2. 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂, 内蒙古包头 014010
2. No.1 Baotou Thermal Power Plant, Inner Mongolia Baotou 014010
近年来,随着火力发电厂锅炉容量的增大,烟风管道截面积也在不断增大,而风量测量装置安装位置的直管段较短,造成管道内流场不均匀,风量显示不准确、波动大,对锅炉的稳定运行产生严重影响。针对以上问题,利用数值模拟软件,开发了一套适用于任何烟风管道结构的均流装置设计系统,该系统可以方便快捷地对烟风管道内的均流装置进行设计,并在某电厂成功应用。 1 均流装置设计系统的构成及功能
均流装置设计系统包括典型烟风管道模型图库、典型均流装置模型图库、设计系统主体部分。1.1 典型烟风管道模型图库[1]
利用ANSYS计算流体力学软件中的Geometry(DM)模块绘制一定数量的较为典型的烟风管道物理模型,由这些物理模型构成模型图库,作为均流装置设计系统的一部分。典型烟风管道模型图库具备以下特点:
(1)管道种类齐全;
(2)管道数量可增减;
(3)管道的结构、尺寸可修改;
(4)管道结构中预留均流装置的安装位置。 1.2 典型的均流装置模型图库[2]
针对目前的烟风管道模型,绘制了典型的均流装置物理模型构成模型图库,也作为均流装置设计系统的一部分。1.3 设计系统主体功能
(1)从典型均流装置模型中选择合适的均流装置,并调整尺寸[3]。
(2)可随意调整均流装置在烟风管道中的位置[4]。
(3)设定介质参数。可根据实际情况修改烟风管道中的流动介质温度、压力、流量等参数。在相应的对话框中输入相关数据实现参数的修改。
(4)可实现输出结果立体可视化,并可查看任何截面的流体流动速度分布、压力分布、温度分布及整个管道中的流线图等。
本系统基于ANSYS计算流体力学软件进行开发,可以方便快捷地对烟风管道内的均流装置进行设计。以下为该系统在某电厂的应用情况。 2 某电厂锅炉一次风量显示不准确原因分析 2.1 锅炉一次风道概况
某电厂锅炉一次风管道直径1.8m,风量测量装置前有30°、90°2个弯头,风量测量装置距离30°弯头2m,管道下游距离风量测量装置2m处安装一档板门,直管段长4m。锅炉自投产以来,左、右两侧一次风量偏差显示为15000m3/h,风量波动幅度为10000m3/h。由于风量显示不准确,影响运行人员的正常操作,而弯头多、管道直径大、直管道短是风量显示不准确的主要原因。一次风管道物理模型见图 1所示。
![]() | 图 1 一次风管道物理模型 |
在冷态条件下,对左、右两侧一次风量测量装置所在位置的流场进行测试,左、右侧均显示风量为74000m3/h。利用皮托管与微压计按照等截面法进行风量测试,并利用均流装置设计系统进行了模拟,实测风速和模拟风速对比见图 2、图 3所示。对数据进行分析,实测截面风速最大偏差为7.3m/s,该截面风速偏差过大,说明流场不均匀、不稳定,不适合安装风量测量装置。
![]() | 图 2 改造前左侧一次风实测风速与模拟风速柱形图 |
![]() | 图 3 改造前右侧一次风实测风速与模拟风速柱形图 |
图 4为均流装置设计系统模拟风量测量装置安装平面的速度矢量图。从图 4可以看出,该界面流线较乱,且速度方向不一致,存在旋流,无法保证风量的准确测量。对比实测风速与模拟风速,风速偏差最大达到19%,说明模拟结果与实际流场接近,能够进行烟风管道内流场的模拟。
![]() | 图 4 均流装置安装前风量测量装置安装平面的速度矢量图 |
通过对管道结构、数值模拟、冷态测试的综合分析认为,一次风量显示不准确的主要原因是由于一次风管道的弯头较多,直管段较短,阀门安装位置距风量测量装置位置较近,导致风量测量装置安装平面速度分布不均匀,速度方向不一致,有明显的漩涡,造成风量显示不准确。 3 均流装置的设计
在直管道上游加装均流装置,使一次风经过均流装置后流场变得均匀稳定,即可解决风量显示不准确的问题。利用均流装置设计系统模拟风道内加装均流装置的情形,对一次风管道内流场模拟结果进行分析后,确定在放置风量测量装置的直管段入口处加装栅格导流板均流装置,均流装置高240mm,x、y方向的栅格导流板分别与x轴、y轴成10°角,均流装置的模拟结构见图 5。
![]() | 图 5 栅格导流板均流装置模拟结构图 |
图 6为模拟条件下加装均流装置时的速度矢量图。从图 6看出,在模拟条件下加装导流装置后,管道内流场均匀、漩涡消除,这样的流场适合安装风量测量装置。
![]() | 图 6 安装均流装置后风量测量装置安装平面的速度矢量图 |
于一次风管道上安装导流装置,在冷态条件下测试风量测量装置安装平面流场分布,截面风速测试数据见图 7。分析图 7可以得出,加装均流装置后截面风速偏差明显减少,在试验工况下,截面风速最大偏差为1m/s,远小于改造前的7.3m/s,导流效果明显,满足风量测量装置对位置的要求,能够实现对风量的准确测量。
![]() | 图 7 改造后左、右侧一次风道截面风速分布 |
图 8为改造前后锅炉左、右侧一次风风量变化曲线。改造前一次风风量波动幅度为10000m3/h,无法正确指导运行;改造后风量波动幅度为3000m3/h,波动幅度明显减小。同时左、右两侧一次风风量偏差由15000m3/h降至3000m3/h。经过改造,彻底解决了风量波动大、左右两侧偏差大的问题。
![]() | 图 8 改造后左、右侧一次风道截面风速分布 |
利用均流装置设计系统设计的均流装置,导流效果好,风量波动幅度大幅减小,左右两侧风量偏差明显降低,风量显示准确,可为电厂解决因直管段短而造成的风量显示不准确问题。在今后的应用中,还需要不断对系统进行优化改进,使其对管道结构及介质参数具有更好的适应性。
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2014, Vol. 32 







