根据《GB13223—2011火电厂大气污染物排放 标准》,自2014-07-01起,现有火力发电锅炉及燃气 轮机组烟尘执行30mg/m3的排放限值[1],许多电厂需 要进一步提高除尘器除尘性能才能满足这一要求。
烟气调质技术是目前国内较为先进的通过改 变粉尘比电阻来提高除尘器除尘效率的技术之一, 具有投资少、设备安装时间短、易操作等特点,已成 为提高除尘器除尘效率的优先选择。本文即对该 技术的原理及在电厂的应用情况进行相关介绍。 1 烟气调质技术介绍 1.1 技术概述 1.1.1 飞灰比电阻对除尘效率的影响
除尘器的性能取决于烟尘和飞灰颗粒的物理、 化学特性[2]。烟尘成分、温度和压力决定除尘器中 飞灰颗粒的充电能力,而飞灰颗粒大小、质量浓度 和比电阻会影响其充电和集电能力。
飞灰的主要成分包括SO2、Al2O3和Fe2O3及少量 Na和Ca。飞灰的比电阻取决于多个因素,包括飞灰 的化学成分、烟气温度及烟气中水分及SO3质量浓度。
飞灰的比电阻过高,飞灰颗粒荷电困难,容易 产生反电晕,不容易吸附,导致除尘器的除尘效率 下降;比电阻过低,荷电颗粒容易失去电荷,在振打 除尘时发生再飞散,降低除尘器的除尘效率。所以 飞灰的比电阻为104~2×1010 Ω∙cm时最适合被电除 尘器收集[3, 4]。飞灰比电阻与除尘效率关系见图 1。
![]() |
图 1 飞灰的比电阻与除尘器的除尘效率关系曲线 |
烟气调质技术是通过注入调质剂改变烟尘或 飞灰颗粒的物理、化学特性(如飞灰的比电阻、黏性 等),变难收颗粒为易收颗粒,从而提高电除尘器的 除尘效率。
烟气调质技术可以分为2类:一类为水调质,另 一类为调质剂调质。水调质主要应用于水泥行业, 在火电厂方面没有推广。调质剂调质中常用的调 质剂有SO3、NH3、NaCO3、H3PO4等。其中SO3烟气调 质在燃煤锅炉中应用最广泛,也是最成熟可靠的技 术,其通过提高飞灰颗粒的表面导电能力,降低飞 灰的比电阻来提高除尘效率;NH3的调质是在加入 SO3的基础上进行的,它可以促进细微的飞灰颗粒 凝结,减少二次扬尘,从而提高除尘效率。所以对 于SO3-NH3烟气调质技术来说,SO3调质起主要作用 (改变比电阻),NH3调质起辅助作用(凝结)。 1.2 烟气调质原理 1.2.1 SO3烟气调质
燃煤中的S在锅炉中经过燃烧大部分生成SO2, 其中只有很小一部分氧化生成SO3,与H2O结合生成 H2SO4。烟气温度低于204℃时,H2SO4和H2O吸附在 飞灰颗粒表面,从而影响飞灰比电阻。因此通过向 烟气中喷射SO3可改变飞灰的比电阻[5]。
SO3烟气调质是以SO3为调质剂,将SO3与空气 的高温混合气体喷射到电除尘器的入口,SO3与空气中的水汽迅速结合,在飞灰颗粒表面形成一层 H2SO4薄膜,致使飞灰比电阻下降,荷电性能提高,易 于被电除尘器收集。调节SO3的喷射量,可以将飞 灰比电阻调节到适合电除尘器收集的理想范围 内。该工艺所用的原料有2种:一种是硫黄,另一种 是SO2。其中硫黄应用最广。 1.2.2 NH3烟气调质
NH3被用作一种凝结剂,可形成更大的飞灰颗 粒,吸附SO3:当烟气温度略高于148.9℃时,生成的 NH4HSO4熔融物,与飞灰混合变成胶体状,这种胶状 物黏性大,颗粒大,便于敲击收集。该方法同时还 可以有效抑制二次飞灰,降低振打损失和减少二次 夹带,提高除尘效率。 1.3 SO3-NH3烟气调质技术的优点
(1)SO3-NH3调质系统主要包括硫黄储罐、硫黄 给料泵、风机空气系统、空气加热器、硫黄燃烧器、 SO3转化器及喷射系统。SO3-NH3调质系统安装在 锅炉尾气烟道处,除与烟道的接口在停炉期间预留 外,其他安装工作无需大小修即可完成。整套系统 占地面积小,安装工作量小、工期短,所以特别适用 于原电除尘设备不变动情况下的改造。
(2)和旋转电极与布袋除尘器相比,烟气调质 系统初投资较低,且节省空间,适合现场空间受限 的工程项目。 1.4 SO3-NH3调质技术的经济效益
原料采用硫黄。硫黄价格按1600元/t计算,每 年耗费硫黄约550t,则采用SO3烟气调质技术每年 的运行费用约为88万元。
