近年来,电网对发电厂自动发电量控制(Auto⁃matic Generation Control,AGC)[1]运行的要求不断提高,各种考核逐渐规范化。远动系统是AGC系统中重要的组成部分之一,其性能直接影响AGC的投入效果,一旦设备出现问题,会对电厂经济效益产生较大影响。其中,远动服务器、测控装置、有功功率变送器等设备对AGC调节控制起着非常重要的作用。
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司(以下简称华电蒙能包头公司)发电机组容量为2×600MW,内蒙古电力(集团)有限责任公司调度控制中心(以下简称内蒙古调控中心)与国家电网华北电力调控分中心(以下简称华北网调)均要求AGC投入时的有功功率可调节范围为300~600 MW,数据通过网络控制系统(Net Control System,NCS)监控计算机修改传输至远动服务器。但是由于公司远动系统存在设备老化、内部程序设置不合理等问题,影响了2台机组AGC调节性能,为了解决该问题,对远动系统进行了改造。
1 华电蒙能包头公司远动系统改造前情况 1.1 远动系统设备概况华电蒙能包头公司发电机组远动NCS设备均为国电南京自动化股份有限责任公司产品,配置2台PSX609型远动通信主机,通过双以太网[2]与1号、2号发电机组PSR661型测控装置通信连接,2台机组数据全部送至1台公用测控装置;与内蒙古电网及华北电网调度主站的专线通信采用中国101通信规约,网络通信采用IEC 104 通信规约[3];2 台PSX609 型远动服务器各配置1 个串口,通过1 台PSX720型专线通道切换装置及MSCR510B型调制解调器实现与省调、网调通信。省调、网调AGC控制指令分别由内蒙古调控中心和华北网调下发至远动服务器。
华北网调AGC指令通过2个远动服务器分别发送至1号、2号亚当模块(ADAM),ADAM模块根据指令输出4~20 mA直流信号发送至DCS系统。内蒙古调控中心AGC指令通过2个远动服务器由厂内数据网发送至1号、2号机组公用测控装置,再由测控装置模拟量板(TDC板)输出4~20 mA直流信号发送至DCS系统。机组DCS系统根据当前要求对华北网调及内蒙古调控中心指令进行切换,接受AGC指令完成机组有功功率调节后,实时遥测数据,由测控装置采集后发送至远动服务器,再上传至调度主站,完成一次系统AGC指令调节。
华电蒙能包头公司发电机组远动系统拓扑结构如图 1所示。
![]() |
图1 华电蒙能包头公司发电机组远动系统拓扑结构 |
改造前2台机组AGC调节性能较差,经常出现不响应或响应超出范围情况。2013年一季度月考核电量分别为:1 月2848.320 MWh,2 月1974.600MWh,3月1812.000 MWh,对比内蒙古调控中心考核曲线与现场运行日志,发现AGC调节超差被考核。小部分为机组重要辅机检修造成升降负荷速率不能满足AGC调节速率外,其余均为2台机组正常运行中AGC调节差被考核。分析AGC调节性能差有以下几方面原因。
1.2.1 有功功率测点选择不同,造成调节精度不足2台机组远传省(网)调的有功功率为由机组测控装置交流采样板采集电流、电压数据后根据CPU设定好的公式计算得出的有功功率值,而DCS系统有功功率数据源采自发变组变送器输出的4~20 mA模拟量。由于2个系统数据源不同,存在误差,当偏差较大时就会影响AGC控制系统的调节性能。例如,当1号机组接收到AGC下达的指令为400 MW时,机组经过调整的实际有功功率为400 MW(该数据为发变组变送器输出),DCS系统自动进入负荷平稳阶段,当测控装置上送调度侧的遥测数据中的有功功率值略低于400 MW时,调度侧的AGC调节系统判断机组的有功功率还未达到设定的值(400MW),因此认为机组的AGC调节速率差不满足要求。这样,由于测控装置交流采样功率与发变组变送器输出的功率偏差造成1号机组的实际负荷与AGC下达的目标负荷有偏差,导致机组AGC调节速率始终不能满足调度的目标负荷曲线,影响了AGC调节性能。
1.2.2 阈值偏大,影响有功功率上传数据的连续性遥测数据上送调度方式分为变化量越限上送和循环上送。当遥测量的变化量越限时,立即上送遥测量,越限的门槛值可以通过定值设定。循环上送周期为64 s。当AGC调整时遥测值上送调度侧以变化量越限上送为主,当上送调度的遥测值中有功功率的压缩因子P(阈值)设置较大时,调度侧收到的值就会不连续,前后2个点差值较大,反映在内蒙古调控中心负荷曲线上为阶梯形状曲线,曲线不平滑,这种情况也会影响AGC调节性能。当负荷为500 MW时计算差值,根据公式:

其中,PSR661型测控装置中P 值设置为0.6,满刻度值为600 MW,计算得出差值为3.6 MW。当1 号机组接收到AGC 目标指令为500 MW时,机组经过调整的实际出力为500 MW,而测控装置在(500±3.6)MW范围内时,变化量未越限不上送调度侧,达到循环上送周期(64 s)后,调度侧认为机组负荷调整响应时间太长,不能满足调整速率,影响了AGC调节性能。
