2. 神华内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司, 内蒙古呼伦贝尔 021025
2. Shenhua Inner Mongolia Guohua Hulun Buir Power Generation Co., Ltd., Inner Mongolia Hulun Buir 021025
火力发电厂汽轮机轴系振动是影响机组安全 稳定运行的主要因素,而轴系振动与设备制造、安 装、机组运行方式及参数控制等有关。已正常投产 运行的机组,正确的运行方式是保证机组振动状态 稳定的条件之一[ 1 ]。轴系振动多与机组运行方式及 运行参数有关,特别是在机组启停、增减负荷等工 况变化较剧烈过程中,运行参数控制不当极易造成 机组轴系振动异常。
当发现轴系振动与机组运行参数有关联时,常 规的分析方法是通过观察DCS历史曲线,定性分析轴系振动与机组运行参数的关系。这种方法存在2 个缺陷:一是人为观察主观性较大;二是即使观察 出轴系振动与某运行参数有关联,也无法量化其关 联度,即无法进行定量分析。 2 SPSS数据分析软件的功能
作 为 全 球 最 具 特 色 的 统 计 软 件 之 一,IBM SPSS Statistics(Statistical Product and Service Solutions,简称SPSS)软件具备统计学分析运算、数据挖 掘、预测分析和决策支持等功能,已被广泛应用于 自然科学、技术科学、社会科学的各个领域[ 2 ]。针对 常规分析方法存在的不足,本文尝试用SPSS数据分 析软件,开展以下工作:
(1)通过对轴系振动与机组运行参数的相关 性进行定量分析,给出各运行参数的相关系数;
(2)根据相关系数,客观(自动)判断机组轴系 振动是否由运行参数调整不当引起;
(3)在诸多的运行参数中找出对轴系振动影 响最大的运行参数,并及时对该参数进行调整,使 轴系振动恢复至正常水平。 3 应用实例
某电厂3号汽轮机为国产200MW3缸2排汽机 组,高、中压缸为分缸结构。某次启动带负荷后,机 组2号轴承多次出现振动波动情况,有几次甚至达 到200μm。运行中发生振动故障时,现场主要采取 降负荷等措施,以暂时缓解振动情况。 3.1 振动现象
通过DCS历史站,将机组2号轴承振动出现突 变前、后24h的相关运行参数(如轴向位移、高中压 缸胀差、主再热汽温等数据)调出,生成一个Excel原 始数据文件。该文件记录了机组48h内主要运行 参数,共计1084组数据,部分数据见表 1。
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表1 机组主要运行参数记录 |
利用SPSS数据分析软件,分别对2x、2y振动与 各运行参数之间的相关性进行分析。 3.2.1 2x振动与各运行参数之间的相关性分析
以2x振动分析为例,具体方法如下。
第1步:启动IBM SPSS Statistics 20软件。
第2步:用IBM SPSS Statistics 20打开保存上 述记录的Excel文件。
第3步:点击软件工具栏上的分析按钮,出现下 拉菜单后,选择其中的“相关”分析选项;在出现的 下一级菜单中选择“双变量”选项时,会出现1个对 话框(如图 1所示)。
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图1 双变量相关”选项对话框 |
第4步:将预进行相关性分析的2号轴承x向振动“轴振2x”、机组“负荷”2组变量选入右侧方框中 (如图 2所示)。
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图2 双变量相关性分析选项对话框 |
第5步:点击“确定”进行分析。
第6步:SPSS数据分析软件分析结果输出。2x 振动与机组负荷相关性分析结果输出样式见图 3。
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图3 2x振动与机组负荷相关性分析结果输出样式 |
以相同的方法对2x振动与机组其他运行参数 的相关性进行分析。分析结果汇总表格式见图 4。
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图4 2x振动与机组各运行参数的相关性分析结果 |
从以上分析结果可以看 出,2x振动与高缸胀差高度正 相关,相关系数达0.667;与负 荷也有较高的正相关性,相关 系数为0.389。另外,与高排温 度也存在一定的相关性,而与 轴向位移、中缸胀差、主汽温 度、再热汽温的相关性则不明 显。 3.2.2 2y振动与各运行参数之间的相关性分析
同理,对2y振动与各运行 参数相关性进行分析,分析结 果汇总如图 5所示。
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图5 2y振动与机组各运行参数相关性分析结果 |
从以上分析结果可以看 出,2y振动与负荷、高缸胀差高度正相关,相关系数 分别达0.680、0.724,而与其他运行参数的相关性则 不高。 3.3 故障原因的确定
SPSS数据分析软件的分析结果表明,2号轴承 x、y向振动均与高缸胀差高度正相关,其次与负荷 也有较高的正相关性,因此可初步判定该机组2号 轴承轴振大故障是因机组动、静部分发生碰磨引起 的。
动静碰磨是机组启动和运行中的常见故障之 一。该机组高、中压缸通过2号轴承箱连为一体, 高、中压缸的轴向定位销在中压缸后部,即高、中压 缸受热时整体向机头方向膨胀。由于高压缸离机 组膨胀死点较远,所以高压缸两侧膨胀稍有不对称 就容易造成动静部分碰磨[ 3 ]。在该机组第1次大修 时,发现高压缸前汽封体有局部磨损痕迹,说明2号 轴承振动确实是由碰磨引起的;进一步对高、中压 缸的滑销系统进行检查时,发现高压缸缸体存在两 侧膨胀不对称的现象。
根据SPSS数据分析软件的分析结果,结合现场 检查情况,最终确定2号轴承轴振波动故障原因:机 组在增、减负荷过程中,因高压缸膨胀不畅(反映在 运行参数上即高缸胀差大幅度变化)导致机组动静 部分发生了碰磨[ 4, 5, 6 ]。 4 结语
针对某台机组具体振动问题,用SPSS数据分析 软件进行了统计分析,分析结果与机组实际振动情况相吻合,说明SPSS 软件在处理汽轮机轴系振动问题方面有较高的应 用价值。SPSS软件可以对海量数据进行统计分析, 而火力发电厂DCS历史站又保存有机组大量的运 行历史数据,如果把两者进行有效整合,用SPSS数 据统计分析软件对机组运行参数历史数据进行分 析,还可以进一步实现以下功能:
(1)针对机组的某次启动或正常运行过程,可 以分析得出本次启动对机组轴系振动影响较大的 运行参数,并可以量化评估影响程度。
(2)汇总同一机组多次启动过程或正常运行 过程中的数据统计结果,可以得出该型机组的轴系 振动最容易受其影响的参数,并可以量化评估其影 响程度。
(3)汇总不同机组多次启动或正常运行过程 的数据统计结果,形成1个数据库,给机组振动故障 诊断与处理提供数据支持。
(4)更进一步,可以将IBM SPSS Statistics软 件直接整合到机组DCS系统中,实现机组运行参数 在线统计分析与优化。
[1] | 张学延.汽轮发电机组振动诊断[M].北京:中国电力出版社,2008:44. |
[2] | 张文彤,钟云飞.IBM SPSS数据分析与挖掘实战案例精粹[M].北京:清华大学出版社,2013:3. |
[3] | 张学延.汽轮发电机组振动诊断[M].北京:中国电力出版社,2008:199. |
[4] | 郭平英,党原健,秦晓伟,等.汽轮机低压转子振动故障分析[J].陕西电力,2008,36(1):1-4. |
[5] | 游洋.机组轴系监测与故障诊断系统的开发与应用[D].保定:华北电力大学,2010:16-29. |
[6] | 赵建民.330 MW汽轮发电机组振动故障分析与处理[J].内蒙古电力技术,2013,31(6):110-114. |