内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (03): 74-77   PDF    
220 kV母线失电故障原因分析及处理
黄建英, 王超, 黄靖    
包头供电局, 内蒙古包头 014030
摘要:张家营220 kV变电站张召Ⅱ回线路252电流互感器U相起火爆裂引起母线失电,线路两侧保护均正确动作,但召庙侧线路保护重合闸动作,对系统造成极大冲击。分析原因为张家营变电站侧252断路器保护装置未接入远方跳闸回路。对此采取了将备用中间继电器接点扩充为远方跳闸接点的改造措施。在220 kV线路保护中加入远方跳闸回路后,抑制断路器重合至故障点而产生的谐振过电压,完善了继电保护二次系统,保障了电力系统的稳定安全运行。
关键词母线失电     继电保护     重合闸     故障选相     保护配置     远方跳闸    
Cause Analysis of 220 kV Busbar Power Loss Failure and Its Processing
Huang Jianying, Wang Chao, Huang Jing    
Baotou Power Supply Bureau, Inner Mongolia Baotou 014030
Abstract:The exploding of the 252 current transformer U phase of Zhangzhao Ⅱ bus in Zhangjiaying Substation caused the 220 kV busbar power loss. Both sides of the line protection acted timely, while line reclosing malfunction of Zhaomiao Substation acted, which caused a great shock to power system. Through analysis of fault waveform, the main reason of the accident was Zhangjiaying 252 remote trip loop without access. The modification measures that standby intermediate relay nodes were enlarged to remote nodes.With the method, increasing remote trip loop in 220 kV power line protection, resonance overvoltage comeing from the breakers reclosing to fault point was inhibited, secondary system of relay protection was consummated, and the stability of the power system was improved.
Key words: busbar power loss     relay protection     reclosing     fault phase selection     protection configuration     remote trip    

1 故障的发生1.1 故障概况

2012-05-07T09:20,包头供电局张家营变电站张召Ⅱ回线路252电流互感器U相起火爆裂,线路侧引线连接板与相邻互感器变比组合导流板均有放电烧蚀痕迹,变比组合导流板严重烧蚀。故障引发252断路器U相接地,张家营变电站252张召Ⅱ回线路电流差动保护以及220 kVⅡ段母线差动保护动作,跳开母联212断路器及220 kVⅡ段母线上运行的203、252、254、258、262断路器,张家营变电站220 kVⅡ段母线失压。同时,召庙变电站张召Ⅱ回线路258断路器电流差动保护动作。由于故障为永久性故障,所以保护加速动作跳开258断路器三相,张召Ⅱ回线路失电。

1.2 故障前系统运行方式

张家营变电站220 kVⅠ段、Ⅱ段母线,212断路器,1、2、3号主变压器并列运行;1号主变压器201、2号主变压器202、张召Ⅰ回251、张前线253、张河线255、都张Ⅱ回259、鹿张Ⅰ回261断路器在Ⅰ段母线运行;3 号主变压器203、张召Ⅱ回252、高张Ⅱ回254、都张Ⅰ回258、鹿张Ⅱ回262断路器在Ⅱ段母线运行。

召庙变电站220 kVⅠ、Ⅱ段母线、212断路器、1、2号主变压器并列运行;1号主变压器201、沙召Ⅰ回251、张召Ⅰ回257断路器在Ⅰ段母线运行;2号主变压器202、沙召Ⅱ回252、张召Ⅱ回258断路器在Ⅱ段母线运行。故障时220 kV系统运行方式见图1

图1 故障前系统运行方式

1.3 保护动作情况

张家营变电站张召Ⅱ回线路电流互感器U相起火爆裂时,220 kV张召Ⅱ回线路保护动作情况见表1,220 kV母线保护动作情况见表2

表1 故障时张召Ⅱ回线路保护动作情况

表2 故障时220 kV母线保护动作情况

2 故障原因分析2.1 保护动作分析2.1.1 召庙侧线路保护动作分析

由于张家营侧张召Ⅱ回线路252电流互感器U相爆裂,故障点在线路保护电流差动保护范围内,达到电流差动保护动作值(整定值为1.5 A,实际故障差流53.62 A),召庙变电站2套线路保护电流差动保护动作,跳开张召Ⅱ回线路258断路器U相,2套保护装置重合闸均动作,U相断路器重合,重合到故障点后距离加速、零序加速保护动作跳开258断路器三相,切除故障,同时RCS-931B保护装置向张家营发远跳命令。

2.1.2 张家营侧线路保护动作分析

从张家营侧张召Ⅱ 回线路252 断路器RCS-931B保护录波图(图2)可以看出,故障前U相电流增大,保护装置已启动,但电流未达到差动保护动作值(差动保护动作最低值为3 A),说明此时U相电流互感器已发生异常。装置启动后29 620 ms,U相电流互感器爆裂,U相电流增大,达到差动保护动作值(差动电流为106.64 A),2套保护装置电流差动保护动作,29 676 ms(保护动作经过56 ms)252断路器U相跳闸,29 678 ms(经过2 ms)220 kVⅡ段母差保护动作,此时RCS-931B保护装置启动尚未返回,所以RCS-931B保护装置再次发电流差动动作命令,跳开252断路器三相。

