内蒙古电力技术  2016, Vol. 34 Issue (01): 32-36   PDF    
风电场集电变压器内部绝缘油氢气体积分数超标原因分析
肖军1, 巴特尔1, 赵贵勇2, 李伯钧2, 郭文强3    
1. 内蒙古工业大学电力学院, 呼和浩特 010080;
2. 内蒙古超高压供电局, 呼和浩特 010080;
3. 内蒙古明阳新能源开发有限责任公司, 呼和浩特 010011
摘要: 采用故障特征气体综合分析法及三比值法分析了风电场集电变压器内部绝缘油氢气体积分数超标的原因,发现由于变压器内部受潮导致变压器内部放电。结合风电场运行环境,通过采用产气速率法进一步分析得出变压器密封不良是变压器内部受潮的主要原因。在更换密封条和加厚顶盖后,通过后期跟踪检测显示氢气含量正常,验证故障分析方法及改进措施正确。
关键词: 集电变压器     内部绝缘油     三比值法     氢气     体积分数     产气速率    
Cause Analysis of Excessive Hydrogen Fraction Volumique in Insulating Oil on Transformer of Wind Farm
XIAO Jun1, Bartel1, ZHAO Guiyong2, LI Bojun2, GUO Wenqiang3    
1. Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010080, China;
2. Inner Mongolia Extra-high Voltage Power Supply Bureau, Hohhot 010080, China;
3. Inner Mongolia Mingyang New Energy Development Co., Ltd., Hohhot 010011, China
Abstract: This paper using the methods that including analyzing fault signature of gas synthesis and taking three ratios method solving the problem of the insulated oil hydrogen fraction volumique in the collected transformer exceeding the standard in the wind turbine farm. The paper discover that the damped interior of the transformer leads to the discharge. Combined with the environment of the wind turbine farm, the paper further makes a conclusion by using the bio-gas production rate method that the bad sealed condition of the transformer is the main cause of the damped interior. After exchanging the sealing strip and thickening the header, also to track the hydrogen content, the final result proves that the fault analysis and the improved solution are correct.
Key words: wind turbine collecting electricity transformer     internal insulating oil     three-ratio method     hydrogen     fraction volumique     gas generation rate    
0 引言

集电变压器是提高风力发电机机端电压等级,传输电能的重要设备,其性能对风电场的安全稳定运行起着重要的作用[1]。本文针对内蒙古某风电场集电变压器故障,采用综合分析法、三比值法分析变压器内部绝缘油气体体积分数超标的主要影响因素,判断故障是否由固体绝缘故障、电弧放电故障、变压器内部受潮等原因引起;通过微水试验,进一步确认H2体积分数超标是否由变压器内部受潮导致。最后,结合风电场运行环境及H2产气速率变化,判定变压器内部的密封不良是变压器受潮的根本原因。针对故障原因采取了技术整改,解决了变压器内部绝缘油中H2体积分数超标的问题,为分析处理实际工程类似故障提供参考。

1 变压器内部产生气体原因

变压器内部的绝缘系统主要由绝缘油及绝缘纸板构成,均属于由许多不同碳氢化合物构成的混合物。在变压器内部受潮或发生过热性故障、放电性故障情况下,化合物的某些C-H键和C-C键会发生断裂,从而产生各类烃类低分子气体。变压器内部放电故障通常会伴随着故障气体产生,主要包括H2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2[2]。当变压器油中的气体体积分数超过饱和值时,气体就会溢出。

2 变压器故障常用诊断方法

诊断变压器故障时,首先对采集的变压器绝缘油进行气象色谱试验,得出绝缘油内故障特征气体体积分数,再根据试验数据对变压器故障进行分析。现场主要采用综合分析法,三比值法,产气速率法对变压器内部故障进行分析。

2.1 综合分析法

变压器内部故障对应产生特征气体的规律如下:

(1) 当故障为固体绝缘故障时,产生的CO和CO2体积分数会显著增加。CO与CO2体积分数比值越大,表明固体绝缘故障造成的损失越严重。

(2) 当变压器受潮时,H2的体积分数会显著增加,而其他特征气体的体积分数无明显变化。

(3) 当C2H2体积分数超过行业标准DL/T 722—2000[3]的要求时,往往代表着变压器内部存在高能量放电。

通过综合分析色谱试验数据来确定故障的主要原因。DL/T 722—2000要求,运行中的35 kV集电变压器特征气体体积分数的正常范围是H2的体积分数≤150×10-6,C2H2的体积分数≤5×10-6,总烃的体积分数≤150×10-6。通过综合分析各类故障特征气体的体积分数排除不可能发生的故障,进一步缩小故障排查范围。

