2. 内蒙古电力(集团)有限责任公司, 呼和浩特 010020
2. Inner Mongolia Power (Group) Co., Ltd., Hohhot 010020
近年来,发电企业为提高火电厂辅机与机组的 控制性能、降低综合厂用电率,辅机系统大范围采 用变频供电方式[1]。当电网电压降低时,为维持辅 机正常运行,变频器需要增大输出电流,但变频器 的抗过电流能力较差,一旦输出电流大于其允许 值,出于自身保护的需要,变频器会立即自动退出 运行,相应的辅机停止工作,进而启动联锁控制解 列发电机。
采用变频供电方式的辅机,由于变频器较低的 抗过电流能力,在遭遇电网低电压故障时,表现为 变频器低电压过渡能力(LVRT,low voltage ride through)不足。根据电网的实际情况,2012年12月, 内蒙古电力(集团)有限责任公司印发了《关于开展 火电厂辅机系统变频器低电压穿越能力整改的通 知》,要求火电厂对辅机系统不具备低电压过渡能 力的变频器开展专项技术改造工作,并给出了“火电 厂变频器低电压穿越要求曲线图”(见图 1)[2]。在国 家标准正式颁布之前,蒙西地区的火电厂辅机变频 器改造、测试及验收均依此技术要求进行。
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图1 火电厂变频器低电压穿越要求曲线[2] |
2013年12月,对北方联合电力有限责任公司达 拉特发电厂(以下简称达电)3号机组改造后的给煤 机变频器进行了低电压过渡能力测试。本次测试 采用基于自耦调压器原理的移动式电压暂变发生 仪[3,4, 5],将其串接在0.4kV厂用母线和变频器之间,用 电压暂变发生仪模拟0.4kV厂用母线发生三相短路 故障,分别在给煤机传送带空载和负载2种工况下, 测试变频器的低电压过渡能力特性。根据机组运 行情况及调度中心要求,抽取3号机D给煤机为测 试对象,试验结果表明,改造后的3号机给煤机变频 器低电压过渡能力满足整改要求。作为蒙西电网 首例完成给煤机变频器改造与测试的机组,试验方 案与结果将为蒙西电网制订火电机组辅机变频器 低电压过渡能力改造与测试方案提供重要参考依 据。 1 试验标准与试验原理 1.1 试验标准
外部故障或扰动引起的变频器进线电压幅值 和持续时间在低电压过渡区内,变频器应能够保证 电机正常运行。在国家标准正式颁布前,按照图 1 要求进行试验工作[2]。
根据图 1给出的标准曲线,试验选定的低电压 过渡区测试点见表 1。
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表1 变频器低电压过渡区测试点 |
图 2为给煤机变频器低电压过渡能力测试接线 示意图。
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图2 变频器低电压过渡能力试验接线示意图 |
电压暂变发生仪:试验时串接在给煤机变频器 的动力电源输入回路,模拟0.4kV厂用母线电压暂 变至额定电压(标幺值)的指定倍数,到达设定的时 间到达后,电压恢复至正常运行电压。
低电压过渡能力改造装置:当厂用电电压短时 下降或中断时,直接对变频器的直流环节供电,以 保证变频器输出和电机运行相对稳定,同时保证变 频器控制电源正常。低电压过渡能力改造装置的 电源可来自厂用交流电、其他直流电源或者2种方 式的组合[6, 7]。本次测试的达电3号机组给煤机变频 器低电压过渡能力改造装置的电源直接取自厂用 交流电。 2 试验内容与数据分析
达电3号机组额定有功功率330MW,共4台给 煤机(A、B、C、D),每台给煤机电机额定功率4kW, 每台电机配置1台最大功率为5.5kW的西门子 MM440变频器。4台给煤机变频器加装4套型号为 GC-SGS/VSP-22M.44kW/520V的低电压过渡能力 改造装置,根据现场运行情况及调度中心要求,抽 取改造后的D给煤机进行试验。
试验包括3项内容:给煤机传送带空载时低电 压过渡能力性能测试、给煤机传送带负载时低电压 过渡能力性能测试、低电压过渡过程中改造装置接 收到MFT(Main Fuel Trip,主燃料跳闸)指令后的 运行情况测试。
