2013-08-15T21:57,内蒙古巴彦淖尔地区某变 电站500 kV线路跳闸,现场检查发现W相避雷器爆 炸烧毁,接地下引线软连接烧断,避雷器上、中、下 三节防爆膜均已动作,上节下法兰防爆口处有黑色 灼烧痕迹,检查避雷器一次引线无异常。
随后对线路进行检修。首先对避雷器进行高 压试验,U、V相试验结果正常,W相上、中、下三节均 已被击穿;对同间隔的其他设备(CVT、开关、刀闸) 进行诊断试验,未见异常;对主变压器的变压器油进行色谱分析,色谱数据正常。试验结果为W相避 雷器发生故障损坏。故障发生时为雷雨转暴雨天 气,风力4—5级,温度20 ℃。该变电站运行方式正 常。 1.2 避雷器运行情况
发生故障的W 相500 kV 避雷器型号为 Y10W1-444/1050W,2009年12月投入运行,该避雷 器压力释放电流为63 kA,计数器电流监测范围为 0~5 mA。
根据2013-03-01—08-15的巡视记录数据,三 相避雷器泄漏电流数值稳定(2.2~2.4 mA),现场带 电测试数值和初始值对比数据如表 1所示。 线路发生故障跳闸后对端电厂侧U、V相避雷 器均未动作,W相计数器动作1次,避雷器及其他设 备未见异常。
| 表 1 避雷器实测值与初始值对比数据 |
线路发生故障跳闸后对端电厂侧U、V相避雷 器均未动作,W相计数器动作1次,避雷器及其他设 备未见异常。 2 现场检查过程分析
2.1 现场检查情况
故障发生后拆除W相避雷器,检查发现各节顶 部均有大量黑色物质,且顶盖已变形(见图 1);检查 避雷器底座,发现瓷件有裂纹(见图 2),瓷件内部有明显电弧灼烧痕迹(见图 3)。
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图 1 避雷器变形顶盖 |
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图 2 破裂的避雷器底座 |
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图 3 避雷器底座内部的灼烧痕迹 |
在本次故障过程中,线路侧保护最快15 ms动 作,约44.8 ms后5051、5052 W相断路器跳开,切除 故障,最大故障电流为10.86 kA;5051断路器保护 679 ms发重合闸命令,768 ms保护三跳,约50 ms切 除故障,最大故障相电流为31.97 kA。
故障录波图见图 4。由图 4 可以看出,5051、 5052断路器重合闸前,有1个再次遭受雷击的电压 突变过程。
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图 4 变电站故障录波图 |
3.1 解体检查
该避雷器分上、中、下3节,内部采用氧化锌阀 片无间隙单柱串联结构,在避雷器上节顶部装设均 压环,避雷器上节的氧化锌阀片并联1组均压电容, 下端设有绝缘底座。由于该避雷器故障后绝缘电 阻严重偏低,而其内部已破坏,无法进行高压试验,因此分别对避雷器上、中、下节进行解体检查[1, 2, 3]。 3.1.1 避雷器下节
避雷器下节由40片阀片自上而下串联构成,阀 片中心穿有绝缘棒支撑,由绝缘筒(材质为环氧树 脂)与瓷套隔开,上下均由防爆膜密封。解体后检 查情况如下。
(1) 避雷器下节瓷套完好无破损,瓷套内壁有 灼烧痕迹。
(2) 避雷器下节下端挡板上有部分黑色黏稠 状液体及圆形颗粒,分析认为黑色黏稠状液体由环 氧树脂灼烧后形成,而圆形颗粒为吸附剂(存放于 避雷器每节下端的挡板内,起干燥作用)。
