2. 国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司, 内蒙古乌兰浩特 137400;
3. 乌兰察布察右后旗农电公司, 内蒙古乌兰察布 021008
2. Xing'an Power Supply Bureau, Inner Mongolia Ulanhot 137400;
3. Qahar Right Wing Rear Banner Power Supply Bureau, Inner Mongolia Ulanchab 021008
接地极线路是直流输电系统的重要组成部分,不但可以限制中性点电位,还可为直流电流提供通路[1]。接地极线路(即接地极引线)是将直流电流引入接地极的唯一通路,在直流输电系统中,接地极线路运行情况直接关系着输电线路的运行方式[1]。若接地极线路发生故障,会造成直流线路降压运行,甚至导致线路极闭锁。
接地极线路故障主要有雷击、污秽、树害对地闪络3种情况[2]。国外直流输电工程和我国葛洲坝—上海南桥直流输电工程的接地极线路运行经验[1]表明,影响线路绝缘安全的主要因素来自雷击续流,因此必须通过加装招弧角来保护绝缘子。要求招弧角的安装间隙既能保护绝缘子,又能拉断续流(灭弧),同时要求招弧角间隙应该大于临界灭弧间隙,且小于绝缘子串与杆塔配合间隙。若招弧角的安装间隙不合适,会对接地极线路和直流输电线路运行带来极大的安全隐患,轻者损伤设备,重者将造成直流输电线路极闭锁,从而中断电力输送,甚至危及生命和财产安全[3]。本文以伊穆直流输电系统接地极线路导线脱落事故为例,分析事故原因及其对线路运行带来的严重危害,并提出相应的防范措施。 1 伊穆直流输电系统接地极线路概况
伊穆直流输电接地极线路主要包括接地极线路1条,即伊敏换流站—哈尔干,全长73.418km,直流输电系统接地极线路分为极Ⅰ(正极)线路直流系统和极Ⅱ(负极)线路直流系统。线路杆塔224基,其中转角塔11基、耐张塔6基、分支塔4基,直线塔203基;极址1处,即哈尔干极址,位于伊敏换流站东北部,占地面积2.05km2。接地极线路全线设避雷线1根,型号为GJ-80,线路导线为LGJ630/45型双分裂导线,招弧角设计安装间隙为200mm。 2 接地极线路导线脱落事故的发生 2.1 接地极线路不平衡告警故障分析
2012-06-28T06:23,500kV伊敏换流站发生站内故障,极Ⅰ线路直流系统闭锁,转为单极大地回线运行方式,接地极线路阻抗不平衡告警,30ms后复归。各控制保护主机(PCP、PPR)故障录波波形(接地极引线不平衡电流IDEL数值)变化基本一致。接 地 极 线 路 不 平 衡 保 护 定 值 设 置 为:|IDEL1-IDEL2|>60A,其中IDEL1为极Ⅰ(正极)线路直流系统不平衡电流,IDEL2为极Ⅱ(负极)线路直流系统不平衡电流,保护报警延时50ms。故障录波图显示,在故障发生时IDEL1明显大于IDEL2;在故障跳闸发生后250ms至录波结束,IDEL1约为2.38kA,IDEL2约为0.65kA,两者电流值仍相差较大。故障发生至录波结束,不平衡电流持续1400ms,由此初步判断IDEL1线路上存在故障点。 2.2 不同运行方式转换时接地极线路的异常情况
6月28日16:39,由单极大地回线运行方式改为金属回线运行方式,对接地极线路进行逐基全线特巡后,未发现异常。
7月4日11:14,接地极线路由金属回线运行方式转为单极大地回线运行方式,接地极线路不平衡电流波形如图 1所示。不平衡电流(IDEL1、IDEL2)由0逐渐升至1.214kA,整个过程电流基本一致,未发现异常。
![]() | 图 1 极Ⅱ直流系统单极金属转大地回线运行方式不平衡电流曲线 |
7月4日14:23,极Ⅱ直流系统由单极大地回线运行方式转为金属回线运行方式,波形如图 2所示。转换前不平衡电流(IDEL1、IDEL2)基本一致,无异常,约为1.23kA;转换时电流同时降低,但IDEL1与IDEL2相比波动较大,持续时间约110ms,由于持续时间较短,未发出报警信号。
![]() | 图 1 极Ⅱ直流系统单极大地转金属回线运行方式不平衡电流曲线 |
