发电机运行中绕组和铁心会产生很多热量,为了避免温度过高而引发烧损事故,需要对发电机内部进行冷却。工业中常用的冷却剂有空气、水、氢气、油、氟利昂等,其中因H2具有导热性好(导热系数是空气的8.4倍)、密度小、扩散快、冷却效果好,以及容易输送并可循环使用等优点,作为冷却剂得到了广泛应用[1]。由于H2具有易爆特性,H2纯度的降低一方面会严重威胁机组的运行安全,另一方面还会影响机组发电的经济性,因此,发电机内部H2纯度的控制十分重要。
1 发电机氢气系统存在的问题内蒙古京隆发电有限责任公司的2台发电机组为上海电机厂有限公司制造的水氢氢冷发电机组,型号为QFSN-600-2,额定参数:电压20 kV,电流19 245 A,功率600 MW,功率因数0.9,转速3000 r/min。
发电机内H2体积分数每降低1%,通风摩擦损耗约增加11%,如果H2体积分数降至96%以下还易引发爆炸事故[2]。因此,一旦出现发电机H2体积分数下降问题,必须认真对待并及时处理。表 1为某月前10日内蒙古京隆发电有限责任公司2台发电机组H2系统运行记录。
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表 1 机组漏氢量、漏氢率及补氢量记录 |
通过对比表 1中数据可以看出,虽然2台机组的漏氢量均不大(说明发电机密封瓦的密封性能良好),但2号发电机的补氢量明显比1号发电机大。由于发电机内H2体积分数需保持≥96%[2],2号发电机的补氢量较大表明发电机内H2体积分数下降较快。
2 发电机内H2体积分数下降快原因分析发现问题后,内蒙古京隆发电有限责任公司对2号发电机H2体积分数下降快原因进行了仔细排查。一般情况下,造成发电机H2体积分数下降快原因如下。
2.1 密封瓦与轴颈间隙大密封瓦与轴颈间隙大,会导致空氢侧密封油窜流量大,一部分空侧密封油通过密封瓦窜入氢侧回油控制箱,空侧密封油内所含的空气在消泡箱内析出,污染了H2。同时,由于氢侧回油控制箱的回油量增加,导致油箱溢油浮子阀开启,连续排油至空侧密封油系统,最终在空侧回油密封箱中析出,被排烟风机排走。
从亨利定律可知,在一定温度下,溶于液体中的气体与从液体中离析的气体处于动态平衡状态时,单位体积液体中溶解的气体量与液体表面上该气体的分压力成正比[3]。因氢侧密封油中所含的H2或空侧密封油中所含的空气,在另一方所处空间内所占的分压力极低,所以油中的气体很容易在另1种气体环境中析出。
密封瓦与轴颈间隙需要结合机组检修工作进行调整,处理时应同时检查空侧回油管路的通畅性,尽量减小其阻力,以降低空侧向氢侧的漏流量。
2.2 在线仪表测量准确度存在问题由于在线测量仪表暂无法进行就地标定,我们采用便携式H2纯度测量仪进行了检测。便携式H2纯度测量仪刚经厂家检定合格,准确度较高。经过检测,2台发电机内各种气体的测量数据如表 2。
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表 2 发电机内各种气体体积分数测量数据 |
从表 2中数据可以看出,便携式测量仪测量结果为2号发电机的H2体积分数高于1号发电机,但在线仪表测量结果却相反。说明在线仪表的偏差较大,需要进行校核。
另外,2号发电机测量数据中,3种气体体积分数之和超过了100%,怀疑与仪器的测量原理有关(根据经验判断,其中的杂质气体应该是空气,主要成分有N2和O2),暂认为其测量的H2体积分数是准确的。
2.3 其他气体漏入现场观察发现,2号机组CO2汇流排处接有CO2气瓶,存在CO2漏入H2系统的可能。该气瓶沿程管道的各阀门均处于关闭状态,且根据就地压力表的指示判断管道内确无压力。为彻底排除CO2气瓶对2号发电机H2体积分数造成影响,现场对CO2瓶进行了隔离观察。隔离后的测试数据未发生变化,试验结果说明氢气系统内没有外部气体混入,排除了其他气体进入发电机的可能。
2.4 其他因素根据其他采用类似系统发电机的运行经验,造成H2体积分数下降速度快的可能原因还有:
(1) 空侧与氢侧供油或回油管道接反。这种情况下H2体积分数下降速度极快,但根据现场试验数据判断,管道接反的可能性很小。
