内蒙古电力技术  2016, Vol. 34 Issue (03): 42-44   PDF    
引风机冷却水泵优化改造与节能经济性分析
李洋     
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司, 呼和浩特 010206
摘要: 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司引风机冷却水泵投运后一直存在电机电流偏大、轴承频繁烧损等问题,导致设备运行存在安全隐患,同时增加了厂用电量,造成电厂经济损失。经过检查分析,确定了采用冷却水泵叶轮车削和轴承重新选型的解决方案。通过改造,电机电流下降至额定电流的80%,冷却水泵轴承的使用寿命明显延长,减少了检修人力、物力的投入,确保了冷却水泵的安全、高效、经济运行。
关键词: 引风机冷却水泵     电机电流     轴承烧损     叶轮车削     切割定律    
Optimization Reconstruction and Energy-Saving Economy Analysis of Cooling Water Pump on Induced Draft Fan
LI Yang     
Inner Mongolia Datang International Tuoketuo Power Generation Co., Ltd., Hohhot 010206, China
Abstract: Since the cooling water pump on induced draft fan put into operation in Datang International Tuoketuo Power Generation Co.,Ltd., there has been some problems that the electric current is too large and frequent bearing burning, which caused the equipment safety hazards, at the same time, increased the plant power consumption, resulted in economic losses of power plants.After the examination and analysis, determined the solution method of the cooling water pump impeller turning and bearing reselection. Through the transformation, the motor current dropped to 80% of the rated current, the service life of the cooling water pump bearing is prolonged obviously. And reduces the input of manpower and material resources, ensures the safe, efficient and economical operation of the cooling water pump.
Key words: cooling pump on induced draft fan     motor current     bearing burning     impeller turning     cutting law    
1 设备概况及存在的问题

内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司(以下简称托电)6、7、8号机组每台锅炉配备2台引风机冷却水泵,6台水泵均采用山东博泵科技股份有限公司生产的IS125-80-250A型单级清水离心泵,流量为180m3/h,扬程为63.9 m,轴功率37.5 kW,转速2950 r/min,配用电机功率45 kW,配用电机额定电流82.3 A,原配水泵轴承和推力轴承型号均为FAG6307。

在实际运行中,冷却水泵的电机电流经常会突然增至84.5 A左右,水泵轴承频繁烧损。为了确保电机的安全运行,只有将冷却水泵出口门关小至75%左右来降低电机载荷,导致设备运行存在一定安全隐患,增加了节流损失,降低了机组运行的经济性。

2 冷却水泵异常原因分析 2.1 运行工况偏差分析

经过对系统的检查和测量计算[1],发现在冷却水泵设计流量下,系统的扬程损失约为40 m,水泵入口静压为0.17 MPa(膨胀水箱布置在锅炉4层17.5 m),水泵扬程为所需扬程的1.6倍且带压运行。而在选择水泵时,扬程一般为计算扬程的1.1~1.3倍,如果水泵扬程过大或入口压力增大,都会使水泵实际运行的工况点右移,造成水泵流量和轴功率增大。图 1为冷却水泵原设计工况与实际运行工况对比。

图1 冷却水泵原设计工况与实际运行工况对比

其中,A为原设计工况点,Q1为原设计流量,H1为原设计扬程,N1为原设计功率,η1为原设计水泵效率。经实际测算,由于系统实际沿程阻力较原设计值偏小,因此实际运行工况点为B点,Q2为实际流量,H2为实际扬程,N2为实际功率,η2为实际水泵效率。由图 1看出,原设计工况是高扬程、低流量,而实际运行工况是低扬程、大流量、低效率、高能耗。

2.2 轴承烧损原因分析

经排查,发现叶轮前盘和后盘存在面积差(前盘面积小于后盘面积),造成叶轮前后两面液体压力不平衡,水泵在运行时会产生与液体进入叶轮方向相反的轴向力,不仅造成推力轴承轴向受力增大,而且使水泵转子沿轴向振动增大,导致轴承因摩擦力增大而温度升高,最终导致冷却水泵轴承烧损。

3 冷却水泵优化改造 3.1 叶轮改造

经节能改造分析后,对冷却水泵叶轮进行车削,达到优化运行工况的目的。为了保证电机负载在安全的范围内,同时保证水泵出力能够满足系统需求且在高效工况区间内运行,切削时需根据切割定律公式进行[2]

式中P1—叶轮切削前功率,kW;