(3) 避雷器下节上、下端密封盖板内表面干 净、色泽鲜亮,无进水受潮迹象,密封胶圈弹性良 好、密封严密,无老化迹象。
(4) 下节绝缘筒整体完好,表面有灼烧痕迹。
(5) 下节阀片基本完整,在所有阀片侧面均发 现贯穿性放电痕迹,单片阀片上、下表面有闪络烧 损和熏黑痕迹,阀片松脆、易碎。 3.1.2 避雷器中节
避雷器中节由41片阀片串联组成,结构形式同 下节。
按照相同步骤对避雷器中节进行解体检查。 中节瓷套完好无破损,内壁有灼烧痕迹;挡板上同 样发现环氧树脂灼烧后形成的黑色黏稠状液体及 碳化的吸附剂颗粒;上、下密封盖板密封良好,均未 发现进水受潮迹象。绝缘筒的上部烧蚀情况较为 严重,所有阀片均有贯穿性放电痕迹。中节烧损情 况较下节严重。 3.1.3 避雷器上节
避雷器上节由40片阀片串联组成,阀片一侧并 联的均压电容(由环氧树脂包裹,与避雷器上节顶 部均压环共同作用,使得避雷器每节承受电压的不 均匀系数控制在10%以下),其他结构同中、下节。
对避雷器上节进行解体检查,上节瓷套完好无 破损,内壁有灼烧痕迹,挡板上同样发现环氧树脂 灼烧后形成的黑色黏稠状液体及碳化的吸附剂颗 粒;上、下密封盖板密封良好、均未发现进水受潮迹 象。上节绝缘筒约1/3部分烧蚀情况严重,所有阀 片存在贯穿性放电痕迹,上节阀片烧蚀情况较中、 下节严重。均压电容外包裹的环氧树脂上部烧蚀 情况较为严重,剥开环氧树脂层,发现均压电容非 金属部分已经炭化为粉末。上节烧损情况最为严 重。 3.2 避雷器各部件绝缘电阻测试
对解体后的避雷器各部件进行绝缘电阻测试, 结果如表 2所示。
| 表 2 避雷器各部件绝缘电阻测试结果1) |
8 月31 日,对全线路进行登塔检查,发现线 N44+1耐张塔L3相引流线跳串重锤及跳串绝缘子 上端碗头处有细微烧伤痕迹。根据故障时段天气 情况及现场设备烧伤情况初步分析,判断故障原因 为雷击跳闸。
铁塔位于变电站周围的盐碱地中,距电厂 12.21 km,距变电站35.34 km。塔型为SJTIB型双回 直线耐张塔,呼称高27 m。耐张绝缘子各相采用双 串XWP-210瓷绝缘子,跳串采用单串FXBW-500/ 100(结构高度4560 mm)合成绝缘子,2011年8月挂 网。故障相L3相位于线路右上端,铁塔防雷保护角 为0°。接地形式为甲3型,采用灌注桩基础外钢护 套接地,接地电阻设计值为10 Ω。找到故障点后, 对铁塔接地电阻进行了测量,4脚电阻分别为:A脚 4.1 Ω、B脚3.6 Ω、C脚3.8 Ω、D脚4.2 Ω,接地装置良 好,满足运行要求。
8月15日晚为雷雨天气,风力不大,但落雷密集 且雷声很响。22:00左右,大约在N45、N52、N53塔 顶处有“着火”现象,对该区段进行登塔检查,未发 现放电烧伤点,分析认为是雷电流泄流造成地线放 电间隙正常放电动作。
线路故障塔位附近均无高大树木、建筑物,在 落雷较密的天气,易受雷击作用造成放电。结合雷 电定位系统信息及现场设备烧伤等情况分析,本次 故障符合雷电绕击特点,认为是雷电绕击故障[2, 3, 4]。 3.4 故障原因分析 3.4.1 故障过程分析
根据现场检查及保护动作情况分析,推断避雷 器故障过程如下:由于遭受雷击使线路发生故障, 首先造成5051、5052 W相断路器跳闸(故障点测距 32.47 km,证明此时避雷器尚未击穿);在5051、 5052 W相断路器重合闸之前497.4 ~597.4 ms,线路L3相遭受较长时间的雷击,造成W相避雷器内部被 击穿,压力释放装置动作;5051、5052 W相断路器重 合闸,在避雷器W相处发生接地短路故障,巨大的 短路电流造成避雷器底座损坏,同时导致避雷器爆 炸,计数器软连接对避雷器支柱钢杆放电并被电弧 烧断。 3.4.2 解体过程分析
