内蒙古电力技术  2015, Vol. 33 Issue (01): 68-71,75   PDF    
600 MW直接空冷机组空冷风机加装空气导流装置改造
陈志峰, 肖梁, 权成刚    
内蒙古京隆发电有限责任公司, 内蒙古乌兰察布012100
摘要:为了降低机组运行背压、提高经济性,内蒙古京隆发电有限责任公司对2号600MW直接空冷机组空冷系统进行了加装空气导流装置的技术改造。介绍了改造方案及空冷系统改造前、后性能试验结果,并对改造效果进行了评价:通过改造,机组在TMCR工况下真空提高了1.17 kPa,煤耗率降低了1.287 g/kWh,每年可节约费用306.306万元。
关键词600 MW直接空冷机组     背压     真空严密性     煤耗率     风机    
Flow Guide Device Transformation of Cooling Fans on 600 MW Direct Dry Cooling Unit
CHEN Zhifeng, XIAO Liang, QUAN Chenggang    
Inner Mongolia Jinglong Electric Power Generation Co., Ltd., Ulanchab 012100, China
Abstract:In order to reduce the operation pressure, improve unit economy, technical modification was conducted by installing air guide device for No.2 600 MW direct air cooling system in Inner Mongolia Electric Jinglong Power Generation Co.,Ltd.. Introduced the modification scheme and the performance test results of the air cooling system, the evaluation of transformation effect was conducted also. Through the transformation, the unit vacuum was increased by 1.17 kPa in the condition of TMCR, the coal consumption rate was reduced by 1.287 g/kWh, and could saved the cost of 3 063 060 yuan per year.
Key words: 600 MW direct dry cooling unit     back pressure     vacuum tightness     coal consumption rate     fan    
0 引言

内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称京隆 电厂)2号机组为600 MW亚临界参数直接空冷机 组。汽轮机为上海汽轮机厂有限责任公司生产的 亚临界、1次中间再热、3缸4排汽、单轴、直接空冷 凝汽式机组,型号N600-16.7/538/538,低压缸末级 叶片高度665 mm。为了改善空冷岛内空气流场分 布和冷却效果,提高机组运行经济性,京隆电厂对2 号机组空冷凝汽器冷却系统进行了改造,实现了节 能降耗的目的。] 1 空冷系统设备规范

京隆电厂2号机组空冷系统采用机械通风、单 排管直接空冷散热器(ACC),由斯必克冷却技术公 司设计制造。空冷散热器共有56个冷却单元,散热 面积1 560 653 m2,迎面风速约2.1 m/s[1]。2号机组空冷系统主要设计参数如表 1所示。

表 1 空冷系统主要设计参数
2 设备改造

根据设备结构及实际运行状态,决定在空冷风 机出口安装冷却空气导流装置,以改善冷却空气场 的分布情况,提高风机冷却效率。结合空冷系统设 计参数,根据空气动力场最佳分布情况计算了导流 装置的设计尺寸,制作安装后的实际效果如图 1所 示。

图 1 空气导流装置安装效果
3 直接空冷系统性能试验 3.1 试验方法 3.1.1 试验项目

2号机组分别进行了改造前、后真空严密性试 验,改造前、后TMCR设计工况及TRL工况考核试验 等。 3.1.2 试验条件 3.1.2.1 参数允许偏差

性能试验期间,运行工况尽可能接近设计值, 各参数允许偏差如下[2]

(1) 入口空气温度:±10 ℃;

(2) 凝结水质量流量:±10%;

(3) 空冷风机运行频率:±1 Hz。

试验测量期间,由于运行条件的变化,上述参 数可能会出现波动,但最大变化不能超过上述给定 值的50%。 3.1.2.2 空冷辅助系统运行要求

空冷辅助系统(如真空泵、凝结水泵等)必须运 行正常,且性能需满足规范要求。 3.1.2.3 系统隔离

将所有出、入凝汽器的不能测量质量流量的管 道全部进行隔离[2]3.1.2.4 真空严密性

根据试验规程[2]要求,真空系统严密性在关闭 抽空气门、停真空泵的情况下,排汽压力的上升速 率<200 Pa/min。 3.1.2.5 凝汽器清洁度

试验前,空冷凝汽器冷却表面需要进行彻底清 洗。 3.1.2.6 风速

同1个试验工况下,空冷凝汽器上边缘的平均 风速不超过4 m/s;1 h内风速峰值超过7 m/s的次数 不能多于20次[2]3.1.2.7 气象条件

试验在无雨、无雪的干燥气候条件下进行,环 境温度不低于5 ℃。 3.1.2.8 其他条件

试验期间,主要设备出现故障时应立即停止试 验,待排除故障后继续进行。 3.2 空冷系统真空严密性试验

2号机组改造前、后,进行性能试验前均做了空 冷系统的真空严密性试验,以评估机组真空严密性 状态对性能试验结果的影响。 3.2.1 改造前

改造前真空严密性试验于2014-03-28进行,试 验记录见图 2。试验时机组负荷540 MW,环境气温 18 ℃;空冷风机切换为手动运行,风机转速固定不 变。11:30停真空泵开始试验,11:41启真空泵试验 结束,取后5 min试验数据,计算的真空严密性结果 为128.3 Pa/min。

