内蒙古电力技术  2015, Vol. 33 Issue (01): 53-56   PDF    
600 MW机组真空泵工作液强制冷却装置技术改造
赵则飞, 徐浩    
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司, 内蒙古包头014013
摘要:某电厂600 MW机组存在夏季真空低、真空泵易发生汽蚀等问题,实施了真空泵工作液外加强制冷却装置的技术改造。改造后可保证工作液温度达到设计值,夏季负荷为596MW工况下机组真空提高了约0.67 kPa,煤耗率下降约1.9 g/kWh,经济效益显著。
关键词真空泵工作液     溴化锂制冷机     凝汽器抽空气系统     汽蚀    
Installation Transformation of Forced Cooling Device for Working Fluid of Vacuum Pump on 600 MW Unit
ZHAO Zefei, XU Hao    
Inner Mongolia Huadian Energy Co., Ltd. Baotou Generation Branch, Baotou 014013, China
Abstract:One 600 MW unit in a power plant, vacuum was low and vacuum pump prone to cavitation in summer, technology transformation was conducted that a forced cooling device for working liquid of vacuum pump was applied. The transformation, could ensure the working fluid temperature to meet the designed value, in summer, unit vacuum had increased about 0.67 kPa when unit load was 596 MW, the coal consumption rate fell by about 1.9 g/kWh, economic benefit was significant.
Key words: vacuum pump working fluid     LiBr absorption chillers     condenser air extraction system     cavitation    
0 引言

水环式真空泵是火电厂汽轮机组普遍采用的 抽气设备,其抽气能力直接关系到凝汽器真空度, 而工作液温度是影响水环式真空泵抽气能力的主 要因素。目前,电厂普遍采用外置式板式换热器对 工作液进行冷却(冷却介质为循环水),工作液温度 很难达到设计值。尤其在夏季运行时,因循环水温 度很高,工作液温度也随之升高,大大降低了真空 泵的抽气能力[1]。某电厂通过技术改造,真空泵工 作液加装了外置式溴化锂机组制冷系统,可保证工 作液温度达到设计值,提高机组真空度,实现机组 的节能降耗。 1 汽轮机组概况

某电厂600 MW汽轮机是由哈尔滨汽轮机厂有 限责任公司制造的N600-16.67/538/538型亚临界、1 次中间再热、单轴、3缸4排汽、冷凝式机组。配套哈 尔滨汽轮机厂有限公司生产的N-38000-4型双壳 体、双背压、双进双出、单流程、横向布置表面式凝 汽器。凝汽器冷却水系统采用冷却塔循环供水冷却方式,配套使用长沙水泵厂制造的88LKXA-26.8 型立式斜流循环水泵。

凝汽器抽空气系统配套3台水环真空泵,机组 正常运行时,2台运行、1台备用。水环真空泵及电 动机主要技术参数分别见表 1表 2

表 1 水环真空泵主要技术参数

表 2 电动机主要技术参数
2 存在的问题

随着运行时间的增长,该电厂600 MW汽轮机 组水环真空泵系统的出力逐渐降低,抽真空能力逐 渐下降。 2.1 机组真空低

机组正常运行时,水环式真空泵需不断地抽除 凝汽器内的不凝性气体,保证和维持凝汽器真空。 水环真空泵的特性曲线见图 1所示。从图 1中可以 看出,水环式真空泵的工作液温度对其抽吸性能有 很大影响,尤其是在抽气(吸入口)压力较低的情况 下影响更大。

图 1 不同工作水温度下真空泵特性曲线

随着真空泵工作液循环次数的增加,由于吸收 了自身做功散热及被抽吸出水蒸气释放的气化潜 热,造成工作液温度逐渐升高;而工作液温度升高 后(尤其在夏季)会明显降低真空泵的抽气能力,凝 汽器内不凝结气体比例增加,压力逐渐升高,机组 真空下降,严重影响机组的经济性。 2.2 真空泵汽蚀

真空泵工作液温度升高后,工作液的汽化压力 也随之升高,吸入腔的汽泡会因迅速冷凝而产生爆 裂,对叶轮表面造成损伤,引起真空泵汽蚀,影响设 备的安全稳定运行[2]3 改造方法