在测试过程中,机组出力、变频器输出电流、给 煤机传送带转速与给煤量均无明显变化。 2.1 给煤机传送带空载时低电压过渡能力性能测 试
测试选择的电压跌落设置参数分别为3.000s、 0.85(p.u.),2.231s、0.60(p.u.),1.615s、0.40(p.u.), 1.000s、0.20(p.u.)。给煤机变频器在4次测试的前 期、中期、后期,输出电流的幅值与频率均无明显变 化。
图 3为电压跌落(1.000s、0.20(p.u.))对应的波 形数据。电压跌落前,给煤机变频器输入相电压有 效值为220.0V,在2.453s时电压跌落至43.0V,在 3.470s时恢复至221.9V,电压跌落维持1.017s。电 压跌落前后变频器输出电流频率均为1.97Hz。
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图3 给煤机传送带空载电压跌落(1.0s、0.20(p.u.))对应的波形 |
图 4为电压跌落开始时刻前后共计0.5s时间内 的各参数波形数据。由图 4b可见,电压暂变发生仪 输出电压在由1.0(p.u.)跌落到0.2(p.u.)的过程中, 有15ms左右的拖尾时间,这是由开关切换造成的; 由图 4c可见,在电压跌落发生后的一段时间内,电 压暂变发生仪几乎无电流输出,这是由于低电压过 渡能力改造装置直流母线电容量较大,电压跌落发 生后,直流母线电压逐渐下降,在直流母线电压大 于交流输入线电压峰值前,交流电源不会对直流母 线充电,在此过程中,变频器的输入能量来自于低 电压过渡能力改造装置直流电容在电压跌落前储 存的能量。
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图4 给煤机传送带空载电压跌落(1.0s、0.20(p.u.))开始过程对应的波形 |
图 5为电压跌落结束时刻前后共计0.2s时间内 的波形数据。由图 5b可见,电压暂变发生仪输出电 压在由0.2(p.u.)恢复至1.0(p.u.)的过程中,有17ms 左右的拖尾时间;由图 5c可见,在电压恢复过程中, 电压暂变发生仪输出电流有明显的冲击,这是由于 在电压跌落过程中,低电压过渡能力改造装置直流 母线电容持续放电,电容电压降低,当其交流输入 电压恢复时,交流电源对直流电容产生较大的充电 电流。
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图5 给煤机传送带空载电压跌落(1.0s、0.20(p.u.))结束过程的波形 |
在给煤机传送带空载情况下,低电压过渡能力 改造装置在电压跌落区间接收到MFT停机指令,应 立即停机。在给煤机传送带负载情况下,即在机组 运行期间,MFT动作将导致停炉,所以不宜在机组 运行情况下进行此项测试。
以人工方式模拟MFT停机指令,测试的波形数据见图 6。电压跌落前,给煤机变频器输入相电压 有效值为223.0V;在8.095s时电压跌落至43.7V, 变频器与给煤机正常工作;在13.160s时,接收到 MFT停机指令,变频器停止工作;在18.097s时,电 压恢复至222.2V,电压跌落维持10.002s。
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图6 MFT停机指令测试波形 |
由图 6c可见,从电压跌落开始约0.5s时间内, 电压暂变发生仪无电流输出,变频器的能量输入来 自于低电压过渡能力改造装置直流电容在电压跌 落前储存的能量。在此过程中,变频器直流母线电 压持续下降,至电压跌落发生后0.5s左右,变频器 直流母线电压下降至500V,电压暂变发生仪开始 有交流电流输出,对低电压过渡能力改造装置充 电,充电电流明显大于正常运行情况下的充电电 流。 2.3 给煤机传送带负载时低电压过渡能力性能测试
在发电机组有功出力为260MW,给煤机D的给 煤量设定为40t/h,机组AGC(Automatic Generation Control,自动发电控制)系统退出的情况下,按照 (1.100s、0.20(p.u.))的电压跌落参数进行测试,波 形数据见图 7。电压跌落前,给煤机变频器输入相 电压有效值为220.5V,在2.055s时电压跌落至43.1V,在3.165s时恢复至223.9V,电压跌落维持 1.110s。电压跌落前后给煤机给煤量均为39.6t/h, 变频器输出电流频率均为17.84Hz。
