内蒙古电力技术  2015, Vol. 33 Issue (04): 55-58   PDF    
发电厂厂用电系统电气运行方式优化改造
王利军    
北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂, 内蒙古 包头 014010
摘要:北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂由于小容量机组连续退役,导致大部分工作变压器长期处于空载状态,空载损耗较大,从而导致厂用电率升高,甚至出现了外购电用于厂用电的情况。为了降低厂用电率,根据现场运行条件对厂用电系统电气运行方式进行优化改造:减少空载变压器的运行数量,进而降低了空载损耗,降低了厂用电率及避免外购电量;同时通过对退役设备进行改造,增设了厂用事故保安电源,保证了机组的安全经济运行。
关键词电气运行方式    厂用电系统    变压器空载损耗    厂用电率    冷备用    事故保安电源    
Optimization and Transformation of Auxiliary Power System Electrical Operation Mode in Power Plant
WANG Lijun    
No. 1 Baotou Thermal Power Plant, Baotou 014010, China
Abstract:Small capacity unit retired continuously in No.1 Baotou Thermal Power Plant,led to most work transformers empty for a long time. The bigger no-load loss made the service-power consumption rate increase, and purchased electricity was used for auxiliary power. In order to reduce auxiliary power rate, according to the operation conditions, made optimization transformation on the auxiliary power system, which consisted of reducing the number of no-load transformer operation to reduce the no-load loss, the service-power consumption rate and purchased electricity; and reforming the retired equipment through adding auxiliary security power supply to ensure the safe and economic operation of the unit.
Key words: electrical operation mode     auxiliary power system     transformer no-load loss     auxiliary power rate     cold standby     security power supply    
1 设备概况

北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂(以下简称包一)始建于1958年,当时共建机组8机8炉,锅炉编号为1号-8号,汽轮发电机编号为0号-7号(记为老厂);2003年又扩建2台125MW供热机组(记为新厂),锅炉编号为9号、10号,汽轮发电机编号为8号、9号,新旧机组概况见表 1所示。每台机组厂用电系统均设计为单母线分段接线,高压厂用变压器单独供电,并设有联动备用高压厂用变压器。当工作变压器发生故障时,联动备用高压厂用变压器投入,以保证机组的厂用负荷正常运行。

表 1 包一机组概况

由于包一老厂机组容量小,锅炉主蒸汽供汽方式为母管制,厂用变压器接于10kV电压等级母线上,因此各高压厂用变压器一般处于并联运行状态,供电的可靠性较高。高压厂用变压器高压侧所在母线通常通过主变压器与电网系统相连,以便在机组停运时由系统倒送电,用于启动电源。随着老厂小容量机组不断退役,厂用母线实际上仅接带部分公用系统用电,造成大部分工作变压器长期处于空载状态,空载损耗较大,提高了厂用电率;同时使得厂用电系统运行电压较高,影响系统的安全稳定运行[1]。随着扩建机组的投产及110kV系统的退役,单台备用变压器备用容量已不能满足实际要求,急需增加备用变压器容量或数量。 2 厂用电系统运行方式 2.1 3kV厂用电系统(0号-7号机组)

包一老厂一次系统接线图如图 1所示。厂用3kV系统由10kV系统供电,10kV系统(三母分段加备用段)通过2台主变压器(3号、4号)与110kV系统(双母分段带旁路)相连。机组投产时厂用电系统按机炉分段设置,其中0号-4号发电机出口分别接于10kVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段母线;5号、6号、7号发电机主变压器为T形接线。5号发电机通过5号主变压器接于110kV系统,分别经1965、1966断路器向5号、6号高压厂用变压器(25T、26T)供电;6号发电机通过6号主变压器接于110kV系统,分别经1967、1968断路器向7号、8号高压厂用变压器(27T、28T)供电;7号发电机经7号主变压器接于220kV Ⅰ段母线与电网系统相连,并且分别经1971、1972断路器向9号、10号高压厂用变压器(29T、10号)供电。