解体过程中避雷器上、中、下3节密封盖板表面 光滑、清洁,密封胶圈压接良好,避雷器内部未见进 水受潮迹象,且避雷器历次试验数据结果均正常。
通过查询此避雷器历年试验数据,均未见异 常,同时查询避雷器全电流在线监测仪数据,三相 泄漏电流值均在2.2~2.4 mA,且投运至今未见明显 变化,因此排除避雷器因氧化锌阀片劣化而发生故 障的可能。
经解体检查,避雷器上节均压电容芯体较完 整,而避雷器上节上端阀片已完全烧毁,可初步排 除均压电容为故障起始点的可能。 3.4.3 避雷器耐受电压分析
关于避雷器耐受电压特性即“工频电压耐受时 间特性”,《GB 11032—2010 交流无间隙金属氧化物 避雷器》中规定:“工频电耐受时间特性是表明避雷 器在运行中吸收了规定的操作过电压能量后,耐受 暂时过电压的能力。当暂时过电压的幅值高于或 低于避雷器额定电压而作用时间短于或长于10 s 时,可以用工频耐受时间特性曲线校核,该曲线必 须由避雷器制造厂提供”[5]。该避雷器工频电压耐 受时间特性曲线见图 5所示。
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图 5 避雷器工频电压耐受时间特性曲线 |
从图 5可以看出:电压越高,避雷器耐受时间越 短,如电压为1.15倍的额定电压,即510.6 kV时,避 雷器耐受时间为1 s;将此曲线向左延长,当电压约 为1.20倍的额定电压,即532.8 kV时,避雷器耐受时 间为0.1 s(100 ms)。如在避雷器上作用的电压超过曲线范围,则避雷器有损坏可能。
经与厂家共同分析,最终确定此次避雷器故障 原因为:线路遭受雷击发生故障,造成5051、5052 W相断路器跳闸,在5051 W相断路器重合闸之前的 497.4~597.4 ms,线路L3相遭受较长时间的雷击过 电压冲击,避雷器因无法承受长时间、高电压作用 而被击穿损坏。 4 预防措施
(1) 按照试验规程规定认真开展避雷器带电 测试工作,每年雷雨季节来临前对避雷器进行全电 流、阻性电流测试,红外精确测温等带电检测,并对 测试数据进行分析,发现异常及时检查处理。
(2) 加强对避雷器的巡视检查工作,认真做好 避雷器在线监测电流记录。
(3) 做好设备的备件储备,确保设备发生故障 时可以及时进行更换。
(4) 将本次故障区段列为雷电活动区,加强对 该区段接地电阻等防雷设施的检测,对不符合要求 的设施及时进行治理。
(5) 对近期发生的跳闸故障进行综合分析,结 合雷电定位系统、厂站测距以及以往雷击故障工作 经验,制订线路故障巡查重点措施,确保雷击故障 发生后查找工作及时准确完成。
(6) 结合季节特点,及时开展对线路的特巡及 监控,并做好相应的应急准备。
| [1] | 中华人民共和国电力工业部.DL/T 596—1996 电力设 备预防性试验规程[S].北京:中国电力出版社,1997. |
| [2] | 中国电力企业联合会.GB 50150—2006 电气装置安 装工程电气设备交接试验标准[S].北京:中国计划出版 社,2006. |
| [3] | 内蒙古电力(集团)有限责任公司.输变电设备状态检修 试验规程[R].呼和浩特:内蒙古电力(集团)有限责任公 司,2014. |
| [4] | 中华人民共和国电力工业部.DL/T 613—1997 进口交流 无间隙金属氧化物避雷器技术规范[S].北京:中国电力出 版社,1997. |
| [5] | 全国避雷器标准化技术委员会.GB 11032—2010 交流无 间隙金属氧化物避雷器[S].北京:中国标准出版社,2010. |
2015, Vol. 33 






