1 故障的发生1.1 故障概况
2012-05-07T09:20,包头供电局张家营变电站张召Ⅱ回线路252电流互感器U相起火爆裂,线路侧引线连接板与相邻互感器变比组合导流板均有放电烧蚀痕迹,变比组合导流板严重烧蚀。故障引发252断路器U相接地,张家营变电站252张召Ⅱ回线路电流差动保护以及220 kVⅡ段母线差动保护动作,跳开母联212断路器及220 kVⅡ段母线上运行的203、252、254、258、262断路器,张家营变电站220 kVⅡ段母线失压。同时,召庙变电站张召Ⅱ回线路258断路器电流差动保护动作。由于故障为永久性故障,所以保护加速动作跳开258断路器三相,张召Ⅱ回线路失电。
1.2 故障前系统运行方式
张家营变电站220 kVⅠ段、Ⅱ段母线,212断路器,1、2、3号主变压器并列运行;1号主变压器201、2号主变压器202、张召Ⅰ回251、张前线253、张河线255、都张Ⅱ回259、鹿张Ⅰ回261断路器在Ⅰ段母线运行;3 号主变压器203、张召Ⅱ回252、高张Ⅱ回254、都张Ⅰ回258、鹿张Ⅱ回262断路器在Ⅱ段母线运行。
召庙变电站220 kVⅠ、Ⅱ段母线、212断路器、1、2号主变压器并列运行;1号主变压器201、沙召Ⅰ回251、张召Ⅰ回257断路器在Ⅰ段母线运行;2号主变压器202、沙召Ⅱ回252、张召Ⅱ回258断路器在Ⅱ段母线运行。故障时220 kV系统运行方式见图1。
![]() | 图1 故障前系统运行方式 |
1.3 保护动作情况
张家营变电站张召Ⅱ回线路电流互感器U相起火爆裂时,220 kV张召Ⅱ回线路保护动作情况见表1,220 kV母线保护动作情况见表2。
| 表1 故障时张召Ⅱ回线路保护动作情况 |
| 表2 故障时220 kV母线保护动作情况 |
2 故障原因分析2.1 保护动作分析2.1.1 召庙侧线路保护动作分析
由于张家营侧张召Ⅱ回线路252电流互感器U相爆裂,故障点在线路保护电流差动保护范围内,达到电流差动保护动作值(整定值为1.5 A,实际故障差流53.62 A),召庙变电站2套线路保护电流差动保护动作,跳开张召Ⅱ回线路258断路器U相,2套保护装置重合闸均动作,U相断路器重合,重合到故障点后距离加速、零序加速保护动作跳开258断路器三相,切除故障,同时RCS-931B保护装置向张家营发远跳命令。
2.1.2 张家营侧线路保护动作分析
从张家营侧张召Ⅱ 回线路252 断路器RCS-931B保护录波图(图2)可以看出,故障前U相电流增大,保护装置已启动,但电流未达到差动保护动作值(差动保护动作最低值为3 A),说明此时U相电流互感器已发生异常。装置启动后29 620 ms,U相电流互感器爆裂,U相电流增大,达到差动保护动作值(差动电流为106.64 A),2套保护装置电流差动保护动作,29 676 ms(保护动作经过56 ms)252断路器U相跳闸,29 678 ms(经过2 ms)220 kVⅡ段母差保护动作,此时RCS-931B保护装置启动尚未返回,所以RCS-931B保护装置再次发电流差动动作命令,跳开252断路器三相。
![]() | 图2 张家营侧张召Ⅱ回线路保护录波图 |
2.1.3 张家营侧母线保护动作分析
根据母线保护装置故障录波图(图3)分析,故障时张家营220 kVⅡ段母线U相电压为0 V,母线保护复合电压低电压定值为66 V,满足Ⅱ段母线差动保护开放条件,Ⅱ段母线差动保护开放。此时Ⅱ段母线小差电流及大差电流值均为123 A,达到母差保护动作定值(比率差动门槛值为5 A)。经延时2套母线差动保护动作,先跳开212母联断路器,然后跳开Ⅱ段母线上所有断路器,切除故障。
![]() | 图3 张家营侧母线保护录波图 |
对现场调取的张家营变电站和召庙变电站的线路保护、母线保护、故障录波器故障时刻波形图进行综合分析,认为线路保护及母线差动保护各套继电保护装置动作行为均正确。
2.2 原因分析
《GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程》中4.8.5条规定:母线保护动作或失灵保护后,除一个半断路器接线外,对不分支且带有纵联保护的线路,应传送远方跳闸信号,使对侧相应纵联保护快速跳闸并闭锁重合闸[ 1 ]。
