内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (05): 69-71   PDF    
烟气调质技术在电除尘器中的应用
武洁    
内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特010020
摘要:烟气调质技术是通过注入调质剂改变烟气或飞灰颗粒的物理、化学特性,变难收颗粒为易收颗粒,从而提高电除尘器除尘效率的一项技术。介绍了2家火电厂加装SO3-NH3烟气调质系统的应用情况:从运行数据可以看出,加装烟气调质系统后,除尘器出口的烟尘质量浓度均有明显下降,同时还可节约运行费用。分析认为,烟气调质技术具有广阔的应用前景。
关键词烟气调质技术     电除尘器     飞灰颗粒比电阻     除尘效率    
Flue Gas Conditioning Technology in Electrostatic Precipitator
Wu Jie     
Inner Mongolia Power Research Institute, Hohhot 010020
Abstract:Gas conditioning technology is that of changing the quenching agent by injecting smoke or dust physical and chemical properties, making the difficult catching dust easy collection, thus improving ESP collection efficiency. Described the two power plants to install flue gas quenching system applications. As could be seen from the operating data, after the installation of flue gas quenching systems, soot mass concentration of dust exports had decreased significantly, while also saving operating costs. The application showed that gas conditioning technology had broad application prospects.
Key words: gas conditioning technology     electrostatic precipitator     resistivity of dust     collection efficiency    
0 引言

根据《GB13223—2011火电厂大气污染物排放 标准》,自2014-07-01起,现有火力发电锅炉及燃气 轮机组烟尘执行30mg/m3的排放限值[1],许多电厂需 要进一步提高除尘器除尘性能才能满足这一要求。

烟气调质技术是目前国内较为先进的通过改 变粉尘比电阻来提高除尘器除尘效率的技术之一, 具有投资少、设备安装时间短、易操作等特点,已成 为提高除尘器除尘效率的优先选择。本文即对该 技术的原理及在电厂的应用情况进行相关介绍。 1 烟气调质技术介绍 1.1 技术概述 1.1.1 飞灰比电阻对除尘效率的影响

除尘器的性能取决于烟尘和飞灰颗粒的物理、 化学特性[2]。烟尘成分、温度和压力决定除尘器中 飞灰颗粒的充电能力,而飞灰颗粒大小、质量浓度 和比电阻会影响其充电和集电能力。

飞灰的主要成分包括SO2、Al2O3和Fe2O3及少量 Na和Ca。飞灰的比电阻取决于多个因素,包括飞灰 的化学成分、烟气温度及烟气中水分及SO3质量浓度。

飞灰的比电阻过高,飞灰颗粒荷电困难,容易 产生反电晕,不容易吸附,导致除尘器的除尘效率 下降;比电阻过低,荷电颗粒容易失去电荷,在振打 除尘时发生再飞散,降低除尘器的除尘效率。所以 飞灰的比电阻为104~2×1010 Ω∙cm时最适合被电除 尘器收集[3, 4]。飞灰比电阻与除尘效率关系见图 1

图 1 飞灰的比电阻与除尘器的除尘效率关系曲线
1.1.2 烟气调质技术分类

烟气调质技术是通过注入调质剂改变烟尘或 飞灰颗粒的物理、化学特性(如飞灰的比电阻、黏性 等),变难收颗粒为易收颗粒,从而提高电除尘器的 除尘效率。

烟气调质技术可以分为2类:一类为水调质,另 一类为调质剂调质。水调质主要应用于水泥行业, 在火电厂方面没有推广。调质剂调质中常用的调 质剂有SO3、NH3、NaCO3、H3PO4等。其中SO3烟气调 质在燃煤锅炉中应用最广泛,也是最成熟可靠的技 术,其通过提高飞灰颗粒的表面导电能力,降低飞 灰的比电阻来提高除尘效率;NH3的调质是在加入 SO3的基础上进行的,它可以促进细微的飞灰颗粒 凝结,减少二次扬尘,从而提高除尘效率。所以对 于SO3-NH3烟气调质技术来说,SO3调质起主要作用 (改变比电阻),NH3调质起辅助作用(凝结)。 1.2 烟气调质原理 1.2.1 SO3烟气调质

燃煤中的S在锅炉中经过燃烧大部分生成SO2, 其中只有很小一部分氧化生成SO3,与H2O结合生成 H2SO4。烟气温度低于204℃时,H2SO4和H2O吸附在 飞灰颗粒表面,从而影响飞灰比电阻。因此通过向 烟气中喷射SO3可改变飞灰的比电阻[5]

SO3烟气调质是以SO3为调质剂,将SO3与空气 的高温混合气体喷射到电除尘器的入口,SO3与空气中的水汽迅速结合,在飞灰颗粒表面形成一层 H2SO4薄膜,致使飞灰比电阻下降,荷电性能提高,易 于被电除尘器收集。调节SO3的喷射量,可以将飞 灰比电阻调节到适合电除尘器收集的理想范围 内。该工艺所用的原料有2种:一种是硫黄,另一种 是SO2。其中硫黄应用最广。 1.2.2 NH3烟气调质

NH3被用作一种凝结剂,可形成更大的飞灰颗 粒,吸附SO3:当烟气温度略高于148.9℃时,生成的 NH4HSO4熔融物,与飞灰混合变成胶体状,这种胶状 物黏性大,颗粒大,便于敲击收集。该方法同时还 可以有效抑制二次飞灰,降低振打损失和减少二次 夹带,提高除尘效率。 1.3 SO3-NH3烟气调质技术的优点

