水环式真空泵是火电厂汽轮机组普遍采用的 抽气设备,其抽气能力直接关系到凝汽器真空度, 而工作液温度是影响水环式真空泵抽气能力的主 要因素。目前,电厂普遍采用外置式板式换热器对 工作液进行冷却(冷却介质为循环水),工作液温度 很难达到设计值。尤其在夏季运行时,因循环水温 度很高,工作液温度也随之升高,大大降低了真空 泵的抽气能力[1]。某电厂通过技术改造,真空泵工 作液加装了外置式溴化锂机组制冷系统,可保证工 作液温度达到设计值,提高机组真空度,实现机组 的节能降耗。 1 汽轮机组概况
某电厂600 MW汽轮机是由哈尔滨汽轮机厂有 限责任公司制造的N600-16.67/538/538型亚临界、1 次中间再热、单轴、3缸4排汽、冷凝式机组。配套哈 尔滨汽轮机厂有限公司生产的N-38000-4型双壳 体、双背压、双进双出、单流程、横向布置表面式凝 汽器。凝汽器冷却水系统采用冷却塔循环供水冷却方式,配套使用长沙水泵厂制造的88LKXA-26.8 型立式斜流循环水泵。
凝汽器抽空气系统配套3台水环真空泵,机组 正常运行时,2台运行、1台备用。水环真空泵及电 动机主要技术参数分别见表 1、表 2。
| 表 1 水环真空泵主要技术参数 |
| 表 2 电动机主要技术参数 |
随着运行时间的增长,该电厂600 MW汽轮机 组水环真空泵系统的出力逐渐降低,抽真空能力逐 渐下降。 2.1 机组真空低
机组正常运行时,水环式真空泵需不断地抽除 凝汽器内的不凝性气体,保证和维持凝汽器真空。 水环真空泵的特性曲线见图 1所示。从图 1中可以 看出,水环式真空泵的工作液温度对其抽吸性能有 很大影响,尤其是在抽气(吸入口)压力较低的情况 下影响更大。
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图 1 不同工作水温度下真空泵特性曲线 |
随着真空泵工作液循环次数的增加,由于吸收 了自身做功散热及被抽吸出水蒸气释放的气化潜 热,造成工作液温度逐渐升高;而工作液温度升高 后(尤其在夏季)会明显降低真空泵的抽气能力,凝 汽器内不凝结气体比例增加,压力逐渐升高,机组 真空下降,严重影响机组的经济性。 2.2 真空泵汽蚀
真空泵工作液温度升高后,工作液的汽化压力 也随之升高,吸入腔的汽泡会因迅速冷凝而产生爆 裂,对叶轮表面造成损伤,引起真空泵汽蚀,影响设 备的安全稳定运行[2]。 3 改造方法
发电厂中水环式真空泵的抽气压力基本在较 低区间运行,因此采用降低真空泵工作液温度来提 高真空泵抽吸性能的办法切实可行[3]。 3.1 改造方案
增设1套水环真空泵工作液外接冷却系统,用 于冷却水环真空泵工作液。冷却系统中主设备采 用技术成熟的溴化锂吸收式制冷机组,并配置1套 可靠的电气自动控制柜,自动控制系统运行,保证 真空泵工作液温度达到设计温度。 3.2 制冷机组
溴化锂吸收式制冷机组采用双效三筒式,工质 为由“溴化锂+水”组成的二元溶液。其中溴化锂溶 液为吸收剂,水为制冷剂。机组制冷过程中采用的 驱动工质为蒸汽[4]。本次改造工程制冷机正常出力 ≥2.72142×106 kJ/h,制冷机冷水出水量为130 m3/h。 3.3 外接系统
外接系统主要由电气自动操作装置、制冷机装 置、冷冻水泵(功率18.5 kW,扬程27.5 m,1用1备共 2台)、冷却水泵(功率22 kW,扬程20 m,共1台)、阀 门执行器等组成,外接系统工作流程见图 2。真空 泵工作水经冷冻水泵升压后进入制冷机装置,冷却 后再次进入真空泵工作腔室,以达到对真空泵工作 水的闭式循环冷却。冷却水泵将开式水升压后为 制冷机装置提供冷却水,以带走制冷机装置本身产 生的热量。系统驱动蒸汽来自除氧器连续排汽管 道,冷凝后经凝结水加热器回收,最终排至主机扩 容器。
