火力发电厂作为大气污染物的主要排放源,已 成为国家环保部门监管的主要对象,环保费用的监 管和核算主要依据来自烟气排放连续监测系统 (Continuous Emission Monitoring System,以下简称 CEMS)。为了能够准确测量污染物的排放量,并为 系统调整提供依据,内蒙古京隆发电有限责任公司 (以下简称京隆发电公司)于2009年对2×600 MW机 组烟气脱硫(FGD)系统的CEMS进行了升级改造: 将原青岛佳明测控科技股份有限公司生产的CEMS 更换为西门子CEMS,系统投运后,符合《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》中规定 的要求,未发生重大设备故障[1]。
目前,京隆发电公司2×600 MW 机组西门子 CEMS 已运行了5 a 多,虽然系统整体运行情况良 好,但仍存在不足之处。本文主要结合京隆发电公 司CEMS运行维护经验对西门子CEMS在生产中出 现的常见问题进行了原因分析,并提出了相应的处 理方法,供有关技术人员参考。 1 西门子CEMS概况1.1 系统简介
京隆发电公司2×600 MW机组共安装4套西门 子CEMS(1号机组FGD 2套,2号机组FGD 2套),型 号为SCS-900。该系统主要由烟气、SO2、NOx 分析 系统,O2含量分析系统,颗粒物分析系统,烟气流量 分析系统(包括烟气压力和温度检测)和数据采集、 处理和控制系统等组成。其中CEMS的核心部分 —— 气体分析仪为西门子公司生产,型号为 ULTRAMAT 23;状态和数据处理核心部分为西门子 公司产生的S7-200可编程控制器(PLC);数据采集 处理采用北京雪迪龙科技股份有限公司设计的 PAS-DAS系统。
CEMS主要由在线环境监测仪器和计算机数据 采集处理软件2部分组成,实现对锅炉烟气中烟尘、 SO2等污染物的连续监测,并完成对环境污染物数 据的报表处理和数据传输。烟气连续监测的数据 采集和数据处理软件可实时显示整套烟气监测系 统的各项污染物参数的数值和整套系统的运行状 况,直观看出烟气的排放污染物质量浓度,并根据 有关标准和方法对数据进行筛选计算和统计,按照 环保报表的格式自动生成日报表、月报表及年报 表。 1.2 测量原理及方法
SO2、NO、O2 采用直接抽取加热法采样,其中 SO2、NO采用NRIR不分光红外法进行测量;烟气中 的O2采用电化学法进行测量;颗粒物采用激光后散 射法进行测量;烟气流量采用皮托管差压法进行测 量;烟气压力采用扩散硅法进行测量;烟气温度采 用热电阻进行测量[2]。 1.3 系统流程
CEMS流程示意图如图 1所示。烟道中的烟气 经过取样探头和电加热采样管线由取样泵抽取,经 一级制冷、保护过滤器、三通电磁阀、二级制冷、取样泵、手动切换阀、疏水过滤器,最终进入气体分析 仪,气体分析仪将分析完的烟气排至户外。
![]() |
图中:SP—取样探头;A11—制冷器;A1—气体分析仪; M11、M12—蠕动泵;SV1、SV14、Y1—电磁阀;FP1—保护过滤 器;M1—取样泵;V1—手动切换阀;RV1、RV2—防腐针阀; WF—疏水过滤器;CY—储液罐;AF—空气过滤器;TK—储气 罐 图 1 CEMS流程示意图 |
气体分析仪将测出的SO2、NO、O2 信号转换为 4~20 mA电流信号送至PLC,PLC对CEMS信号进 行处理,同时将各种信号和状态送至脱硫DCS控制 系统和CEMS监控小间的PAS-DAS主控站。数据 采集仪从该主控站获取相关数据送至盟(市)级和 自治区级环保部门。
制冷器将烟气中携带的水冷凝后,排入气体分 析仪控制柜外的储液罐。
气体分析仪自动标零时,空气通过空气过滤 器、针型阀、三通电磁阀、二级制冷、取样泵、手动切 换阀、疏水过滤器、最终进入气体分析仪。
