内蒙古电力技术  2016, Vol. 34 Issue (04): 86-88   PDF    
350 MW超临界直流锅炉冲洗方式优化
崔鹏     
呼和浩特热电厂, 呼和浩特 010080
摘要: 呼和浩特热电厂350 MW超临界机组直流锅炉启动时对水质要求极高,因此在冷、热态冲洗时耗水量大,冲洗过程水温不足,而且除盐水箱水位低,无法满足锅炉正常启动要求。对此提出机组启动前将除盐水箱保持较高水位等优化措施。优化后的锅炉冲洗方法既节约了除盐水用量,又缩短了冲洗时间,效果良好。
关键词: 350 MW超临界直流锅炉     热态冲洗     冷态冲洗     除盐水    
Optimization of Flushing Method on 350 MW Supercritical Once-Through Boiler
CUI Peng     
Hohhot Thermal Power Plant, Hohhot 010080, China
Abstract: When the once-through boiler of 350 MW supercritical unit is started, high water quality requirements is asked for in Hohhot Thermal Power Plant, so high water consumption exists during the rinse under cold and hot condition, processing temperature is low, and in addition desaltign salt water tank water level is low, it can' t meet the requirements of boiler normal boot. Optimization measures such as high desalting water level in water tank was taken before unit start-up. The optimized dosage of boiler flushing method saves desalting water, and shortens the time of washing, the effect is good.
Key words: Key words: 350 MW supercritical once-through boiler     hot state washing     cool state washing     desalting water    
1 设备概况

呼和浩特热电厂350 MW超临界机组锅炉是由哈尔滨锅炉厂生产的HG-1140/25.4-YM1型、一次中间再热、单炉膛、前后墙对冲旋流燃烧、尾部双烟道、烟气挡板调节再热蒸汽汽温、平衡通风微负压、干式排渣、全悬吊钢结构、Π型布置超临界直流锅炉。水冷壁由螺旋管和垂直管构成,过热器由低温过热器、包墙过热器、屏式过热器、高温过热器组成[1]。除氧后的水由给水泵依次经过省煤器、水冷壁、过热器,产生蒸汽送入汽轮机,未设置排污装置,因此对水质要求极高,要求Fe的质量浓度≤ 50 μg/L。

2 冲洗方案

在锅炉冷、热态启动前,沉积在水冷壁上的含铁杂质必须冲洗合格,避免因氧化铁脱落造成水冷壁堵塞、爆管。对新投运或停炉时间超过150 h的锅炉在启动前必须利用除盐水进行清洗。呼和浩特热电厂350 MW机组锅炉现有的冲洗方案由冷态清洗和热态清洗组成,冷态清洗分为开式清洗(清洗后的水经锅炉排水槽排出)和闭式清洗(清洗水通过启动疏水泵排至汽轮机排汽装置循环)。

2.1 冷态冲洗 2.1.1 开式冲洗

开式冲洗流程为:除氧器中除氧后的水经给水泵、省煤器、螺旋水冷壁、垂直管水冷壁、折焰角进入汽水分离器,再经溢流阀至贮水箱,最后排至机组排水槽(见图 1)。具体步骤如下。

图 1 锅炉冷态开、闭式冲洗流程图

(1) 开启省煤器进口联箱放水阀、水冷壁进口联箱放水阀、水冷壁中间联箱放水阀、折焰角汇集联箱放水阀。

(2) 开启储水罐至扩容器的冲洗溢流调节阀和电动闸阀。

(3) 逐渐开大电动给水泵勺管,增大流量,投入锅炉给水旁路自动,锅炉给水流量控制在340 t/h,开始冷态开式冲洗。当储水罐底部出口取样水质ρ (Fe)<200 μg/L,w油脂≤0.001‰,pH值≤9.5后,冷态开式冲洗结束[2]

2.1.2 闭式冲洗

闭式冲洗流程为:除氧器中除氧后的水经给水泵、省煤器、螺旋水冷壁、垂直管水冷壁、折焰角进入汽水分离器,经溢流阀至贮水箱,再经锅炉启动疏水泵进入汽轮机排汽装置。具体步骤如下。

(1) 开启储水罐至扩容器溢流管路电动阀和手动阀,投入储水罐水位自动。

(2)关闭贮水箱放水电动阀,启动疏水泵,开启疏水泵出口至排汽装置手动阀,投入贮水箱水位自动,清洗水由机组排水槽排至排汽装置。

(3) 投入精处理装置。

(4) 维持不小于30%BMCR的冲洗水量,直至省煤器进口水质达到表 1指标,冷态闭式清洗结束。

表 1 锅炉冷态闭式清洗合格指标
2.2 热态冲洗 2.2.1 冲洗方法

锅炉点火后,蒸汽压力为0.5~0.7 MPa时,储水罐中汽水体积膨胀而使水位上升,可通过溢流调节阀将多余的水经疏水扩容器排入排汽装置中。锅炉热态冲洗前打开包墙过热器环形联箱疏水阀,低温过热器入口联箱疏水阀,屏式过热器出口汇集联箱疏水阀,低温再热器入口联箱疏水阀,主蒸汽管道疏水阀及冷、热段再热蒸汽管道疏水阀和高、低旁路管道疏水阀。当启动分离器进口工质温度达到190 ℃时,锅炉开始热态冲洗。取样化验储水罐水质,达到表 2所示指标时,热态冲洗结束[3]

