内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (05): 45-49   PDF    
600MW直接空冷机组凝汽器喷淋系统改造
赵广毅, 周欢朋, 史艳强, 赵志宏, 肖梁    
内蒙古京隆发电有限责任公司, 内蒙古乌兰察布012100
摘要:内蒙古京隆发电有限责任公司600 MW直接空冷机组多次发生因高温、大风天气引发背压高而导致出力受限的问题,对机组高温季节的运行经济性与安全性造成严重影响。在保留空冷凝汽器原有冲洗管路、设备的基础上,通过增设空冷凝汽器喷淋系统,对空冷机组冷却系统进行了改造。加装喷淋系统后,高温季节机组运行背压明显降低,可以维持在规定范围内,机组运行安全性得以提高。喷淋系统投入运行后,2台机组每年可节约40余万元成本,4 a左右即可收回投资,经济效益显著。
关键词直接空冷机组     背压     喷淋系统     空冷凝汽器     煤耗率    
Condenser Sprinkler System Transformation of 600 MW Direct Dry Cooling Units
Zhao Guangyi, Zhou Huanpeng, Shi Yanqiang, Zhao Zhihong, Xiao Liang    
Inner Mongolia Jinglong Power Generation Co., Ltd., Inner Mongolia Ulanchab 012100
Abstract:Due to the high temperature or strong wind weather condition, the 600 MW direct dry cooling units repeatedly occurred the problems of limited output caused by high back pressure in Inner Mongolia Jinglong Power Generation Co., Ltd., seriously influenced running safety and economy of the unit in high temperature seasons. In the retention of original flushing pipelines and equipments on the air cooled condenser, through installing sprinkler system, the cooling systems of the units was modified. After installation of sprinkler systems, the turbine running back pressure decreased significantly in high temperature seasons, could be maintained within a predetermined range, units safety were improved. Since the sprinkler system was put into operation, the 2 units could save more than 400 000 yuan cost annually,could recover the investment in about 4 years, the economic benefits was significant.
Key words: direct dry cooling unit     back pressure     sprinkler system     air-cooling condenser     coal consumption rate    
0 引言

内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称为京 隆公司)地处内蒙古自治区乌兰察布市,地区气候 具有夏季高温少雨、春秋风沙大、昼夜温差大特 点。每年6—8月地区白天平均气温约28℃,夏季最高气温可达36.5℃。每年高温季节,由于空冷系 统冷却效果变差,机组经常出现运行背压高(超过 40kPa)、出力受限情况,严重影响机组运行经济性 和安全性[1]。为此,京隆公司决定对空冷机组冷却 系统进行改造,以改善空冷散热器的冷却性能,提 高机组高温季节的带负荷能力和运行安全性。 1 空冷系统简介

京隆公司安装2台600MW直接空冷机组,配套 使用德国GEA能源技术有限公司生产的直接空冷 系统。 1.1 凝汽器

空冷散热器为铝钢单排管、风机变频调速、直 接空冷凝汽器,共由8排(每排7列)A形散热单元组 成。每个散热单元包含10个管束,每个管束由41 根管道组成(即每个散热单元由410根铝钢管构 成)。轴流风机布置在A形散热单元下方,为散热器 翅片提供冷却空气。 1.2 空冷风机

每台空冷机组配置56台空冷风机(其中16台 为可逆转风机),每个风机配置1台变频器,2台机组 共配置112台变频器。每个风机装有5只叶片,风 机叶轮直径9.144m,电动机额定转速74r/min [2] 1.3 清洗系统

为了清洗散热翅片、提高空冷凝汽器散热性 能,每台空冷机组都安装了1套高压水清洗系统。 清洗系统包括清洗水泵、控制阀门、不锈钢管道、带 有桁架和喷嘴的可移动式清洗头、热浸电镀导轨、 活动软管、支吊架、截止阀门、压力表等。清洗系统 可在空冷凝汽器正常工作时对翅片的外表面进行 清洗。另外,在夏季高温或大风天气机组背压大幅 升高时,也可通过对翅片进行冲洗来提高排汽凝结 速度、降低机组背压,保障空冷机组的运行安全。 2 喷淋系统改造 2.1 直接空冷凝汽器加装喷淋系统优点

较高的环境温度时,为降低空冷机组背压、保 证出力,常采用的办法有定期冲洗空冷凝汽器、增 大空冷散热面积、增加空冷通风量等,但这些方法 或者效果不理想,或者设备投资大,且在冬季环境 温度低时会造成空冷设备利用率低、防冻难度加大 等问题。相比于常规办法,直接空冷凝汽器加装喷 淋系统具有以下优点:

(1)直接空冷凝汽器喷淋系统投入后,可有效 降低翅片管周围的环境温度,起到降低机组背压、 缓解机组夏季出力受限的情况。

(2)当机组突然出现背压高问题时,喷淋系统 能够较快投入,且系统可靠性高。

(3)有关研究指出,环境温度越高、空气相对 湿度越小,喷淋系统的投入效果越好[3]

(4)因喷淋系统冷却介质已雾化成雾滴,雾滴 在风机作用下与空气及受热面充分接触,十分有利 于凝汽器的降温。

(5)压力型喷嘴结构简单、维护费用低、雾化 效果好,能够起到节省水资源、降低投资成本的作 用。

因京隆公司所处地区干旱少雨,夏季白天温度 高,更适合加装喷淋系统,经仔细研究,最终确定了 在现有清洗系统基础上,于A型塔内加装喷淋管路 与喷嘴的改造方案,以期大幅降低喷淋系统改造的 初投资。 2.2 喷淋系统布置方式

