内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称为京 隆公司)地处内蒙古自治区乌兰察布市,地区气候 具有夏季高温少雨、春秋风沙大、昼夜温差大特 点。每年6—8月地区白天平均气温约28℃,夏季最高气温可达36.5℃。每年高温季节,由于空冷系 统冷却效果变差,机组经常出现运行背压高(超过 40kPa)、出力受限情况,严重影响机组运行经济性 和安全性[1]。为此,京隆公司决定对空冷机组冷却 系统进行改造,以改善空冷散热器的冷却性能,提 高机组高温季节的带负荷能力和运行安全性。 1 空冷系统简介
京隆公司安装2台600MW直接空冷机组,配套 使用德国GEA能源技术有限公司生产的直接空冷 系统。 1.1 凝汽器
空冷散热器为铝钢单排管、风机变频调速、直 接空冷凝汽器,共由8排(每排7列)A形散热单元组 成。每个散热单元包含10个管束,每个管束由41 根管道组成(即每个散热单元由410根铝钢管构 成)。轴流风机布置在A形散热单元下方,为散热器 翅片提供冷却空气。 1.2 空冷风机
每台空冷机组配置56台空冷风机(其中16台 为可逆转风机),每个风机配置1台变频器,2台机组 共配置112台变频器。每个风机装有5只叶片,风 机叶轮直径9.144m,电动机额定转速74r/min [2]。 1.3 清洗系统
为了清洗散热翅片、提高空冷凝汽器散热性 能,每台空冷机组都安装了1套高压水清洗系统。 清洗系统包括清洗水泵、控制阀门、不锈钢管道、带 有桁架和喷嘴的可移动式清洗头、热浸电镀导轨、 活动软管、支吊架、截止阀门、压力表等。清洗系统 可在空冷凝汽器正常工作时对翅片的外表面进行 清洗。另外,在夏季高温或大风天气机组背压大幅 升高时,也可通过对翅片进行冲洗来提高排汽凝结 速度、降低机组背压,保障空冷机组的运行安全。 2 喷淋系统改造 2.1 直接空冷凝汽器加装喷淋系统优点
较高的环境温度时,为降低空冷机组背压、保 证出力,常采用的办法有定期冲洗空冷凝汽器、增 大空冷散热面积、增加空冷通风量等,但这些方法 或者效果不理想,或者设备投资大,且在冬季环境 温度低时会造成空冷设备利用率低、防冻难度加大 等问题。相比于常规办法,直接空冷凝汽器加装喷 淋系统具有以下优点:
(1)直接空冷凝汽器喷淋系统投入后,可有效 降低翅片管周围的环境温度,起到降低机组背压、 缓解机组夏季出力受限的情况。
(2)当机组突然出现背压高问题时,喷淋系统 能够较快投入,且系统可靠性高。
(3)有关研究指出,环境温度越高、空气相对 湿度越小,喷淋系统的投入效果越好[3]。
(4)因喷淋系统冷却介质已雾化成雾滴,雾滴 在风机作用下与空气及受热面充分接触,十分有利 于凝汽器的降温。
(5)压力型喷嘴结构简单、维护费用低、雾化 效果好,能够起到节省水资源、降低投资成本的作 用。
因京隆公司所处地区干旱少雨,夏季白天温度 高,更适合加装喷淋系统,经仔细研究,最终确定了 在现有清洗系统基础上,于A型塔内加装喷淋管路 与喷嘴的改造方案,以期大幅降低喷淋系统改造的 初投资。 2.2 喷淋系统布置方式
喷淋系统示意图如图 1所示。喷淋系统仍使用 原清洗系统的2台清洗泵,并将原清洗系统的管路 作为喷淋系统的主管路。在每座A型塔旁边的横向 不锈钢管道上安装1只三通阀,三通阀后接手动球 阀,并在A型塔内安装不锈钢分管路,每台机组共设 8组分管路。在每根分管路上安装4只专用雾化喷 嘴(每台机组共需安装1792只)。喷淋系统构成如 图 2所示。
![]() |
图 1 喷淋系统示意图 |
![]() |
图 2 喷淋系统构成 |
改造后,喷淋系统按照以下方式运行:
(1)正常情况下,1台清洗泵运行即可满足喷淋要求;2台清洗泵互为备用。
(2)1号清洗泵由1号机组3kV IC段接带;2 号清洗泵由2号机组3kV ⅡD段接带,有力保障了 系统运行的安全可靠性。
(3)喷淋系统水源取自2台机组各自原有的凝 结水补充水箱,凝结水补充水品质较高,可有效保 证空冷翅片的清洁。补充水箱地理位置与空冷岛 临近,减少了喷淋系统的改造成本。正常喷淋冲洗 时使用1个水源即可,2个水源互为备用,可灵活掌 握。
(4)在原有清洗母管上,每台机组喷淋系统各 增设8路喷淋管道。各管道均加装阀门,可满足空 冷岛冲洗时喷淋系统的隔离要求;同时,各排空冷 单元清洗、喷淋切换操作只需操作2个阀门,方式简 单、投运及时,十分有利于解决机组突遇大风等恶 劣天气导致的背压突然升高问题。 2.4 喷淋系统投入条件 2.4.1 机组运行控制要求
