内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (02): 73-76   PDF    
600 MW机组锅炉暖风器改造
闫海琼    
北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂,内蒙古鄂尔多斯014300
摘要:针对北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂600 MW机组锅炉原设计鳍片式暖 风器及其系统存在易积灰堵塞、内漏、振动等问题,决定将暖风器改造为旋转式暖风器。改造 后的旋转式暖风器通过定期旋转,不仅可以减少积灰的污染,提高换热效率,保证空预器入口 风温达到设计值,而且可以大大减少风系统阻力,降低风机耗电量,消除了因进风温度低造成 的风机失速抢风、空预器动静摩擦等安全隐患,同时取得了较好的经济效益。
关键词旋转式暖风器     空预器入口风温     风系统阻力     风机电流    
Boiler Air Heater Transformation on 600 MW Unit
Yan Haiqiong    
Dalate Power Plant, Inner Mongolia Ordos 014300
Abstract:It was decided that the air heater of the boiler on 600 MW unit should change from the fin-type to the rotation-type in Dalate Power Plant of North United Power Co.,Ltd, because of the problem of easy ash deposition, inner leakage and vibration. After the transformation, the rotation-type air heater not only reduce the pollution of the ash deposition, promote the heat exchange efficiency, make sure the temperature of the air in the inlet of the air pre-heater achieve the design value, but also decrease the resistance in the air system greatly, reduce the power consumption of the fan, solve the hidden dangers of the fan stall, dynamic and static parts friction of the air pre-heater which are caused by the low inlet air temperature, at the same time get better economic benefit.
Key words: rotation-type warm air heater     inlet air temperature of air pre-heater     resistance of air system     fan current    
1 锅炉及暖风器、空预器概况

北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂(以 下简称达电)600 MW机组锅炉为亚临界、单炉膛、 一次中间再热、平衡通风、固态排渣锅炉,Π 型紧身 封闭布置,全钢架悬吊式结构,四角切向燃烧。锅 炉采用摆动式燃烧器调温。制粉系统采用正压直 吹式制粉系统,配6台HP1003型中速磨煤机。锅炉 设计参数见表 1所示。

表 1 锅炉主要设计参数

为提高一、二次风冷风温度并防止空预器低温 腐蚀,在空预器入口一、二次风道内各装设了暖风 器。暖风器为表面式汽—气热交换器,由直鳍片管和蒸汽进出口联箱为一体的加热器、进汽及疏水管 道等组成,四层结构、错层布置,换热管之间的间隙 较小。单侧一、二次风暖风器分别由4、6组组件组 成,水平固定布置。当冷风温度低于20 ℃或空预器 冷端平均温度低于70 ℃时,暖风器投入运行。空预 器设计参数见表 2

表 2 100%ECR工况下空预器设计参数
2 暖风器存在的问题分析 2.1 暖风器堵塞

由于鳍片式暖风器换热管之间的间隙较小,空 气中携带的沙尘及风机轴承漏油产生的油污,在经 过暖风器时,沉积在鳍片之间极易造成堵塞,见图 1。

图 1 暖风器鳍片之间的污物情况
2.2 系统设计不合理

暖风器换热组件为水平布置,且换热管较细。 在进汽流量较大时疏水不能及时排出,易造成系统 振荡或设备损坏;在暖风器投停切换、机组低负荷 运行或环境温度不太低的情况下,由于进汽量少, 水平布置的暖风器换热组件内积水无法排尽,容易 结冰,造成管道冻裂,导致系统整组解列。改造前, 鳍片式暖风器因换热面冻裂已不能投运,且因阻力 大已将部分换热组件割除。

针对上述问题,决定将原鳍片式暖风器改造为 新型旋转式暖风器。 3 旋转式暖风器结构及特点

新型暖风器为可旋转表面式汽—气热交换器, 采用螺旋管换热器,双层结构、错层布置,换热管之 间间隙较大。暖风器由直螺旋管和蒸汽进出口联 箱为一体的加热器、前后封板、旋转执行机构等组 件组成。进汽部分的密封通过旋转接头内的密封 圈来实现;为防止变形,设有加固装置。加热器前 后侧通过旋转轴连接在前后封板上,前后封板四周 以螺栓与风道法兰固定,每块加热器之间的缝隙通 过密封连接板密封[1]

单侧一、二次风暖风器分别由3、4组组件组成, 每组组件都可以独立旋转。为了方便疏水,暖风器 水平布置在垂直的风道上,与水平面夹角为5°。旋 转式暖风器主要设计参数[1]表 3

表 3 旋转式暖风器主要参数
4 改造效果 4.1 空预器入口冷风温度得到保证

旋转式暖风器正常投运后,空预器入口的送风 温度可达到设计值23~28 ℃(见表 4),避免了较低 温度的冷风进入空预器,空预器冷端传热元件壁温得以提高,降低了低温腐蚀的可能性,同时避免了 空预器冷热端温差大造成的动静摩擦。旋转式暖 风器运行2 a中,未发生因冷热端温差大造成的空预 器动静摩擦而限负荷的情况,检修中也未发现冷端 传热元件有低温腐蚀倾向。

表 4 暖风器改造前、后空预器入口送风温度比较
4.2 空预器风系统阻力及电流降低

当环境温度升高时,旋转式暖风器的换热组件 可以切换至垂直位置退出运行,一方面可以避免暖 风器换热组件堵塞、风机出力受限或因堵塞而产生 的喘振等问题,另一方面也可避免因暖风器本身阻 力而造成的风压损耗,降低风机耗电量。

