内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称京隆公司)2×600 MW直接空冷机组采用电除尘和布袋除尘方式,1号机组有5个除尘场,1号、2号为电除尘场,3号、4号、5号为布袋除尘场;2号机组5个除尘场均为电除尘场。
2台机组投运至今,烟囱排放的烟尘质量浓度较大,在现有的运行调整技术下,排放烟尘质量浓度最小为20 mg/m3 左右(2号机组高于1号机组)。在集控DCS画面查看1号、2号机组烟气除尘数据,如图 1所示。1号、2号机组排放的烟尘质量浓度虽然达到了国家排放标准(不高于30 mg/m3),但也对设备的安全运行产生了极大的影响[1]:首先,烟尘质量浓度大会使脱硫浆液变质,而浆液品质直接影响脱硫系统的脱硫效率;其次,烟气换热器(Gas GasHeater,以下简称GGH)是石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺中最重要的设备,而烟气烟尘质量浓度的增大也提高了GGH换热元件的堵塞概率,若GGH发生堵塞,差压将由正常时的440 Pa增至1500 Pa,严重影响引风机和脱硫增压风机的安全运行,甚至会被迫停机。
![]() | 图 1 改造前1号、2号机组烟尘质量浓度对比曲线 |
随着环保要求的不断提高,国家能源局华北监管局提出了《关于对京津唐电网燃煤机组超低排放实施奖励办法的建议》,若火力发电厂烟气排放达到燃气轮机排放标准,即烟尘质量浓度不高于5 mg/m3,将会得到150 h的年利用小时数[2]。而京隆公司在进行除尘器设备设计选型时,没有考虑更高的环保要求。
为了解决烟尘质量浓度过大给设备带来的危害,同时考虑到现阶段的环保奖励政策,京隆公司决定进行除尘器改造。
2 新型WESP工作原理新型湿式电除尘器(Wet Electro Static Precipi⁃tater,以下简称WESP)基本结构如图 2所示。WESP对粉尘的捕集原理与ESP(电除尘器)相似,但清灰方式有所不同,它是用1套喷淋系统取代振打系统,直接将水雾喷向电极和电晕区,水雾在芒刺电极附近形成强大的电晕,在电场内荷电后分裂、进一步雾化;在电场力的作用下,荷电水雾相互碰撞拦截、吸附凝并,对粉尘粒子进行捕集。WESP是通过喷淋系统在阳极板上形成连续而均匀的水膜进行清灰,无振打装置,流动水膜将捕获的粉尘冲刷到灰斗中随水排出。由于取消了振打,从而避免了二次扬尘;同时电场中有大量饱和水汽,可以大幅降低粉尘比电阻,提高除尘器电场的运行电压,因而可以达到更高的收尘效率,实现接近零排放[3]。其原理如图 3所示。
![]() | 图 2 WESP结构示意图 |
![]() | 图 3 WESP设计原理示意图 |
京隆公司对欧美和日本等发达国家WESP的应用情况进行了调研,发现WESP能够显著降低烟囱排放的烟尘质量浓度,去除烟气中石膏、微细粉尘和SO3的效果非常明显。岱海发电厂于2014年开始应用WESP,烟囱排放的烟尘质量浓度可控制在5mg/m3以下。经分析研究后,京隆公司决定将2号机组电除尘器更换为WESP[4]。具体改造方案如下。
在湿法脱硫系统后增设1台WESP,由双列双室两电场构成,占地面积约45 m×25 m。根据现场条件,新增设的WESP可布置在烟囱、吸收塔和干式除尘器出口汇流烟道之间,烟气从脱硫吸收塔出口引入WESP入口,再由WESP出口引至GGH,然后通往烟囱的烟道(如图 4所示)。增设的WESP可同时收集湿法脱硫系统带出的石膏液滴,彻底解决石膏雨问题。其主要参数见表 1所示。
![]() | 图 4 烟气流向示意图 |
![]() | 表 1 2号机组WESP除尘器设计参数 |
极配装置包括阳极板、阴极线,具体形式见图 5。为避免电晕封闭,阴极线采用放电能力较强的尖端放电电极。为使阳极板上的电场强度分布均匀,每块阳极板对应4根阴极线。
![]() | 图 5 WESP的极配形式示意图 |
