内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (05): 56-59   PDF    
600MW机组磨煤机增速改造及性能分析
赵志宏, 刘吉, 宿云山, 李飞    
内蒙古京隆发电有限责任公司, 内蒙古乌兰察布012100
摘要:内蒙古京隆发电有限责任公司机组实际燃用煤种的热值偏离设计值较大,机组负荷在540 MW以上时6台磨煤机必须全部投入运行,常出现机组出力受限、无备用磨煤机的情况。针对此问题,对1号炉C磨进行了增速改造,将磨煤机转速从24.2 r/min提升至30.0 r/min后,磨煤机出力由64.66 t/h提高到77.6 t/h(约增加了20%)。性能试验结果表明,改造后磨煤机运行状态良好,解决了机组出力受限、无备用磨等问题。
关键词磨煤机     碾磨出力     干燥出力     喷嘴环     可磨系数    
Coal Mill Renovation on 600 MW Unit by Increasing Speed and Its Performance Analysis
Zhao Zhihong, Liu Ji, Su Yunshan, Li Fei    
Inner Mongolia Jinglong Power Generation Co., Ltd., Inner Mongolia Ulanchab 012100
Abstract:Because the actual using coal type deviated from the designed one greatly, six coal mills should be put into operation when the unit load was above 500 MW in Inner Mongolia Jinglong Power Generation Co.,Ltd.,resulted in that there was no backup mill and the unit output was limited. To solve the problems, a speed increasing project had been carried out on a coal mill of No.1 unit in Inner Mongolia Jinglong Power Generation Co.,Ltd. After the coal mill speed was increased to 30.0 r/min from 24.2 r/min, the coal mill output reached 77.6 t/h from 64.66 t/h, increased by 20%. Performance test results showed that, after the transformation of coal mill,the machines ran in good condition, solved the unit output was limited,and no standby mill problems.
Key words: coal mill     milling force     dry output     nozzle     grindability factor    
1 机组介绍

内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称为京 隆公司)装机为2台600MW亚临界直接空冷机组, 分别于2008年2月和4月投产发电。每台炉各配备 6台北京电力设备总厂制造的ZGM113G型中速磨 煤机(主要设计参数见表 1)。

表 1 ZGM113G型中速磨煤机原设计参数

设计煤种下(入炉煤热值79.03MJ/kg),磨煤机 保证出力(标准研磨出力)为64.66t/h,可实现5运1 备。为进一步降低燃料成本,机组实际运行中需掺 烧褐煤运行。电厂曾对每台磨煤机的喷嘴环进行 过改造,以提升磨煤机干燥出力,实现最大量地掺 烧褐煤。 2 存在的问题

改造前,京隆公司机组磨煤机主要存在以下几 个问题。

(1)由于入厂煤热值只能保持在71.2MJ/kg左 右,机组负荷在540MW以上时,6台磨需要全部投 入运行,没有备用磨,降低了运行可靠性。

(2)夏季背压较高时段,机组带满600MW负 荷时,给煤量一般在350t/h,再加上AGC超调,瞬间 最大给煤量可达370t/h。给煤量大时,必须提高一 次风压力以维持机组负荷,造成减温水量和飞灰含 碳量增大,锅炉效率下降[1]

(3)经常发生因磨煤机故障,导致机组出力受 限的情况,降低了电厂经济性。 3 改造方案

为解决上述问题,电厂计划利用1号炉A修机 会,对磨煤机进行增速技术改造。经综合分析各磨 煤机的实际运行情况,决定首先对1号炉C磨进行 试验性改造。磨煤机的制粉出力包括碾磨出力、干 燥出力和通风出力,而最终出力取决于3者中的最 小值[2]。在掺烧褐煤时,干燥出力常常是影响磨煤 机出力的瓶颈,而对于煤种偏离设计值较大、大量 掺烧褐煤的磨煤机,碾磨出力是主要影响因素。针 对磨煤机和燃用煤种的实际情况,特制订了以下2 套改造方案。 3.1 改造为ZGM113G-Ⅰ型磨煤机

与ZGM113G型磨煤机相比,ZGM113G-I型磨 煤机只是将磨的转速由前者的24.2r/min提高到 27.1r/min,出力提高了10%(达到71.1t/h)。磨煤机 轴功率没有太大变化,静态分离器和电动机都不需 改动,稀油站、液压油站、密封风机等均无需进行改 造。但经核算,ZGM113G-Ⅰ型磨煤机出力只能提 高10%,扔无法满足实际运行需求。 3.2 改造为ZGM113G-Ⅱ型磨煤机

ZGM113G-Ⅱ型磨煤机将转速提高到了30.0r/ min,磨煤机出力可提高20%(达到77.6t/h);磨入口 一次风流量需相应增加约20%,静态分离器能否满 足改造需要,需进行论证。另外,磨煤机出力增加 时轴功率也相应增加,电动机是否需要进行增容改 造也需进行论证。但ZGM113G-Ⅱ型磨煤机外形尺 寸与ZGM113G型磨煤机一致,因此相关的辅助设备 不需更换改造。 3.3 改造方案的确定