图 1 包一老厂厂用电一次系统接线图

厂用电系统0号高压厂用变压器、1号高压厂用变压器(21T)、2号高压厂用变压器(22T)、25T、26T、27T、28T、29T及10号高压厂用变压器分别送3kV 0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ段母线;3号高压厂用变压器(23T)送3kV Ⅲ、Ⅳ段母线;4号高压厂用变压器(24T)送3kVⅤ、Ⅵ段母线。1号备用高压厂用变压器(20T)由1969断路器受电,经低压侧1469-7隔离开关及各分支断路器(1410、1420、1430、1440、1450、1460)作为3kVⅠ-Ⅵ段母线的联动备用电源。2号备用高压厂用变压器(30T)由1960断路器受电,经低压侧出口隔离开关1500-7、1460-12及各分支断路器1470、1480、1490、1400、1510、1520、1500作为3kV Ⅶ-Ⅻ段母线及供热母线的联动备用电源,各段联动开关均投入。3kV备用电源隔离开关1434-7、1456-7、1478-90、1512-7、1512-90闭合,1478-56隔离开关作为3kV备用系统解列点断开备用。 2.2 6kV厂用电系统(8号、9号机组)

8号发电机组经8号主变压器接于220kV Ⅱ段母线与电网系统相连,并经11号高压厂用变压器向6kV Ⅰ、Ⅱ段母线供电,9号发电机经9号主变压器接于220kV Ⅰ段母线与电网系统相连,并经12号高压厂用变压器向6kV Ⅲ、Ⅳ段母线供电。

6kV厂用电系统正常运行方式如下:11号高压厂用变压器经1661A、1661B断路器向6kV Ⅰ、Ⅱ段母线供电。12号高压厂用变压器经1662A、1662B断路器向6kV Ⅲ、Ⅳ段母线供电。3号备用高压厂变压器由老厂110kV母线供电,经1169断路器,1169-6、1669-7隔离开关向6kV备用母线供电,再经1610、1620、1630、1640分支开关分别作为6kV Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段工作母线的备用电源。正常运行情况下,3号备用高压厂用变压器1169断路器在合位保持热备用,1610、1620、1630、1640分支开关断开备用(见图 1)。 2.3 380 V系统

照明段变压器、化学段变压器、0号-8号低压厂用变压器及蒸发站工作变压器分别向照明段、化学段母线、380 V 0段-Ⅷ段母线及蒸发站母线供电,各段母线的分段隔离开关闭合。1号备用低压厂用变压器(40T)由304断路器受电,经低压侧出口304-7隔离开关及380、381、382、383、388各分支断路器作为化学段母线及380 VⅠ-Ⅲ段、Ⅷ段母线的联动备用电源,并经389-7Ⅰ隔离开关作为包头钢铁集团公司鼓风站备用电源,389-7Ⅰ隔离开关断开备用。2号备用低压厂用变压器(50T)由809断路器受电,经低压侧出口809-7隔离开关及38照、384、385、386、387、38热各分支开关作为380V Ⅳ-Ⅶ段母线、照明段母线及0段母线的联动备用电源,各段联动开关均投入。蒸发站备用变压器由613断路器受电,经38蒸开关作为蒸发站母线的联动备用电源,各段联动开关均投入。1号、2号中央煤库变压器分别向中央煤库2段母线供电,其母联隔离开关断开备用。修配变压器及3号深井变压器分别向修配母线及3号深井变母线供电。 3 运行方式优化改造

随着国家节能减排政策的不断深入,华能集团公司对高能耗、小容量机组逐步实行关停政策,包一0号-6号发电机及1号-7号锅炉相继退役,原供包头钢铁集团公司的19条直配10kV线路全部拆除(由其供电厂自带),老厂0号-6号机组所带Ⅰ供热站退役。运行设备的退役造成10kV系统除带老厂厂用3kV 0段-Ⅹ段部分小容量公用负荷外(输煤、化学、排灰、照明等),已无电气Ⅰ、Ⅱ类负荷,高压厂用变压器基本处于空载运行状态,空载损耗极大;同时由于110kV系统已无电厂发电电源运行,3kV厂用电系统用电为外购用电,使得运行成本增大。

针对上述问题,通过专业论证,决定对电气运行方式进行优化调整,减少不必要的损耗,具体方案如下。 3.1 老厂3kV厂用电系统

闭合老厂3kV厂用备用段1478-56隔离开关(解列点),将3kV 0段-Ⅻ段备用段整体串联;对于0号-4号高压厂用变压器及1号、2号备用高压厂用变压器,仅保留1台供电,3kV 0段-Ⅹ段备用分支开关合上,同时作为7号机组厂用备用电源,其他高压厂用变压器高、低压侧断路器断开,转为热备用;备用高压厂用变压器由热备用转为冷备用,即高压侧断路器及低压侧出口隔离开关断开。按上述方法对低压厂用变压器进行整合优化,仅保留1台供电,其他工作变压器转为热备用,备用低压厂用变压器冷备用[2]。2台主变压器保留1台运行,另1台转为高低压侧断路器断开的热备用状态。 3.2 新厂6kV厂用电系统