喷淋系统示意图如图 1所示。喷淋系统仍使用 原清洗系统的2台清洗泵,并将原清洗系统的管路 作为喷淋系统的主管路。在每座A型塔旁边的横向 不锈钢管道上安装1只三通阀,三通阀后接手动球 阀,并在A型塔内安装不锈钢分管路,每台机组共设 8组分管路。在每根分管路上安装4只专用雾化喷 嘴(每台机组共需安装1792只)。喷淋系统构成如 图 2所示。

图 1 喷淋系统示意图

图 2 喷淋系统构成
2.3 运行方式

改造后,喷淋系统按照以下方式运行:

(1)正常情况下,1台清洗泵运行即可满足喷淋要求;2台清洗泵互为备用。

(2)1号清洗泵由1号机组3kV IC段接带;2 号清洗泵由2号机组3kV ⅡD段接带,有力保障了 系统运行的安全可靠性。

(3)喷淋系统水源取自2台机组各自原有的凝 结水补充水箱,凝结水补充水品质较高,可有效保 证空冷翅片的清洁。补充水箱地理位置与空冷岛 临近,减少了喷淋系统的改造成本。正常喷淋冲洗 时使用1个水源即可,2个水源互为备用,可灵活掌 握。

(4)在原有清洗母管上,每台机组喷淋系统各 增设8路喷淋管道。各管道均加装阀门,可满足空 冷岛冲洗时喷淋系统的隔离要求;同时,各排空冷 单元清洗、喷淋切换操作只需操作2个阀门,方式简 单、投运及时,十分有利于解决机组突遇大风等恶 劣天气导致的背压突然升高问题。 2.4 喷淋系统投入条件 2.4.1 机组运行控制要求

(1)机组带600MW负荷,当背压为37kPa时, 主蒸汽流量达2140t/h,超出额定流量80t/h,一段、 二段抽气压力达到TMCR工况值,机组轴向位移达 0.48mm。机组带600MW负荷时,背压原则上不应 大于37kPa。

(2)机组带600MW负荷,炉侧再热蒸汽压力 3.8MPa,背压为30kPa时,达到报警值。

(3)当背压大于42kPa时,机组在调门全开情 况下不能接带满负荷。

(4)在任何负荷下机组背压都不应高于43 kPa。 2.4.2 喷淋系统投入条件

按照上述运行控制要求,综合考虑各项运行条 件,制定以下喷淋系统投入条件:

(1)煤质差、机组不能满出力运行,且背压大 于30kPa时,开始投入喷淋装置;

(2)机组正常运行,背压大于32kPa时,投入 2~4排喷淋装置;

(3)背压大于35kPa时,投入4—6排喷淋装置;

(4)背压大于37kPa时,投入6—8排喷淋装置;

(5)机组背压为30~35kPa,当背压摆动幅度超 过3kPa时(突遇恶劣天气等情况),立即投入喷淋 装置。 3 投入效果分析

2014-07-18T10:00—21:00,京隆公司2台机组 负荷均为600MW;14:37环境温度达到最高点 33℃,至18:00环境温度仍维持在31℃左右,如图 3 所示。

图 3 环境温度曲线

运行期间,2台机组背压随环境温度、风速的升 高而升高,分别都投运了喷淋系统。以2号机组为 例,14:54时机组背压达到最高值32.2kPa(见图 4), 根据京隆公司制订的空冷冲洗和喷淋投入方案中“机组正常运行背压大于32kPa时,开始投入喷淋” 的要求,立即投入了2号机组的喷淋系统运行,至 18:00退出。喷淋系统投入后,机组背压均保持在 30kPa左右,有效抑制了背压的持续升高,始终将机 组背压维持在规定范围内。运行中发现2号机组背 压比1号机组平均高约3kPa,这是因为15:00—18: 00自然风风速高(峰值曾达8m/s,环境风速曲线见 图 5),当天风向(南风)对 2号机组背压影响较大, 造成了2号机组的背压较 高。

图 4 2号机组背压曲线

图 5 环境风速曲线
4 经济性分析

京隆公司1号、2号机 组喷淋系统改造设备、材 料及人工费等总费用约 为149万 元。表 1为 2014-07-18 1号机组空 冷喷淋系统投入前、后稳 定工况下的燃煤成本核 算。

表 1 1号机组空冷喷淋系统投入前、后燃煤成本核算1)

表 1可以看出,喷 淋系统投运后机组负荷 增加、背压下降,同时主 汽流量减少、煤耗率降 低。600MW机组在额定 负荷工况下,背压每降低 1.0kPa,机组煤耗率将降 低2g/kWh [4, 5, 6],喷淋装置 投入后1号机组背压下降 了2.4kPa,可降低机组煤 耗率4.8g/kWh。经过计 算,喷淋系统投运后机组 每小时用煤量减少3t,可 节约燃煤成本1357元/h。

表 2为京隆公司1号 机组喷淋系统投运时的 制水及耗电成本核算情 况。

表 2 空冷喷淋制水及耗电成本核算

根据表 1表 2可知, 扣除除盐水制水费用及 喷淋耗电费用,喷淋系统 投运后每小时可节约成本777.7元。京隆公司每年夏季6—8月为高温天 气,按喷淋系统每年投运80d、每台机组每天投入6 h计算,2台机组每年可节约74.6万元成本,2a左右 即可收回投资,经济效益十分可观。

另外,由于背压降低,相同负荷下机组的汽耗 率、煤耗率以及厂用电率均相应降低,并且设备磨 损减轻、维护量下降,间接经济效益同样显著[3] 5 结束语

京隆发电公司直接空冷机组在夏季高温时常 因背压升高而限制出力,加装喷淋装置后,高温季 节机组运行背压明显降低,可以保证夏季满负荷运 行,机组运行经济性和安全性显著提高。

参考文献
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