内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (06): 58-61   PDF    
锅炉烟风管道均流装置设计系统的应用
王研凯1, 李丰泉1, 胡晓春2, 韩元1    
1. 内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特 010020;
2. 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂, 内蒙古包头 014010
摘要:为了解决电厂锅炉因烟风管道管径大、直管段短而造成的管道内流场不均匀、风量显示不准确的问题,利用ANSYS有限元分析软件 ,开发出一套针对烟风管道的均流装置设计系统,可以方便、快捷地进行烟风管道内均流装置的模拟设计 。利用该设计系统为某电厂锅炉一次风管道模拟设计了栅格导流板均流装置,解决了某电厂锅炉一次风管道风量显示不准确问题,具有良好的实用性。
关键词均流装置设计系统     烟风管道     数值模拟     一次风风量偏差     流场分布    
Application of Flow-equilibrating Device Design System Applied to Flue Gas and Air Ducts of Boiler
Wang Yankai1, Li Fengquan1, Hu Xiaochun2, Han Yuan1    
1. Inner Mongolia Power Research Institute, Hohhot 010020;
2. No.1 Baotou Thermal Power Plant, Inner Mongolia Baotou 014010
Abstract:In order to solve non-uniform velocity distributions and unsteady flow field caused by large duct diameter and short straight duct, flow-equilibrating device design system applied to flue gas and air ducts was developed based on finite element analysis software ANSYS. Simulation calculation and optimum design were carried efficiently using the design system. In order to verify the practicability of the design system, lattice flow equalizing equipment was designed and the problem of imprecise volume measurement on primary air duct in power plant was solved accurately.
Key words: flow-equilibrating device design system     flue gas and air ducts     simulation calculation     imprecise volume measurement on primary air     flow field distribution    
0 引言

近年来,随着火力发电厂锅炉容量的增大,烟风管道截面积也在不断增大,而风量测量装置安装位置的直管段较短,造成管道内流场不均匀,风量显示不准确、波动大,对锅炉的稳定运行产生严重影响。针对以上问题,利用数值模拟软件,开发了一套适用于任何烟风管道结构的均流装置设计系统,该系统可以方便快捷地对烟风管道内的均流装置进行设计,并在某电厂成功应用。 1 均流装置设计系统的构成及功能

均流装置设计系统包括典型烟风管道模型图库、典型均流装置模型图库、设计系统主体部分。1.1 典型烟风管道模型图库[1]

利用ANSYS计算流体力学软件中的Geometry(DM)模块绘制一定数量的较为典型的烟风管道物理模型,由这些物理模型构成模型图库,作为均流装置设计系统的一部分。典型烟风管道模型图库具备以下特点:

(1)管道种类齐全;

(2)管道数量可增减;

(3)管道的结构、尺寸可修改;

(4)管道结构中预留均流装置的安装位置。 1.2 典型的均流装置模型图库[2]

针对目前的烟风管道模型,绘制了典型的均流装置物理模型构成模型图库,也作为均流装置设计系统的一部分。1.3 设计系统主体功能

(1)从典型均流装置模型中选择合适的均流装置,并调整尺寸[3]

(2)可随意调整均流装置在烟风管道中的位置[4]

(3)设定介质参数。可根据实际情况修改烟风管道中的流动介质温度、压力、流量等参数。在相应的对话框中输入相关数据实现参数的修改。

(4)可实现输出结果立体可视化,并可查看任何截面的流体流动速度分布、压力分布、温度分布及整个管道中的流线图等。

本系统基于ANSYS计算流体力学软件进行开发,可以方便快捷地对烟风管道内的均流装置进行设计。以下为该系统在某电厂的应用情况。 2 某电厂锅炉一次风量显示不准确原因分析 2.1 锅炉一次风道概况

某电厂锅炉一次风管道直径1.8m,风量测量装置前有30°、90°2个弯头,风量测量装置距离30°弯头2m,管道下游距离风量测量装置2m处安装一档板门,直管段长4m。锅炉自投产以来,左、右两侧一次风量偏差显示为15000m3/h,风量波动幅度为10000m3/h。由于风量显示不准确,影响运行人员的正常操作,而弯头多、管道直径大、直管道短是风量显示不准确的主要原因。一次风管道物理模型见图 1所示。