图2 张家营侧张召Ⅱ回线路保护录波图

2.1.3 张家营侧母线保护动作分析

根据母线保护装置故障录波图(图3)分析,故障时张家营220 kVⅡ段母线U相电压为0 V,母线保护复合电压低电压定值为66 V,满足Ⅱ段母线差动保护开放条件,Ⅱ段母线差动保护开放。此时Ⅱ段母线小差电流及大差电流值均为123 A,达到母差保护动作定值(比率差动门槛值为5 A)。经延时2套母线差动保护动作,先跳开212母联断路器,然后跳开Ⅱ段母线上所有断路器,切除故障。

图3 张家营侧母线保护录波图

对现场调取的张家营变电站和召庙变电站的线路保护、母线保护、故障录波器故障时刻波形图进行综合分析,认为线路保护及母线差动保护各套继电保护装置动作行为均正确。

2.2 原因分析

《GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程》中4.8.5条规定:母线保护动作或失灵保护后,除一个半断路器接线外,对不分支且带有纵联保护的线路,应传送远方跳闸信号,使对侧相应纵联保护快速跳闸并闭锁重合闸[ 1 ]

由于张召Ⅱ回线路张家营侧线路保护未接入远方跳闸回路,导致在张召Ⅱ回线路电流互感器发生U相接地故障时,张家营侧母线差动保护虽已动作跳开Ⅱ段母线上运行的所有断路器,但由于252断路器线路保护装置未向召庙侧纵联保护发远方跳闸命令,召庙侧张召Ⅱ回线路258断路器保护判定U相接地故障时,2套线路保护电流差动保护动作,258断路器单跳单合,重合到故障点后断路器三跳。由于重合到故障点,对系统造成很大的冲击[ 2 ]

经以上分析可以看出,包头供电局早期投入运行的220 kV线路未接入远方跳闸回路,是导致本次故障的直接原因。

3 220 kV线路保护远方跳闸回路改造

针对本次故障的原因,对220 kV线路保护远方跳闸回路进行了改造。《华北电网继电保护标准化设计——原则篇》中规定:动作于永跳的保护应闭锁重合闸,并由操作箱中TJR永跳继电器实现[ 3 ]。因母线保护仅实现三相跳闸,并且闭锁重合闸,同时纵联保护在双母线母差保护动作或失灵保护动作时,要采取使线路对侧相应纵联保护快速、可靠跳闸的措施,所以母差保护、失灵保护动作后的接点应接至纵联保护的“远跳”开入。

3.1 远方跳闸原理

当母差保护、失灵保护动作跳开断路器时,操作箱中的永跳继电器TJR动作,相应的TJR接点闭合,纵联保护装置远跳开入。保护装置采样远跳开入为高电平时,经过互补校验处理,作为开关量,连同电流采样数据及CRC校验码等,打包为完整的1帧信息,通过数字通道,传送至对侧保护装置。对侧保护装置收到远跳信号后,保护装置启动出口跳闸,同时闭锁重合闸。远方跳闸原理如图4所示。

图4 远方跳闸原理

3.2 改造方案

根据远方跳闸的原理,远方跳闸的开入只能接入永跳继电器TJR的长开接点。对包头供电局现运行但未接入远方跳闸回路的220 kV线路进行了检查,发现北京四方继保自动化股份有限公司生产的FCX-12J-1 型和许继电气股份有限公司生产的ZFZ-12S型分相操作箱,将永跳继电器TJR接点与三跳继电器TJQ接点并联后输出供保护使用,由于在装置内部已将TJR与TJQ接点焊死,不能分开,所以不满足远方跳闸开入的要求,因此不能直接接入远方跳闸回路。

经过对该型号操作箱操作回路进行全面分析后,决定利用分相操作箱中的备用中间继电器1ZJ、2ZJ,使1ZJ、2ZJ中间继电器线圈与TJR继电器线圈并联,将中间继电器的长开接点扩充为远方跳闸开入接点,接入远方跳闸回路。改造方案如图5所示。

图5 改造方案

3.3 现场试验

确定改造方案后,选择1条220 kV线路进行实施。回路改造完成后,现场进行了模拟试验。当母差保护或失灵保护动作跳该线路断路器时,由于已将操作箱中TJR继电器与ZJ继电器线圈并联(如图5 所示),在启动1TJR1、1TJR2、1TJR3、2TJR1、2TJR2、2TJR3 继电器的同时,中间继电器1ZJ、2ZJ启动,相应长开接点1ZJ1、1ZJ2、2ZJ1、2ZJ2接点闭合,由于已将中间继电器接点接入纵联保护装置的远方跳闸回路,保护装置收到远方跳闸开入,向对侧纵联保护发远方跳闸命令,使线路对侧断路器快速跳闸。

现场试验结果表明,220 kV线路保护中加入远方跳闸回路,可抑制断路器重合到故障点而产生的谐振过电压,减少一次设备的损坏,保障系统安全稳定运行。

4 结束语

通过上述分析可知,包头供电局早期投运的220 kV 线路由于FCX-12J-1 型和ZFZ-12S 型分相操作箱存在设计缺陷,不满足继电保护和安全自动装置技术规程要求,需要对二次系统进行改造。在220 kV线路保护中接入远方跳闸回路后,提高了继电保护装置动作的可靠性,使得早期投产的线路保护方式更加合理。包头供电局已按计划进行了大范围的改造工作,从而提高了二次系统运行可靠性,保证了电力系统的稳定运行。

参考文献
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