图 2 改造前真空严密性试验记录
3.2.2 改造后

改造后真空严密性试验于2014-07-02进行,试 验记录见图 3。试验时机组负荷600 MW,环境气温20 ℃;空冷风机切换为手动运行,风机转速固定不 变。10:47停真空泵开始试验,10:55启真空泵试验 结束,取后5 min试验数据,计算的真空严密性结果 为115.9 Pa/min。

图 3 改造后真空严密性试验记录

试验结果说明,2号机组空冷系统改造前、后的 真空严密性均较好,可以忽略其对改造前、后性能 试验结果的影响。 3.3 改造前、后热力性能试验

3.3.1 性能试验数据处理方法

因试验工况必然与设计工况有所偏离,测量数 据需要修正到保证值所需的条件下才能进行评价, 修正计算的依据为《DL/T 244—2012直接空冷系统 性能试验规程》等有关标准[2, 3, 4, 5, 6]

修正计算所用的性能曲线[1]由3个变化的初参 数组成,即汽轮机排汽压力,入口空气温度,凝汽器 热流量或排汽质量流量。性能曲线上未显示出的 辅助参数的影响,用修正公式进行修正。

为了准确评价空冷系统改造效果,根据现场实 际情况和试验数据,在试验计算中对空冷岛有效换 热面积和冷却风量进行了修正[7];根据散热器脏污 情况修正了传热系数,以便在相同条件下,比较改 造效果。 3.3.2 性能试验结果

在空冷系统改造前进行试验时,因现场条件限 制,未能对空冷散热器表面进行清洗;试验期间有2 台风机故障停运,其余54台空冷风机均在50 Hz频 率下运行。进行空冷系统改造后试验时,对空冷散 热器表面进行了清洗,56台空冷风机均在50 Hz频 率下运行。2号机组空冷系统改造前、后,分别进行 了600 MW负荷下TMCR工况、TRL工况的空冷系统 性能试验,低压缸排汽部分采用汽轮机膨胀曲线法 进行计算。汽轮机组及空冷系统设计参数及试验 数据计算结果分别见表 2表 3

表 2 故障发生前2号机组主要运行参数
表 3 故障发生前2号机组主要运行参数
3.3.3 试验结果分析

在风机出口加装空气导流装置后,空冷系统整 体运行性能有所提高。

(1) 改造前机组真空严密性128.3 Pa/min,改造 后机组真空严密性115.9 Pa/min,改造后机组真空严 密性保持了较好水平。

(2) TMCR 工况。在空冷系统设计进气温度15 ℃、设计大气压力88.04 kPa,设计排汽干度 0.9272、设计风机功率4150 kW条件下,空冷岛改造 前TMCR工况下修正后的排汽压力为12.65 kPa;改 造后经修正的排汽压力为11.48 kPa。TMCR工况下 空冷系统改造后比改造前真空提高了1.17 kPa。

(3) TRL 工况。在空冷系统设计进气温度 30 ℃、设计大气压力87.815 kPa、设计排汽干度 0.9559、设计风机功率3850 kW条件下,空冷岛改造 前TRL工况下修正后的排汽压力为29.69 kPa;改造 后经修正的排汽压力为28.36 kPa。TRL工况下空 冷系统改造后比改造前真空提高了1.33 kPa。 4 经济效益评估

4.1 经济性指标分析

根据2号汽轮机组热力特性,设计条件下机组 真空每提高1 kPa,热耗率将下降31.86 kJ/kWh,锅 炉效率以92%计、管道效率以99%计,则机组发电煤 耗率将降低1.1 g/kWh[8, 9, 10]。在试验工况条件下,改 造后机组发电煤耗率下降情况:

(1) 环境温度在15 ℃,所有空冷风机额定转速 运行,机组在TMCR工况下,改造后机组发电煤耗率 可降低1.4 g/kWh。

(2) 环境温度在30 ℃,所有空冷风机额定转速 运行,机组在TRL工况下,改造后机组发电煤耗率 可降低1.6 g/kWh。 4.2 经济效益

试验结果修正到设计条件下,TMCR工况时空 冷系统改造后较改造前真空提高1.17 kPa。TRL工 况改造后较改造前真空提高1.33 kPa。标煤价格以 340元/t计,年发电量7 TWh,按TMCR工况计算,机 组真空提高1.17 kPa 时,煤耗率将降低1.287 g/kWh,每年可节约 306.306万元成本。 5 结语

内蒙古京隆发电厂通过在直接空冷机组空冷 系统加装空气导流装置改造,提高了空冷系统的运 行性能,改造后机组背压下降、煤耗率下降,经济性 明显提高,改造经验可供其他电厂参考。

参考文献
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