气体分析仪手动通入标准气体校准时,标准位 气体经手动切换阀、疏水过滤器,最终进入气体分 析仪。 2 西门子CEMS常见问题原因分析及处理 2.1 气体分析仪采样流量偏低
京隆发电公司CEMS经调试运行一段时间后, 发现FGD入口原气体分析仪采样流量偏低,检查系 统各部分:冷凝器正常,伴热管线温度正常,过滤器 没有发现堵塞现象;观察保护过滤器,颜色正常且 没有出现水珠凝结的现象;到取样平台进行检查, 发现取样探头过滤器前取样管结垢严重,导致烟气 无法正常通过。清洗取样管后,分析仪采样流量恢 复正常。 2.1.1 可能原因分析
(1) 原烟气(引风机出口)中的SO2、NOx等由于 未经处理在取样管中极易发生化学反应,形成不易 被溶解的化学物质,因此原烟气采样探头过滤器前 取样管堵塞的频率要高于净烟气。
(2) 系统吹扫时间不合理。
(3) 吹扫电磁阀故障。 2.1.2 处理方法
(1) 按照生产实际情况,充分考虑锅炉燃煤煤 质、机组负荷等因素,定期检查采样探头过滤器以 及取样管,发现结垢应及时处理。
(2) 改变取样探头过滤器的吹扫时间,CEMS 在PLC内设置有定期吹扫的时间,可以根据实际情 况改变系统吹扫的时间间隔和吹扫时间;也可以改 变分析仪的自动校准周期,按照系统实际运行情 况,将气体分析仪的自动校准周期由原4 h调整为2 h,后又调整为1 h,调整后取样管堵塞周期由原来的 1个多月变为6个月以上。
(3) 检查吹扫电磁阀,由于电磁阀线圈不易损 坏,因此应重点检查电磁阀阀体,查看其内部是否 存在堵塞现象。 2.2 气体分析仪测出的数据异常
根据CEMS系统流程图可以推断,烟气在系统 中任一环节出现问题均可能导致气体分析仪测得 的数据异常,因此当测得的数据出现异常时应逐步 分析排查。首先应该查看分析仪ULTRAMAT 23储 存的报警记录、维护请求以及烟气流量是否在合理 范围(1~2 L/min)内,初步判断数据异常是由气体 分析仪故障还是其他故障导致。 2.2.1 可能原因分析
2.2.1.1 气体分析仪故障
(1) 气体分析仪中氧传感器异常,表现为分析 仪O2 测量项显示“******”,进入菜单项(O2__sensor status)查看氧传感器的电压值,则可以判断出是 否为氧传感器发生故障(气体分析仪在标定过程中 偶尔也会短暂出现氧传感器故障,该情况除外)。
(2) 气体分析仪在标定过程中出现测量值与 标准气体标定值一致的情况下,按下“Enter”键后, 气体分析仪无法成功标定。
(3) 在烟气流量稳定的情况下,气体分析仪显 示SO2或NO波动偏大,O2测量值正常。对气体分析 仪通标准气体进行标定时,无法成功标定;在标定 过程中,气体分析仪显示的数值与标准气体实际数 值有较大偏差;气体分析仪显示SO2、NO、O2数据正 常,烟气流量显示也在正常范围内,但一直存在烟 气流量低报警。 2.2.1.2 其他故障
(1) 探头吹扫电磁阀关闭不严,储气罐中的压 缩空气会通过该电磁阀漏入取样管中,在取样泵的 作用下进入气体分析仪,表现为气体分析仪测出的 数据O2偏大,SO2、NO偏小。
(2) 控制取样管线伴热的温控器(或接触器) 损坏,取样管线加热温度偏低,或者取样探头加热 装置损坏。
(3) 制冷器冷凝腔室与烟气管路连接处有漏 气点,导致空气进入气体分析仪,出现和(2)类似的 现象。
(4) 疏水过滤器出现凝结水珠或者存在严重 积水。 2.2.2 处理方法
(1) 氧传感器寿命一般为2 a多,定期检查氧传 感器的电压值,当电压值低于报警值(5.00 mV)时应 该及时更换;当气体分析仪无法正常标定时,应及 时联系厂家进行全面保养和维护。
(2) 由于探头吹扫电磁阀动作频繁,需要定期 检查该电磁阀的严密性,若无法修理应及时更换。 日常工作中发现电磁阀线圈少有损坏,一般出现问 题多是电磁阀阀体。
