内蒙古电力技术  2015, Vol. 33 Issue (01): 62-64   PDF    
500 kV并联电抗器高压套管末屏故障分析及结构改造
张松林, 王亚平, 黄智, 田晓云, 岳永刚    
内蒙古超高压供电局, 呼和浩特010080
摘要:在500 kV永丰Ⅰ线预防性试验过程中发现高压并联电抗器W相套管末屏有明显烧损痕迹。通过对现场高压电气试验和套管油色谱试验结果分析,确定故障原因为套管末屏外引接地铜杆接地不良,悬浮电位放电,导致套管油色谱异常。对发生故障的顶针式末屏结构缺陷进行分析,并改造为双重接地结构,解决了末屏易损坏、接地不良等问题。
关键词并联电抗器     高压套管     末屏     油色谱     悬浮电位放电    
Fault Analysis and Design Improvement of 500 kV Shunt Reactor High Voltage Casing Bushing Test Tap
ZHANG Songlin, WANG Yaping, HUANG Zhi, TIAN Xiaoyun, YUE Yonggang    
Inner Mongolia EHV Power Supply Bureau, Hohhot 010080, China
Abstract:In the pre-trial process of Yongfeng line I, high voltage electrical testing personnel found that W-phase high voltage casing bushing test tap of shunt reactor had obvious burn marks. Through high voltage electrical tests and oil chromatographic analysis, identified that the poor grounding of the grounding copper rods at the end of the casing lead to floating potential discharge and oil chromatography exception. For this bushing test tap fault, relevant staff proposed double grounding suggestion for bushing test tap design and the improvement can effectively eliminate the floating potential discharge accidents.
Key words: shunt reactor     high voltage casing     bushing test tap     oil chromatography     floating potential discharge    
0 引言

套管是将变压器内部的高、低压引线引到油箱 外部的出线装置,起到固定引线、引线对地绝缘的 作用[1]。如果套管出现故障不仅会造成严重的经济 损失,而且会影响设备的安全运行。常见的套管缺 陷与异常包括套管介损超标、接头过热、渗漏油和 末屏接地不良[2]。目前内蒙古超高压供电局所管辖 的在运16座500 kV变电站内的变压器、电抗器套管 绝缘类型为油纸绝缘型,绝缘油和绝缘纸组成的复 合绝缘构成了变压器的绝缘系统。运行时套管绝 缘纸最后一层,即末屏,通常为外引铜杆接地结 构。若末屏接地不良,则会形成1个相对套管电容 很小的对地电容。根据电容串联原理,末屏与地间 将形成1个悬浮电位,导致末屏对地放电,烧毁接地 铜杆根部的绝缘物,甚至会造成套管爆炸事故[3]。 2009年广东省某电厂1台220 kV变压器高压侧V相 套管末屏由于接地不良导致悬浮电位放电。河北衡水供电局所管辖220 kV变电站1台变压器返厂大 修后,对U相进行了感应耐压试验,发现局部放电量 异常。经检查,原因为末屏内部结构异常造成该处 接触不良导致虚接电位悬浮放电。2005年丰镇升 压站永丰Ⅰ线电抗器末屏烧损。2008年500 kV乌 海变电站1号主变压器V相35 kV低压套管末屏绝 缘烧损;500 kV汗海、德岭山变电站主变压器末屏 连接损坏。末屏事故频繁发生,严重影响主设备的 安全运行,已经引起了电力运行和检修工作人员的 高度重视。

本文对内蒙古500 kV丰泉变电站500 kV永丰 Ⅰ线电抗器高压套管末屏故障进行分析,并提出改 进措施。 1 末屏故障实例

1.1 故障概况

对内蒙古500 kV丰泉变电站500 kV永丰Ⅰ线 电抗器(5043DK)W相进行预防性试验,打开高压套 管末屏接地盖后,发现末屏有明显烧损痕迹,现场 设备损坏情况如图 1所示。

图 1 烧损的末屏
1.2 故障原因分析

对该相高压套管进行预防性试验,并将试验结 果与历史数据进行对比,试验结果合格。具体试验 数据如表 1所示。

表 1 预防性试验数据对比

对该相套管取油样进行色谱分析,试验数据如 表 2所示。

表 2 各组分的油色谱试验数据与规程标准[4]体积分数

表 2试验数据可以看出,总烃、乙炔体积分数严重超标[4]。根据试验结果及现场末屏烧损情况, 确定故障原因为套管末屏外引接地铜杆接地不良, 悬浮电位放电,导致套管油色谱异常,该故障暴露 出产品质量不佳及设计不良问题[5]2 末屏改造 2.1 顶针式末屏结构缺陷