(1)SO3-NH3调质系统主要包括硫黄储罐、硫黄 给料泵、风机空气系统、空气加热器、硫黄燃烧器、 SO3转化器及喷射系统。SO3-NH3调质系统安装在 锅炉尾气烟道处,除与烟道的接口在停炉期间预留 外,其他安装工作无需大小修即可完成。整套系统 占地面积小,安装工作量小、工期短,所以特别适用 于原电除尘设备不变动情况下的改造。

(2)和旋转电极与布袋除尘器相比,烟气调质 系统初投资较低,且节省空间,适合现场空间受限 的工程项目。 1.4 SO3-NH3调质技术的经济效益

原料采用硫黄。硫黄价格按1600元/t计算,每 年耗费硫黄约550t,则采用SO3烟气调质技术每年 的运行费用约为88万元。

由于从2014年开始执行新的烟尘排放标准,许 多电厂需要通过电除尘器改造来提高除尘效率,其 中大部分采用增加电场的改造方案。若按此改造 方案考虑,每台电除尘器按增加1个电场计算,则单 台锅炉需增加6台2.0A/72kV高压电源(单台输入 功率为206kVA),运行系数取0.67,每年(按300d 计算)耗电费用约为150万元。

由此可见,采用SO3-NH3烟气调质技术比采用 纯电除尘器方案大约每年可节省运行费用62万元。 2 应用实例与效果

我国第1套SO3-NH3烟气调质系统应用于内蒙 古大唐国际托克托发电有限责任公司(以下简称大 唐托电)1号、2号锅炉[6]。1号、2号锅炉共用1个烟 囱,在烟气调质系统投运前排放的烟尘质量浓度平均为552mg/m3,远远高于国家规定的100mg/m3;烟 气调质系统投运后,1号锅炉烟尘排放质量浓度为 32~40mg/m3。1号锅炉在调质前电除尘器除尘效率 为96.15%~97.3%,调质后可达到99.77%~99.80%。 可见效果非常显著。 2.2 某电厂的SO3-NH3烟气调质系统

自2013年11月到2014年3月,内蒙古某火电 厂也加装了SO3-NH3烟气调质系统。以下对该电厂 的应用情况进行介绍。 2.2.1 机组及除尘器系统概况

1号机组锅炉系统参数如下:过热蒸汽流量 1018t/h;过热蒸汽出口压力18.34MPa;过热蒸汽出 口温度543℃;锅炉设计压力20.5MPa;省煤器设计 压力20.9MPa;汽轮机入口主汽压力17.75MPa;锅 炉效率92.97%。

1号机组电除尘器为兰州电力修造厂生产,每 台锅炉配置2台电除尘器,每个电场有2个供电分 区,有效截面积432m2,集尘板面积41841.6m2,灰 斗16个。保证除尘效率≥99.70%,漏风率<3%,电 场风速0.74m/s。 2.2.2 SO3-NH3烟气调质工艺流程

在蒸汽加热下,固态硫黄在储硫罐内转化为液 态硫黄,温度为125~145℃,此时其黏度最小,利于 输送。液态硫黄通过输送泵的动力由带蒸汽加热 夹套的输送管道输送至燃硫炉完全燃烧,生成 SO2。燃烧所需的空气由空气过滤器、离心鼓风机、 电加热器对空气进行过滤和预热处理后输送至燃 硫炉。含SO2的混合气体进入到转化塔中,在V2O5 的催化作用下进一步生成SO3 (SO2转化成SO3的转 化率达95%以上)。含SO3的混合气体经不锈钢管 道输送到锅炉尾气烟道中,对烟气进行调质处理。

NH3调质主要用于增加飞灰颗粒的附着力和表 面积,NH3由SCR尿素热解系统提供的含NH3的混 合气体通过催化转化生成。 2.2.3 烟气调质前后试验数据对比

该电厂烟气调质前后试验数据对比见表 1所 示。从以上试验数据可以看出,烟气调质后排放的 烟尘质量浓度数据发生了较大的改变,除尘器出口 的 烟 尘 质 量 浓 度 均 小 于30mg/m3,满 足 了GB 13223—2011标准的要求。

表 1 烟气调质前、后除尘器试验数据
3 结束语

烟气调质技术因具有运行费用少,易操作等优点,已经被越来越广泛地应用于火力发电厂。通过 在内蒙古2个电厂的成功应用,进一步证实了该系 统技术成熟可靠,采用该技术,在有效降低锅炉烟 尘排放质量浓度的同时,也为电厂节约了大量运行 费用。烟气调质技术可以作为解决高比电阻烟尘 收集和旧电除尘器改造的有效手段,具有很大的推 广价值。

参考文献
[1] 电力行业环境保护标准化技术委员会.GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准[S].北京:中国环境科学出 版社,2011.
[2] 张殿印,王纯.除尘器手册[M].北京:化学工业出版社, 2004:25-27.
[3] 赵红文,刘俊山.提高电除尘器除尘效率的探讨[J].陕西电 力,2005,3(5):64-66.
[4] 温志军,李利山,郑旭.丰镇发电厂1号炉电除尘器效率 低的原因分析[J].内蒙古电力技术,2003,21(6):30-31.
[5] 薛达.火电厂SO3烟气调质技术的研究[D].保定:华北电力 大学,2008:8-16.
[6] 胡春涛,张成锐,蔡广宇.烟气调质系统在火电厂电除尘 器方面的应用[C]//全国火电大机组(600 MW级)竞赛第9 届年会论文集.呼和浩特:内蒙古大唐国际托克托发电有 限责任公司,2008:2.