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图7 给煤机传送带负载时电压跌落(1.1s、0.20(p.u.))对应的波形 |
图 8为电压跌落开始时刻前后共计0.4s时间内 的波形数据。由图 8b可见,电压暂变发生仪输出电 压在由1.0(p.u.)跌落至0.2(p.u.)的过程中,有13ms 左右的拖尾时间。由图 8c可见,从电压跌落开始 0.3s左右时间内,电压暂变发生仪无电流输出,变 频器的能量输入来自于低电压过渡能力改造装置 直流电容在电压跌落前储存的能量。在此过程中, 变频器直流母线电压持续下降,至电压跌落发生后 0.3s左右,变频器直流母线电压下降至500V,电压 暂变发生仪开始有交流电流输出,对低电压过渡改 造装置充电,充电电流明显大于正常运行情况下的 充电电流。
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图8 给煤机传送带负载电压跌落(1.1s、0.20(p.u.))开始过程的波形 |
图 9为电压跌落结束时刻前后共计0.2s时间内 的波形数据。由图 9b可见,电压暂变发生仪输出电 压在由0.2(p.u.)恢复至1.0(p.u.)的过程中,有10ms 左右的拖尾时间;由图 9c可见,电压恢复过程中,电 压暂变发生仪输出电流有明显的冲击,这是由于在 电压跌落过程中,低电压过渡能力改造装置直流母线 电容持续放电,电容电压降低,当其交流输入电压恢 复时,交流电源对直流电容产生较大的充电电流。
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图9 给煤机传送带负载电压跌落(1.1s,0.20(p.u.))结束过程的波形 |
测试共进行了9次,其中,给煤机传送带空载测 试4次、给煤机传送带负载测试4次、低电压过渡过程 中改造装置接收到MFT指令后的运行情况测试1次。 本文只给出了部分测试波形,试验结果汇总见表 2。
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表2 试验数据汇总 |
由表 2可知,电压跌落实际值与电压跌落设置 值误差在允许范围内[2],改造后的变频器在给煤机 传送带空载、负载状态下均可完成规定的低电压过 渡过程;在给煤机传送带空载情况下,低电压过渡 过程中接收到MFT指令,变频器立即停机。 3 结论
通过对达电3号机组给煤机变频器低电压过渡 能力测试,得出以下结论:
(1)给煤机传送带负载测试过程中,应考虑被 测给煤机工作状态变化对机组出力的影响,预留足够的调整裕度,并保 证机组安全运行,机组出力设定为其额定功率的 70%~80%。
(2)为保证测试过程中给煤机负荷稳定,机组 AGC系统应退出运行。
(3)采用基于调压器原理的移动式电压暂变 发生仪进行测试,测试过程对厂用电电压影响极 小。但该装置体积较大且比较重,建议对于更大功 率的试验装置应采用变频电源方式[4, 5, 6,7, 8]进行设计,以 减小装置的体积与质量。
(4)在电压跌落开始与结束过程中,由于接触 器切换造成的拖尾时间相差较大(最长可达20 ms),因此在对跌落时间要求更加精确的场合,不宜 采用接触器类开关作为切换元器件。
(5)对于从交流厂用电直接取电的辅机变频 器改造方案,在低电压故障期间,需要更大的充电 电流,以保证变频器输出相对稳定。由于故障期间 电网比较脆弱,较大的负载电流会使电网变得更加 脆弱,所以这种改造方案只适合于较小功率辅机变 频器的改造,不宜在大型辅机变频器改造方案中广 泛采用。
(6)机组运行期间,MFT动作将导致停炉,所 以不宜在机组运行情况下进行该项测试。
(7)以人工方式难以在秒级以下的时间内模 拟MFT指令,建议在电压暂变发生仪上的增加模拟 MFT指令的功能。
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