出现故障的末屏结构为顶针式结构,该类型末 屏接地方式为通过内置弹簧挤压末屏柱实现接 地。这种结构的缺点主要是:弹簧的弹性在长时 间、多次挤压过程中会逐渐减弱,若挤压力度不够 则会导致接地不良;采用该结构无法对末屏的接地 情况进行测试。 2.2 顶针式末屏结构改造

针对顶针式末屏结构缺陷,对故障末屏结构进 行了改造。首先,采用性能更好的铝合金材料代替 之前的铝质材料,既能保证良好的导电性能,又能 保证螺纹扣处结构比原结构更结实、耐用;其次,由 于目前电力设备的外部接地大多采用双接地或多 接地方式,以防止单独接地情况下接地点断裂,设 备异常而引起外壳带电,误伤工作人员或造成设备 损坏的情况,将末屏接地方式改为双接地方式,即 内接地和外接地(见图 2图 3),增强了接地的可靠 性。

图 2 末屏接地铜杆外套螺旋弹簧(末屏内接地)

图 3 连接防尘帽,外接螺母(末屏外接地)

在末屏接地铜杆上进行螺纹改造,在盖好防尘 帽并垫弹簧垫片后,用螺母拧紧,与防尘帽可靠连 接(见图 4),解决了看不到末屏内部接地情况是否 良好的问题。

图 4 末屏外接接地铜杆

末屏改造前出现未接地或接地不良的情况,改 造后的末屏复位后可直接测量末屏接地铜杆对地的电阻值。

图 5所示连接法兰为内空结构,与设备连接一 端用O形密封圈密封。运行过程中末屏接地铜杆从 中间穿过去,铜杆外套有螺旋弹簧。弹簧在正常状 态时其长度超过防尘帽长度,防尘帽连接法兰会挤 压弹簧,由于弹簧套在接地铜杆上,因此同时也挤 压防尘帽,防尘帽外接设备本体金属接地,即末屏 内接地,见图 4所示。固定防尘帽后,将接地铜杆外 部螺母拧至露出红色刻度线(见图 4),即能确保外 接地可靠性,即末屏外接地。

图 5 末屏防尘帽连接法兰(垫O形密封圈)
2.3 改进末屏结构优点

(1) 采用铝合金材料,解决了材料不佳造成的 末屏结构易损坏的问题;

(2) 引入梅花触头的接地形式,解决了接地点 接地不良的问题;

(3) 增加红色刻度线指示功能,可保证末屏接 地可靠性;

(4) 使用O形密封圈密封,解决了末屏密封不 良的问题。

改造后的末屏接地可靠性大幅提高,而且为接 地试验后末屏的复位检查提供了方便,可直接测量 末屏接地铜杆对地的电阻值,以确定接地可靠性, 避免了因末屏接地不良导致的设备故障的发生。 3 结语

针对本文末屏故障实例,通过现场高压电气试 验和对套管油色谱试验结果分析,确定原因为套管 末屏外引接地铜杆接地不良,导致悬浮电位放电。 对此进行了末屏双重接地结构改造,即实现末屏内 接地和外接地,且接地情况直观可见、可测,保证了 末屏在接地试验后复位良好,运行安全稳定,为设 备的安全运行提供了有力保障。

参考文献
[1] 邹国平,何文林,孙翔.浙江电网在运变压器套管末屏接 地结构分析[J].浙江电力,2013(6):5-9.
[2] 陈润晶,王世阁.油浸电容式套管末屏故障分析及处理[J]. 变压器,2009,46(3):63-68.
[3] 韩金华,张健壮,王伟,等.电力变压器高压套管末屏接地 方式问题探讨[J].变压器,2009,46(6):64-67.
[4] 内蒙古电力(集团)有限责任公司.输变电设备状态检修 试验规程[R].呼和浩特:内蒙古电力(集团)有限责任公 司,2012:11-12.
[5] 褚文超.变压器高压套管末屏安全缺陷分析及处理方法[J].内蒙古电力技术,2014,32(1):80-83.