(3) 京隆发电公司西门子CEMS投运5 a以来, 气体分析仪柜内温控器共计损坏1个,更换为OMRON E5CZ-R2MT型温控器后,取样管伴热温度能 够实时显示,控制精度更高。与温控器相连接的接 触器由于频繁动作极易损坏,因此需定期检查接触 器外观和动作情况。为了降低接触器单一触点电 流大造成损坏的概率,可以利用接触器其他触点进 行分流,如将接触器3个触点并联连接。
(4) 制冷器与烟气管路连接处硅胶垫老化,会 造成气体分析仪测得的数据异常,应该按照CEMS 厂家规定的要求定期更换硅胶垫。
(5) 疏水过滤器出现凝结水珠或积水,一般为 制冷器或蠕动泵发生故障导致。按照内蒙古自治 区环保部门的要求,制冷器温度应控制在合理范围 内(3~5 ℃),温度太高或太低都会影响测量数据的 准确性;如果制冷器正常,而用于排出冷凝水的蠕 动泵损坏,或是蠕动泵管长时间使用老化都可能造 成冷凝水进入疏水过滤器,甚至进入气体分析仪。 京隆发电公司西门子CEMS自投运以来,蠕动泵未 发生损坏,但仍需要定期检查和更换蠕动泵管。 2.3 数据采集传输仪采集数据异常
京隆发电公司CEMS使用由北京利达科信环境 安全技术有限公司生产的KSJK-803 型数据采集 仪,在2012年、2013年多次出现数据传输异常现象, 且异常现象没有明显规律可循,后联系厂家技术人 员到现场检查,仍未找出异常原因[3]。 2.3.1 可能原因分析
(1) 数据采集仪通过光缆传输采集到的数据, 因此若光电转换器发生故障,则会导致数据传输异 常。
(2) 数据采集仪内部软件或硬件发生故障。
(3) 数据采集仪由PAS-DAS主控站采集数据, 若主控站控制主机(DELL)或PAS-DAS监控软件出 现异常同样会导致数据传输异常。
京隆发电公司在定期巡检中发现PAS-DAS主 控站主机有时会自动关机或重新启动。对主控站 控制主机进行停电检查,内部主板没有积灰,内存 条、硬盘、网卡、串口通信卡(RS-232)均连接正常; 对控制主机进行送电,系统正常进入,PAS-DAS监 控软件正常,数据传输正常;串口通信卡重新固定 时出现放电现象,使用万用表测量电压显示110 V, 该电压可能来自微机电源内部。为防止来源于微 机外部的电磁干扰,在电源220 V输入回路装有滤 波电路。该滤波电路由2个电容串联组成,2个电容 的中点与电源外壳直接连接,因此主机箱壳电位的 理论值是110 V[4]。 2.3.2 处理方法
(1) 联系联通公司技术人员检查CEMS小间, 光电转换器状态灯闪烁异常。经测试发现光电转 换器网线接口松动,导致网线接触不良,更换新的 光电转换器后数据采集仪恢复正常。
(2) 数据采集仪长时间运行后储存数据较多, 屏幕不能正常显示传输的数据,将数据采集仪复位 后数据传输恢复正常。
(3) 主控站控制主机电源在调试时取自CEMS 小间墙壁插座电源,插座接触不良导致主机经常失 电。对电源进行整改:去除原插板,将电源取自气 体分析仪机柜内的CEMS总电源,并将PAS-DAS主 控站控制主机(DELL)外壳接地。再次检测串口通 信卡(RS-232),带电现象消失。 2.4 烟道内烟气流量测量不准确
2.4.1 可能原因分析
西门子CEMS采用SITRANS P皮托管流量装置 测量烟气流量,该测量装置结构简单,但测量准确 度不够高,其原因有以下几个方面:
(1) FGD出(入)口烟道横截面积为60~70 m2, 为防止烟道变形,烟道内部布满支撑钢管,皮托管 在烟道内所测得的差压受较大的影响;
(2) 引风机出口至GGH与GGH出口至烟囱的 烟道直管段距离较短,烟气流量在烟道内流动不均 匀也将导致皮托管流量测量结果存在很大误差。 2.4.2 处理方法