(1)机组带600MW负荷,当背压为37kPa时, 主蒸汽流量达2140t/h,超出额定流量80t/h,一段、 二段抽气压力达到TMCR工况值,机组轴向位移达 0.48mm。机组带600MW负荷时,背压原则上不应 大于37kPa。
(2)机组带600MW负荷,炉侧再热蒸汽压力 3.8MPa,背压为30kPa时,达到报警值。
(3)当背压大于42kPa时,机组在调门全开情 况下不能接带满负荷。
(4)在任何负荷下机组背压都不应高于43 kPa。 2.4.2 喷淋系统投入条件
按照上述运行控制要求,综合考虑各项运行条 件,制定以下喷淋系统投入条件:
(1)煤质差、机组不能满出力运行,且背压大 于30kPa时,开始投入喷淋装置;
(2)机组正常运行,背压大于32kPa时,投入 2~4排喷淋装置;
(3)背压大于35kPa时,投入4—6排喷淋装置;
(4)背压大于37kPa时,投入6—8排喷淋装置;
(5)机组背压为30~35kPa,当背压摆动幅度超 过3kPa时(突遇恶劣天气等情况),立即投入喷淋 装置。 3 投入效果分析
2014-07-18T10:00—21:00,京隆公司2台机组 负荷均为600MW;14:37环境温度达到最高点 33℃,至18:00环境温度仍维持在31℃左右,如图 3 所示。
![]() |
图 3 环境温度曲线 |
运行期间,2台机组背压随环境温度、风速的升 高而升高,分别都投运了喷淋系统。以2号机组为 例,14:54时机组背压达到最高值32.2kPa(见图 4), 根据京隆公司制订的空冷冲洗和喷淋投入方案中“机组正常运行背压大于32kPa时,开始投入喷淋” 的要求,立即投入了2号机组的喷淋系统运行,至 18:00退出。喷淋系统投入后,机组背压均保持在 30kPa左右,有效抑制了背压的持续升高,始终将机 组背压维持在规定范围内。运行中发现2号机组背 压比1号机组平均高约3kPa,这是因为15:00—18: 00自然风风速高(峰值曾达8m/s,环境风速曲线见 图 5),当天风向(南风)对 2号机组背压影响较大, 造成了2号机组的背压较 高。
![]() |
图 4 2号机组背压曲线 |
![]() |
图 5 环境风速曲线 |
京隆公司1号、2号机 组喷淋系统改造设备、材 料及人工费等总费用约 为149万 元。表 1为 2014-07-18 1号机组空 冷喷淋系统投入前、后稳 定工况下的燃煤成本核 算。
| 表 1 1号机组空冷喷淋系统投入前、后燃煤成本核算1) |
从表 1可以看出,喷 淋系统投运后机组负荷 增加、背压下降,同时主 汽流量减少、煤耗率降 低。600MW机组在额定 负荷工况下,背压每降低 1.0kPa,机组煤耗率将降 低2g/kWh [4, 5, 6],喷淋装置 投入后1号机组背压下降 了2.4kPa,可降低机组煤 耗率4.8g/kWh。经过计 算,喷淋系统投运后机组 每小时用煤量减少3t,可 节约燃煤成本1357元/h。
表 2为京隆公司1号 机组喷淋系统投运时的 制水及耗电成本核算情 况。
| 表 2 空冷喷淋制水及耗电成本核算 |
根据表 1、表 2可知, 扣除除盐水制水费用及 喷淋耗电费用,喷淋系统 投运后每小时可节约成本777.7元。京隆公司每年夏季6—8月为高温天 气,按喷淋系统每年投运80d、每台机组每天投入6 h计算,2台机组每年可节约74.6万元成本,2a左右 即可收回投资,经济效益十分可观。
另外,由于背压降低,相同负荷下机组的汽耗 率、煤耗率以及厂用电率均相应降低,并且设备磨 损减轻、维护量下降,间接经济效益同样显著[3]。 5 结束语
京隆发电公司直接空冷机组在夏季高温时常 因背压升高而限制出力,加装喷淋装置后,高温季 节机组运行背压明显降低,可以保证夏季满负荷运 行,机组运行经济性和安全性显著提高。
| [1] | 郑体宽.热力发电厂[M].中国电力出版社,2008:236-240. |
| [2] | 内蒙古京隆发电有限公司发电部.辅机运行规程[R].丰 镇:内蒙古京隆发电有限公司,2010:5-12. |
| [3] | 赵爽,李西军.喷雾解决直接空冷机组夏季出力受阻的经 济性分析[J].电站系统工程,2012,28(6):54-55. |
| [4] | 石维柱,安连锁,张学镭,等.直接空冷机组喷淋冷却系统 的数值模拟和性能分析[J].动力工程学报,2010,30(7): 523-527,553. |
| [5] | 王晓琴,朱光辉.600 MW直接空冷机组夏季运行有关问 题探讨[J].内蒙古电力技术,2010,28(3):14-16. |
| [6] | 王建平,张国平,陈岚.630 MW火电机组直接空冷系统节 能分析及技术改造[J].陕西电力,2013,41(6):79-82. |
2014, Vol. 32 