第1种方案虽然改造简单、费用低,但磨煤机出 力只能提高10%,无法满足现实际运行要求,所以放 弃了该方案。

第2种方案中,如果电动机、分离器也需要进行 改造,则改造工作量大、投资成本高。但因京隆公 司已对2台炉的B、C、D磨煤机喷嘴环进行过相应改 造,磨煤机通风量由原来的100.8t/h提高到了123.6 t/h,同时由于喷嘴环截面积变大,风速降低,煤粉细 度仍可得到控制[3, 4, 5, 6],因此静态分离器也不需进行改 造。实际运行中磨煤机的运行电流在135A以下, 轴功率在510kW以下,原设计轴功率(630kW)仍 有较大裕度,故初步认为磨煤机电动机可以满足运 行要求,不需要对电动机进行改造。

经分析比较,最终决定只对磨煤机减速机进行 增速改造,利用1号炉大修机会先对C磨减速机进 行更换。增速改造后,通过运行检验其改造效果, 再确定下一步改造方案。 4 改造后性能试验

为检验改造效果、发现改造工作的不足之处, 对1号炉C磨进行了改造后出力特性试验:通过调 整风煤比,在不同出力(直至最大出力)情况下,测 定系统各运行特性,为机组运行操作提供依据[4]4.1 煤种试验特性

整个试验选取了2种可磨系数不同的煤种,即 准煤和煨煤,各自特性分别见表 2表 3

表 2 准煤试验特性

表 3 煨煤试验特性
4.2 试验结果

整个试验过程中,磨煤机各项参数变化平稳, 磨煤机振动值变化不明显。表 4表 5分别为改造后 C磨磨制准煤、煨煤时的出力特性数据,相应的出力 特性曲线分别见图 1图 2

表 4 C磨磨制准煤时的出力特性数据

表 5 C磨磨制煨煤时的出力特性数据

图 1 磨煤机增速改造后燃用准煤的出力特性曲线

图 2 磨煤机增速改造后燃用煨煤的出力特性曲线
4.3 试验结果分析 4.3.1 燃用准煤

试验时机组负荷为600MW,一次风母管压力 为8.75kPa,磨煤机的加载力为15.3MPa。整个试 验过程中磨煤机进、出口差压为3.76kPa;试验时煤 粉细度测量结果为29.24%,与改造前基本相同。

图 1可见,磨煤机给煤量由初始的68t/h逐渐 增加到79t/h时,磨煤机出口温度由最初的75℃下 降到66℃后趋于稳定;磨煤机风量由初始的100t/h 下降至94.3t/h后逐渐稳定;磨煤机电流由原100A 升高到了115A。当一次风压维持在9.5kPa时,磨 煤机出力将会再增加一些,但煤粉颗粒也会变大。 4.3.2 燃用煨煤

试验时机组负荷450MW、一次风母管压力为 8.75kPa,磨煤机的加载力为15.6MPa,整个试验过 程磨煤机进、出口差压为3.83kPa。

图 2所示,给煤量由67t/h逐渐增加到80t/h 时,磨煤机出口温度由初始的56℃下降至50.7℃后 逐渐稳定;磨煤机风量由初始的100t/h下降到94.7 t/h后逐渐稳定;磨煤机电流由原来的96A升高至 105.6A。

从试验情况来看,试验煤种为煨煤时磨煤机电 流较准煤小,说明煨煤较准煤易磨。因煨煤的水分 大,磨出力越大将会使磨出口温度越低,出力过大 会导致干燥出力不能满足要求[7] 4.3.3 结论

(1)通过磨煤机减速机提速改造,磨煤机出力 增加了20%,达到了改造目的。改造后,机组出力受 限情况得到缓解。

(2)运行方式不会对电动机造成威胁,不会过电流。

(3)磨煤机如果继续加大出力和风量,会引起 煤粉变粗;如与低氮燃烧器的运行效果叠加,更会 使飞灰和炉渣含碳量大幅增加[8]

(4)试验表明,在燃用准煤、煨煤的情况下,达 到最大出力(80t/h)时,磨煤机不会超电流,轴功率 可以满足运行要求;且在相同出力情况下,磨煤机 电流较改造前小,说明磨煤机的碾磨出力有所增 加。

(5)增速改造后磨煤机单耗没有增加。

(6)因本次A修对锅炉燃烧器也进行了改造, 使得一次风喷口截面积缩小,磨煤机的通风阻力有 所增加;另外磨煤机的分离器也是限制通风出力的 1个主要因素。 5 建议

改造后机组运行状况表明,磨煤机提速改造效 果显著,具有推广价值。

(1)考虑到京隆公司机组夏季背压高和AGC 的超调情况,以及入炉煤热值在71.2MJ/kg左右时, 机组最大给煤量一般在365t/h左右,每台炉只进行 4台磨的改造即可满足运行要求。

(2)磨煤机转速增加时,磨损也会加剧,改造 后应缩短检修和磨辊堆焊周期[8]

(3)随着运行时间的延长,磨煤机的碾磨出力 将逐渐下降,磨煤机电流会随之增大。但运行中只 要不超过150.8A,即可控制磨煤机的轴功率不大于 570kW。

(4)磨煤机不宜在积存大量煤粉的情况下启 动,以防烧损电动机[6]。运行中尤其要注意对磨振 动值、煤层厚度、推力瓦温、轴承温度的监督检查。

(5)80t/h已是磨煤机的最大出力,实际运行中 磨煤机不应超过此出力,且不宜在最大出力工况下 长时间运行。

参考文献
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