图 1 一次风管道物理模型
2.2 改造前冷态测试及模拟分析2.2.1 测试分析

在冷态条件下,对左、右两侧一次风量测量装置所在位置的流场进行测试,左、右侧均显示风量为74000m3/h。利用皮托管与微压计按照等截面法进行风量测试,并利用均流装置设计系统进行了模拟,实测风速和模拟风速对比见图 2图 3所示。对数据进行分析,实测截面风速最大偏差为7.3m/s,该截面风速偏差过大,说明流场不均匀、不稳定,不适合安装风量测量装置。

图 2 改造前左侧一次风实测风速与模拟风速柱形图

图 3 改造前右侧一次风实测风速与模拟风速柱形图
2.2.2 模拟分析

图 4为均流装置设计系统模拟风量测量装置安装平面的速度矢量图。从图 4可以看出,该界面流线较乱,且速度方向不一致,存在旋流,无法保证风量的准确测量。对比实测风速与模拟风速,风速偏差最大达到19%,说明模拟结果与实际流场接近,能够进行烟风管道内流场的模拟。

图 4 均流装置安装前风量测量装置安装平面的速度矢量图

通过对管道结构、数值模拟、冷态测试的综合分析认为,一次风量显示不准确的主要原因是由于一次风管道的弯头较多,直管段较短,阀门安装位置距风量测量装置位置较近,导致风量测量装置安装平面速度分布不均匀,速度方向不一致,有明显的漩涡,造成风量显示不准确。 3 均流装置的设计

在直管道上游加装均流装置,使一次风经过均流装置后流场变得均匀稳定,即可解决风量显示不准确的问题。利用均流装置设计系统模拟风道内加装均流装置的情形,对一次风管道内流场模拟结果进行分析后,确定在放置风量测量装置的直管段入口处加装栅格导流板均流装置,均流装置高240mm,x、y方向的栅格导流板分别与x轴、y轴成10°角,均流装置的模拟结构见图 5

图 5 栅格导流板均流装置模拟结构图

图 6为模拟条件下加装均流装置时的速度矢量图。从图 6看出,在模拟条件下加装导流装置后,管道内流场均匀、漩涡消除,这样的流场适合安装风量测量装置。

图 6 安装均流装置后风量测量装置安装平面的速度矢量图
4 改造后冷态测试分析

于一次风管道上安装导流装置,在冷态条件下测试风量测量装置安装平面流场分布,截面风速测试数据见图 7。分析图 7可以得出,加装均流装置后截面风速偏差明显减少,在试验工况下,截面风速最大偏差为1m/s,远小于改造前的7.3m/s,导流效果明显,满足风量测量装置对位置的要求,能够实现对风量的准确测量。

图 7 改造后左、右侧一次风道截面风速分布
5 改造前、后一次风量数据对比

图 8为改造前后锅炉左、右侧一次风风量变化曲线。改造前一次风风量波动幅度为10000m3/h,无法正确指导运行;改造后风量波动幅度为3000m3/h,波动幅度明显减小。同时左、右两侧一次风风量偏差由15000m3/h降至3000m3/h。经过改造,彻底解决了风量波动大、左右两侧偏差大的问题。

图 8 改造后左、右侧一次风道截面风速分布
6 结语

利用均流装置设计系统设计的均流装置,导流效果好,风量波动幅度大幅减小,左右两侧风量偏差明显降低,风量显示准确,可为电厂解决因直管段短而造成的风量显示不准确问题。在今后的应用中,还需要不断对系统进行优化改进,使其对管道结构及介质参数具有更好的适应性。

参考文献
[1] 张洪军,赵周林,何春生.90°弯管内气固两相流湍流变动实验研究[J].水动力学研究与进展,2010,25(2): 559-565.
[2] 毛剑宏,宋浩,吴卫红,等.电站锅炉SCR脱硝系统导流板的设计与优化[J].浙江大学学报(工学版),2011,45 (6):1124-1129.
[3] 贾兴豪,彭向和,龙血松.导流板改善弯管流场的数值模拟与优化[J].西南大学学报(自然科学版),2011,33 (3):139-143.
[4] 谢振华,周艳荣.90°方截面弯管内加装导流板的优化研究[J].应用基础与工程科学学报,2009,17(4):566-572.