内蒙古电力技术  2015, Vol. 33 Issue (02): 16-18,22   PDF    
600 MW机组锅炉低氮燃烧技术改造
杨凯元, 付喜亮, 赵建军    
内蒙古京隆发电有限责任公司, 内蒙古乌兰察布012100
摘要:内蒙古京隆发电有限责任公司600 MW亚临界燃煤机组锅炉日常运行中排放的NOx质量浓度为500~700 mg/m3,远高于国家新的污染物排放标准,而且存在轻微结焦、掉渣现象.针对上述问题,采用锅炉分级燃烧技术对燃烧器进行改造炉内燃烧器采用纵向三区布置方式,扩大了锅炉的燃烧空间,降低了燃烧区域热负荷及炉内温度峰值;一、二次风采用横向双区布置方式,同时对一、二次风风量和风速进行调整,使燃烧火焰向中心区偏移,形成贴壁欠氧燃烧.改造后,生成的NOx质量浓度最大降低388 mg/m3,同时锅炉结焦问题得到有效缓解.
关键词NOx质量浓度     低氮燃烧     分级燃烧     锅炉热效率     结焦    
Technical Transformation to Reduce NOx for 600 MW Unit Boiler
YANG Kaiyuan, FU Xiliang, ZHAO Jianjun    
Inner Mongolia Jinglong Electric Power Generation Co., Ltd., Ulanchab 012100, China
Abstract:The mass concentration of NOx emission in Inner Mongolia Jinglong Electric Power Generation Co., Ltd. 600 MW sub-critical coal-fired boiler in daily operation was from 500 mg/m3 to 700 mg/m3, which was far higher than the national new standard for discharge of pollutants, and a slight coking, dregs phenomenon exited. With the boiler staged combustion technology for the reconstruction of the burner to solve the problems above: burner adopted vertical three zone layout, expanded the space of the boiler combustion, reduced the combustion temperature and the peak thermal load of furnace; use transverse double zone layout style for primary or secondary wind; simultaneously, adjust the air quantity and wind speed of one or two, the combustion flame migration to the central area, the formation of adherent under oxygen combustion. The transformation made the mass concentration of NOx decrease to 400 mg/m3, and sovled the problem of boiler slagging get alleviating effectively, which provided a reference for other power plant transformation.
Key words: NOx mass concentration     low nitrogen combustion     staged combustion     boiler thermal efficiency     coking    
0 引言

随着电力工业的快速发展,发电厂烟气NOx的排放指标已列入国家环保监测范围,《GB13223—2011火电厂大气污染排放标准》明确规定:燃煤机组NOx质量浓度应控制在100mg/m3以下[1]。如何控制燃煤电厂NOx的生成量,已成为各电厂的主要研究课题[2]。本文就内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称京隆公司)2×600MW亚临界燃煤机组锅炉低氮燃烧技术改造进行介绍,为其他电厂提供借鉴。1 锅炉燃烧特性及存在的问题

京隆公司2×600MW机组锅炉为上海锅炉厂设计生产的四角切圆燃烧锅炉,采用早期的低氮燃烧技术,设计燃用烟煤;配置WR型垂直浓淡燃烧器,燃烧器顶部仅有2层紧凑燃尽风CCOFA用于调节汽温及炉膛出口烟温偏差,对NOx排放的控制能力较弱。

日常运行中锅炉排放的NOx质量浓度为500~700mg/m3,远高于国家污染物排放要求的限值[1],因此必须进行脱硝改造。另外,在锅炉运行过程中存在轻微结焦、掉渣现象;煤粉燃尽性较好,飞灰可燃物质量分数在1.3%以下;排烟温度较低,锅炉效率略高于设计保证值;日常煤质波动较大,但煤质挥发分较高(约为38%),有利于燃烧方式改进后NOx的控制及煤粉的着火和燃尽。2 改造方案

由于机组锅炉燃烧系统调节控制能力较弱,首先需要进行低氮燃烧改造,以达到脱硝系统入口烟气要求(即省煤器出口NOx质量浓度为300mg/m3以下),为最终实现脱硝后排放的NOx质量浓度低于100mg/m3的目标提供条件。

本次改造采用分级燃烧技术,炉内燃烧器采用纵向三区布置方式,以扩大锅炉的燃烧空间,有效降低炉内温度峰值;一、二次风采取横向双区布置方式,同时调整一、二次风的风量和风速,使燃烧火焰向中心区偏移,形成贴壁欠氧燃烧。具体方案如下。2.1 燃烧器为纵向三区布置