WESP布置在湿法脱硫系统后,进入WESP的烟尘主要是以SO3为主的气溶胶、石膏液滴及难以收集的大量PM10以下的微细粉尘。在WESP工作过程中,被捕集的水滴和粉尘在整个收尘极板上形成连续向下流动的水膜,从收尘极板上流到灰斗中,然后通过灰斗排出,从而达到净化烟气的作用。除尘器在长期运行后,易发生腐蚀[5]、液结(尤其是极板部位)。因此极板表面形状、材料选择显得尤为重要。京隆公司采用专用的位于湿法脱硫装置后的WESP收尘极板,而岱海发电厂采用板宽818 mm即可达到超低排放,因此改造方案也选用同型号材质。防风沟为封闭型,以避免灰水进入造成酸腐蚀,因此极板选用防腐合金钢制作。
4.3 喷淋冲洗系统及冲洗方式WESP包含分布板、电场内部件和除雾器。分布板位于进口喇叭后,使进入电场的气流分布均匀;除雾器位于出口喇叭前,用于拦截烟气中的雾滴。烟气从进口喇叭进入,经分布板均流后进入电场,经历荷电与收尘后由除雾器拦截烟气中的残余雾滴,最后净烟气由出口喇叭排出。因此WESP的喷淋冲洗系统包括分布板冲洗管路、电场冲洗管路与除雾器冲洗管路,其中电场冲洗管路又分为间断冲洗与连续喷淋2种(见图 6)。各分管路与总管路均有阀门控制,可对各段管路的水压和水量进行调节。各阀门组件既可手动控制,又可采用程序自动控制。
![]() | 图 6 WESP喷淋冲洗系统结构示意图 |
喷淋冲洗系统的喷嘴布置通过试验确定,以实现喷淋分布均匀,不留死角[6],且雾化效果好,用水量少。
5 改造效果 5.1 运行方面 5.1.1 烟尘质量浓度下降京隆公司2号机组采用WESP运行5个月后,通过集控DCS画面曲线(见图 7)可以看出,烟尘质量浓度能达到不高于5 mg/m3的环保要求,而且在不同负荷下燃用准煤,烟尘质量浓度均能满足要求(如表 2所示)。
![]() | 图 7 |
![]() | 表 2 不同负荷下2号机组WESP运行参数 |
5.1.2 GGH差压明显降低
经过5个月的试运行,GGH差压最大值由原来的1500 Pa 降至830 Pa 左右,且持续稳定,缓解了GGH换热元件的堵塞情况,保证了GGH的安全稳定运行。
5.1.3 引风机耗电率增加
虽然2号机组除尘器改造达到了预期的排放标准,但随之也带来引风机耗电率增加的问题;由于WESP位于湿式脱硫装置之后,因此增加了烟气的流动阻力,引风机在600 MW满负荷下,改造前动叶执行机构开度为73%,耗电率为0.8%;改造后动叶执行机构开度增加至79%,耗电率为0.89%,厂用电率也随之增加。
5.2 经济效益改造后,京隆公司2号机组烟尘质量浓度达到了国家超低排放标准,并得到了燃煤机组排放标准奖励的150 h年利用小时数,折合电量180 GWh,直接经济效益可达2841.65万元(已扣除燃煤及厂用电损耗成本);预计3 a内经济效益将达到8524.95万元,扣除基建投资3500万元与日常维护费用200万元,收益高达4824.95万元,为企业带来了可观的经济效益。6 结束语
京隆公司2号机组采用WESP后,能够有效脱除PM10以下微细粉尘和气溶胶、改善烟囱透明度,PM10以下微细粉尘去除效率达到90%以上,烟尘质量浓度可有效控制在5 mg/m3以下[6, 7],改造实现了良好的经济效益和环保效益。改造方式为其他同类型机组提供参考。
[1] | 国家能源局华北监管局.关于对京津唐电网燃煤机组超低排放实施奖励办法的建议[R].石家庄:国家能源局华北监管局,2014. |
[2] | 胡志光,李魁选,常爱玲.电除尘器节能与优化控制的仿真研究[J].华北电力大学学报,2005(4):23-25. |
[3] | 刘鹤忠,陶秋根,湿式电除尘器在工程中的应用[J].电力勘测设计,2013(3):43-47. |
[4] | 刘云.湿式电除尘技术发展现状及其在燃煤电厂的应用讨论[C]//第十五届中国电除尘学术会议论文集.武汉:中国环境保护产业协会电除尘委员会,2013:387-391. |
[5] | 许秦坤.一种新型电—袋复合除尘器的粉尘颗粒运动规律分析[J].安全与环境学报,2009(2):46-49. |
[6] | 李奎中,王伟,莫建松.燃煤电厂WESP的应用前景[J].广东化工,2013,40(11):54-55. |
[7] | 章秀坤,郑刚.新型电袋复合除尘器在电厂中的研究与应用[J].上海电力学院学报,2007,23(3):236-239. |