2.2 三比值法

目前,变压器特征气体在线故障检测判断最实用的办法是三比值法[4]。通过气相色谱试验得到5种气体的体积分数,分别计算C2H2/C2H4、CH4/H2、C2H4/C2H6的体积分数比值,并按照三比值编码表规则进行编码(如表 1所示)。然后根据三比值法各编码组合代表的故障类型判断故障原因。

表 1 三比值编码表
2.3 故障产气速率法

在分析故障原因时,仅以单次的试验数据并不能够准确判断或预测故障的发展过程。因此,要确定故障的发展趋势,必须进行多次测量并计算产气速率,才能较准确地判断产故障发展的过程。实际应用中,多采用产气速率法进行分析,表达式为[5]

式中rr—相对产气速率,%/月;

Ci2—第2次取样测定油中某气体体积分数,10-6

Ci1—第1次取样测定油中某气体体积分数,10-6

Δt—2次取样时间间隔中实际运行时间,月。

当相对产气速率大于10%/月时,变压器内部可能会发生故障,需引起注意。通过分析判断故障产生的原因,采取必要的措施加以排除,避免故障范围扩大。

3 变压器绝缘油样分析

3.1 风电场概况及色谱试验结果

内蒙古某风电场装设33台风机,每台风机均配备集电变压器。每年6月至8月为雨季,也是故障高发期。在2014-04-09,2014-06-16,2014-08-14,2014-11-11及2014-12-24分别对该风电场的33台集电变压器绝缘油进行气相色谱试验,其中21台集电变压器的测试结果不合格,且H2 的体积分数在2014-06-16—08-14期间大幅增加。具有代表性的7号、10号、20号、21号、33号集电变压器故障气体体积分数测试结果分别见表 2表 6

表 2 7号集电变压器故障气体体积分数测试结

表 3 10号集电变压器故障气体体积分数测试结

表 4 20号集电变压器故障气体体积分数测试结果

表 5 21号集电变压器故障气体体积分数测试结果

表 6 33号集电变压器故障气体体积分数测试结果
3.2 故障特征气体综合分析

3.2.1 固体绝缘受损分析判断

变压器故障涉及固体绝缘故障时,会产生大量的H2、CO及CO2。当固体绝缘故障时,CO2/CO体积分数比值小于3[6]。经计算,25组数据的该比值都大于3,初步排除了5台集电变压器发生过固体绝缘受损情况,因此判断变压器内部固体绝缘受损不是H2体积分数超过标准的主要原因。

3.2.2 电弧放电现象分析判断

变压器内部存在电弧放电故障的必要条件是C2H2 与C2H4 体积分数的比值范围是0.1~3。在2014-04、2014-06对5台集电变压器绝缘油进行色谱试验时,发现该比值均小于0.1,但是在2014年8月、2014年11月、2014年12月测试过程中发现5台变压器绝缘油色谱试验时该比值均处于0.1~3,说明2014年6月后5台变压器内部出现了电弧放电现象。

C2H2是判断变压器内部是否发生电弧放电的必要条件。当发生电弧放电时,变压器绝缘油内部才会产生C2H2。从表 2表 6 中可以看出,2014 年4月、6月变压器内部均未出现C2H2,2014年8月、11月、12月变压器内部均出现C2H2,但均未超过标准DL/T 722—2000要求的5×10-6,说明变压器内部虽然发生电弧放电现象,但程度轻微,电弧放电并不是绝缘油内部H2体积分数超标的主要原因。

3.3 三比值法分析

通过表 2表 6中的试验结果分别计算5台集电变压器的三比值编码,如表 7所示。

表 7 5台集电变压器三比值编码

根据表 7,在2014年4月、6月测试时,10号、20号、21号、33号集电变压器内部绝缘油特征气体三比值编码[3]均为001(表示变压器内部已经出现过热性故障),7号集电变压器内部绝缘油特征气体三比值编码均为010(表示变压器内部出现局部放电故障);在2014年8月、11月、12月的三比值都是110,说明变压器内部已经存在低能量放电现象。综合分析认为变压器内部H2体积分数严重超过标准的主要原因不是绝缘受损或者局部短路、接头焊接不良、铁心多点接地等制造工艺不良因素导致的大面积的高能量放电引起的。

从测试数据可以看出,集电变压器内H2体积分数在2014年8月至2014年12月3次测试中均已远远超过规程中要求的<150×10-6,因此可以初步判断集电变压器内部可能由于受潮导致大规模放电,电解水而产生H2。为验证结论,准确判断H2体积分数超过标准的主要原因,采集变压器油样做微水试验来进一步确定。

