内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称京隆 公司)2×600MW机组采用石灰石—石膏湿法脱硫 工艺。烟气换热器(Gas Gas Heater,GGH)是石灰 石—石膏湿法烟气脱硫工艺中最重要的设备之 一。京隆公司1号锅炉GGH在运行中经常发生换 热元件堵塞故障,通常在机组连续运行3个月后, GGH差压即由初始的450Pa增至1500Pa,严重影 响了增压风机和引风机的安全运行,甚至造成机组 被迫停运,给企业造成很大的经济损失。 2 GGH堵塞的危害 2.1 增压风机、引风机耗电量增加
为了保证锅炉的正常运行,GGH差压必须控制 在规定范围内。如果通过蒸汽吹灰、高压水冲洗等 处理手段,仍不能将换热元件上的积垢吹扫干净, 将导致GGH通流面积减小,风烟系统阻力增加,造 成引风机、增压风机耗电量增大。随着出口压力的 升高,烟气系统阻力达到一定值,还会造成风机喘 振,从而影响机组的安全运行。 2.2 换热效果差,烟气温度不能达到设计值
随着GGH换热元件表面结垢的加剧,其导热性 能逐渐降低。在这种情况下,一方面原烟气侧高温 烟气热量不能被GGH换热元件有效吸收,烟温过高 的烟气进入吸收塔,不利于SO2气体溶于浆液,影响 脱硫效率;另一方面,高温烟气还会对吸收塔内除 雾器叶片和防腐层造成影响。另外,出口烟气温度 得不到有效的提高,对下游烟道、膨胀节及烟囱等 设备会造成一定程度的腐蚀。 2.3 脱硫系统耗水量增加
随着GGH换热元件结垢量的增多,其换热性能 有所下降,有的发电企业甚至采取抽取部分元件的 方法维持运行。这样一来,进出吸收塔的原、净烟 气不能充分交换热量,进入吸收塔的烟气温度相对 升高,增加了烟气中蒸汽的携带量,导致脱硫系统 的耗水量增大。 3 解决方案
目前,大部分脱硫系统GGH吹扫均采用高压水 冲洗或蒸汽吹扫[3],这种吹扫方法只能延缓GGH的 堵塞,不能从根本上解决堵塞问题。后经调研得 知,河南裕中电厂2×300MW机组锅炉GGH、华能沁 北电厂4号锅炉GGH、华电邹县电厂7号锅炉GGH 和华电包头1号锅炉GGH均安装了高声强可调频 声波吹灰器,大大减缓了GGH的堵塞。经过分析研 究后,决定在京隆公司1号锅炉GGH上安装高声强 可调频声波吹灰器。 4 高声强可调频声波吹灰器的工作原理
京 隆 公 司 选 用 南 京 常 荣 公 司 生 产 的EN- SG-G-III型高声强可调频声波吹灰器,解决了传统 声波吹灰器频率不可控、声功率不足的问题,它采 用高声强气动发生系统,设备发声频率可在10~10 000Hz范围内自由调节,声功率可达30kW,声压级 超过160dB。在运行中,可以针对GGH结垢情况设 定最佳工作频率,使垢逐步松动、脱落,除垢效果良 好。其原理如下。 4.1 可形成强度更高的机械作用力
一般的声波吹灰器声功率级均小于150dB,而 且声波在传输过程中还会衰减,到达换热原件表面 时的声压级只能达到120~130dB。京隆公司采用 的ENSG-G-Ⅲ型高声强可调频声波吹灰器声功率 级为165dB,声波经过特制的指数渐变线形状喇叭 传输至GGH换热元件上,其声压级仍然高达150 dB,所以它形成的机械作用力更加强大,对清理 GGH换热元件表面的坚硬积垢能产生更好的效果。 4.2 可形成具有推拉效果的机械作用力[4]
在高声强可调频声波吹灰器工作过程中,针对 GGH结垢设定最佳频率,其发出的声波周期性地改 变换热元件表面的纵向压力梯度,使石膏和灰尘微 粒难以在元件表面附着。另外,它能够将附着在换 热元件表面的积垢以每秒数十次至数百次的速度 反复推拉,使元件表面积垢逐步松动和脱落。石膏 和灰尘微粒没有足够的时间沉积,在换热元件表面 的附着量大大减少,日常运行中配合高压水冲洗便 可将积垢清除。 5 高声强可调频声波吹灰器的应用 5.1 构成与工作流程
高声强可调频声波吹灰器由主截止阀、过滤 器、减压阀、分截止阀、压力开关以及电磁阀、发生 器、刀阀、专业号筒(喇叭)等部分组成(见图 1),具 体工作流程如图 2所示。
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图 1 高声强可调频声波吹灰器结构示意图 |
