内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (05): 87-89   PDF    
600MW褐煤锅炉机组水冷壁鼓包原因分析
陈福春    
神华内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司, 内蒙古呼伦贝尔021025
摘要:内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司600 MW褐煤锅炉机组采用墙式切圆燃烧方式。自机组投产后,在历次停机检查中均发现水冷壁鼓包现象。分析认为锅炉水冷壁管表面状态不良、管壁传热差及介质流量不足是造成水冷壁鼓包的主要原因。在此基础上提出严格控制锅炉水冷壁温度、加强炉外水处理等预防和改进措施,避免再次发生水冷壁鼓包问题。
关键词600MW褐煤锅炉     墙式切圆燃烧方式     水冷壁鼓包     管壁传热不足     介质流量    
Analysis of Boiler Water Wall Bulge on 600 MW Lignite Unit
Chen Fuchun    
Inner Mongolia Guohua Hulun Buir Power Generation Co., Ltd., Inner Mongolia Hulun Buir 021025
Abstract:The 600 MW lignite power unit in Inner Mongolia Guohua Hulun Buir Power Generation Co., Ltd. used wall tangentially fired way. Since the operation wall bulge phenomenon were found in the previous boiler inspection,by cause analysis, thought bad boiler water wall surface state, wall heat transfer inadequate and medium flow shortage were the main cause of bulge. And proposed on this basis to strictly control the temperature of the boiler water wall, strengthen preventive measures, such as boiler water treatment, to avoid wall bulge problems.
Key words: lignite boiler     wall tangentially fired     wall drum kits     wall heat transfer inadequate     media flow    
1 设备概况

内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司(以下简称 国华宝电)2×600MW机组锅炉为单炉膛、平衡通 风、紧身封闭、固态排渣Π型燃煤锅炉。每台锅炉设 7台MPS212HP-Ⅱ型中速辊式磨煤机,满负荷时6 台运行、1台备用。燃烧器采用新型墙式切圆燃烧 方式,形成大直径单切圆(假想切圆直径10m)。主 燃烧器采用低NOx的水平浓淡燃烧器,布置在炉膛 靠近四角的炉墙上,分上、中、下3组布置;4层燃尽 风(OFA)采用水平摆动形式,布置在燃烧器最上部, 气流与燃烧器煤粉流形成反向切圆。锅炉设计煤 种为宝日希勒矿褐煤。BMCR工况下锅炉热力计算 性能参数见表 1所示。

表 1 锅炉热力性能参数
2 存在的问题

国华宝电1号、2号锅炉在标高54.9m以下采用 螺旋水冷壁,以上为垂直膜式水冷壁,管内径23 mm,盘升角度18.736°。2台机组自试运投产以来, 在历次停机检查时,均发现存在水冷壁鼓包现象 (历年鼓包数量统计见表 2)。鼓包处多位于燃烧器区 域、各 墙 中 心 线 附 近。例 如2号 机 组 于 2013-02-29停机检查时,发现锅炉最上层燃烧器区 域内标高约40m、距煤粉喷口3~4m的侧墙水冷壁 存在鼓包现象,后墙10根,左墙9根,右墙5根。管 子材质为15CrMoG,直径38mm、壁厚6.5mm。对其 中1根鼓包管进行取样分析,宏观形貌如图 1所示。

表 2 2010-12—2013-081号、2号锅炉 水冷壁鼓包数量统计    处

图 1 水冷壁鼓包宏观形貌
3 原因分析与查找

针对国华宝电1号、2号锅炉出现的水冷壁鼓包 现象,从以下几个方面进行原因分析。 3.1 给水水质不合格,杂质进入锅炉,受热面结垢

查看2号汽轮机解体后叶片、隔板状况及A修 割管取样垢量分析报告,说明运行汽水控制无重大 失误,排除给水水质不合格导致受热面结垢,进而 引起水冷壁鼓包的可能[1]。2号锅炉水冷壁垢量统 计如表 3所示。

表 3 2号锅炉水冷壁垢量统计    g/m2
3.2 运行操作不当,管壁超温

1号、2号锅炉螺旋水冷壁超温记录见表 4。由 表 4可见,1号锅炉水冷壁3a累计超温314min(最高481℃);2号锅炉无超温记录,但也发生了水冷壁 鼓包现象,因此可排除超温造成鼓包的可能[2]

