有M12螺栓更换为M14螺栓。

(2)对1号机组所有混床的顶板进行加固,上、下孔板之间加不锈钢管支撑,拉筋断裂的孔板与树脂进口管焊死,同时将原拆卸板的位置由中间改为两侧。增大中部多孔板的强度,以便今后检修。

(3)在多孔板结合面边缘缝隙较大的地方,增加不锈钢扁铁封堵(见图 5)。

图 5 封堵后的孔板缝隙

(4)将原有进水托盘进行调整,保证其与进水管道垂直,可完全阻挡进水,减小“水锤”对顶部多孔的冲击(见图 6[6]

图 6 床体内部的细微调整

(5)对堵塞水帽进行清理,用塞尺对混床内部的所有水帽进行检查,防止树脂逃逸。

4.2 更换树脂,优化运行

(1)对新树脂进行预处理,防止因运输过程中树脂脱水,再遇水后溶胀破裂[7]

(2)168 h调试结束后,将国产树脂更换为进口树脂,减少树脂逃逸造成的风险。

(3)对凝结水系统H/OH(氢型)运行方式进行优化,并对NH4/OH(氨型)运行方式进行研究,以便在今后运行中进行方式转换,减少树脂的再生频率,降低树脂的机械损耗。

5 整改效果

通过采取以上措施,京宁热电1号机组凝结水精处理系统基本恢复正常,1号机组单台混床在H/ OH(氢型)运行方式下可以实现13~15 d正常运行。

参考文献
[1] 李长海. 火电厂凝结水精处理系统调试[J]. 中国电力 , 2010, 43 (6) :69–73.
[2] 电力行业电厂化学标准化技术委员会.DL/T 1076-2007火力发电厂化学调试导则[S].北京:中国电力出版社, 2008. http://www.docin.com/p-546764587.html
[3] 电力行业电厂化学标准化技术委员会.DL/T 519-2014发电厂水处理用离子交换树脂验收标准[S].北京:中国电力出版社, 2014.
[4] 电力行业火电建设标准化技术委员会.DL/T 5010.6-2009电力建设施工质量验收及评价规程第6部分:水处理及制氢设备和系统[S].北京:中国电力出版社, 2009.
[5] 陈志和. MW超临界火力发电机组技术丛书-电厂化学设备及系统[M]. 北京: 中国电力出版社, 2010 : 138 -146.
[6] 全国锅炉压力容器标准化技术委员会.NB/T 47003.1-2009钢制焊接常压容器[S].北京:中国电力出版社, 2010.
[7] 电力行业电厂化学标准化技术委员会.DL/T 333.1-2010火电厂凝结水精处理系统技术要求第一部分:湿冷机组[S].北京:中国电力出版社, 2011. http://www.docin.com/p-899465896.html