内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称京隆 公司)2×600MW空冷机组锅炉型号为SG2060/ 17.5-M915,属亚临界参数、控制循环、四角切向燃 烧、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、紧 身封闭、全钢构架Π型汽包炉。锅炉设计煤种为准 格尔矿煤,校核煤种为晋北代表煤。每台锅炉配备 6台由北京电力设备总厂生产的ZGM113G型中速 辊式磨煤机,每台磨煤机设计出力66.57t/h,最大通风量101t/h,适宜磨制烟煤、部分贫煤和褐煤;正常 运 行 时(燃 用 设 计 煤 种)5台 投 用、1台 备 用。 ZGM113G型中速磨煤机设计参数及煤种适应范围 见表 1、表 2所示。
| 表 1 ZGM113G型中速磨煤机设计参数 |
| 表 2 ZGM113G型中速磨煤机煤种适应范围 |
京隆公司2台机组于2008年4月投运,随着机 组运行时间的增加,磨煤机传动盘碳精密封环部位 漏风、漏粉现象日趋严重,甚至会有大量石子煤从 传动盘底部喷出,火星四溅。个别磨煤机传动盘碳 精密封环使用寿命不到一周。传动盘部位泄漏高 温热风,易导致磨煤机液压油系统、润滑油系统油 温升高,油站系统元件老化,威胁磨煤机的运行安 全。 3 磨煤机传动盘碳精密封环泄漏原因分析 3.1 磨煤机传动盘密封原理
磨煤机传动盘密封系统由机座密封环与传动 盘之间的密封以及传动盘和碳精密封环之间的密 封两部分组成。上部为机座密封环与传动盘之间 的密封,下部为传动盘与碳精密封环之间的迷宫式 密封。碳精密封环安装在迷宫室内,2圈密封环分 为20个扇形段通过弹簧箍紧在传动盘上形成浮动 式密封,可在一定范围内起到自动补偿磨损的作 用,保证磨煤机运行时传动盘表面与碳精密封环内 侧随时保持紧密接触。在磨煤机正常运行时,为了 确保传动盘的密封作用,密封风室内密封风压应高 于一次风室内一次风压,其差ΔP≥2kPa,这样可防 止一次风室中一次热风和煤粉向外泄漏。密封风 绝大部分经密封壳体上部间隙(机座密封圆环与传 动盘之间的密封)吹入一次风室,仅极少部分通过 碳精密封环与传动盘间隙(传动盘和碳精密封环之 间的密封)漏入大气中。 3.2 原因分析
磨煤机传动盘密封环泄漏初期,只是轻微漏 风、漏粉,然后迅速发展到大量小颗粒石子煤及火 星从传动盘喷出。根据对传动盘结构及运行情况 进行分析,判断磨煤机传动盘密封环频繁泄漏主要 有以下主要原因。 3.2.1 磨煤机机座密封环与传动盘间隙过大
磨煤机机座密封环与传动盘的设计安装间隙 为2.5mm,由于安装偏差及长时间运行,该间隙可 增至5~8mm。间隙过大,降低了密封风室内部与 外部一次风室的压差,削弱密封风密封效果,造成 颗粒较大的石子煤进入密封风室,进而落入传动盘 和碳精密封环之间的迷宫室密封内,造成密封损 坏,ΔP达不到要求,密封效果进一步恶化;热一次 风夹带更多的石子煤继续破坏第二层碳精密封,导 致短时间内碳精密封环全部损坏,传动盘磨损严 重,出现3~5mm深的环状沟槽,进一步降低密封效 果。 3.2.2 传动盘碳精密封型式存在设计缺陷
机座密封环与传动盘之间的间隙随着运行时 间的增加而越来越大,不能有效阻止石子煤通过。 而碳精密封结构单一,安全性能差,遭到石子煤颗 粒的破坏时极易损坏。因此,需要对密封风室外部 重新设计,采用更加合理的密封型式,最大可能地 保证密封风室内不进入石子煤,碳精密封环不受破 坏。 3.2.3 石子煤量过大