P2—叶轮切削后功率,kW;

D1—叶轮切削前直径,mm;

D2—叶轮切削后直径,mm。

切削后,叶轮直径由250 mm切削至199 mm,叶轮直径D2缩小为原叶轮直径D1的80%,水泵功率P2降至原功率P1的60%。对优化后的实际运行工况进行检测分析,获得了系统的管路特性曲线,曲线上的流量Q2对应的C点(Q2H3)为最佳工况运行点,即系统最佳工况为流量Q2,扬程H3,轴功率N3,水泵效率η3,如图 2所示。

图2 优化前、后水泵运行工况对比

图 3为优化前后水泵能耗对比。面积(0,H2,B,Q2)为改造前的运行能耗,面积(0,H3,B,Q2)为优化改造后的运行能耗,二者面积差(H2H3,B,C)即为可节约的能耗[3]

图3 优化前、后水泵能耗对比

通过对冷却水泵叶轮切削的优化改造,不仅保障了水泵电机的正常出力,提高了水泵运行的效率,还大大降低了水泵运行的能耗。冷却水泵改造前、后技术参数对比见表 1

表 1 冷却水泵改造前、后技术参数对比
3.2 轴承的选型

托电6台引风机冷却水泵原配轴承均为FAG公司生产的6307型深沟球轴承,该型号轴承能承受的轴向力很小,无法承受水泵运行时由驱动端向非驱动端产生的轴向推力,因此造成轴承箱非驱动端轴承摩擦增大,温度大幅度上升,导致轴承使用寿命缩短[4]

经过分析研究,决定采用7307型号的角接触推力球轴承,以承受水泵运行时所产生的轴向力。原轴承和现轴承载荷能力对比见表 2

表 2 原轴承和现轴承载荷能力对比
4 改造前后经济性对比分析 4.1 运行能耗与经济性对比

冷却水泵经过叶轮车削和更换7307型轴承后,不仅能够保持冷却水系统稳定运行,而且配用电机的电流值明显下降。

根据三相交流异步电机的输入功率公式[5]P=1.732UIcosφ,分别计算水泵叶轮车削前后冷却水泵电机输入功率,改造前、后电机电流及输入功率对比见表 3

表 3 改造前、后冷却水泵电机电流及输入功率对比

表 3计算得出,6台冷却水泵电机共降低功率104.257 kW,年节约厂用电量为913 291.32 kWh,厂用电单价按0.3元/kWh计算,即水泵改造后,全年可节约用电成本为273 987元。

4.2 维护费用分析

6台冷却水泵原配6307型深沟球轴承更换为7307型号的角接触推力球轴承后,轴承平均使用寿命由3个月(根据半年内轴承更换次数估算)延长至55.6个月(根据基本额定寿命),冷却水泵平均解体检修频率由4次(/ 台·a)减少至0.23次(/ 台·a),不仅节约了设备备件成本费用,而且节省了人工检修时间和费用。按照FAG 公司的6307型轴承供货价格120元/盘,7307型轴承供货价格130元/盘计算,每年每台水泵可节约备件费960元,6台水泵节约备件费共计5760元/a。人工维护按20个工时,每个工时按200元计算,每台水泵每次解体检修工时费为4000元,6台泵共计节约工时费96000元/a。综上所述,6台水泵改造后全年可节约维护成本约10.2万元。

5 结束语

本次优化改造,不仅解决了托电6、7、8号机组冷却水泵电机负载过大问题,还解决了水泵轴承频繁烧损的问题。通过对冷却水泵进行叶轮车削和轴承的重新选型,在降低冷却水泵运行能耗的同时,进一步提高了冷却水泵运行的稳定性,降低了冷却水泵的故障发生率,同时还提高了电厂运行的经济性,每年可节约水泵运行和维护成本合计约37.6万元,达到了节能降耗的目标。

参考文献
[1] 王寒栋,李敏.泵与风机[M].北京:机械工业出版社, 2011:127-139.
[2] 郭立君,何川.泵与风机[M].北京:中国电力出版社, 2004:53-63.
[3] 浙江大学,北京化工学院.化工机械(下册)[M].北京:化学 工业出版社,1979:215-217.
[4] 于洪伟.电厂水泵可靠性分析与故障处理措施探讨[J].南 方农机,2015(5):31-32.
[5] 汤蕴璆,罗应立,梁艳萍.电机学[M].北京:机械工业出版 社,2008:50-75.