内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (02): 45-48   PDF    
300 MW双支腿型循环流化床锅炉一次风自动控制策略优化
杨彦卿,鞠录权    
神华国能神东电力有限责任公司萨拉齐电厂,内蒙古包头014100
摘要:神华神东电力有限责任公司萨拉齐电厂300 MW双支腿型循环流化床锅炉一次风 自动调节改进前的方案为:变频器调节总风量,出口电动调节门调节锅炉2侧的床压以控制 翻床。由于总风量与床压经常互相干扰,调节效果较差,锅炉一次风自动调节一直没有正常 投入。针对双支腿型循环流化床锅炉蓄热能力强、一次风调节对翻床有影响及床温波动对锅 炉燃烧有影响等特点,将控制策略优化为:全开一次风机出口电动调节门,仅通过2侧的一次 风机变频器来控制一次风量,并通过平衡调节的方法防止锅炉翻床事故的发生。改进后一次 风变频器自动调节稳定、可靠,机组负荷波动时一次风量跟踪及时、风煤配比适中,再未发生 过翻床事故。
关键词双支腿型循环流化床     一次风量     控制策略     偏置     翻床    
Primary Air Automatic Control Strategy Optimization on 300 MW Double Dipleg CFB Boiler
Yang Yanqing, Ju Luquan    
Salaqi Power Plant, Inner Mongolia Baotou 014100
Abstract:Before the improvement, Shenhua Shendong Electric Power Limited Liability Company Salaqi Power Plant 300 MW double dipleg CFB boiler′s primary air automatic control strategy was that the inverter adjusted the total air volume, the electric export throttle adjusted 2 sides bed pressure to control the bed turn over. Because the 2 aspects were often interference with each other, control effect was poor, the boiler primary air automatic adjustment had not normal input. Aiming at the double dipleg CFB boiler′ s characteristics,the strategy was optimized:opened the fan outlet electric control valve thoroughly, through the 2 sides primary air fan frequency converter controlled the primary air flow, and prevent the occurrence of bed turning over by the balance adjustment. After improved, the inverter could automatically adjust stably and reliably, the bed turning over accident never happened.
Key words: double dipleg CFB boiler     primary air volume     control strategy     bias     bed turning over    
1 机组概况 1.1 锅炉

神华国能神东电力有限责任公司萨拉齐电厂 (以下简称为萨拉齐电厂)装机为2×300 MW直接空 冷机组,配置的锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司 引进ALSTOM公司技术生产的1065 t循环流化床汽 包锅炉。锅炉采用双布风板结构,2台一次风机经 各自的调节风门分别给对应的布风板水冷风室提 供循环流化风[1]。机组DCS采用杭州和利时自动化 有限公司的MACSV软件系统及SM系列硬件设备。 1.2 一次风系统

一次风系统为左、右2侧独立设计,经改造,中 间设置了电动联络门(正常运行时该电动门关闭, 单侧故障时自动打开)。一次风机为变频调节,每 个风机出口至炉膛底部均设有电动调节门[2]1.3 一次风调节的特殊要求

与300 MW 单炉膛CFB 锅炉不同,双支腿型 CFB锅炉一次风的调节必须考虑锅炉床温波动较 大、易翻床等因素,因此对锅炉一次风自动调节功 能有以下一些特殊要求。

(1) 在满足常规锅炉一次风自动调节风量的 要求之外,还应能够调节左、右炉膛的风量偏差,以 防止锅炉翻床;

(2) 由于300 MW双支腿型CFB锅炉脱硫一般 采用炉内喷钙的方式,锅炉床温对脱硫效率有非常 大的影响,所以一次风量的调节速率不能太快。

为了提高机组调节品质,改善控制性能,萨拉 齐电厂对双支腿型300 MW CFB锅炉一次风量控制 策略进行了优化改进工作。 2 锅炉一次风量自动调节策略的优化改进 2.1 一次风系统改造

锅炉一次风系统原设计为左、右2侧独立运行, 中间没有联络管和联络门。这种设计方式在一侧 风机跳闸时,很容易造成锅炉左、右2侧炉膛的翻 床,导致锅炉结焦或停炉事故。后经改造,在一次 风机出口增加了联络管道和联络电动门。

一次风机原采用液力耦合器调节,后改造为变 频调节方式,在一次风进入炉膛下部的每根管道上 均设置1个电动调节门。 2.2 一次风量的自动调节 2.2.1 原方案

萨拉齐电厂机组一次风量自动调节原方案为: 变频器调节总风量,而用出口电动调节门调节锅炉 2侧的床压以控制翻床事故的发生[3]。但由于风量 和床压经常互相干扰,调节效果较差,所以一直没 有正常投入。 2.2.2 优化后方案

通过调研发现,目前同类型机组普遍采用的控 制方案为:由一次风变频器调节一次风压力,用出 口电动门调节一次风总风量,并在调节器的给定上 增加1个偏置来控制翻床。这种方案虽然能够保证 一次风控制的自动投入,但存在出口门节流损失大 的问题。例如机组负荷在额定负荷的80%时,一次 风机出口调节门开度通常在40%左右,节流损失在 很大程度上抵消了一次风机变频改造带来的节能 效果。

经过优化改进,萨拉齐电厂机组目前采用的控 制策略为:全开一次风机出口电动调节门,仅通过2 侧的一次风机变频器来控制一次风量,并通过平衡 调节的方法防止锅炉翻床事故的发生。 2.2.2.1 一次风指令

