内蒙古电力技术  2016, Vol. 34 Issue (05): 14-17   PDF    
330 MW机组SCR烟气脱硝系统运行优化试验分析
禾志强, 刘永江     
内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特 010020
摘要: SCR脱硝反应器出口NOx质量浓度分布不均匀会造成氨逃逸率高、还原剂耗量增加等问题。某电厂330 MW机组SCR烟气脱硝系统经优化调整试验,根据SCR反应器出口NOx质量浓度分布情况对各喷氨支管的手动阀开度进行调节,使SCR反应器出口NOx质量浓度分布不均匀度降低至15%以下,在满足脱硝效率的前提下,降低了氨逃逸率和空预器堵塞风险,从而使系统运行的经济性和安全性得到显著提升。
关键词: SCR烟气脱硝系统     运行优化     NOx质量浓度     喷氨量     不均匀度    
Optimal Operation Test Analysis of SCR Flue Gas Denitration System on 330 MW Unit
HE Zhiqiang, LIU Yongjiang     
Inner Mongolia Power Research Institute, Hohhot 010020, China
Abstract: The NOx concentration uniform distribution of the SCR denitration reactor outlet can cause the high ammonia escape rate and the problem of reagent consumption increase. By optimizing the operation adjustment, the NOx mass concentration distribution unevenness of a 300 MW thermal power generation station SCR reactor outlet can be reduced to below 15%, then reduces the ammonia escape rate and the air preheater clogging risk based on meeting the denitrification rate, so that the economy and security of system operation is significantly improved.
Key words: Key words: SCR flue gas denitrification system     NOx mass concentration     amount of injecting ammonia     unevenness    
0 引言

新修订的《GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准》 [1]颁布实施后,要求在用火电厂于2014-07-01前完成烟气脱硝改造工作。选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术是目前应用最为广泛的工业烟气脱硝技术之一,但由于SCR烟气脱硝技术在我国应用时间较短,运行经验不足,已投运的SCR烟气脱硝装置存在各种运行问题,严重制约了系统运行的经济性和安全性。

通常,设计单位会对SCR烟气脱硝系统的烟道、反应器内的流场进行优化设计,但在实际运行中,由于现场空间限制等因素的影响,SCR烟气脱硝催化剂入口的烟气流场并不均匀,导致SCR反应器内NOx和氨浓度场不匹配,最终造成出口NOx质量浓度分布不均匀,脱硝效率达不到设计值;且氨耗量显著增加,氨逃逸量增大,脱硝过程中生成的硫酸氢铵在空预器内沉积,导致空预器堵塞风险增大,系统阻力和电耗增加;催化剂性能和使用寿命降低,系统运行和检修成本增加[2-6]

为此,通过测量SCR烟气脱硝系统运行时反应器入口、出口的NOx及其在各喷氨管道上的流量分布,进而调整SCR反应器内不同位置的喷氨量,使喷氨量与NOx质量浓度分布相吻合,降低出口NOx质量浓度和氨逃逸量,提高SCR烟气脱硝装置运行的经济性和安全性,对于优化SCR烟气脱硝系统运行状况具有很强的实际意义[7-9]

1 试验方法

某电厂330 MW机组采用尿素热解法脱硝工艺,设置A、B两侧反应器,出口处各设11个测点,入口处各设12个喷氨支管,每个支管设内、外2个喷氨点。在负荷和入口NOx质量浓度稳定的情况下,对SCR出口每个测点进行NOx质量浓度分布测试,得出折算浓度,计算出NOx质量浓度分布不均匀度,并根据测试结果调节对应位置的喷氨支管手动阀开度,重复上述试验,直到SCR反应器出口NOx质量浓度分布均匀为止(不均匀度小于15%)。分布不均匀度计算公式如下:

(1)
(2)
(3)

式中 Cv-某物理量的不均匀度;

σ-某物理量的标准偏差;

