北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂(以 下简称达电)600 MW机组锅炉为亚临界、单炉膛、 一次中间再热、平衡通风、固态排渣锅炉,Π 型紧身 封闭布置,全钢架悬吊式结构,四角切向燃烧。锅 炉采用摆动式燃烧器调温。制粉系统采用正压直 吹式制粉系统,配6台HP1003型中速磨煤机。锅炉 设计参数见表 1所示。
| 表 1 锅炉主要设计参数 |
为提高一、二次风冷风温度并防止空预器低温 腐蚀,在空预器入口一、二次风道内各装设了暖风 器。暖风器为表面式汽—气热交换器,由直鳍片管和蒸汽进出口联箱为一体的加热器、进汽及疏水管 道等组成,四层结构、错层布置,换热管之间的间隙 较小。单侧一、二次风暖风器分别由4、6组组件组 成,水平固定布置。当冷风温度低于20 ℃或空预器 冷端平均温度低于70 ℃时,暖风器投入运行。空预 器设计参数见表 2。
| 表 2 100%ECR工况下空预器设计参数 |
由于鳍片式暖风器换热管之间的间隙较小,空 气中携带的沙尘及风机轴承漏油产生的油污,在经 过暖风器时,沉积在鳍片之间极易造成堵塞,见图 1。
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图 1 暖风器鳍片之间的污物情况 |
暖风器换热组件为水平布置,且换热管较细。 在进汽流量较大时疏水不能及时排出,易造成系统 振荡或设备损坏;在暖风器投停切换、机组低负荷 运行或环境温度不太低的情况下,由于进汽量少, 水平布置的暖风器换热组件内积水无法排尽,容易 结冰,造成管道冻裂,导致系统整组解列。改造前, 鳍片式暖风器因换热面冻裂已不能投运,且因阻力 大已将部分换热组件割除。
针对上述问题,决定将原鳍片式暖风器改造为 新型旋转式暖风器。 3 旋转式暖风器结构及特点
新型暖风器为可旋转表面式汽—气热交换器, 采用螺旋管换热器,双层结构、错层布置,换热管之 间间隙较大。暖风器由直螺旋管和蒸汽进出口联 箱为一体的加热器、前后封板、旋转执行机构等组 件组成。进汽部分的密封通过旋转接头内的密封 圈来实现;为防止变形,设有加固装置。加热器前 后侧通过旋转轴连接在前后封板上,前后封板四周 以螺栓与风道法兰固定,每块加热器之间的缝隙通 过密封连接板密封[1]。
单侧一、二次风暖风器分别由3、4组组件组成, 每组组件都可以独立旋转。为了方便疏水,暖风器 水平布置在垂直的风道上,与水平面夹角为5°。旋 转式暖风器主要设计参数[1]见表 3。
| 表 3 旋转式暖风器主要参数 |
旋转式暖风器正常投运后,空预器入口的送风 温度可达到设计值23~28 ℃(见表 4),避免了较低 温度的冷风进入空预器,空预器冷端传热元件壁温得以提高,降低了低温腐蚀的可能性,同时避免了 空预器冷热端温差大造成的动静摩擦。旋转式暖 风器运行2 a中,未发生因冷热端温差大造成的空预 器动静摩擦而限负荷的情况,检修中也未发现冷端 传热元件有低温腐蚀倾向。
| 表 4 暖风器改造前、后空预器入口送风温度比较 |
当环境温度升高时,旋转式暖风器的换热组件 可以切换至垂直位置退出运行,一方面可以避免暖 风器换热组件堵塞、风机出力受限或因堵塞而产生 的喘振等问题,另一方面也可避免因暖风器本身阻 力而造成的风压损耗,降低风机耗电量。
因改造中未进行空预器更换换热元件及冲洗 操作,故在参数比较时设定空预器阻力在暖风器改 造前、后无变化。 4.2.1 空预器一次风侧阻力、一次风机电流[2]
改造前、后空预器一次风侧阻力(包含空预器 及暖风器)及一次风机电流变化对比见表 5。
| 表 5 改造前、后空预器一次风侧参数变化 |
从表 5可以看出,改造后空预器一次风侧阻力 由2.62 kPa降至1.51 kPa,下降了1.11 kPa;一次风 机电流下降了18 A。可见,改造前暖风器阻力比较 大,改造后风道阻力明显下降,一次风机出力得到 提高。 4.2.2 空预器二次风侧阻力、送风机电流[2]
