内蒙古巴彦淖尔紫金矿业有限公司动力分厂 安装2台东方汽轮机厂生产的CCZK50-8.83/1.0/0.5 型高温高压、单缸、单轴、双抽、冲动、直接空冷汽轮 机[1]。机组共有6段抽汽,其中1段、2段抽汽供2台 高压加热器,5段、6段抽汽供2台低压加热器;3段、 4段为可调整抽汽,分别提供1.0 MPa的工业抽汽和 0.5 MPa的采暖抽汽。 2 汽轮机上、下缸温差大故障现象及危害 2.1 故障常见现象
汽轮机组冷态额定参数启动前,在轴封送汽后和启动过程中易出现上、下缸温差大的异常情况。 2.1.1 轴封送汽后上、下缸温差逐渐增大
汽轮机轴封送汽抽真空后,下缸温度快速下 降,而上缸温度则变化不大,上、下缸温差逐渐增 大。 2.1.2 启动暖机过程中上、下缸温差超标
机组在启动暖机过程中,出现上、下缸温差大 甚至超标(>50 ℃)情况,被迫打闸停机。 2.2 上、下缸温差大的危害 2.2.1 延长机组启动时间
对于采用母管制系统的2台汽轮机组,当其中1 台机组正在运行而另1台机组需要启动时,必须采 用额定参数启动方式。调整试运过程中,如果汽轮 机组采用冷态额定参数启动方式,会造成机组上、 下缸温升幅度不一致,在机组冲转后进行中速、高 速暖机时上缸温度变化幅度会明显大于下缸,最终 可能会因上缸温度高于下缸温度50 ℃而被迫打闸 停机。停机后,需投入盘车等汽缸冷却至上、下缸 温差<10 ℃后才能再次启动。汽轮机组上、下缸温 差大时须延长启动时间,增加锅炉机组的能耗损 失,降低了电厂的经济性[2]。 2.2.2 影响机组安全稳定运行
汽轮机上、下缸温差大问题不仅会影响机组经 济性,而且对汽轮机组的安全稳定运行造成很大威 胁。汽轮机组上、下缸温差是机组启动过程中重要 的控制参数,当缸温控制不当时,汽缸温度高的一 侧变形会比温度低的一侧大,汽缸结合面的严密性 变差,易造成汽缸漏气;严重情况下可能因汽轮机 动静间隙变小造成动静碰磨,甚至因汽轮机振动太 大而引发毁机事故[2, 3, 4]。 3 案例分析 3.1 案例1(送轴封供汽后上、下缸温差增大) 3.1.1 故障情况
2014-03-11机组冷态启动,上缸温度110 ℃,下 缸温度108 ℃,轴封供汽前上、下缸温差很小(在 5 ℃以内)。轴封供汽以后,下缸温度下降较快,而 上缸温度却变化不大,10 min 内下缸温度下降了 20 ℃左右,直接导致汽轮机上、下缸温差增大至 20 ℃左右。这种情况下,如果汽轮机启动冲车,上、 下缸温差会逐步增大,很容易上升至50 ℃以上而被 迫停机。因此,启动前需要把汽轮机上、下缸温差 控制到10 ℃以内,必须延长轴封供汽时间。试验发现,轴封供汽1 h后下缸温度才开始上升,如果要将 下缸温度恢复到原状态,轴封供汽时间最少需要2 h,会极大地延长机组的启动时间。 3.1.2 故障原因分析
汽轮机组汽封系统结构如图 1所示[5]。机组轴 封供汽后,上、下缸温差变大主要是因下汽缸送入 了冷蒸汽造成的。
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图 1 汽封系统结构 |
当汽轮机前轴封已供汽、真空建立以后,前轴 封供入蒸汽会窜入前轴封的一档漏汽,接着会漏入 二段抽汽内,进而进入汽缸。因进入下缸的蒸汽温 度低于下缸缸温,会对下汽缸急剧冷却,造成下缸 缸温突降而上缸温度却变化不大的现象。随着均 压箱蒸汽温度的逐渐升高,通过一段漏汽漏入下缸 的蒸汽温度也随着升高,下缸温度才开始逐渐升 高。此外,汽轮机真空建立以后,因侧部汽室疏水 在调节阀后,当打开侧部汽室疏水时,冷汽通过侧 部汽室疏水进入汽缸对下缸进行冷却,造成下缸温 度降低。 3.1.3 改进措施
针对故障情况,制订了以下整改措施:
(1) 汽轮机前、后汽封供汽管道加装手动阀, 待均压箱温度合适后再投入轴封供汽,防止在轴封 暖管过程中将冷蒸汽吸入汽缸内。
(2) 投轴封前,关闭前汽封至二段抽汽逆止阀 前手动阀,防止蒸汽通过轴端漏入下汽缸(因下汽 缸温度测点位置据二段抽汽口很近,漏汽会造成下 缸温度示值的降低);待机组正常运行后再打开前 汽封至二段抽汽逆止阀前手动阀。
(3) 送轴封供汽前应保证侧部汽室疏水、调节 级疏水处于关闭状态,防止冷蒸汽窜入汽缸,待冲 转后再打开。 3.1.4 处理效果
采取上述措施后,机组再次送轴封供汽后,没 有出现下缸温度突降的情况,彻底解决了该问题。 3.2 案例2(冲转过程中上、下缸温差大) 3.2.1 故障情况
2014-03-03—08,机组共进行了3次启动操作, 均发生了汽轮机上、下缸温差>50 ℃的情况,具体统 计见表 1。
| 表 1 上、下缸温差超标情况统计 |
汽轮机冲转过程中上、下缸温差大,一般有以 下几种原因[3, 4]:
(1) 下汽缸保温不良,由于下缸抽汽管道布置 多,散热面积大,下缸保温不良将直接导致下缸温 度偏低[6];
(2) 热工测量信号不准确;
(3) 汽轮机冲转参数过高;
(4) 下缸疏水不畅;
(5) 下缸温度测点位置设计不合理。 3.2.2.2 原因排查