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图 2 真空泵外接系统工作流程 |
整套装置由就地电气自动操作系统控制运 行。装置报警信号及真空泵工作液温度信号引入 DCS,便于运行人员监视。控制装置在设计时充分 考虑了真空泵工作液的供、回水阀开关顺序及时 间,并能在制冷机故障时可靠隔离,保证制冷机有 足够的稀释时间。正常投入、退出时,操作人员只 需点击自动操作装置中“投入”或“退出”按钮即可,操作简单、方便。电气自动操作装置自动启动、停 止流程分别见图 3、图 4。
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图 3 电气自动操作装置启动流程 |
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图 4 电气自动操作装置停止流程 |
(1) 真空泵工作液为闭式循环,通过制冷机系 统冷却后能够保证真空泵具有较高的抽吸能力,不 但提高了机组的效益,也延长了设备使用寿命。
(2) 新装置为外接系统,设计简单、紧凑,占地 面积较小,易于现场施工。电厂自行改造时,可自 由选择适合本电厂机组容量的制冷机型号。
(3) 新装置与真空泵原有冷却器并列运行,新 系统故障时不会中断真空泵工作水,能够保证系统 运行的安全可靠性。
(4) 制冷机驱动工质采用除氧器的连续排汽, 而且能够回收,不存在能源浪费问题。
(5) 溴化锂制冷技术目前已十分成熟,装置运 行安全可靠[5]。 4 改造效果
真空泵工作液强制冷却装置安装、调试完毕后 进行了运行效果比较试验。装置未投运时,因真空 泵的抽吸能力不足,各负荷工况下均有大量不凝结 气体聚集在凝汽器壳侧;投运后,凝汽器壳侧的大 部分不凝结气体能及时被抽出,换热效果增强,排 汽压力相应降低[6]。例如,机组负荷为596 MW,真 空泵工作液供给温度11.4 ℃,凝汽器循环水进口温 度31.6 ℃、2台循环水泵同时开启、2台真空泵运行条件下,真空泵工作液强制冷却装置投运后比投运 前凝汽器压力降低约0.67 kPa,折算后机组煤耗下 降约1.9 g/kWh。
若装置在夏季高温季节运行2160 h(3个月), 机组平均负荷500 MW,则年可节约标煤约2052 t; 标煤价格以350元/t计算,每年可节约资金71.82万 元[7],经济效益显著。 5 结语
水环真空泵采用外接吸收式制冷机装置后,可 使真空泵工作液温度保持在较低范围,提高真空泵 的抽吸能力和工作效率,有效降低机组背压,改善 机组运行经济性。改造经验可推广应用于电厂其 他节能改造项目中。
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| [2] | 沈士一,康松,庞立云,等.汽轮机原理[M].北京:中国电力 出版社,2002:210-235. |
| [3] | 韩中合,田松峰,马晓芳.火电厂汽轮机设备及运行[M].北 京:中国电力出版社,2002:54-76. |
| [4] | 张代新,谢旭阳.水环式真空泵工作水强行冷却的研究和 应用[J].山东电力高等专科学校学报,2012(6):23-24. |
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| [6] | 郑勇,朱兰英,白鲒.大型机组真空系统存在的问题及解 决办法[J].陕西电力,2007,35(5):59-61. |
| [7] | 邓晓伟,王甲兄,陈祥君,等.真空变化对机组煤耗的影响[J].应用能源技术,2008(8):15-16. |
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