新修订的《GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准》 [1]颁布实施后,要求在用火电厂于2014-07-01前完成烟气脱硝改造工作。选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术是目前应用最为广泛的工业烟气脱硝技术之一,但由于SCR烟气脱硝技术在我国应用时间较短,运行经验不足,已投运的SCR烟气脱硝装置存在各种运行问题,严重制约了系统运行的经济性和安全性。
通常,设计单位会对SCR烟气脱硝系统的烟道、反应器内的流场进行优化设计,但在实际运行中,由于现场空间限制等因素的影响,SCR烟气脱硝催化剂入口的烟气流场并不均匀,导致SCR反应器内NOx和氨浓度场不匹配,最终造成出口NOx质量浓度分布不均匀,脱硝效率达不到设计值;且氨耗量显著增加,氨逃逸量增大,脱硝过程中生成的硫酸氢铵在空预器内沉积,导致空预器堵塞风险增大,系统阻力和电耗增加;催化剂性能和使用寿命降低,系统运行和检修成本增加[2-6]。
为此,通过测量SCR烟气脱硝系统运行时反应器入口、出口的NOx及其在各喷氨管道上的流量分布,进而调整SCR反应器内不同位置的喷氨量,使喷氨量与NOx质量浓度分布相吻合,降低出口NOx质量浓度和氨逃逸量,提高SCR烟气脱硝装置运行的经济性和安全性,对于优化SCR烟气脱硝系统运行状况具有很强的实际意义[7-9]。
1 试验方法某电厂330 MW机组采用尿素热解法脱硝工艺,设置A、B两侧反应器,出口处各设11个测点,入口处各设12个喷氨支管,每个支管设内、外2个喷氨点。在负荷和入口NOx质量浓度稳定的情况下,对SCR出口每个测点进行NOx质量浓度分布测试,得出折算浓度,计算出NOx质量浓度分布不均匀度,并根据测试结果调节对应位置的喷氨支管手动阀开度,重复上述试验,直到SCR反应器出口NOx质量浓度分布均匀为止(不均匀度小于15%)。分布不均匀度计算公式如下:
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
式中 Cv-某物理量的不均匀度;
σ-某物理量的标准偏差;
X -某物理量的平均值。
NOx质量浓度分布测点安装部位应在SCR出口矩形烟道上选取,采用烟道断面网格法布置。各喷氨支管上设置孔板流量计,通过U形压差计测定各支管喷氨流量。
2 试验过程分析 2.1 优化调整前采用该试验方法分别对优化运行调整前、后SCR反应器出口NOx质量浓度分布情况进行了测试计算,优化调整前A、B两侧反应器出口NOx质量浓度分布分别见表 1、表 2。利用公式(1)可求得A侧反应器出口NOx质量浓度分布不均匀度为18.01%,高于15%,NOx质量浓度最大值与最小值差值为98.83 mg/m3。B侧反应器出口NOx质量浓度分布不均匀度为19.82%,高于15%,NOx质量浓度最大值与最小值差值为113.57 mg/m3。说明A、B两侧反应器内氨与NOx质量浓度分布不一致,即NOx质量浓度低而喷氨量高或NOx质量浓度高而喷氨量低。在满足设计脱硝效率的前提下,将会导致还原剂耗量增加,氨逃逸率高等问题,对脱硝系统运行的经济性和稳定性造成不利影响。因此有必要根据反应器出口NOx质量浓度分布情况对各喷氨支管手动阀的开度进行调节,以降低反应器出口NOx质量浓度分布的不均匀度。
| 表 1 优化调整前A侧反应器出口NOx质量浓度分布 |
| 表 2 优化调整前B侧反应器出口NOx质量浓度分布 |
SCR反应器出口NOx质量浓度分布测试结果是喷氨量优化调整的依据。调整的基本原则是先调整NOx质量浓度高的区域,后调整NOx质量浓度低的区域,要避免出现NOx质量浓度特别低的区域,以免局部氨逃逸量过高对下游设备造成影响。