表 2 锅炉热态清洗合格指标
2.2.2 注意事项

(1) 启动分离器进口工质温度达到190 ℃时,水中的沉积物最多,氧化铁析出量最大,因此升温至折焰角出口工质温度为190 ℃时进行水质检测。 检测水质时启动分离器进口温度保持在190 ℃。

(2) 热态冲洗时,冲洗水量为30%BMCR,冲洗水通过疏水泵排至排汽装置。

(3) 热态冲洗时,燃料投入量约为锅炉最大连续蒸发量时的燃料量的10%。

3 存在的问题

停运时间超过150 h以上时,锅炉开、闭式冲洗时间及冲洗水排放量如表 3所示。 在锅炉冲洗时,有将近2800 t 除盐水通过大气扩容器排出。化学除盐水箱共2个,每个容积1000 m3,而除盐水制水量为 80 t/h,由此可知,在锅炉冷、热态冲洗时除盐水可用量满足不了锅炉启动要求。

表 3 停运150 h以上时锅炉开、闭式冲洗时间及冲洗水排放量

2010年底试运至2015年初,锅炉进行冷态及热态冲洗时,除盐水箱多次降到低水位,不得不缩短冷态冲洗时间,进入热态冲洗,因此水质无法保证。冲洗过程水温不足,时间长,效果不好。冲洗后除盐水备用量小,无法保证锅炉正常启动要求。

4 原因分析 4.1 冲洗方式不合理

原冲洗方式将锅炉给水流量控制在340 t/h,冲洗流速小,而且水侧放水阀全部开启,泄压明显,导致放水阀后冲洗水压降大,冲洗效果差[4]

4.2 冲洗参数选择不当

机组启动时,锅炉给水必须是除氧后的除盐水。为了保证氧化铁的析出,通过除氧器对除盐水进行加热。加热汽源由临机辅汽联箱通过联络管进入除氧器,汽源压力为0.2~0.4 MPa,除氧器水温为50 ℃。经省煤器后至水冷壁时炉水温度降至 40 ℃以下。温度越低氧化铁析出越慢,导致冲洗时间延长,除盐水用量增加。

4.3 炉水及给水不能全部排净

由于高压加热器水侧在停机期间不放水,给水水质会变差,进入水冷壁后造成炉水二次污染。在停炉期间打开各联箱检查孔进行检查,发现水冷壁及蒸汽系统联箱内有积水,加剧了锅炉水冷壁内的氧化腐蚀,使得冲洗时间延长,除盐水消耗量增加[5]

5 优化方案

针对以上问题,需要对现有的冲洗方式进行优化,控制冲洗除盐水用量至2000 t,既要保证冲洗质量,又要节约除盐水,以备后期锅炉启动时除盐水量足够。

(1) 机组启动前,化学除盐水箱保持高水位,且防止溢流。2条制水线同时启动,水质保持较高标准。

(2) 提高辅汽压力至0.7 MPa,加热除氧器水温并且维持在90 ℃,保证水位不溢流。

(3) 启动给水泵,给水量逐渐增加至300 t/h,当水冷壁金属温度与水温相同时,将给水量提高至 450 t/h,直到除氧器水位到达下限后停止冲洗,继续加热;对除氧器进行补水,给水泵通过再循环维持运行,直至除氧器水位、水温达到正常冲洗参数时,进行再次冲洗。

(4)当锅炉上水时,将给水管道、省煤器、螺旋管水冷壁、垂直管水冷壁的放水阀打开,使水温升到50 ℃,保证高温加热器、给水管道、省煤器、水冷壁内积水全部排净,从而保证炉水不被二次污染。

(5) 冲洗过程中,若启动分离器进口工质温度难以维持稳定,应控制锅炉燃烧稳定,且饱和水温升温率小于2 ℃/min。若启动分离器进口工质温度在热态冲洗期间升高较快,可适当降低燃料量,同时利用高低加旁路进行控制,保证水中的沉积物最大量析出。

(6) 经数次大流量高温冲洗后,再进行水质检测,合格后进行下步操作。

(7) 为了减少水冷壁内壁氧化铁的析出与剥离,要正确制订停炉冷却措施。停炉后加强保养,降低氧化铁生成概率,这样可节省锅炉启动时的冲洗水量。

6 优化效果

采取以上优化方案后,呼和浩特热电厂350 MW 超临界机组锅炉冲洗除盐水用量下降至1800 t(如图 2),没有因除盐水供应不足而影响锅炉启动;冲洗时间缩短2 h,锅炉整体启动时间也随之缩短,节约了生产费用,提高了机组运行的可靠性。并且辅汽用量降低,保证了临机辅汽系统的安全运行。 为进一步降低除盐水消耗量,今后需要加强停炉后锅炉的保养维护,减少氧化铁的产生与脱落,从根本上减少锅炉冲洗水量。

图 2 优化前、后锅炉冲洗用除盐水量对比
参考文献
[1] 邓仲勇, 王军, 何维, 等. 东方超临界锅炉启动系统性能特点[J]. 东方电气评论 , 2005 (4) :112–114.
[2] 胡念苏. 火力发电厂生产过程[M]. 长春: 吉林科技出版社, 1999 : 24 -29.
[3] 樊泉贵. 亚临界与超临界参数锅炉[M]. 北京: 水利电力出版社, 2000 : 85 -89.
[4] 朱全利. 锅炉设备及系统[M]. 北京: 中国电力出版社, 2006 : 45 -47.
[5] 郑体宽. 热力发电厂[M]. 北京: 中国电力出版社, 2001 : 55 -57.