内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (4): 92-95   PDF    
发电机组励磁机振动故障分析与处理
江建勋1,2, 李晓波2    
1. 华北电力大学, 河北 保定 071003;
2. 内蒙古电力科学研究院, 呼和浩特 010020
摘要:受结构特点、工作环境等众多因素影响,发电机组励磁机振动故障处理工作较为困难。以某台机组励磁机振动故障处理为实例,通过振动测试试验分析,认为励磁机振动故障原因为励磁机转子质量不平衡、定子外壳轴瓦支撑系统的刚度较低等。基于励磁机振动和平衡特点,通过现场动平衡处理,机组各测试位置的振动值均明显降低,其中5号瓦水平、垂直通频振动值分别由处理前195 μm、70 μm下降至60 μm、15 μm,振动幅值下降明显,动平衡消振效果显著,可以保证机组的长期安全稳定运行。
关键词发电机组     励磁机振动     动平衡     临界转速     支撑刚度    
Analysis and Processing of Vibration Fault on Power Generation Unit Exciter
Jiang Jianxun1,2, Li Xiaobo2    
1. North China Electric Power University, Hebei Baoding 071003;
2. Inner Mongolia Power Research Institute, Hohhot 010020
Abstract:Due to the factors such as structure characteristics or working environment, the fault handling of thermal power generator unit's exciter fault hardling could be difficult. By the way of Taking a exciter unit vibration fault as an example, through the vibration test analysis, the auther thought that the reason for vibration fault was the exciter rotor mass unbalance, the stator casing or bearing support system stiffness lowed cown clearly. Based on the characteristics of the exciter's vibration and balance, through the field dynamic balance, the unit vibration value in each test location decreased greatly, among them the No.5 bearing horizontal and vertical vibration values dropped from 195 μm、70 μm to 60 μm、15 μm after processing, unit vibration amplitude decreased significantly, dynamic balance was effect and achieved better effect of eliminating vibration, which could ensure the long-term and stable operation of the unit.
Key words: generator units     exciter vibration     dynamic balance     critical speed     support stiffness    
0 引言

励磁机是为发电机提供励磁电流以建立磁场 的设备,其转子和发电机转子由联轴器连接。在电 力生产过程中,由于励磁机振动故障而影响发电机 组安全稳定运行的事例并不少见。由于励磁机振动故障成因复杂,现场进行励磁机转子振动故障处 理时,应结合其平衡特点,根据励磁机转子的实际 振动特征来分析处理。 1 励磁机平衡特点

励磁机可以分为有刷励磁机和无刷励磁机2 种。因为转子结构的不同,有刷励磁机与无刷励磁 机进行振动平衡的处理方法也明显不同。 1.1 有刷励磁机

有刷励磁机实际是1台交流电动机,其励磁电 流由同轴的副励磁机经整流器整流后供给。有刷 励磁机配置了电刷和集电环,其作用是将励磁电流 引入旋转中的励磁绕组[1, 2, 3]。发电机的副励磁机为 永磁中频发电机。进行有刷励磁机振动平衡工作 时需注意以下事项。 1.1.1 平衡原则

励磁机转子质量较发电机转子小,如果同时存 在发电机和励磁机振动均大的情况,其平衡原则是 先平衡发电机,然后再确定是否平衡励磁机[4]1.1.2 临界转速的判断

在平衡励磁机时,首先要依据升速特性判断临 界转速。 1.1.3 加重位置的选择

有刷励磁机转子基本可以看作是对称转子,在 转子两端的护环或风扇叶轮上有平衡槽,也可以选 择励磁机与发电机的联轴器作为加重位置,具体需 要根据振动特征加以判断选择。 1.1.4 不平衡灵敏度低

因励磁机对试加重快质量的灵敏度较低,在励 磁机转子进行平衡处理时,每侧的加重质量一般都 不小于80 g[4, 5]1.2 无刷励磁机

无刷励磁机的交流励磁机为旋转电枢型结构, 电枢电流通过装在同轴的旋转整流器整流后引至 发电机的励磁绕组。无刷励磁机不需要电刷和集 电环装置,硅整流器件、熔断器、电容、电阻等装在 旋转整流器上,运行过程中一直处于高速旋转状 态,承受着相当大的离心力。无刷励磁机的振动和 平衡有以下特点。 1.2.1 转子为柔性转子

无刷励磁机的转子质量和跨度都比较大,转子 的临界转速一般低于3000 r/min,属于柔性转子[4] 1.2.2 转子具有非对称性

虽然无刷励磁机的转子是非对称转子,但平衡 对称转子的基本原则对无刷励磁机转子也适用,可 根据具体情况灵活掌握[4, 5] 1.2.3 加重位置多

无刷励磁机转子可供加重的位置较多,在进行 平衡处理时,确定加重质量时应注意这些位置加重 半径的不同。 1.2.4 不平衡灵敏度高

无刷励磁机转子轴承的阻尼较小,不平衡灵敏 度较高[4]。转子在临界转速下振幅值高,工作转速 下振动波动大,容易出现振动超标问题。 2 励磁机振动故障处理实例 2.1 机组结构简介

