内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司(以下简称托电)6、7、8号机组每台锅炉配备2台引风机冷却水泵,6台水泵均采用山东博泵科技股份有限公司生产的IS125-80-250A型单级清水离心泵,流量为180m3/h,扬程为63.9 m,轴功率37.5 kW,转速2950 r/min,配用电机功率45 kW,配用电机额定电流82.3 A,原配水泵轴承和推力轴承型号均为FAG6307。
在实际运行中,冷却水泵的电机电流经常会突然增至84.5 A左右,水泵轴承频繁烧损。为了确保电机的安全运行,只有将冷却水泵出口门关小至75%左右来降低电机载荷,导致设备运行存在一定安全隐患,增加了节流损失,降低了机组运行的经济性。
2 冷却水泵异常原因分析 2.1 运行工况偏差分析经过对系统的检查和测量计算[1],发现在冷却水泵设计流量下,系统的扬程损失约为40 m,水泵入口静压为0.17 MPa(膨胀水箱布置在锅炉4层17.5 m),水泵扬程为所需扬程的1.6倍且带压运行。而在选择水泵时,扬程一般为计算扬程的1.1~1.3倍,如果水泵扬程过大或入口压力增大,都会使水泵实际运行的工况点右移,造成水泵流量和轴功率增大。图 1为冷却水泵原设计工况与实际运行工况对比。
![]() | 图1 冷却水泵原设计工况与实际运行工况对比 |
其中,A为原设计工况点,Q1为原设计流量,H1为原设计扬程,N1为原设计功率,η1为原设计水泵效率。经实际测算,由于系统实际沿程阻力较原设计值偏小,因此实际运行工况点为B点,Q2为实际流量,H2为实际扬程,N2为实际功率,η2为实际水泵效率。由图 1看出,原设计工况是高扬程、低流量,而实际运行工况是低扬程、大流量、低效率、高能耗。
2.2 轴承烧损原因分析经排查,发现叶轮前盘和后盘存在面积差(前盘面积小于后盘面积),造成叶轮前后两面液体压力不平衡,水泵在运行时会产生与液体进入叶轮方向相反的轴向力,不仅造成推力轴承轴向受力增大,而且使水泵转子沿轴向振动增大,导致轴承因摩擦力增大而温度升高,最终导致冷却水泵轴承烧损。
3 冷却水泵优化改造 3.1 叶轮改造经节能改造分析后,对冷却水泵叶轮进行车削,达到优化运行工况的目的。为了保证电机负载在安全的范围内,同时保证水泵出力能够满足系统需求且在高效工况区间内运行,切削时需根据切割定律公式进行[2]:

P2—叶轮切削后功率,kW;
D1—叶轮切削前直径,mm;
D2—叶轮切削后直径,mm。
切削后,叶轮直径由250 mm切削至199 mm,叶轮直径D2缩小为原叶轮直径D1的80%,水泵功率P2降至原功率P1的60%。对优化后的实际运行工况进行检测分析,获得了系统的管路特性曲线,曲线上的流量Q2对应的C点(Q2,H3)为最佳工况运行点,即系统最佳工况为流量Q2,扬程H3,轴功率N3,水泵效率η3,如图 2所示。
![]() | 图2 优化前、后水泵运行工况对比 |
图 3为优化前后水泵能耗对比。面积(0,H2,B,Q2)为改造前的运行能耗,面积(0,H3,B,Q2)为优化改造后的运行能耗,二者面积差(H2,H3,B,C)即为可节约的能耗[3]。
![]() | 图3 优化前、后水泵能耗对比 |
通过对冷却水泵叶轮切削的优化改造,不仅保障了水泵电机的正常出力,提高了水泵运行的效率,还大大降低了水泵运行的能耗。冷却水泵改造前、后技术参数对比见表 1。
| 表 1 冷却水泵改造前、后技术参数对比 |
托电6台引风机冷却水泵原配轴承均为FAG公司生产的6307型深沟球轴承,该型号轴承能承受的轴向力很小,无法承受水泵运行时由驱动端向非驱动端产生的轴向推力,因此造成轴承箱非驱动端轴承摩擦增大,温度大幅度上升,导致轴承使用寿命缩短[4]。
经过分析研究,决定采用7307型号的角接触推力球轴承,以承受水泵运行时所产生的轴向力。原轴承和现轴承载荷能力对比见表 2。
| 表 2 原轴承和现轴承载荷能力对比 |
冷却水泵经过叶轮车削和更换7307型轴承后,不仅能够保持冷却水系统稳定运行,而且配用电机的电流值明显下降。
根据三相交流异步电机的输入功率公式[5]:P=1.732UIcosφ,分别计算水泵叶轮车削前后冷却水泵电机输入功率,改造前、后电机电流及输入功率对比见表 3。
| 表 3 改造前、后冷却水泵电机电流及输入功率对比 |
由表 3计算得出,6台冷却水泵电机共降低功率104.257 kW,年节约厂用电量为913 291.32 kWh,厂用电单价按0.3元/kWh计算,即水泵改造后,全年可节约用电成本为273 987元。
4.2 维护费用分析6台冷却水泵原配6307型深沟球轴承更换为7307型号的角接触推力球轴承后,轴承平均使用寿命由3个月(根据半年内轴承更换次数估算)延长至55.6个月(根据基本额定寿命),冷却水泵平均解体检修频率由4次(/ 台·a)减少至0.23次(/ 台·a),不仅节约了设备备件成本费用,而且节省了人工检修时间和费用。按照FAG 公司的6307型轴承供货价格120元/盘,7307型轴承供货价格130元/盘计算,每年每台水泵可节约备件费960元,6台水泵节约备件费共计5760元/a。人工维护按20个工时,每个工时按200元计算,每台水泵每次解体检修工时费为4000元,6台泵共计节约工时费96000元/a。综上所述,6台水泵改造后全年可节约维护成本约10.2万元。
5 结束语本次优化改造,不仅解决了托电6、7、8号机组冷却水泵电机负载过大问题,还解决了水泵轴承频繁烧损的问题。通过对冷却水泵进行叶轮车削和轴承的重新选型,在降低冷却水泵运行能耗的同时,进一步提高了冷却水泵运行的稳定性,降低了冷却水泵的故障发生率,同时还提高了电厂运行的经济性,每年可节约水泵运行和维护成本合计约37.6万元,达到了节能降耗的目标。
| [1] | 王寒栋,李敏.泵与风机[M].北京:机械工业出版社, 2011:127-139. |
| [2] | 郭立君,何川.泵与风机[M].北京:中国电力出版社, 2004:53-63. |
| [3] | 浙江大学,北京化工学院.化工机械(下册)[M].北京:化学 工业出版社,1979:215-217. |
| [4] | 于洪伟.电厂水泵可靠性分析与故障处理措施探讨[J].南 方农机,2015(5):31-32. |
| [5] | 汤蕴璆,罗应立,梁艳萍.电机学[M].北京:机械工业出版 社,2008:50-75. |
2016, Vol. 34 