从6月28日和7月4日的2次大地回线转金属回线运行方式的波形图可以看出,在2次转换过程中,金属回线转换开关断开时IDEL1的曲线变化异常,双极中性线的差动电流都很小,断开转换开关时的操作过电压都较大(超过100kV),在招弧角放电间隙建弧燃烧,导致IDEL1的接地极线路引线某处绝缘破坏,IDEL1异常。2.3 恢复正常运行方式时接地极线路的异常情况
7月6日19:17,极Ⅱ直流系统由单极金属回线转单极大地回线运行方式,操作转换开关后,运行人员工作站报“接地极电阻监视阻抗异常”信号,中性母线电压由25kV降至3.1kV,接地极阻抗Z=(58+j90)Ω,且逐渐增大,20:00,Z增大至160Ω不再变化,此刻接地极线路电流为2830A。
7月7日01:20—04:03,由极Ⅰ系统解锁、双极大地回线运行→极Ⅰ系统闭锁、单极大地回线运行→极Ⅰ系统解锁、双极大地回线进行了多次运行方式转换的操作。经巡视发现,接地极线路4号塔一侧导线脱落,左线绝缘子因电弧击穿致使导线落地,横担挂点侧招弧角(放电间隙)已全部烧毁,导线侧挂点招弧角(放电间隙)烧损严重。发现地面有绝缘子炸裂碎片,导线落地处草地烧损,附近有1匹马因跨步电压电击导致死亡。事故现场照片如图 3、图4所示。
![]() | 图 1 极Ⅰ线路直流系统接地引线4号塔连接金属和绝缘子烧损 |
![]() | 图 1 极Ⅰ线路直流系统接地引线4号塔爆炸绝缘子钢脚烧损 |
式转换的操作。经巡视发现,接地极线路4号塔一侧导线脱落,左线绝缘子因电弧击穿致使导线落地,横担挂点侧招弧角(放电间隙)已全部烧毁,导线侧挂点招弧角(放电间隙)烧损严重。发现地面有绝缘子炸裂碎片,导线落地处草地烧损,附近有1匹马因跨步电压电击导致死亡。事故现场照片如图 3、图4所示。3 事故原因分析
通过对伊穆直流接地极线路绝缘子炸裂、导线脱落事故现场进行分析,在6月28日、7月4日的2次大地回线转金属回线运行方式过程中,断开转换开关的瞬间,由于接地极母线电压Udn很大(超过了100kV),击穿招弧角放电间隙(查阅施工记录,4号塔招弧角放电间隙设计值为200mm,施工安装为190mm),在直流电压作用下导致一侧招弧角燃弧、烧损,IDEL1异常。当操作过电压降低至一定程度后息弧,同时极Ⅰ线路4号直线塔绝缘子受损,绝缘子外皮未受损,导致绝缘水平降低。
2012-07-06T19:17,500kV伊敏换流站极Ⅱ直流系统在单极金属回线转大地回线运行方式过程中,4号直线塔的绝缘子再次受到冲击,尤其在7月7日01:20—04:03,进行运行方式转换操作时,短时间内进行了多次操作,操作过电压导致4号塔绝缘子被完全击穿,通过绝缘子招弧角对大地释放电流,此时大地回路电流为接地极线路电流(2380A),在大电流的作用下,瓷质绝缘子受高温及电弧作用发生炸裂,造成导线脱落对地放电事故。
经分析,引起招弧角击穿、起弧燃烧的直接原因是招弧角放电间隙过小(220mm),无法躲过系统操作过电压。在直流大电流时间较长的直流大电流作用下,招弧角电弧放电融化蒸发,绝缘子受热改变物理特性,造成绝缘子完全炸裂,钢脚与钢帽分离,导致导线脱落。4 防范措施
针对本次事故,提出了以下防范措施。(1)招弧角放电间隙设置原则:要求既能躲过操作过电压,又能起到防雷保护绝缘子的作用。放电间隙范围应不小于300mm、不大于85%绝缘子有效串长[3]。
(2)由设计单位负责对接地极线路导线招弧角间隙距离进行核算,应考虑接地极线路的绝缘配置情况,根据线路电压分布采取差异化设计。
(3)线路运行维护单位要做好接地极线路绝缘子零值检测工作,确保线路绝缘性能良好。
(4)当直流线路的运行方式为单极大地回线运行方式时,线路运行维护单位应提前进入现场,对接地极线路进行红外测温试验,并开展线路特巡工作。
(5)在经济条件允许的情况下,应在接地极线路中加装实时监控装置,尤其是在单极大地回线运行方式下,通过在线监测系统能及时发现接地极线路绝缘击穿故障。
| [1] | 赵婉君.高压直流输电工程技术[M].北京:中国电力出版社,2004:383. |
| [2] | 杨光,朱韬析,魏丽君,等.直流输电系统接地极线路故障研究[J].电力系统保护与控制,2009,37(21):45-49. |
| [3] | 郑扬亮,冉学彬,刘更生.直流输电接地极线路招弧角有关问题的分析[J].高电压技术,2008,34(7):1513-1516. |
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