由于从2014年开始执行新的烟尘排放标准,许 多电厂需要通过电除尘器改造来提高除尘效率,其 中大部分采用增加电场的改造方案。若按此改造 方案考虑,每台电除尘器按增加1个电场计算,则单 台锅炉需增加6台2.0A/72kV高压电源(单台输入 功率为206kVA),运行系数取0.67,每年(按300d 计算)耗电费用约为150万元。
由此可见,采用SO3-NH3烟气调质技术比采用 纯电除尘器方案大约每年可节省运行费用62万元。 2 应用实例与效果
我国第1套SO3-NH3烟气调质系统应用于内蒙 古大唐国际托克托发电有限责任公司(以下简称大 唐托电)1号、2号锅炉[6]。1号、2号锅炉共用1个烟 囱,在烟气调质系统投运前排放的烟尘质量浓度平均为552mg/m3,远远高于国家规定的100mg/m3;烟 气调质系统投运后,1号锅炉烟尘排放质量浓度为 32~40mg/m3。1号锅炉在调质前电除尘器除尘效率 为96.15%~97.3%,调质后可达到99.77%~99.80%。 可见效果非常显著。 2.2 某电厂的SO3-NH3烟气调质系统
自2013年11月到2014年3月,内蒙古某火电 厂也加装了SO3-NH3烟气调质系统。以下对该电厂 的应用情况进行介绍。 2.2.1 机组及除尘器系统概况
1号机组锅炉系统参数如下:过热蒸汽流量 1018t/h;过热蒸汽出口压力18.34MPa;过热蒸汽出 口温度543℃;锅炉设计压力20.5MPa;省煤器设计 压力20.9MPa;汽轮机入口主汽压力17.75MPa;锅 炉效率92.97%。
1号机组电除尘器为兰州电力修造厂生产,每 台锅炉配置2台电除尘器,每个电场有2个供电分 区,有效截面积432m2,集尘板面积41841.6m2,灰 斗16个。保证除尘效率≥99.70%,漏风率<3%,电 场风速0.74m/s。 2.2.2 SO3-NH3烟气调质工艺流程
在蒸汽加热下,固态硫黄在储硫罐内转化为液 态硫黄,温度为125~145℃,此时其黏度最小,利于 输送。液态硫黄通过输送泵的动力由带蒸汽加热 夹套的输送管道输送至燃硫炉完全燃烧,生成 SO2。燃烧所需的空气由空气过滤器、离心鼓风机、 电加热器对空气进行过滤和预热处理后输送至燃 硫炉。含SO2的混合气体进入到转化塔中,在V2O5 的催化作用下进一步生成SO3 (SO2转化成SO3的转 化率达95%以上)。含SO3的混合气体经不锈钢管 道输送到锅炉尾气烟道中,对烟气进行调质处理。
NH3调质主要用于增加飞灰颗粒的附着力和表 面积,NH3由SCR尿素热解系统提供的含NH3的混 合气体通过催化转化生成。 2.2.3 烟气调质前后试验数据对比
该电厂烟气调质前后试验数据对比见表 1所 示。从以上试验数据可以看出,烟气调质后排放的 烟尘质量浓度数据发生了较大的改变,除尘器出口 的 烟 尘 质 量 浓 度 均 小 于30mg/m3,满 足 了GB 13223—2011标准的要求。
| 表 1 烟气调质前、后除尘器试验数据 |
烟气调质技术因具有运行费用少,易操作等优点,已经被越来越广泛地应用于火力发电厂。通过 在内蒙古2个电厂的成功应用,进一步证实了该系 统技术成熟可靠,采用该技术,在有效降低锅炉烟 尘排放质量浓度的同时,也为电厂节约了大量运行 费用。烟气调质技术可以作为解决高比电阻烟尘 收集和旧电除尘器改造的有效手段,具有很大的推 广价值。
| [1] | 电力行业环境保护标准化技术委员会.GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准[S].北京:中国环境科学出 版社,2011. |
| [2] | 张殿印,王纯.除尘器手册[M].北京:化学工业出版社, 2004:25-27. |
| [3] | 赵红文,刘俊山.提高电除尘器除尘效率的探讨[J].陕西电 力,2005,3(5):64-66. |
| [4] | 温志军,李利山,郑旭.丰镇发电厂1号炉电除尘器效率 低的原因分析[J].内蒙古电力技术,2003,21(6):30-31. |
| [5] | 薛达.火电厂SO3烟气调质技术的研究[D].保定:华北电力 大学,2008:8-16. |
| [6] | 胡春涛,张成锐,蔡广宇.烟气调质系统在火电厂电除尘 器方面的应用[C]//全国火电大机组(600 MW级)竞赛第9 届年会论文集.呼和浩特:内蒙古大唐国际托克托发电有 限责任公司,2008:2. |
2014, Vol. 32 