表 4 1号、2号锅炉螺旋水冷壁超温次数统计
3.3 火焰扫墙,造成水冷壁管长期过热

1号、2号锅炉墙式切圆直径较大(炉膛断面尺 寸20402mm×20072mm,切圆直径18000~19000 mm),易发生火焰扫墙。扫墙区域温度很高,使得水 冷壁金属表面产生较大的温度梯度,若管内介质冷 却能力不足,会直接导致水冷壁超温。根据2012年 2月2号锅炉水冷壁爆管分析报告,爆管管段组织为 沿晶珠光体+铁素体,为异常组织;上、下相邻管段 组织为珠光体+铁素体,为正常组织,管子无超温, 表明超温仅发生在局部管段,不存在大面积超温现 象[3]。一般在小区域内较难形成较大的热流密度, 除了一些特殊情况,如燃烧器严重变形、燃烧器被 渣块堵塞等。经2号锅炉A修现场检查不存在以上 情况,说明火焰扫墙不是水冷壁管鼓包的直接影响 因素。 3.4 管壁表面状态不良、传热不足

查阅2011年9月2号锅炉小修、2012年3月2号 锅炉临修、2013年3月1号锅炉临修的化学监督报 告及2012年2月2号锅炉爆管分析报告,鼓包的管 样内壁均发现有一层黑褐色氧化铁垢[3, 4];特别是 2012年2月2号锅炉爆管管样,向火侧最大垢量 1461g/m2,背火侧垢量1407g/m2,主要成分为Fe2O3 和Fe3O4,垢下有深约0.146mm点蚀坑。而在爆管 部位两端管样内壁氧化铁垢仅85.0g/m2。同样水 质、同一根管内氧化铁垢量差别较大,说明水冷壁 管原始表面状态不一致。表面状况不良的管段更 易积垢,结垢速率与水中铁的质量浓度和局部热负 荷关系密切。已形成的垢层溶于水中,会大大提高 水中铁的浓缩倍率,进一步促进结垢,加剧传热恶 化。因此,管壁表面状态不良、传热不足是水冷壁 过热鼓包的1个影响因素。 3.5 水冷壁管内介质流量不足

2013年8月A修期间,检查2号锅炉水冷壁底 部联箱,发现沉积物较多;用内窥镜检查部分割开 的水冷壁上、下口,发现表面较脏污;水冷壁管焊口 有直径约2cm的基建遗留物。由此推断,一次汽系 统内部较脏或个别管内存在基建遗留物。在机组 启动初期,启动循环泵的水流激荡起联箱底部的沉 积物进入水冷壁管,并沉积在水冷壁管斜坡上,降 低了管内介质流速,加剧了传热恶化,造成管子因 换热强度不足而发生过热。 4 结论及建议 4.1 结论

综上分析,造成鼓包的第一要因是介质流量不 足引起过热;第二要因是水冷壁管表面状态不良、 管壁传热不足。 4.2 建议

针对以上原因,提出国华宝电锅炉机组水冷壁 鼓包防控措施如下:

(1)严格管控1号锅炉水冷壁温度,降低水冷 壁表面热流强度,避免再次发生因长时间超温引起 水冷壁鼓包。

(2)加强炉外水处理,严格控制锅炉上水水 质,避免锅炉水冷壁管内壁结垢;机组启动时严格 按照规程对水冷壁管进行冷态冲洗和热态冲洗。

(3)利用停炉时间对水冷壁进行全面排查,发 现胀粗、脱皮、变色的管子及时更换。新更换的水 冷壁管要用压缩空气进行吹扫并拉膛,保证受热面 内壁清洁。

(4)在机组大修时对热力系统(重点是水冷壁 的上、中、下联箱)的污物进行严格清理,保证系统 内部无堵塞杂物;

(5)必要时对锅炉进行水动力试验,以排查薄 弱环节并加以治理[5, 6, 7]

参考文献
[1] 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司.水冷壁垢量分析报 告[R].呼伦贝尔:内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司, 2012.
[2] 沈九宾.锅炉改造后水冷壁超温问题分析研究[J].电热技 术,2011,2(S):24-27.
[3] 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司.维修部检修台账记 录[R].呼伦贝尔:内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司, 2012.
[4] 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司.化学监督报告[R]. 呼伦贝尔:内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司,2013.
[5] 李士武.600 MW超超临界锅炉水冷壁爆管原因分析和 对策[J].科技风,2011,8(S):31-33.
[6] 李广瑞.500 MW 超临界直流炉水冷壁超温爆管的治 理[J].华北电力技术,2007,8(S):15-18.
[7] 陈福春,王艳丽,王鹏.600 MW超临界机组褐煤锅炉运 行中存在的问题分析及处理[J].内蒙古电力技术,2013, 31(6):121-124.