炉内燃烧器采用纵向三区布置方式(见图 1所示),其主要特点是增加了SOFA燃烧器部分(在主燃烧器上方约6.5m处新增加7层SOFA喷口,形成燃尽区)。通过增加SOFA燃烧区,燃烧区域从下至上分为3个区,即主燃烧区(集中氧化还原区,风量占总风量的70%~80%)、主还原区、燃尽区(风量占总风量的20%~30%)。主燃烧器采用CE大风箱结构模型,从大风箱的横断面处加入隔板,形成若干风室。在各风室出口处,自上而下依次布置14个二次风燃烧器喷嘴,可上下摆动30°。SOFA燃烧器参照CE的风箱结构,由隔板将风箱分成7个风室,SO⁃FA喷嘴可通过远程控制实现上下-20°~20°摆动,就地左右-10°~10°摆动。

图 1 燃烧器纵向三区分布示意图

炉内采用纵向三区空气分级燃烧布置形式后,燃烧区域比原来有所增加,炉内温度峰值由1500℃降至1300℃),极大地降低了NOx与飞灰可燃物的生成量。2.2 一、二次风成横向双区布置

一、二次风采用横向双区燃烧布置。具体措施如下:调整主燃烧区一次风与二次风射流方向与夹角,一次风仍按逆时针方向切入,二次风按顺时针反向切入,二次风喷口较改造前有所减小,射流方向与一次风形成7°夹角。两层一次风之间布置贴壁风喷口,形成横向空气分级燃烧方式(见图 2)。在设计横向双区布置方式时,布置燃烧器贴壁风喷口,将燃烧器喷口上层一次风喷口设计为下浓上淡一次风喷口,下层设计为上浓下淡一次风喷口。节点功能区如图 3所示。

图 2 一、二次风横向双区布置示意图

图 3 节点功能区示意图
3 燃烧器改造后主要设计参数

燃烧器改造产生的一、二次风风道阻力分别为0.604kPa和0.907kPa,可以忽略不计。改造后一次风与二次风的风速与风率见表 1所示。从表 1可以看出:二次风量主要集中在辅助风区与燃尽风区,二次风速大于一次风速,与锅炉燃烧方式(纵向三区与横向双区)相一致。

表 1 改造后燃烧器风速及风率分配
4 数据对比分析

选用京隆公司主要燃用的包头煤进行燃烧调整试验分析,煤质数据如表 2所示。

表 2 包头煤煤质分析

经过燃烧调整后,选取锅炉的典型运行状态进行燃烧前、后的数据比较,各工况的典型数据如表 3所示。

表 3 各负荷下燃烧器改造前、后燃烧调整试验结果

通过数据分析可以发现,各负荷段排放的NOx质量浓度显著降低,降幅最大达到388mg/m3,可控制其省煤器出口NOx质量浓度低于300mg/m3。由于火焰中心的升高,过热减温水与再热减温水量有所增加,增幅最大达到11t/h,没有出现大幅增加减温水量的情况。由于燃烧的推迟,飞灰可燃物质量分数最大仅增加0.1%左右;炉渣可燃物质量分数略有增大,不超过0.1%;锅炉热效率基本维持不变,燃烧调整达到一个合理的平衡点。在此情况下,若再提高锅炉热效率、减少减温水量、降低飞灰可燃物质量分数,势必会增加NOx生成量[3, 4]5 结语

经燃烧器改造,京隆公司2号锅炉达到了洁净燃烧技术要求,可控制其省煤器出口NOx质量浓度低于300mg/m3;锅炉热效率基本维持不变,同时解决了锅炉结焦问题。在锅炉实际运行过程中,要达到NOx最低排放浓度控制与最优锅炉热效率的双重标准,还需要做更深入的研究[5]

参考文献
[1] 环境保护部.GB 13223—2011火电厂大气污染排放标准[S].北京:中国环境科学出版社,2012:2-3.
[2] 王海涛.低氮燃烧技术在煤粉锅炉上的应用分析[J].广东科技,2013,12(14):21-23.
[3] 赵晓军,张宝红,易智勇,等.双尺度低氮燃烧技术在锦州热电厂的应用[J].热力发电,2013,12(6):12-15.
[4] 黄少鹗.国外电站锅炉非设计煤种治理经验[J].内蒙古电 力技术,2010,28(1):16-17.
[5] 杨国旗,郁翔.电站锅炉脱硝技术及其应用现状综述[J]. 陕西电力,2012,40(1):13-14.