乌兰伊力更风电场位于内蒙古巴彦淖尔市,该风电项目是国家第5期风电特许权项目,容量300MW,采用金风1.5MW风力发电机组(其控制系统见图 1)。金风1.5MW风机变流系统采用Switch全功率变流器,变流器的主要作用是把发电机发出的电能转换成适应于电网的电能,反馈至电网。发电机发出的交流电因其电压和频率都很不稳定,需经发电机侧功率单元(2U1和3U1,和发电机2套绕组相对应)整流变换成直流电,送至直流母排,再通过网侧功率单元(1U1)将直流电逆变成能够和电网相匹配的形式送入电网。为了保护变流器系统的稳定,设有过压保护单元(4U1),它可以将多余的能量通过电阻发热消耗掉,避免直流母线电压过高造成器件损坏[1]。变流器采用分布式控制方式,即网侧和发电机侧各有独立的控制器,通过控制器之间的联系进行相互信息交换和控制[2, 3]。
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图 1 风机控制系统 |
2013-01-01—07-16,乌兰伊力更风电场共计5个功率单元失效,且每个单元都属于不同批次的产品,无法追溯是否是产品质量问题所致。具体机组及其损坏时间统计见表 1,失效情况如下。
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表1 失效功率单元故障信息 |
130号机组于6月9日6:40报出变流器急停故障,故障时机组功率为119kW,天气阴,环境温度25.9℃。从3U1的service info(见图 2)中可以看出,机组由于3U1报出9号Undervoltage故障、1号Over-current故障而停机,查看其datalogger数据(见图 3),故障时直流母排电压突然跌落,同时V相电流出现异常变化,结合现场失效情况初步推断:由于单元V相内部对地发生短路,导致直流母排电压急剧降低,报出9号Undervoltage故障,同时由于短路发生电流急剧上升,导致变流器报过流故障。
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图 2 130号机组3U1的service info文件截图 |
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图中:IU、IV、IW分别表示130号机组3U1的U相、V相、W相电流,3U1额定电流为680A,直流母线额定电压为1050V 图 3 130号机组3U1datalogger数据 |
从1U1和2U1单元的故障记录中看出,1U1的F41号故障电流达4731A,直流母线电压为66V;2U1报出Undervoltage故障,直流母线电压为66V(见图 4)。由于1U1与2U1采用同一母线,因此母线电压相同。结合2U1故障时单元流出的电解液和铜排放电点,可以推断出2U1的支撑电容漏液导致母线短路,引起电压跌落。此时,网侧电压大于母线电压,电流就会通过1U1单元的并联二极管流入母线从而引起倒灌,产生的大电流击穿网侧快速熔断器。
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图 4 172号机组2U1的service info文件截图 |
分析变流故障文件中的反馈信息,从1U1的service info文件看出,该单元首先报出Main Fuses且U相报出过流故障,可以判断出该单元于6月22日14:48:01发生失效(见图 5)。由Overcurrent故障看出,直流母线电压为48V,U相电流为1620A;由IGBTTemp故障看出,直流母线电压为95V,U相电流为6016A。可以看出1U1电流发生异常变化,同时该单元反馈信息显示U相下端有炭黑和碎屑。初步判断该单元内部U相对地短路,导致单元失效。
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图 5 25号机组1U1的service info文件截图 |
由于1U1失效瞬间没有相关数据记录,通过查看2U1和3U1的log文件(见图 6、图 7),根据直流母线电压瞬间下降判断1U1已经脱网,而2U1和3U1的电流是母线电压跌落时为支撑母线电压发出的。
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图中:IU、IV、IW分别表示25号机组2U1的U相、V相、W相电流,2U1额定电流为680A,直流母线额定电压为1050V图 6 25号机组2U1datalogger数据 |
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图中:IU、IV、IW分别表示25号机组3U1的U相、V相、W相电流,3U1额定电流为680A,直流母线额定电压为1050V 图 7 25号机组3U1datalogger数据 |
1U1和2U1及3U1共用同一母线电压。由1U1两个故障时的母线电压及电流,再结合2U1和3U1的datalogger数据,2U1的48V对应1320A,95V对应1530A,可以判断出1U1同样发生过类似于2U1、3U1的故障,且故障电流远远大于2U1及3U1。2.4 189号机组1U1失效
2013-06-22,189号机组1U1失效。由于2U1的datalogger参数是针对Rdy_ref丢失故障设置的,为非常规设置,不能记录故障发生时的数据。该单元的反馈信息缺少主控及变流故障文件,故无法判断其失效原因。2.5 60号机组1U1失效
60号机组于7月16日12:38:44报出变流器急停故障,故障时机组功率为1239kW。查看serciveinfo文件,1U1报出1号Overcurrent、9号Undervoltage故障,2U1、3U1报出8号、41号及95号故障。
60号机组1U1datalogger数据见图 8。从图 8中可以看到,故障前三相电流异常变化,而电机侧2U1、3U1检测到的三相电流均正常,网侧电流、电压在故障前也未有异常,因此推断1U1自身问题导致此种现象。结合现场检查反馈(单元U相滴水),判断是U相内部冷却水管由于工艺问题导致渗水,最终引起单元内部失效。
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图中:IU、IV、IW分别表示60号机组1U1的U相、V相、W相电流,1U1额定电流为1320A,直流母线额定电压为1050V 图 8 60号机组1U1datalogger数据 |
变流单元失效原因一般有如下几种:
(1)变流单元内部短路;
(2)天气、气候等原因导致环境湿度大,引起凝露现象,导致单元失效;
(3)变流单元母排处由于材质绝缘问题导致单元失效。4 处理方法及建议
(1)将针对Rdy_ref丢失故障设置的datalogger修改为常规设置。
(2)对于变流类严重故障,包括变流器紧急停机,变流器调制后Rdy_on丢失、Rdy_run丢失及Rdy_ref丢失等,严禁远程复位操作,需就地进行必要的检查。
(3)更换各变流器柜体及塔筒密封条,同时保证变流柜各柜门上的上、中、下3把锁均锁住,保证塔筒门密封严实。
(4)对于出阀压力或进阀压力超低的机组,应认真检查水冷系统连接管道之间是否存在漏水现象。若存在漏水,需及时进行改造;对于缺水现象,需及时对变流器进行补水。
(5)机组长时间掉电后上电,务必对机组变流系统进行除湿操作[4, 5]。
经上述改造后,机组运行比较稳定,功率单元失效情况得到了有效控制。
[1] | 新疆金风科技股份有限公司.金风1500 kW系列风力发电机组运行手册[M].北京:新疆金风科技股份有限公司,2008. |
[2] | 霍志红.风力发电机组控制技术[M].北京:中国水利水电出版社,2010:39-43. |
[3] | 李杰.直驱式风力发电变流系统拓扑及控制策略研究[D].上海:上海大学,2009:35-40. |
[4] | 张红光.大容量风电并网对电力系统安全稳定的影响研究[D].北京:华北电力大学,2009:26-29. |
[5] | 赵争鸣,刘建政,孙晓瑛,等.太阳能光伏发电及其应用[M].北京:科学出版社,2005:46-50. |