鉴于上述问题,2014年京隆发电公司在机组检 修期间对原有烟气流量测量装置进行了改造,采用 了吉林市恒顺电力技术开发有限责任公司生产的 HS-DZFL-336 型防堵点阵式风量测量装置(见图 2),该装置具有自清灰和防堵塞的特点。为了更加 准确地测量烟气流量,该装置在测量结构上采用防 堵型点阵式布点方式,选取了96个有效测点,几乎 覆盖全部有效风道。改造前,当机组负荷大幅度变 化时,烟气流量变化幅度较小;改造后,该测量装置 能够及时反映出烟道内实际流量的变化,且测量数 据准确,改造比较成功。改造前、后2号机组烟气流 量变化趋势分别如图 3、图 4所示。
![]() |
图 2 HS-DZFL-336型FGD烟道测量装置内部结构 |
![]() |
图 3 改造前2号机组烟气流量变化趋势 |
![]() |
图 4 改造后2号机组烟气流量变化趋势 |
西门子CEMS颗粒物测量采用北京雪迪龙科技股份有限公司生产的Model 2030烟尘仪,它采用激 光后向散射测试原理完成对被测烟道的烟(粉)尘 质量浓度的测定。Model 2030烟尘仪内嵌的高稳 定激光信号源穿越烟道照射烟(粉)尘粒子,被照射 的烟(粉)尘粒子将反射激光信号,反射信号的强度 与烟(粉)尘的质量浓度成正比例变化。此外,Mod⁃ el 2030烟尘仪检测烟(粉)尘反射的微弱激光信号, 通过特定的算法即可计算出烟道内的烟(粉)尘质 量浓度[5]。
京隆发电公司通过长时间现场观察,该型号烟 尘仪使用效果不理想,所测数值的准确性值得商 榷,图 5为2013年8月京隆发电公司2号机组FGD 出口烟道颗粒物质量浓度随机组负荷变化趋势。 2014年京隆发电公司对原1号、2号机组FGD出口 颗粒物测量系统进行了改造,采用芬兰Sintrol有限 公司生产的新型静电数字粉尘仪(S303),该装置具 有结构简单、免维护的特点。它利用可靠的静电技 术,通过粉尘和传感器杆的相互作用在两者之间产 生电荷的迁移,通过检测电荷的大小来反映粉尘质 量浓度的大小;如果颗粒物质类型保持不变,即使 传感器上黏附一定的粉尘颗粒,产生的信号也会与 粉尘质量浓度成比例。改造后2号机组FGD出口颗 粒物质量浓度随机组负荷变化趋势如图 6所示。由 于暂时没有权威机构的颗粒物比对监测报告,其测 量结果的准确性有待进一步验证。
![]() |
图 5 改造前2号机组颗粒物质量浓度随负荷变化趋势 |
![]() |
图 6 改造后2号机组颗粒物质量浓度随负荷变化趋势 |
目前西门子CEMS已在火电厂FGD、SCR中得 到广泛应用,其稳定性和准确性相对较好,但存在 的问题仍很多:如在PAS-DAS软件上将历史报表 (日报表、月报表、年报表等)导出至主控机磁盘或 移动存储设备时,导出的Excel表格和软件中的不符(该问题至今没有解决);原设计的采样箱、压力变 送器、流量变送器、反吹风机等无防雨设施,更易老 化和损坏,部分采样箱门在正常关闭的情况下出现 进水现象;气体分析仪Ultramat 23返厂维护费用较 高,分析仪在吹扫后数据突变严重,一些小问题在 维修后仍然存在;设备运行几年后,老化问题逐渐 凸显。因此,要保证CEMS稳定、准确运行,维护人 员需按照系统要求定期巡检、标定,发现问题及时 处理,并定期更换易耗品,系统更准确地测量还有 待技术的进一步发展。
[1] | 中国电子技术标准化研究所.GB 4943—2001 信息技术设 备的安全[S].北京:中国标准出版社,2009. |
[2] | 环境保护部科技标准司.GB 13223—2011 火电厂大气污 染物排放标准[S].北京:中国环境科学出版社,2012. |
[3] | 韩春.CEMS比对监测现场监测技术要点探讨[J].科技创 新与应用,2013(5):136-137. |
[4] | 魏山峰.国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性 审核教程[M].北京:中国环境科学出版社,2010:17-18. |
[5] | 刘海军.紫外差分法烟气排放连续监测系统在发电厂的 应用[J].内蒙古电力技术,2012,30(1):61-63,79. |