发电厂中水环式真空泵的抽气压力基本在较 低区间运行,因此采用降低真空泵工作液温度来提 高真空泵抽吸性能的办法切实可行[3]3.1 改造方案

增设1套水环真空泵工作液外接冷却系统,用 于冷却水环真空泵工作液。冷却系统中主设备采 用技术成熟的溴化锂吸收式制冷机组,并配置1套 可靠的电气自动控制柜,自动控制系统运行,保证 真空泵工作液温度达到设计温度。 3.2 制冷机组

溴化锂吸收式制冷机组采用双效三筒式,工质 为由“溴化锂+水”组成的二元溶液。其中溴化锂溶 液为吸收剂,水为制冷剂。机组制冷过程中采用的 驱动工质为蒸汽[4]。本次改造工程制冷机正常出力 ≥2.72142×106 kJ/h,制冷机冷水出水量为130 m3/h。 3.3 外接系统

外接系统主要由电气自动操作装置、制冷机装 置、冷冻水泵(功率18.5 kW,扬程27.5 m,1用1备共 2台)、冷却水泵(功率22 kW,扬程20 m,共1台)、阀 门执行器等组成,外接系统工作流程见图 2。真空 泵工作水经冷冻水泵升压后进入制冷机装置,冷却 后再次进入真空泵工作腔室,以达到对真空泵工作 水的闭式循环冷却。冷却水泵将开式水升压后为 制冷机装置提供冷却水,以带走制冷机装置本身产 生的热量。系统驱动蒸汽来自除氧器连续排汽管 道,冷凝后经凝结水加热器回收,最终排至主机扩 容器。

图 2 真空泵外接系统工作流程
3.4 系统控制

整套装置由就地电气自动操作系统控制运 行。装置报警信号及真空泵工作液温度信号引入 DCS,便于运行人员监视。控制装置在设计时充分 考虑了真空泵工作液的供、回水阀开关顺序及时 间,并能在制冷机故障时可靠隔离,保证制冷机有 足够的稀释时间。正常投入、退出时,操作人员只 需点击自动操作装置中“投入”或“退出”按钮即可,操作简单、方便。电气自动操作装置自动启动、停 止流程分别见图 3图 4

图 3 电气自动操作装置启动流程

图 4 电气自动操作装置停止流程
3.5 真空泵工作液冷却系统特点

(1) 真空泵工作液为闭式循环,通过制冷机系 统冷却后能够保证真空泵具有较高的抽吸能力,不 但提高了机组的效益,也延长了设备使用寿命。

(2) 新装置为外接系统,设计简单、紧凑,占地 面积较小,易于现场施工。电厂自行改造时,可自 由选择适合本电厂机组容量的制冷机型号。

(3) 新装置与真空泵原有冷却器并列运行,新 系统故障时不会中断真空泵工作水,能够保证系统 运行的安全可靠性。

(4) 制冷机驱动工质采用除氧器的连续排汽, 而且能够回收,不存在能源浪费问题。

(5) 溴化锂制冷技术目前已十分成熟,装置运 行安全可靠[5]4 改造效果

真空泵工作液强制冷却装置安装、调试完毕后 进行了运行效果比较试验。装置未投运时,因真空 泵的抽吸能力不足,各负荷工况下均有大量不凝结 气体聚集在凝汽器壳侧;投运后,凝汽器壳侧的大 部分不凝结气体能及时被抽出,换热效果增强,排 汽压力相应降低[6]。例如,机组负荷为596 MW,真 空泵工作液供给温度11.4 ℃,凝汽器循环水进口温 度31.6 ℃、2台循环水泵同时开启、2台真空泵运行条件下,真空泵工作液强制冷却装置投运后比投运 前凝汽器压力降低约0.67 kPa,折算后机组煤耗下 降约1.9 g/kWh。

若装置在夏季高温季节运行2160 h(3个月), 机组平均负荷500 MW,则年可节约标煤约2052 t; 标煤价格以350元/t计算,每年可节约资金71.82万 元[7],经济效益显著。 5 结语

水环真空泵采用外接吸收式制冷机装置后,可 使真空泵工作液温度保持在较低范围,提高真空泵 的抽吸能力和工作效率,有效降低机组背压,改善 机组运行经济性。改造经验可推广应用于电厂其 他节能改造项目中。

参考文献
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