由于扩建2台125MW机组时,其6kV厂用备用电源也是由110kV系统接入,因此双机停运时同样存在外购电用于厂用电的情况(单机运行时,可将运行机组厂用备用开关投入,接带停机机组厂用电系统)。因此设计从220kV变电站新接1台高压备用变压器,即0号备用高压厂用变压器,由220kV母线供电,经200、1469断路器向3kV备用母线供电,再经1510、1520分支断路器分别作为3kV Ⅺ、Ⅻ段工作母线的备用电源;1669断路器向6kV备用母线供电,再经1610、1620、1630、1640分支断路器分别作为6kV Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段工作母线的备用电源。正常情况下,0号备用高压变压器220kV侧200、1669、1469断路器闭合处于热备用状态(110kV系统全部退役后,投入3kV备用分支开关供各段)。1610、1620、1630、1640、1510、1520断路器断开备用。

0号备用高压变压器保护装置为双套配置,由北京四方继保自动化股份有限公司生产的微机保护柜组成,分A、B柜。其中A柜包括JFT-12T型分相操作箱1个,微机CSC-316B型变压器保护装置1套(0号备用高压厂用变压器本身保护Ⅰ)、CSC-211型保护测控装置2套(1610、1620备用分支过流);B柜包括微机CSC-336C型非电量保护1套(0号备用高压厂用变压器本身非电量保护)、微机CSC-316B型变压器保护装置1套(0号备用高压厂用变压器本身保护Ⅱ),微机CSC-200型测控装置2套。0号备用高压厂用变压器的投入,可解决在特殊情况下外购电用于厂用电的问题。 3.3 增设事故保安电源

随着110kV系统全部退役,包一全厂仅剩220kV系统1个电源点与电网系统相连。从设备安全运行方面考虑,当发生全厂失电时,为保证停机保安电源可靠,将原供包头钢铁集团公司的1条10kV电缆线路(已退役)重新利用,由包头钢铁集团公司供厂用电,将其接至25T、26T高压侧,供老厂3kV厂用系统;保护装置仍采用原配套设施,正常情况下25T、26T高低压侧断路器断开,隔离开关闭合,处于热备用状态;同时从380V Ⅶ段连接2路电缆供8号、9号机组,作为2台125MW机组的事故保安电源。 4 优化改造效果 4.1 系统运行状况

通过对包一厂用电系统电气运行方式的3次调整,在0号高压厂用备用变压器投运前,共停运5台高压厂用变压器(包括备用高压厂用变压器)、1台主变压器、5台低压厂用变压器(包括备用变压器)。0号高压厂用备用变压器投运后,由其接带3kV厂用电系统,老厂10kV系统全停退役,剩余运行的1台高压厂用变压器及1台主变压器也随之停运退役。厂用电系统改造后运行至今,未出现安全问题。 4.2 经济效益

在保证设备安全运行的前提下,本次改造尽量降低了变压器空载损耗,避免了厂用电外购现象,提高了电厂的经济效益。

(1) 通过对3kV厂用电系统的优化改造,每天可节约厂用电量6632.8kWh。若运行时间按1.5a计(0号高压厂用备用变压器投运前),总计节约厂用电量约3630MWh。按外购电价0.54元/kWh计算,共计节约成本196万元,同时厂用电率由11%降低至10.96%。

(2) 0号高压厂用备用变压器投运后,110kV及10kV系统全部退役,剩余的1台主变压器及1台高压厂用变压器停运。投运的0号高压厂用备用变压器空载损耗为20.35kW,而停运的2台变压器总计空载损耗为85.1kW:共有64.75kW空载容量结余。计算由此每年节约的厂用电量为567.2MWh,按上网电量0.285元/kWh计算,可增加效益16.16万元。 5 结语

随着0号备用高压厂用变压器的投入使用,包一全厂厂用电系统电气运行方式改造全部完成。通过优化改造,在减少了变压器运行数量的同时,变压器空载损耗下降,达到了节电降耗的目的[3];而10kV线路的重新投运,实现了退役设备的再利用,同时保证了全厂现役机组的安全经济运行[4, 5, 6]

参考文献
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