某电厂2号机组的发电机出口回路、主变压器三角形回路、高压厂用变压器高压侧电流互感器(以下简称TA)分支及励磁变压器分支引线均采用全连式离相封闭母线。封闭母线设有微正压装置、耐振装置、伸缩装置、泄水装置和检修孔。发电机主回路封闭母线均采用铝制圆形管,其基本技术参数见表 1所示。高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段结构简图及实物图见图 1、图 2所示。
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表 1 150 MW机组封闭母线基本技术参数[1] |
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图 1 改造前高压厂用变压器高压侧封闭母线结构图 |
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图 2 改造前高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段照片 |
2014-01-30,该电厂2号发电机定子接地保护动作,导致机组跳闸。打开2号机组高压厂用变压器U、V、W三相互感器检查孔,发现U相电流互感器上有结露,TA下侧盘式绝缘子沟槽内有积水;V、W两相互感器下部的盘式绝缘子上部有积水,积水溢出盆式绝缘子的沟道;L2相母线外壳变色,L2、L3相母线内部有放电痕迹,封闭母线内侧有水珠。
通过以上检查,判断为积水引起母线与外壳接地放电,发电机3U0 (中性点式)定子接地保护动作。
2 原因分析 2.1 空压机气源湿度过大由于微正压装置配置的空压机安置于汽轮机厂房内,气源湿度较大,导致微正压装置供封闭母线用气湿度较大,容易结露。
2.2 微正压装置除水能力下降微正压装置运行时间过长(2009年投运),对气体的除油、除水能力下降;而工作人员对微正压装置的维护工作不到位,未定期更换干燥剂[2, 3],且该装置长期不间断运行,导致大量潮气进入母线内部,造成结露。
2.3 环境温差大该电厂所处的地理环境在冬季室内外温差较大,室外母线外壳尤其是分支回路外壳温度很低,导致母线内部潮气结露,形成凝结水。
2.4 封闭母线密封不严对比1号、2号机组微正压装置运行情况,2号机组空压机5 min启动1次气泵,1号机组空压机气泵30 min启动1次,分析认为2号发电机出口至主变压器封闭母线密封不严,存在漏汽现象,流通的空气量大,使封闭母线内壁结露量增加[4, 5]。
2.5 高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段扩相原设计中高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段扩相,直径较正常母线大,导致部分凝结水不能完全沿外壳内壁流下而直接滴落到TA上,然后又滴到厂用分支回路端部的密封盘式绝缘子上。滴水长期积累在盘式绝缘子上,导致盘式绝缘子绝缘性能下降,进而发生放电事故。
3 解决措施根据2号发电机高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段结露、积水的原因,决定更换机组微正压装置空压机气源及干燥剂、加装气体加热装置,并对高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段进行改造。具体措施如下。
3.1 更换微正压装置气源将微正压装置配置的空压机气源改为厂用仪用气源,从根本上降低了封闭母线用气湿度。
3.2 更换微正压装置干燥罐内的干燥剂更换微正压装置干燥罐内的干燥剂,提高其干燥效果,进一步降低了封闭母线用气湿度。
3.3 加装气体加热装置在微正压装置配置的空压机出口加装1套气体加热装置,对吹入母线的气体进行加热处理;尤其是每次停机重启之前,启动微正压装置及加热装置对母线内部充气,并将各回路母线端部的放水阀打开,可有效地将母线内部潮气排出,高温气体还可将凝结水蒸发后排出封闭母线,降低封闭母线内气体湿度,防止气体结露。
3.4 更换封闭母线不严密的密封垫经查找发现高压厂用变压器高压侧TA检修孔漏风,重新对各检查孔密封结合面进行查漏,并更换不严密的密封垫。
3.5 对高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段进行技术改造更换了被电弧灼伤的TA;对TA部分母线进行处理,与正常分支母线直径保持一致;将密封盘式绝缘子置于TA上部,在TA上部完成母线密封;在盘式绝缘子与母线外壳连接部位内部设置专用放水槽,外部设观察窗及放水阀;TA设计为可拆结构,设置专用于检修及拆卸的检修法兰孔,便于检修。改造后的高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段部分结构图及实物图见图 3、图 4所示。
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图 3 改造后高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段结构简图 |
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图 4 改造后的高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段实物图 |
运行人员定期记录并查看发变组保护柜、发变组故障录波器和DCS发电机零序电压、机端电压等参数。若DCS系统、故障录波器有告警信号,应及时查看确认,做好停机处理措施。定期巡查空压机、微正压装置工作状况及微正压装置各管路,确保微正压装置向母线充气正常,并记录各运行参数。加强对母线温度的监视,定期巡查母线运行情况,遇有异常天气要加强巡回检查。机组启动并网前,打开封闭母线排汽阀进行排汽,启动正常后关闭排汽阀。
4 结束语对某电厂2号机组高压厂用变压器高压侧封闭母线TA段进行技术改造后,机组运行正常,再未出现结露、积水现象,证明对2号机组离相封闭母线TA段积水的原因分析正确,技术改造措施可行,达到了预期效果。
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2015, Vol. 33 