一次风指令的形成方案见图 1所示。该方案的 突出特点在于:

图 1 一次风指令的形成逻辑

(1) 建立和设定了负荷与一次风总风量的折 线函数CHAMCS0103,并在其中附加了最小风量限 值,保证调节值不低于最小流化风量;

(2) 增加了机组实际负荷指令、主蒸汽压力偏 差、主蒸汽压力微分指令,以提高负荷、压力变化时 一次风量的响应速度。CFB锅炉给煤速度慢、锅炉 燃煤响应速度也慢,一次风量的变化对机组负荷、 主蒸汽压力的影响较大,对AGC调节品质的影响也 较大。

(3) 由于机组所用煤质不稳定,风煤比也不准 确,所以没有加入燃煤和一次风量的校正回路,但 增设了不同RB动作时的风量给定系数。 2.2.2.2 一次风总风量左、右偏差校正回路

改进后的一次风总风量控制逻辑及左、右偏差 校正回路见图 2所示,优化时采取了以下措施:

图 2 一次风总风量自动控制和左、右侧一次风量偏置逻辑

(1) 主调节回路PID17MCS0101的作用是根据 一次风总风量的实际值来调节一次风量指令(经过 各种修正),考虑到一次风总风量波动很大,对锅炉 床温有较大的影响,所以没有使用微分作用,只是 适当减小了比例和积分作用[4]

(2) 一次风量偏差调节器PID17MCS0104为调 节左、右侧一次风量偏差的校正回路。床压不仅与一次风量有关,还与床层厚度有关,投入自动时常 常互相干扰,经常需要人为干预。运行人员在手动 调节锅炉翻床时,多数是根据锅炉2侧床压的偏差 来调节的[5, 6],而投入自动调节时,因锅炉床压测点 较多(每侧5个),而且所测数据不稳定,所以调节响 应速度较慢。

现场试验发现,左、右侧一次风量偏差调节较 好时对防止翻床有较明显的抑制作用。因左、右侧 一次风量偏差在一定范围内时不会导致锅炉翻床, 且调节范围过大会影响2侧的一次风压力,反而会 增加翻床的风险,所以经多次观察和试验,在自动 调节回路中设置了调节死区和调节范围。

(3) 由于机组负荷变化和燃烧调整操作的不 同时性,所以在DCS画面上增加了偏差偏置模块, 运行人员可根据现场情况人为设置左、右一次风量 平衡的允许偏差。

(4) 在一次风量偏差调节器PID17MCS0104的 输出端增加1个减法器来区分左、右侧一次风机变 频器输出的反向偏置。增加了此回路后,在满足一 次风量自动调节的同时,基本能够克服锅炉翻床的 问题[6, 7]2.3 优化效果

图 3为优化改进后,一次风自动投入时各参数 24 h响应曲线。

图 3 一次风自动投入后各参数24 h响应曲线

为避免翻床,运行值班人员以前在日常操作中 几乎每分钟都要进行手动调节操作。从图 3可以看 出,经过优化改进后,一次风量及一次风量偏差自动调节均能稳定投入。负荷在150~300 MW时,对 一次风量进行调节的响应时间在60 s以内,风量调 节偏差在3%以内;左、右2侧的一次风量偏差也能 够及时调整,二者的频率偏差能控制在±4 Hz以内, 风量偏差在30 000 m3/h以内;不再需要人为干预一 次风量自动控制系统的调节过程,杜绝了锅炉翻床 故障的发生。 3 结束语

经过优化改进,一次风变频器自动调节稳定、 可靠,机组负荷波动时一次风量跟踪较及时、风煤 配比适中,再未发生过翻床事故。由于2侧一次风 机出口门处于全开状态,完全没有节流损失,使得 一次风机变频改造的节能效果更加显著。一次风 自动投入后,不但提高了机组AGC的响应速度、调 节精度及热工自动投入率,而且大大减轻了运行人 员的工作压力和劳动强度,经验可供同类型机组借 鉴。

参考文献
[1] 哈尔滨锅炉厂有限责任公司.HG-1065/17.5-L.MG44 循 环流化床锅炉运行说明书[R].哈尔滨:哈尔滨锅炉厂有限 责任公司,2009:1-8.
[2] 神华神东电力有限责任公司萨拉齐电厂.萨拉齐电厂2× 300 MW CFB锅炉运行规程[R].包头:神华神东电力有限 责任公司萨拉齐电厂,2009:214-216.
[3] 中国电力工程顾问集团西北电力设计院.萨拉齐电厂 DCS系统逻辑图[R].西安:中国电力工程顾问集团西北电 力设计院,2010:11-12.
[4] 刘爱君,刘孝国,蔡宝玲,等.循环流化床锅炉床温主要影 响因素仿真研究[J].热力发电,2011(9):73-75.
[5] 白成春,孙丽丽,王俊杰.循环流化床锅炉燃烧过程控制 研究[J].陕西电力,2007,35(5):24-27.
[6] 王立红,秦成果,王彪,等.循环流化床锅炉燃烧控制系统 稳定性提高方法探讨[J].内蒙古电力技术,2013,31(5): 48-51,56.
[7] 徐婷婷,蔡斌.300 MW机组循环流化床锅炉燃烧特性分 析[J].内蒙古电力技术,2013,31(6):32-34.