改造前、后空预器二次风侧阻力(包含空预器 及暖风器)及送风机电流变化见表 6。改造后从表 6 可以看出,空预器二次风侧阻力由1.0 kPa降至0.42kPa,下降了0.58 kPa;送风机电流下降了2 A。
| 表 6 改造前、后空预器二次风侧参数变化 |
锅炉在冬季停运时,一般采用带压放水干式保 养法,但受热面U形管内仍有积水排放不尽。冬季 时,室外的冷空气会由风机叶片、挡板、风门等不严 密处漏入炉内,当受热面管壁温度<10 ℃时投入暖 风器运行,保持适量的二次风通过暖风器加热后进 入炉膛,有利于锅炉防冻保养,也有利于点火时燃 料着火,提高锅炉的启动速度。 5 暖风器运行中容易发生的问题及处理
5.1 系统振荡[3]
暖风器运行时,系统内易发生汽水震荡,导致 进汽管与进汽集箱的连接法兰垫损坏、漏汽,管道 震动剧烈。分析原因认为:一是由于进汽量过大; 二是疏水不畅。通过多次试验,认为加粗疏水管及 开大疏水门,保持进汽、疏水畅通,同时控制暖风器 出口风温、调整供汽量,可以解决上述问题[4]。 5.2 换热组件结冰冻裂
暖风器换热组件容易发生结冰冻裂,主要原因 是疏水不彻底。低负荷时一、二次风风量较低,需 要的蒸汽量较少,从而换热组件内的蒸汽通过量 小;而由室外进来的冷风温度较低,如果疏水不畅, 会导致换热组件管内蒸汽流动缓慢,蒸汽还未流出 换热组件就在组件内凝结成水、进而结冰,冻裂换 热面。在暖风器投停切换操作中更容易发生类似 问题。
旋转式暖风器在设计上采用与水平面倾斜5° 的布置方式,从结构上较好地解决了换热组件内积 水的问题。在运行中应保证疏水畅通,控制好进汽 量、疏水与进汽的先后顺序等。 5.3 旋转时卡涩沉重
随着环境温度升高,旋转式暖风器需要退出运 行,此时需将暖风器换热组件旋转至垂直位置。由于处于风道内的暖风器换热组件与处于风道外的 进汽管道之间存在一定的温差,造成二者膨胀量不 同,从而使处于两者之间的旋转接头卡涩严重,导 致暖风器旋转困难。这时,需要将旋转接头的螺栓 松开,暖风器旋转到位后再适当调整进汽管高度, 将旋转接头螺栓锁紧,即完成了旋转操作。 6 经济效益
暖风器改造后的经济效益在每年5—10月机组 运行高峰阶段且暖风器退出运行期间最为显著[4]。 改造后,同负荷下(达到85%以上),一次风机电流较 改造前下降18 A,可节约电量约265 kWh/h,6个月 可节电1140 MWh;上网电价按0.32元/kWh计算,折 合人民币36.48万元。同负荷下,送风机电流较改 造前下降2 A,6个月可节电约127.2 MWh,折合人民 币4.07 万元。二者每年共可节约人民币40.55 万 元。其他间接的经济效益也很可观。 7 结束语
达电600 MW机组锅炉暖风器改造后经过2个 冬季的运行,锅炉的运行及停炉保养条件得到了很大的改善;彻底解决了因冷端温度低造成的空预器 动静摩擦而引起的限负荷及阻力大造成的风机失 速抢风问题;暖风器系统故障率2 a为0,系统震荡 鲜有发生,未出现堵塞及冻裂等情况;空预器一、二 次风侧阻力明显下降,风机的出力明显提高,增强 了机组的带负荷能力,降低了机组的厂用电率,改 造效果良好。
| [1] | 天津爱尔普科技发展有限公司.内蒙古聚达发电有限责 任公司#8炉锅炉暖风器设计规范[M].天津:天津爱尔普 科技发展有限公司,2012:1-7. |
| [2] | 蔡斌,刘永江.内蒙古聚达发电有限责任公司8号机组锅 炉低氮燃烧改造前性能评价试验报告[R].呼和浩特:内蒙 古电力科学研究院,2012:26,51-53. |
| [3] | 天津爱尔普科技发展有限公司.内蒙古聚达发电有限责 任公司8号炉锅炉暖风器使用说明[R].天津:天津爱尔普 科技发展有限公司,2012:2-6. |
| [4] | 史艳强,刘吉,林兆宁,等.600 MW机组锅炉暖风器节能 改造[J].内蒙古电力技术,2013,31(1):69-72. |
| [5] | 王喜军,李文华.锅炉暖风器泄漏原因分析及解决措施[J]. 内蒙古电力技术,2011,29(3):105-106,111. |
2014, Vol. 32 