某火力发电厂4号机组为长江动力集团有限公 司武汉汽轮发电机厂生产的C25-8.83/0.49型凝汽 式汽轮机。机组轴系由高中压转子、发电机转子和 励磁机转子连接而成,轴系结构示意图见图 1所示。

图 1 机组轴系结构示意图

机组励磁机结构示意图如图 2所示。励磁机转 子共有编号分别为P1—P4的4个配重平面。

图 2 励磁机结构及配重平面示意图
2.2 振动测试分析及处理 2.2.1 原始振动情况 2.2.1.1 振动测试试验

对4号机组进行了振动测试分析试验,试验时 在转子裸露部分水平位置架设了光电传感器作为 键相探头,分别在4号、5号轴瓦水平、垂直方向架设 了速度探头测量振动幅值。机组启动冲车过程中, P4 平面、5 号瓦振动在转速为2200 r/min时开始爬 升;在2900 r/min升至3000 r/min过程中急剧爬升; 定速3000 r/min时机组原始振动记录数据见表 1所 示。

表 1 机组原始振动记录数据 μm/μm∠(°)
2.2.1.2 定速3000 r/min时机组振动特征

振动测试试验过程中,通过分析试验数据,发 现机组振动存在以下特征:

(1) 从频谱看,励磁机定子外壳的P4面及5号 瓦处的振动以较稳定的基频强迫振动为主。

(2) 经检测,发现励磁机定子台板处存在20~ 30 μm的水平振动,反映出励磁机转子存在一定的 质量不平衡[6, 7];同时说明其定子外壳和5号瓦支撑 系统刚度不足,水平方向尤为明显[8]

基于上述分析,决定对该励磁机转子进行现场 动平衡配重处理。 2.2.2 动平衡试验 2.2.2.1 机组首次配重后振动情况

首次配重方案:在整流盘后侧(P3截面)90°位置 处试加重块150 g。机组首次配重后启动冲车,定速 3000 r/min时的振动数据见表 2所示。

表 2 机组第1次启动振动数据 μm/μm∠(°)
2.2.2.2 第2次启动后振动情况

经分析计算,第2次配重方案确定为:在整流盘 后侧(P3截面)100°位置处试加重块210 g,在P5平面 100°位置处试加重块240 g。机组第2次启动冲车, 定速3000 r/min后的振动数据见表 3所示。

表 3 机组第2次启动后振动数据 μm/μm∠(°)

机组第2次启动定速3000 r/min时,振动具有以 下特征:

(1) 从表 3数据可以看出,第2次配重效果不 理想;

(2) 各个测点水平方向振动值与垂直方向振 动值存在巨大差别,表明该励磁机定子和5号瓦的 水平刚度过于薄弱,导致振动配重数据的非线性变 化[7, 8, 9, 10]

经分析,决定保留整流盘后侧(P3截面)的重块 (100°,210 g)不变,取消P5平面的配重块后再启动 机组。 2.2.2.3 第3次启动后振动情况

取消P5平面的配重块后,再次启动机组,定速 3000 r/min时的振动数据见表 4所示。

表 4 机组第3次启动后振动数据 μm/μm∠(°)

机组第3次启动定速3000 r/min时的振动特征:

(1) 对比表 1表 4可以看出,通过动平衡,机组 P4截面水平、垂直振动分别由277/270∠12和70/19 ∠70下降至83/80/49和9/5/N;5号瓦水平、垂直振动 值分别由195/190∠345和70/50∠116下降至60/59/ 46和15/7/126,振动幅值下降明显;

(2) 与机组原始振动值相比,经动平衡处理 后,机组各测试位置的振动值均明显降低,动平衡 效果显著,可以保证机组长期安全稳定运行。 2.2.3 振动故障原因及建议

通过对机组振动故障现象及历次振动试验数 据进行分析,认为该机组励磁机定子和5号瓦振动 偏大的主要原因为励磁机转子质量不平衡,以及其 定子外壳和5号瓦支撑系统(尤其水平方向)的刚度 较低[10, 11, 12]

由于机组支撑刚度薄弱问题较难治理,但可以 通过采取现场动平衡降低激振力的处理方法,减小 机组振动幅值,本次处理工作取得了较好的消振效 果。建议利用合适的检修机会,对5号瓦和励磁机 定子的基础进行彻底排查治理,设法提高其刚度, 以彻底解决机组振动问题。 3 结语

由于励磁机轴承所处的位置比较特殊,其振动 情况既有一般转动机械与材质、质量平衡、对轮中 心、连接螺栓紧力不足、临界转速等有关的特点,又 与发电机转子的工作状态密切相关,易受发电机有 功负荷、不平衡磁场、发电机转子热不平衡等因素 的影响[1, 4]。同时,由于励磁机转子存在较多的活动 部件,可能会因位移引起不平衡振动,还可能因基础薄弱、吊装不慎等因素导致轴承支持刚度下降而 出现结构共振等问题[11, 12]。本文通过对某发电机组 励磁机运行过程中出现的振动故障现象进行分析, 确定了振动成因,通过采取现场动平衡等措施,降 低了机组的振动幅值,可供其他电厂处理机组类似 振动故障时参考。

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