由于煤炭市场的变化,近年来锅炉燃煤煤质不 断恶化,掺烧劣质煤已成必然,磨煤机在运行过程 中,石子煤量明显增加。由于一次风室空间有限, 如果排渣不及时,石子煤就不能及时排放,不可避免地进入机座密封圆环与传动盘之间的间隙,造成 密封破坏,引起泄漏。 3.2.4 运行中刮板脱落
根据日常运行经验,在石子煤量较大时,会造 成刮板磨损严重,容易脱落。刮板脱落后,大量石 子煤堆积在一次风室,通过机座密封圆环与传动盘 之间的缝隙进入密封风室;小煤粉颗粒不断堆积, 将密封风室堆满,进入碳精密封环与传动盘之间的 细小间隙,在传动盘旋转时将碳精密封环损坏,造 成泄漏。 3.2.5 运行调整不当
受燃煤供应及煤价影响,有些燃煤电厂煤种更 换频繁。多煤种掺烧时,如果风煤比调整不当,易 导致磨煤机满煤,一次风室、密封风室全部被石子 煤充满,密封风起不到密封效果,小煤粉颗粒进入 碳精密封环与传动盘之间的细小间隙,将碳精密封 环损坏,导致泄漏。 4 改造方案
通过排查,认为磨煤机传动盘密封环泄漏的主 要原因是机座密封环与传动盘间隙过大以及碳精 密封环材料脆性大,因此改造的主要目的是缩小机 座密封圆环与传动盘间隙及提高碳精密封环使用 寿命。通过对传动盘密封结构进行分析,提出如下 改造方案。 4.1 刮板室内增加金属密封护套
刮板室(密封风腔室外部)内增加金属密封护 套(见图 1),可防止机座密封圆环与传动盘间隙过 大。根据图纸尺寸和实际测绘,确定护套尺寸,沿 圆周做成对夹式,材料采用0Cr13,椭圆度偏差≤1 mm,同心度偏差≤0.5mm。利用磨煤机检修机会, 打开一次风室人孔,将金属密封护套安装在传动盘 碳精密封环上,调整与传动盘间的径向间隙在1~ 1.5mm,进行焊接固定。
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图 1 传动盘内部密封改造示意图 |
将石墨碳精密封环改为橡胶密封环,可提高碳 精密封环使用寿命。根据磨煤机传动盘及碳精密 封环安装槽尺寸重新加工压兰,定制橡胶密封圈。 利用磨煤机检修期间,拆下原有碳精密封环,将制 作好的橡胶密封圈安装在原有碳精密封环位置,接 头粘胶后用卡箍固定,用螺栓将加工好的压兰与原 有碳精密封环固定环连接在一起,形成密封副,改 造后的传动盘外部密封见图 2所示。安装时要保证 安装精度。
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图 2 传动盘外部密封改造前后照片 |
对磨煤机传动盘碳精密封环进行改造后,传动 盘几乎不发生漏风、漏粉现象,磨煤机传动盘区域 油站、减速机轴承及热工仪表等温度进一步降低, 设备运行风险及检修维护工作量大幅减小,磨煤机 运行更加安全、可靠。 5.2 经济效益对比
改造前泄漏最严重的3台磨煤机每月至少需更 换1套碳精密封环,每套碳精密封环价格为8000 元,1a费用为8000元×36=28.8万元。每台磨煤机 传动盘内部加装金属密封护套及外部更换橡胶密 封环改造总费用约25000元,3台共7.5万元;以后 每台磨煤机每年只需更换1套橡胶密封环,橡胶密 封环单价2000元;内部金属护套可以长期使用,无 需更换。据此计算,改造后1a至少可节约费用约20多万元。 6 结束语
通过对京隆公司2台机组磨煤机传动盘密封系 统进行改造,从根本上解决了磨煤机传动盘碳精密 封环频繁损坏导致的漏风、漏粉现象,提高了磨煤 机运行的稳定性,节约了大量的维护成本,提高了 现场安全文明生产水平,经济效益明显。改造方法 可为使用ZGM型中速辊式磨煤机的其他火电厂借 鉴。
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