因改造中未进行空预器更换换热元件及冲洗 操作,故在参数比较时设定空预器阻力在暖风器改 造前、后无变化。 4.2.1 空预器一次风侧阻力、一次风机电流[2]

改造前、后空预器一次风侧阻力(包含空预器 及暖风器)及一次风机电流变化对比见表 5

表 5 改造前、后空预器一次风侧参数变化

表 5可以看出,改造后空预器一次风侧阻力 由2.62 kPa降至1.51 kPa,下降了1.11 kPa;一次风 机电流下降了18 A。可见,改造前暖风器阻力比较 大,改造后风道阻力明显下降,一次风机出力得到 提高。 4.2.2 空预器二次风侧阻力、送风机电流[2]

改造前、后空预器二次风侧阻力(包含空预器 及暖风器)及送风机电流变化见表 6。改造后从表 6 可以看出,空预器二次风侧阻力由1.0 kPa降至0.42kPa,下降了0.58 kPa;送风机电流下降了2 A。

表 6 改造前、后空预器二次风侧参数变化
4.3 在冬季停炉后可用于锅炉防冻保养

锅炉在冬季停运时,一般采用带压放水干式保 养法,但受热面U形管内仍有积水排放不尽。冬季 时,室外的冷空气会由风机叶片、挡板、风门等不严 密处漏入炉内,当受热面管壁温度<10 ℃时投入暖 风器运行,保持适量的二次风通过暖风器加热后进 入炉膛,有利于锅炉防冻保养,也有利于点火时燃 料着火,提高锅炉的启动速度。 5 暖风器运行中容易发生的问题及处理

5.1 系统振荡[3]

暖风器运行时,系统内易发生汽水震荡,导致 进汽管与进汽集箱的连接法兰垫损坏、漏汽,管道 震动剧烈。分析原因认为:一是由于进汽量过大; 二是疏水不畅。通过多次试验,认为加粗疏水管及 开大疏水门,保持进汽、疏水畅通,同时控制暖风器 出口风温、调整供汽量,可以解决上述问题[4]5.2 换热组件结冰冻裂

暖风器换热组件容易发生结冰冻裂,主要原因 是疏水不彻底。低负荷时一、二次风风量较低,需 要的蒸汽量较少,从而换热组件内的蒸汽通过量 小;而由室外进来的冷风温度较低,如果疏水不畅, 会导致换热组件管内蒸汽流动缓慢,蒸汽还未流出 换热组件就在组件内凝结成水、进而结冰,冻裂换 热面。在暖风器投停切换操作中更容易发生类似 问题。

旋转式暖风器在设计上采用与水平面倾斜5° 的布置方式,从结构上较好地解决了换热组件内积 水的问题。在运行中应保证疏水畅通,控制好进汽 量、疏水与进汽的先后顺序等。 5.3 旋转时卡涩沉重

随着环境温度升高,旋转式暖风器需要退出运 行,此时需将暖风器换热组件旋转至垂直位置。由于处于风道内的暖风器换热组件与处于风道外的 进汽管道之间存在一定的温差,造成二者膨胀量不 同,从而使处于两者之间的旋转接头卡涩严重,导 致暖风器旋转困难。这时,需要将旋转接头的螺栓 松开,暖风器旋转到位后再适当调整进汽管高度, 将旋转接头螺栓锁紧,即完成了旋转操作。 6 经济效益

暖风器改造后的经济效益在每年5—10月机组 运行高峰阶段且暖风器退出运行期间最为显著[4]。 改造后,同负荷下(达到85%以上),一次风机电流较 改造前下降18 A,可节约电量约265 kWh/h,6个月 可节电1140 MWh;上网电价按0.32元/kWh计算,折 合人民币36.48万元。同负荷下,送风机电流较改 造前下降2 A,6个月可节电约127.2 MWh,折合人民 币4.07 万元。二者每年共可节约人民币40.55 万 元。其他间接的经济效益也很可观。 7 结束语

达电600 MW机组锅炉暖风器改造后经过2个 冬季的运行,锅炉的运行及停炉保养条件得到了很大的改善;彻底解决了因冷端温度低造成的空预器 动静摩擦而引起的限负荷及阻力大造成的风机失 速抢风问题;暖风器系统故障率2 a为0,系统震荡 鲜有发生,未出现堵塞及冻裂等情况;空预器一、二 次风侧阻力明显下降,风机的出力明显提高,增强 了机组的带负荷能力,降低了机组的厂用电率,改 造效果良好。

参考文献
[1] 天津爱尔普科技发展有限公司.内蒙古聚达发电有限责 任公司#8炉锅炉暖风器设计规范[M].天津:天津爱尔普 科技发展有限公司,2012:1-7.
[2] 蔡斌,刘永江.内蒙古聚达发电有限责任公司8号机组锅 炉低氮燃烧改造前性能评价试验报告[R].呼和浩特:内蒙 古电力科学研究院,2012:26,51-53.
[3] 天津爱尔普科技发展有限公司.内蒙古聚达发电有限责 任公司8号炉锅炉暖风器使用说明[R].天津:天津爱尔普 科技发展有限公司,2012:2-6.
[4] 史艳强,刘吉,林兆宁,等.600 MW机组锅炉暖风器节能 改造[J].内蒙古电力技术,2013,31(1):69-72.
[5] 王喜军,李文华.锅炉暖风器泄漏原因分析及解决措施[J]. 内蒙古电力技术,2011,29(3):105-106,111.