由于张召Ⅱ回线路张家营侧线路保护未接入远方跳闸回路,导致在张召Ⅱ回线路电流互感器发生U相接地故障时,张家营侧母线差动保护虽已动作跳开Ⅱ段母线上运行的所有断路器,但由于252断路器线路保护装置未向召庙侧纵联保护发远方跳闸命令,召庙侧张召Ⅱ回线路258断路器保护判定U相接地故障时,2套线路保护电流差动保护动作,258断路器单跳单合,重合到故障点后断路器三跳。由于重合到故障点,对系统造成很大的冲击[ 2 ]。
经以上分析可以看出,包头供电局早期投入运行的220 kV线路未接入远方跳闸回路,是导致本次故障的直接原因。
3 220 kV线路保护远方跳闸回路改造
针对本次故障的原因,对220 kV线路保护远方跳闸回路进行了改造。《华北电网继电保护标准化设计——原则篇》中规定:动作于永跳的保护应闭锁重合闸,并由操作箱中TJR永跳继电器实现[ 3 ]。因母线保护仅实现三相跳闸,并且闭锁重合闸,同时纵联保护在双母线母差保护动作或失灵保护动作时,要采取使线路对侧相应纵联保护快速、可靠跳闸的措施,所以母差保护、失灵保护动作后的接点应接至纵联保护的“远跳”开入。
3.1 远方跳闸原理
当母差保护、失灵保护动作跳开断路器时,操作箱中的永跳继电器TJR动作,相应的TJR接点闭合,纵联保护装置远跳开入。保护装置采样远跳开入为高电平时,经过互补校验处理,作为开关量,连同电流采样数据及CRC校验码等,打包为完整的1帧信息,通过数字通道,传送至对侧保护装置。对侧保护装置收到远跳信号后,保护装置启动出口跳闸,同时闭锁重合闸。远方跳闸原理如图4所示。
![]() | 图4 远方跳闸原理 |
3.2 改造方案
根据远方跳闸的原理,远方跳闸的开入只能接入永跳继电器TJR的长开接点。对包头供电局现运行但未接入远方跳闸回路的220 kV线路进行了检查,发现北京四方继保自动化股份有限公司生产的FCX-12J-1 型和许继电气股份有限公司生产的ZFZ-12S型分相操作箱,将永跳继电器TJR接点与三跳继电器TJQ接点并联后输出供保护使用,由于在装置内部已将TJR与TJQ接点焊死,不能分开,所以不满足远方跳闸开入的要求,因此不能直接接入远方跳闸回路。
经过对该型号操作箱操作回路进行全面分析后,决定利用分相操作箱中的备用中间继电器1ZJ、2ZJ,使1ZJ、2ZJ中间继电器线圈与TJR继电器线圈并联,将中间继电器的长开接点扩充为远方跳闸开入接点,接入远方跳闸回路。改造方案如图5所示。
![]() | 图5 改造方案 |
3.3 现场试验
确定改造方案后,选择1条220 kV线路进行实施。回路改造完成后,现场进行了模拟试验。当母差保护或失灵保护动作跳该线路断路器时,由于已将操作箱中TJR继电器与ZJ继电器线圈并联(如图5 所示),在启动1TJR1、1TJR2、1TJR3、2TJR1、2TJR2、2TJR3 继电器的同时,中间继电器1ZJ、2ZJ启动,相应长开接点1ZJ1、1ZJ2、2ZJ1、2ZJ2接点闭合,由于已将中间继电器接点接入纵联保护装置的远方跳闸回路,保护装置收到远方跳闸开入,向对侧纵联保护发远方跳闸命令,使线路对侧断路器快速跳闸。
现场试验结果表明,220 kV线路保护中加入远方跳闸回路,可抑制断路器重合到故障点而产生的谐振过电压,减少一次设备的损坏,保障系统安全稳定运行。
4 结束语
通过上述分析可知,包头供电局早期投运的220 kV 线路由于FCX-12J-1 型和ZFZ-12S 型分相操作箱存在设计缺陷,不满足继电保护和安全自动装置技术规程要求,需要对二次系统进行改造。在220 kV线路保护中接入远方跳闸回路后,提高了继电保护装置动作的可靠性,使得早期投产的线路保护方式更加合理。包头供电局已按计划进行了大范围的改造工作,从而提高了二次系统运行可靠性,保证了电力系统的稳定运行。
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| [3] | 赵建平.内蒙古电力营销账务集中管理系统设计[J].内蒙古电力技术,2009,27(5):51-53. |
| [4] | 宋岩,王冲,未瑞,等.电力客户信用管理软件系统设计与分析[J].陕西电力,2007,35(12):25-29. |
2014, Vol. 32 