1.2.3 AGC指令数据异常时,系统默认目标负荷值不合理当调度AGC系统下发指令数据异常时(超出可调节范围),远动系统将向DCS系统转发错误数据指令(恢复默认300 MW),机组在负荷不是300 MW时会向目标值调整,直到新的指令出现才会恢复正常,这时已经超出了调整的目标曲线,影响了AGC调节性能。
1.2.4 远动系统设备老化,影响调节性能现场远动系统中的设备为2005年之前投运的设备,由于2台机组公用1个测控装置,经常出现由于数据处理缓慢影响远动AGC系统运行的情况,进而影响了AGC调节性能。
2 远动系统NCS改造方案为了解决AGC调节性能差的问题,华电蒙能包头公司对机组远动系统NCS进行升级改造,改造分为硬件更换与软件升级两部分[4],改造后拓扑结构如图 2所示。
![]() |
图2 远动系统改造后拓扑结构 |
(1) 由于旧的PSX609型服务器只有4个网口,不能满足华北电网调度与内蒙古调控中心接入“二平面”工作的要求,因此将远动系统2台PSX609型远动通信服务器升级为具有8个网口的PSX600G型服务器,提高了远动服务器的运行稳定性。
(2) 分别为1号、2号机组配置独立的PSR661U型机组测控装置,并将P 值设置为0.01,机组负荷只要变动0.06 MW时就会主动上送调度数据。从调度侧的跟踪曲线看到曲线平缓没有断点,满足调度目标负荷曲线的要求,提高了AGC调节性能。
(3) 将远动系统PSX643型规约转换器升级为PSX810型通信服务器;将PSX720型通道切换器和MSCR501B 型调制解调器组成的专线通道接口装置,升级为MSCR504型双通道切换装置(4路切换通道,内置modem);更换现场NCS 厂内数据网交换机。
(4) 更换送至DCS参与调节用的3块发变组有功功率变送器,改为每个变送器输出2路4~20 mA模拟量,1路按原来方式送至DCS参与调节,另1路送至机组测控装置TDC板。令上传省(网)调的机组有功功率数据同源,统一采用机组发变组变送器4~20 mA数据。机组测控装置通过TDC板采集3块发变组变送器数据,与DCS一样采用“三取中”逻辑将有功功率数据转换上送调度侧。增加远传省(网)调机组有功功率数据判断逻辑,比较发变组变送器数据和测控装置交流采样板数据,如2数据差值在10 MW内,则采用机组变送器将数据上传至调度;如差值超出10 MW,则采用测控装置交流采样板将数据上传至调度,防止出现变送器故障导致上传调度数据异常、降低AGC调节性能的情况。
2.2 软件升级修改远动系统服务器程序,增加判断接收指令是否超范围逻辑,如果收到超出允许调节范围的指令,不恢复默认值300 MW,执行上一次下达的指令,防止出现收到超范围指令而反复变化影响AGC跟踪曲线的现象,提高了AGC调节性能。
3 改造后远动系统运行效果通过此次改造,远动系统运行良好,数据交换稳定,AGC系统跟踪内蒙古调控中心目标调节曲线良好,没有因远动系统原因被考核。通过与一季度的数据对比,改造后每月为公司带来经济效益30~50万元。
4 结语目前多数发电厂上送调度侧的有功功率值均为交流采样装置输出值,而电厂DCS系统调节用的有功功率值取自发变组功率变送器,如果两者输出的功率值有偏差并且超过一定范围,就会造成电厂侧AGC调节出现偏差[5]。可以采用双输出的功率变送器代替交流采样装置将数据上送调度侧,或者将阈值设置为最小值以提高调节精度,并且要做好交流采样装置与变送器的年度检验工作,发现有偏差超过允许范围时及时更换或调整精度。此外,还要在日常运行中做好对DCS与NCS中有功功率的监视,以及备件的储备工作,发现超差及时处理。
通过分析远动系统的改造效果可知,提高远动AGC 系统的调节精度,不仅能降低电网的考核电量,而且由于AGC跟踪良好还会获得电网奖励电量,既降低了发电成本,又增加了发电经济效益,改造效果显著,值得推广。
| [1] | 景志滨,王新建,杨涛,等.内蒙古电网AGC控制策略优化分析[J].内蒙古电力技术,2007,25(4):14-17. |
| [2] | 刘雪飞.远动与测控通信通道中断故障的分析和解决[J].电世界,2012,53(5):11-12. |
| [3] | 关鸿耀,刘榕.IEC 104规约在水电厂远动通讯中的应用[J].小水电,2011(1):61-63,56. |
| [4] | 李国怀,王忠强,李一丁.小浪底电厂RTU远动系统交流采样装置改造[J].人民黄河,2009(10):94-95. |
| [5] | 王毅,许林波,缪盛艳.变送器误差对机组AGC调节品质的影响分析[J].机电信息,2014(24):3-4. |
2015, Vol. 33 