X -某物理量的平均值。

NOx质量浓度分布测点安装部位应在SCR出口矩形烟道上选取,采用烟道断面网格法布置。各喷氨支管上设置孔板流量计,通过U形压差计测定各支管喷氨流量。

2 试验过程分析 2.1 优化调整前

采用该试验方法分别对优化运行调整前、后SCR反应器出口NOx质量浓度分布情况进行了测试计算,优化调整前A、B两侧反应器出口NOx质量浓度分布分别见表 1表 2。利用公式(1)可求得A侧反应器出口NOx质量浓度分布不均匀度为18.01%,高于15%,NOx质量浓度最大值与最小值差值为98.83 mg/m3。B侧反应器出口NOx质量浓度分布不均匀度为19.82%,高于15%,NOx质量浓度最大值与最小值差值为113.57 mg/m3。说明A、B两侧反应器内氨与NOx质量浓度分布不一致,即NOx质量浓度低而喷氨量高或NOx质量浓度高而喷氨量低。在满足设计脱硝效率的前提下,将会导致还原剂耗量增加,氨逃逸率高等问题,对脱硝系统运行的经济性和稳定性造成不利影响。因此有必要根据反应器出口NOx质量浓度分布情况对各喷氨支管手动阀的开度进行调节,以降低反应器出口NOx质量浓度分布的不均匀度。

表 1 优化调整前A侧反应器出口NOx质量浓度分布

表 2 优化调整前B侧反应器出口NOx质量浓度分布
2.2 喷氨量优化调整

SCR反应器出口NOx质量浓度分布测试结果是喷氨量优化调整的依据。调整的基本原则是先调整NOx质量浓度高的区域,后调整NOx质量浓度低的区域,要避免出现NOx质量浓度特别低的区域,以免局部氨逃逸量过高对下游设备造成影响。

本次优化运行试验机组SCR烟气脱硝系统喷氨支管管径为80 mm,流量孔板直径为41.4 mm,流出系数为0.6196,氨气密度为0.5846 kg/m3,可膨胀系数为0.9977。调整后A侧各喷氨支管氨气流量见表 3,A侧反应器出口NOx质量浓度分布见表 4。按照公式(1)计算可得A侧反应器出口NOx质量浓度标准偏差为16.36 mg/m3,不均匀度为9.12%。调整后不均匀度低于15%,且NOx质量浓度最大值与最小值差值为54.44 mg/m3,与调整前相比下降了44.92%,DCS监测数据显示氨逃逸率由0.95×10-6降至0.73× 10-6

表 3 优化调整后SCR烟气脱硝A侧反应器入口喷氨流量

表 4 优化调整后A侧反应器出口NOx质量浓度分布

调整后B侧反应器各喷氨支管氨气流量见表 5,B侧反应器出口NOx质量浓度分布见表 6。按照公式(1)计算可得B侧反应器出口NOx质量浓度标准偏差为23.40 mg/m3,不均匀度为11.35%。调整后不均匀度低于15%,且NOx质量浓度最大值与最小值差值为72.76 mg/m3,与调整前相比下降了35.93%,DCS监测数据显示氨逃逸率由0.90×10-6降至0.71×10-6

表 5 优化调整后SCR烟气脱硝B侧反应器入口喷氨流量

表 6 优化调整后B侧反应器出口NOx质量浓度分布

上述分析表明,各喷氨支管喷入的还原剂质量浓度与反应器内NOx质量浓度一致性良好,在满足设计脱硝效率的条件下,各区域氨均消耗完全,氨逃逸率低,在减少还原剂消耗量的同时,很大程度上缓解了空预器堵塞。

3 优化效果

SCR反应器内流场分布不均匀、喷入的还原剂与NOx质量浓度分布不一致是造成反应器出口NOx质量浓度分布不均匀的主要原因,对系统的经济稳定运行有很大影响。该电厂通过优化调整试验,依据反应器出口NOx质量浓度分布情况对相应区域的喷氨量进行调整,可节约还原剂费用20.46万元/a,最大脱硝效率提高3.7%,在降低氨逃逸率和空预器堵塞风险的同时,A、B两侧催化剂寿命分别提高了1886.4 h和1106.4 h。此外,脱硝系统NOx超标排放的风险明显降低,污染物排放总量下降,经济效益和环境效益显著。

参考文献
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