本次优化运行试验机组SCR烟气脱硝系统喷氨支管管径为80 mm,流量孔板直径为41.4 mm,流出系数为0.6196,氨气密度为0.5846 kg/m3,可膨胀系数为0.9977。调整后A侧各喷氨支管氨气流量见表 3,A侧反应器出口NOx质量浓度分布见表 4。按照公式(1)计算可得A侧反应器出口NOx质量浓度标准偏差为16.36 mg/m3,不均匀度为9.12%。调整后不均匀度低于15%,且NOx质量浓度最大值与最小值差值为54.44 mg/m3,与调整前相比下降了44.92%,DCS监测数据显示氨逃逸率由0.95×10-6降至0.73× 10-6。
| 表 3 优化调整后SCR烟气脱硝A侧反应器入口喷氨流量 |
| 表 4 优化调整后A侧反应器出口NOx质量浓度分布 |
调整后B侧反应器各喷氨支管氨气流量见表 5,B侧反应器出口NOx质量浓度分布见表 6。按照公式(1)计算可得B侧反应器出口NOx质量浓度标准偏差为23.40 mg/m3,不均匀度为11.35%。调整后不均匀度低于15%,且NOx质量浓度最大值与最小值差值为72.76 mg/m3,与调整前相比下降了35.93%,DCS监测数据显示氨逃逸率由0.90×10-6降至0.71×10-6。
| 表 5 优化调整后SCR烟气脱硝B侧反应器入口喷氨流量 |
| 表 6 优化调整后B侧反应器出口NOx质量浓度分布 |
上述分析表明,各喷氨支管喷入的还原剂质量浓度与反应器内NOx质量浓度一致性良好,在满足设计脱硝效率的条件下,各区域氨均消耗完全,氨逃逸率低,在减少还原剂消耗量的同时,很大程度上缓解了空预器堵塞。
3 优化效果SCR反应器内流场分布不均匀、喷入的还原剂与NOx质量浓度分布不一致是造成反应器出口NOx质量浓度分布不均匀的主要原因,对系统的经济稳定运行有很大影响。该电厂通过优化调整试验,依据反应器出口NOx质量浓度分布情况对相应区域的喷氨量进行调整,可节约还原剂费用20.46万元/a,最大脱硝效率提高3.7%,在降低氨逃逸率和空预器堵塞风险的同时,A、B两侧催化剂寿命分别提高了1886.4 h和1106.4 h。此外,脱硝系统NOx超标排放的风险明显降低,污染物排放总量下降,经济效益和环境效益显著。
| [1] | 环境保护部科技标准司.GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准[S].北京:中国环境科学出版社, 2012. |
| [2] | 梁川, 沈越. 1000 MW机组SCR烟气脱硝系统优化运行[J]. 中国电力 , 2012, 45 (1) :41–44. |
| [3] | 廖永进, 徐程宏, 余岳溪, 等. 火电厂SCR烟气脱硝装置的运行优化研究[J]. 锅炉技术 , 2008, 39 (5) :60–63. |
| [4] | 曹志勇, 谭城军, 李建中, 等. 燃煤锅炉SCR烟气脱硝系统喷氨优化调整试验[J]. 中国电力 , 2011, 44 (11) :55–58. |
| [5] | 刘晓敏. 烟气脱硝SCR装置喷氨优化研究[J]. 热力发电 , 2012, 41 (7) :81–83. |
| [6] | 李德波, 廖永进, 徐齐胜, 等. 电站锅炉SCR脱硝系统现场运行优化[J]. 广东电力 , 2014, 27 (5) :16–19. |
| [7] | 赵晓军, 孙记. 烟气脱硝SCR装置喷氨优化研究[J]. 华北电力技术 , 2011 (6) :18–20. |
| [8] | 赵宗让. 电厂锅炉SCR烟气脱硝系统设计优化[J]. 中国电力 , 2005, 38 (11) :69–74. |
| [9] | 雷达, 金保升. 氨氮比不均匀性对电站SCR系统脱硝效率的影响[J]. 锅炉技术 , 2010, 41 (6) :72–74. |
2016, Vol. 34 