(2) 差压阀、平衡阀调节性能不良,导致密封油压力调节失常[4, 5]。通过观察就地仪表(表 3为2台机组密封油系统的就地表计读数),表计显示均良好,此可能性也被排除。
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表 3 密封油系统就地表计读数 |
综合分析上述情况,可以确定空侧密封油向氢侧窜流是引起发电机内H2体积分数下降快的主要原因。另外,2台机组的H2纯度在线测量仪均存在较大误差,1号机组虽然未出现频繁排污补氢情况,但也存在氢侧回油控制箱连续排油的现象,说明同样存在较大的窜流(空侧向氢侧)。
3 治理与维护措施针对发电机空侧密封油向氢侧窜流的问题,制订了以下治理、维护措施:
3.1 调整密封油运行方式 3.1.1 对差压阀进行调整,降低氢油差压将2号发电机氢油差压由原来的85 kPa调整至75 kPa,以降低空侧供油压力;适当调整平衡阀,提高氢侧油压。
3.1.2 控制排烟风机出力适当控制(限制)主油箱排烟风机和空侧回油密封箱排烟风机的出力,以增加空侧回油动力,减小空侧向氢侧的窜流量[6]。调整主油箱排烟风机的出力时,应注意轴承漏汽量,以避免大量的轴封蒸汽进入润滑油系统。
3.1.3 提高氢侧回油控制箱油位适当关小溢油浮子阀开度,以提高氢侧回油控制箱的油位,增大氢侧回油阻力,降低空侧的窜流量[7]。关小溢油浮子阀时,一旦发现阀门手轮处有大量外漏油而无法对系统进行部分节流,应迅速恢复浮子阀的原开度状态。
3.2 停机检修维护制订检修计划和处理方案,结合机组检修机会,检查了密封瓦和轴颈磨损情况,将密封瓦间隙调整至合理范围,更换、修复了密封瓦受损部位。1号、2号机组发电机密封瓦解体后,发现均有磨损现象,并且发现发电机定子存有油污。特别是2号发电机汽端密封瓦磨损尤其严重(根据现象分析主要为油系统内杂质磨损),这也是造成2台机组H2体积分数低的主要原因。此次小修经过研磨和更换密封瓦后,H2体积分数明显提高,且达到标准要求。
3.3 加强监督检查工作现场检查了空侧与氢侧供、回油管道连接情况,确认2号发电机密封油管路接法无错误。另外,应定期检查差压阀、平衡阀调节性能,发现密封油压力调节不正常应及时处理。
3.4 定期校验重要仪器仪表对于一些具有重要监督功能的在线测量仪表,应定期开展校验工作,保证仪器仪表的可靠性与投入率。
3.5 建议在查阅历史资料的过程中,发现机组补氢量的计算是以氢站数据为基准,而且仅以氢罐的压力变化作为计算依据,存在较大的偏差。建议今后按照发电机内部气体压力的变化进行补(漏)氢量计算,见公式(1)。
V—发电机容积,取值110 m3;
Pe—当地大气压力,取值0.087 MPa;
Pb—标准大气压,取值0.1 MPa;
P1—发电机内部初始压力,MPa;
P2—发电机内部终止压力,MPa;
t0—参考温度,取值273 K;
t1—发电机初始冷氢温度,K;
tj—发电机终止冷氢温度,K;
tb—环境温度,取值293 K。
4 结语发电机空侧密封油向氢侧窜流是引起H2体积分数异常下降的常见原因。经过仔细分析与跟踪治理,内蒙古京隆发电有限责任公司2号发电机H2体积分数下降快的问题得到解决,治理措施可供其他采用双流环式密封瓦的发电机组借鉴。
[1] | 杨建平,石振勤,赵作起.发电机H2体积分数偏低的原因分析及治理[J].内蒙古电力技术,2009,27(4):49-51. |
[2] | 电力行业电厂化学标准化技术委员会.DL/T 246—2006化学监督导则[S].北京:中国电力出版社,2006:7-8. |
[3] | 谷俊杰,丁常富.汽轮机控制、监视和保护[M].北京:中国电力出版社,2002:21-26. |
[4] | 钱燕.QFSN-300-2型汽轮发电机双流环密封油系统漏油分析及处理措施[J].陕西电力,2008,36(3):57-60. |
[5] | 宋俊峰,王豪,姬辉.一起发电机内漏氢事件分析处理及预防[J].陕西电力,2014,42(10):89-92. |
[6] | 杨建安,孙唐虎.发电机氢气纯度下降的原因分析及对策[J].陕西电力,2011,39(4):85-86. |
[7] | 孙志新,刘峥,王胜利,等.安装阶段控制发电机漏氢的措施[J].内蒙古电力技术,2009,27(1):40-42. |