2. 内蒙古锡林浩特热电厂, 内蒙古锡林浩特 026000
2. Inner Mongolia Xilinhot Thermal Power Plant, Xilinhot 026000, China
为了节约水资源,缺水地区的火电机组常采用直接空冷冷却方式。由于设计原因,直接空冷机组高温季节运行背压高,夏季高温时段甚至不能带满负荷,降低了机组的运行经济性[1]。因此,大多数直接空冷机组在夏季高温运行时,对空冷系统散热器表面采用了喷淋降温的办法[2, 3, 4]。但由于喷水量有限,只能起到临时缓解机组运行困难的作用,并不能彻底解决机组背压高问题。某火电厂采取了对空冷凝汽器系统进行增容(即增加换热面积)改造措施,以期降低汽轮机运行背压,提高机组运行经济性[5, 6, 7]。
1 空冷系统介绍某火电厂的汽轮机排汽冷凝系统为机械通风直接空冷系统,冷却三角采用了GEA公司设计、制造的双排椭圆翅片管束。机组配置的空冷凝汽器由翅片管束、蒸汽分配管、管束上联箱、集管(管束下联箱)、支撑管束钢构架等结构组成[8]。
改造前,机组空冷系统散热面积为768 404 m2,空冷岛共配置30 个(6 列,每列5 个)风机冷却单元。每个冷却单元空冷风机电动机的额定功率均为90 kW,其中顺流风机24台,轴功率为58 kW;逆流风机6台,轴功率为53 kW。空冷平台的设计高度为30 m[8]。直接空冷系统设计保证值见表 1,直接空冷系统示意图如图 1所示。
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表 1 空冷系统示意图 |
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图1 空冷系统示意图 |
本次直接空冷系统增容改造制订了以下方案:
(1) 在原有空冷平台一侧增加1列空冷凝汽器,通过增加空冷换热单元数量,加大凝汽器的换热面积。
(2) 改造时增加5台风机单元(与原有空冷凝汽器每列单元数相同)。增容改造后机组空冷凝汽器冷却单元增加至35个,以7列5排的形式布置。
(3) 新增空冷单元平台高度与原空冷岛平台高度相同;平台挡风墙高度与原空冷岛挡风墙高度相同。
(4) 新增散热器管束为大口径扁平蛇形翅片单排管,基管采用钢敷铝材质、铝翅片。
(5) 新增1列空冷散热器的总散热面积设计计算为139 770 m2。
(6) 风机的调速方式采用变频调速方式。风机能在20%~110%转速范围内调速运行,并且逆流风机可切换至反转运行,顺流风机有防反转的功能。新增风机的自动控制系统与原系统相匹配,所有风机均可以进行同步操作。
(7) 冬季运行时,可保证新增列能够严密隔离。
(8) 运行风机的调节与环境气温、汽轮机排汽背压、凝结水温紧密结合,能够自动调节运行风机台数、转速等,以达到机组净发电出力为最大[9, 10, 11]。
2.2 空冷凝汽器设计参数 2.2.1 原空冷凝汽器设计参数原空冷凝汽器逆流、顺流管束均为双排管型式,翅片管和翅片材质均为碳钢,其他主要参数见表 2[8]。
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表 2 原空冷凝汽器主要设计参数 |
新增散热器逆流、顺流管束均为大口径扁平蛇形翅片单排管,基管均采用钢敷铝材质,翅片材质均为铝,其他主要参数见表 3。
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表 3 新增空冷凝汽器主要设计参数 |
直接空冷系统增容改造前,机组负荷为300MW、空冷风机满频运行时,环境温度对应的背压数据如表 4。
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表 4 原直接空冷系统在各环境温度时运行数据 |
从表 4可见,改造前机组负荷在300 MW,空冷风机运行频率50 Hz,环境温度为14.5 ℃时,汽轮机排汽压力已达24.1 kPa;环境温度30 ℃,空冷风机运行频率53.5 Hz 时,汽轮机排汽压力达到了38.1kPa。对比原空冷系统设计性能夏季TRL工况(见表 1),机组负荷在300 MW、环境温度为30 ℃,风机100%转速运行的情况下,汽轮机设计排汽压力为41.2 kPa,而表 4中机组的运行数据表明,改造前空冷系统的实际运行状态已远远超过了空冷系统的设计性能。
由于该机组空冷系统运行性能逐渐变差,越来越偏离设计要求,因此电厂决定对空冷凝汽器系统进行增容改造,以降低汽轮机运行背压,提高机组经济性。
3.2 改造后机组性能直接空冷系统增容改造后,机组负荷为300MW,空冷风机100%转速运行时,对应的环境温度与背压等数据如表 5。
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表 5 增容改造后直接空冷系统运行数据 |
根据汽轮机空冷系统运行数据,机组在300MW负荷下,空冷风机100%转速运行时环境温度与背压的对应关系见图 2。
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图2 300 MW负荷下环境温度与背压关系曲线 |
分析表 5、图 2可以得知:
(1) 增容改造后机组在夏季(TRL)工况下,功率为300.011 MW、环境温度为28 ℃时,空冷风机功率为2212 kW(所有风机均为100%转速),汽轮机排汽压力为24.3 Pa,比改造前的设计排汽压力(34kPa)降低了9.7 kPa;
(2) 改造后夏季平均工况下,机组功率为300.011 MW、环境温度为22 ℃、空冷风机功率为2256 kW时,汽轮机排汽压力为17.8 kPa(所有风机均为100%转速),比改造前设计排汽压力(24.9kPa)降低了7.1 kPa;
(3) 改造后THA工况下,机组功率为300 MW、环境温度为11.2 ℃、空冷风机功率为2343 kW时,汽轮机排汽压力为9.6 kPa(所有风机均为100%转速),比改造前设计排汽压力(13 kPa)降低了3.4kPa。
3.3 空冷凝汽器总散热面积由表 1和表 2数据可知,改造后空冷凝汽器总散热面积为908 174.8 m2,比原空冷凝汽器增加了15.39%,更有利于散热,可有效降低空冷机组背压,提高机组经济性。
4 注意事项空冷系统改造后,空冷凝汽器增加了冷却单元,凝汽器散热面积增加后,需注意以下问题。
4.1 冬季防冻由于散热面积增加,机组在相同负荷下,每个冷却单元的进汽量比改造前有所减少,使得空冷系统在冬季低温、低负荷运行时的防冻压力加大,改造后需加强空冷凝汽器冬季防冻运行监督管理工作[12]。进入冬季前,应提前制订空冷系统冬季防冻运行方案,防止空冷凝汽器发生冻结事故。
4.2 辅机运行工况变化空冷单元增加后,可能会增加某些辅机(如真空泵)的出力,应加强对空冷系统辅机运行安全的监督检查[13]。改造前,机组正常运行时,1台真空泵运行可以满足要求;改造后,由于增加了空冷冷却单元,使真空系统的容积有所增加,如果新增系统的严密性存在问题,机组正常运行时,1台真空泵运行有可能不能满足运行要求[14]。若投入2台真空泵运行,会增加机组厂用电量,需要开展空冷机组、系统优化运行试验研究工作[15, 16]。
5 结语为了改善直接空冷机组运行状态,提高机组高温季节的运行经济性,某电厂对直接空冷机组凝汽器进行了增容改造,增加了散热面积。改造后,机组背压在各种运行工况下均明显降低,提高了空冷系统的度夏能力,改善了机组运行经济性,改造效果明显。
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