汽轮机停机以后,对汽缸保温和上、下缸温度 测点进行了检查,未发现问题,排除了二者对缸温 的影响。由于该机组属于母管制系统,机组的启动 方式必须选择为额定参数启动,所以重点对汽轮机 本体疏水进行了检查分析。
该厂机组第1 次冷态额定参数(8.83 MPa, 535 ℃)启动时,采用自动主汽门全开、通过调节4个 调节阀控制进汽量的方式。2台低加随着主机启 动,在2400 r/min时暖机15 min 后,上、下缸温差> 50 ℃被迫停机;第2次启动机组定速3000 r/min,运 行20 min后又因上、下缸温差>50 ℃而停机。停机 后首先对机组疏水系统进行了检查,发现该机组疏 水按压力等级分别进入2个扩容器,经扩容后排入 了凝汽器。汽轮机本体及管道疏水按压力等级分别 接入高、低压扩容器,疏水点接入位置如图 2所示[5]。 经检查,发现机组疏水系统存在以下问题。
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图 2 疏水系统布置方式 |
(1) 高压扩容器中,导汽管疏水与侧部汽室疏 水、调节级疏水、抽汽疏水并联在一起。在汽轮机 挂闸、自动主汽门全开后,导汽管疏水管路压力接 近额定压力,由于压力很高,高压扩容器会形成微 正压,造成高压疏水扩容器其他疏水管道的疏水不畅[6]。
(2) 主蒸汽有压疏水并入了低压扩容器。在 启停过程中,主蒸汽有压疏水因压力高会排挤其他 疏水,造成低压疏水不畅。
(3) 部分疏水管路现场安装工艺不符合设计 要求。 3.2.3 改进措施
针对上述问题,制订了以下整改措施。
(1) 汽轮机挂闸以后,打开导汽管疏水气动 阀,关闭高压扩容器其他疏水气动阀;导汽管暖管 结束后,关闭导汽管疏水气动阀,打开高压扩容器 其他疏水气动阀,再进行机组冲转操作。
(2) 低压扩容器主蒸汽有压疏水对其他疏水 有很大影响,利用检修机会对主蒸汽疏水管路进行 改造,将其接至厂内其他疏水管道。
(3) 疏水管道安装工艺严格按照以下设计要 求进行整改:各疏水分管与母管成45°角接入;疏水 分管的排出口朝向疏水扩容器,以保证各点疏水畅 通无阻、互不影响;各疏水管接入按压力高低顺序 排列,压力高的管道离疏水扩容器最远,以免疏水 阻塞或倒流[7]。 3.2.4 改进效果 3.2.4.1 处理后首次启动
2014-03-15处理完毕后,机组再次采用额定参 数、低加随机投运的方式启动。汽轮机定速以后, 暖机运行过程中依然出现了上、下缸温差超过50 ℃ 情况。由于该汽轮机正处于调试期间,需要汽轮机 长时间空负荷运行以配合电气专业人员进行相关 试验,因蒸汽流量很小,上、下缸温差基本没有减小 的可能,所以被迫打闸停机。
停机以后,制造厂家、安装、调试等有关单位共同对该问题进行了分析研究。内蒙古电力科学研 究院专家认为下缸温度测点存在设计位置不合理 和加工安装不当等问题(经制造厂家确认,其他同 类型机组也存在类似问题,但因工期所限,现场不 具备处理条件),测点温度示值的代表性不强,原因 为:在启动冲转过程中,由于机组空负荷运行时间 较长,在蒸汽流量很小的情况下,该温度测点温升 缓慢,不能真实反映下缸温度。最终制造厂家建 议,在汽轮机冲转过程中,其他运行参数正常的情 况下,上、下缸温差限值控制标准可以适当放大至 100 ℃。 3.2.4.2 再次启动
2014-03-17机组再次启动,定速以后上、下缸 温差最大达到74.5 ℃,通过加强调节控制及监督检 查,机组保持运行状态进行电气专业短路空载试 验。在此次机组启动、试验过程中,除上、下缸温差 外,其他参数均正常。完成试验机组并网以后,汽 轮机上、下缸温差最终恢复正常(<10 ℃)。 4 结束语
机组启停过程中上、下缸温差大现象在调试阶 段比较常见,因其对机组运行安全的威胁很大,必 须引起足够的重视,并根据机组结构特点和现场实 际情况制订相应的解决办法尽快处理,避免机组严 重事故的发生。
| [1] | 东方汽轮机有限公司.CCZK50-8.83/1.0/0.5型汽轮机启 动运行说明书[R].德阳:东方汽轮机有限公司,2012:2-6. |
| [2] | 董虎根,王立群.汽轮机冷态启动上下缸温差大的原因分 析及解决方法[J].内蒙古电力技术,2005,23(4):45-46, 53. |
| [3] | 张小科,李靖.200 MW机组膨胀不畅振动故障原因分析[J].内蒙古电力技术,2011,29(2):24-26. |
| [4] | 谢国栋.汽机中压缸温差大原因分析及改造[J].陕西电力, 2004,32(5):74-75. |
| [5] | 东方汽轮机有限公司.汽轮机汽水系统说明书[R].德阳: 东方汽轮机有限公司,2012:1-3. |
| [6] | 徐雪松.汽轮机缸体保温施工工艺探讨[J].陕西电力, 2005,33(3):53-54. |
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