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图 2 高声强可调频声波吹灰器工作流程图 |
根据声波传播的特性以及指数渐变线形状喇 叭的结构原理,在GGH原烟气侧略靠近外壁的位置 安装1台高声强可调频声波吹灰器,在GGH的净烟气侧略近转子转轴的位置再安装1台,2个喇叭口均 沿烟气流向布置。这种布置方式可实现对整个换 热元件径向面积的完全覆盖,具体布置如图 3所 示。2台吹灰器依次循环运行,利用高频声波破坏 灰垢的内部黏结力,同时每天投入一次在线高压水 冲洗,将换热元件表面的残余积垢进行彻底清除。
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图 3 高声强可调频声波吹灰器布置示意图 |
ENSG-G-III型高声强可调频声波吹灰器日常 运行采用自动控制,图 4为自动运行画面。图中绿 色状态表示吹灰器正在运行;120s为运行时间, 240s为间隔时间。表 1为单元参数设置,在120s运 行时间里,共分12个时段,每段时间10s。在前90s内按照表 1所示各段时间依次运行,后30s重复运 行第1—3段。
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图 4 高声强可调频声波吹灰器自动运行画面 |
| 表 1 单元参数 |
京隆公司将高声强可调频声波吹灰器应用于 GGH吹灰系统中,起到良好效果。
(1)2013年6月,京隆公司1号锅炉GGH安装 高声强可调频声波吹灰器后连续运行9个月,GGH 差 压 得 到 良 好控 制。图 5为2013-06-20— 2014-03-011号锅炉GGH原烟气侧差压变化曲 线。由图 5可以看出,2013年9月中旬到11月中旬, 1号锅炉GGH原烟气侧差压上升到0.72kPa。通过 调整高声强可调频声波吹灰器参数,减少声波吹灰 器吹扫间隔时间,增加高压水冲洗次数,最终将 GGH的差压降到了初始值0.45~0.48kPa。在GGH 差压下降后,始终采用以下吹扫方式:高声强可调 频声波吹灰器24h连续运行,吹扫时间间隔为60s; 高压水每日冲洗2次,每次140min。吹扫效果良 好。
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图 5 1号锅炉GGH原烟气侧差压变化曲线 |
(2)高声强可调频声波吹灰器采用指数渐变线形状喇叭的结构原理,声波在传输中衰减很小, 并能均匀布满整个GGH烟气流通空间进行全面清 灰,可以清除其他方法不易清除的死角,确保了换 热元件烟气通道的畅通。
(3)高声强可调频声波吹灰器形成的推拉作 用力和机械作用力,一方面影响积垢的生成,起到 预防结垢的作用,另一方面具有自身清垢的作用。
(4)高声强可调频声波吹灰器可针对GGH积 垢设定最佳吹扫频率,而不会对换热元件及GGH内 部结构产生不良影响,解决了蒸汽吹灰吹损换热元 件的问题。
(5)吹灰器耗电量低,安装投资费用回报周期 短,大约1a可收回成本。 7 结束语
京隆公司1号锅炉GGH采用高声强可调频声 波吹灰器,解决了GGH换热元件堵塞问题,确保了 脱硫系统的安全运行。特别是在取消脱硫旁路烟 道后,保障了机组长周期安全稳定运行,经验可供 其他燃煤电厂解决GGH堵塞问题时参考。
| [1] | 电力行业环境保护标准化技术委员会.GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准[S].北京:中国环境科学出版 社,2012. |
| [2] | 欧阳荣,李珠,彭卫华.电厂脱硫系统GGH结垢原因分析 及解决方案[J].广西电力,2009(4):72-75. |
| [3] | 佟小朋,安连锁,胡海燕.锅炉声波吹灰技术的应用探讨 与展望[J].电力科学与工程,2002(4):58-61. |
| [4] | 刘宇清,嵇正毓,张荣初.ENSG-30000-125可调频高声强 声波吹灰器除垢机理分析[J].电力科学与环保,2012,28 (1):60-63. |
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