3.4 微水试验

2014-11-11对5台集电变压器进行了变压器绝缘油微水质量浓度测试试验,测试数据如表 8所示。

表 8 5台集电变压器微水质量浓度测试数

5台集电变压器内部绝缘油的微水质量浓度均超过注意值35 mg/L[7],说明变压器内部受潮严重,H2体积分数超过标准的根本原因是由于变压器内部绝缘受潮后引发大面积放电,在此过程中电解水产生大量的H2。变压器内部受潮的原因主要包括变压器密封不严、变压器内绝缘油不合格或变压器的制造工艺不良等。受潮的具体原因还需要结合变压器实际运行情况和H2体积分数的变化规律综合确定。

3.5 产气速率分析

依据公式(1)计算5台集电变压器2014-04-09—06-16,2014-06-16—08-04,2014-08-04—11-11及2014-11-11—12-24 各时间段内H2 相对产气速率,如表 9所示。为便于观察,将5台集电变压器H2的体积分数数据做成折线图,如图 1所示。

表 9 H2产气速率

图 1 H2体积分数折线图

表 9 可看出,在2014-04-09—06-16、2014-06-16—08-04及2014-08-04—11-11试验间隔期间,5台集电变压器中的H2产气速率均超过注意值10%/月[8]。由于该地区每年6月到8月处于雨季,从图 1可以看出,在2014-06-16—08-04 H2产气速率最高,远远高于注意值。进一步说明了外部环境湿度对变压器内部H2产气速率的影响,进而判断变压器内部绝缘油H2体积分数超过标准的原因是变压器密封不严导致内部受潮。

3.6 现场实际情况分析

现场检查集电变压器运行情况时发现,7号、33号集电变压器密封口处有明显的漏油现象。集电变压器长期在气温多变的室外运行,在冷、热交替的运行环境下,其密封胶垫随温度变化伸缩,致密封性能下降,变压器油受潮。试验数据中H2体积分数严重超标,同时雨季H2产气速率激增也进一步证明变压器因气密性降低而受潮。2015-02-05对该风电场33号集电变压器进行吊芯检查,在打开变压器后发现变压器顶盖有大量水珠,在变压器底部可以看到水、绝缘油的分离层,铁心有明显锈迹,如图 2所示。结合理论分析与现场实际情况确定变压器是由于密封不严导致受潮。受潮绝缘油的耐压水平大幅下降,进一步增加了变压器内部放电性故障的可能性[6]

图 2 变压器内部顶盖和铁心实物图
3.7 整改措施

2015-02-08对33号集电变压器内部铁心做除锈处理,变压器内部清理干净,更换了密封胶垫,抽真空48 h后检测真空度并未降低,最后注入质量合格的绝缘油。为防止过薄的顶盖在安装过程中变形影响气密性,换装了10 mm钢板制成的顶盖。在投入运行后分别于2015-02-16、2015-03-02进行了绝缘油色谱试验,试验结果各项指标均正常,解决了H2体积分数超过标准的问题。2015-03-18在确认整改方案可行后对其他32台集电变压器逐个进行了改造。

4 结语

变压器内部绝缘油H2体积分数超标,会严重影响变压器安全稳定运行。针对内蒙古某风电场集电变压器内部H2体积分数超标的问题,分析判断原因为变压器内部严重受潮。通过监测变压器内部故障特征气体成分并分析其变化规律可以更好地预防故障的发生,保障变压器的安全运行。

参考文献
[1] 朱永强,张旭,尹忠东.风电场电气系统[M].北京:工业出版社,2010:32-33.
[2] 王晓莺,王建民,杨俊海.变压器故障与诊断[M].北京:机械出版社,2004:162-168.
[3] 电力行业电力变压器标准化委员会.DL/T 722-2000变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].北京:中国电力出版社,2001.
[4] 郑东升.油务化验[M].北京:中国电力出版社,2010:356-370.
[5] 孙坚明,郝汉儒,李新生,等.电力用油[M].北京:中国电力出版社,1996:156-162.
[6] 沈其工,方瑜,周泽存,等.高电压技术[M].北京:中国电力出版社,2012:123-129.
[7] 全国电力监管标准化技术委员会.GB/T 7595-2008运行中变压器油质量[S].北京:中国标准出版社,2009.
[8] 姚志松,姚磊.变压器油的选择、使用和处理[M].北京:机械出版社,2007:86-92.